1、安 全 事 故 案 例内蒙古神华国华准格尔发电有限责任公司1 1机组电除尘A变C相电缆接地,造成机组跳闸 设备部电气一次 主机班 2目 录一主设备情况二事故经过三事故原因四事故暴露出来的问题五防止事故重复发生的对策、防范/整改措施3事故起止时间:事故起止时间:20092009年年0707月月2828日日0404时时5555分至分至20092009年年0707月月2828日日1919时时52 52 分分发发 生生 机机 组:组:一号机一号机伤伤 亡亡 人人 数:数:无无事事 故故 等等 级级:一类障碍一类障碍 事故损失情况:1、本次停炉少发电量:183310kWh80%=475.2万千瓦时。2、
2、设备损坏情况:更换起备变的中性点点接地电阻箱,价格10万元。3、启动用油损失:6500元5.8吨37700元。4一主设备情况1.一号机电除尘A变参数2.高压侧电缆型号:YJV22 3*1505二事故经过一、事故前工况:1、500KV升压站标准方式合环运行。2、一号机负荷185MW,厂用系统标准方式运行,1启备变电源热备用;锅炉双侧风烟系统运行,A、B、D磨煤机运行,A给水泵运行,协调投入,各参数正常。二、事故发生、扩大和处理情况:2009年07月28日04时55分54秒,一号机组解列跳闸,厂用6KV B段失电,A段切换成功,集控发“6KV B段分支零序保护动作”、“厂用B段快切装置保护闭锁,”
3、光字。6运行及检修相关人员到达现场,就地检查6KVB段母线及负荷绝缘电阻正常,6KVA段负荷一号机电除尘A变保护装置动作,发过流保护出口,测量电除尘A变高压侧电缆C相接地。同时检查其它负荷未发现异常情况。就地检查发现一号启备变低压侧A分支中性点电阻箱(就地标注为B分支中性点电阻箱)有过热痕迹。检查现场保护动作结果与实际故障不符。进一步检查发现一号高厂变分支中性点接地电阻的名称和保护柜的保护出口名称发生交叉错位。7通过现场讨论分析,决定对一号高厂变中性点得分支接地电阻的一次电缆交叉改动,恢复符合一次、二次系统、名称一致,并经现场进行保护二次通流检查和出口传动正常。同时对一号机电除尘A变进行电气隔
4、离、更换一号起备变A分支的接地电阻,恢复机组厂用系统,机组于17:00点火,19:52并网。8三事故原因一、事故直接原因分析:1 1、一号机电除尘、一号机电除尘A A变高压侧电缆变高压侧电缆C C相接地。发生单相接地。发生单相接地后产生零序电流,由于一号机电除尘相接地后产生零序电流,由于一号机电除尘A A变开关变开关本身保护没有出口,(开关保护装置配备为本身保护没有出口,(开关保护装置配备为ABB ABB SPAJ142CSPAJ142C变压器综合保护,高压侧零序定值变压器综合保护,高压侧零序定值3I0.dz3I0.dz为为0.36A0.36A,延时,延时t t为为0.5S0.5S跳开关,跳开
5、关,CTCT变比为变比为50/150/1),随后对开关本体保护进行了校验,零序保),随后对开关本体保护进行了校验,零序保护回路故障,不能动作出口,在更换新的保护器后,护回路故障,不能动作出口,在更换新的保护器后,重新进行保护校验,保护装置动作正常,在试验位重新进行保护校验,保护装置动作正常,在试验位带开关传动正常。带开关传动正常。9 2 2、电除尘、电除尘A A变开关零序保护没有出口,造成厂用变开关零序保护没有出口,造成厂用6KV A6KV A分支产生零序电流,但由于厂用变压器本体分支产生零序电流,但由于厂用变压器本体低压侧分支中性点标识错误,保护回路接反,致使低压侧分支中性点标识错误,保护回
6、路接反,致使6KV B6KV B分支零序保护动作(保护定值:厂变分支零序保护动作(保护定值:厂变B B分支分支零序定值零序定值3I01.dz=1A;t1=2.5S 3I01.dz=1A;t1=2.5S 跳分支,闭锁快跳分支,闭锁快切;切;t2=3S t2=3S 解列灭磁;解列灭磁;CTCT变比为变比为200/5;200/5;),使),使6KV B6KV B段跳闸同时闭锁快切,但是由于故障点在段跳闸同时闭锁快切,但是由于故障点在6KVA6KVA段仍然存在没有被切除,段仍然存在没有被切除,T2(3S)T2(3S)时间保护动时间保护动作发电机解列灭磁。作发电机解列灭磁。10附图一:电除尘变电缆接位置
7、电缆桥架电缆桥架干干除除灰灰系系统统的的灰灰管管穿穿过过电电缆缆桥桥架架,对对原原有有的桥架进行了破毁的桥架进行了破毁机机组组正正常常运运行行时时灰灰管管最高温度最高温度140140左右左右11附图二:利用直流放电冲击法寻找接地点直流放电冲击法直流放电冲击法12 3、在放电操作时沿电缆走向检查发现一号炉电除尘室内电缆桥架上有放电声音并伴有放电火花(通过电缆故障测距仪测量距离电缆6KV电源开关209米左右),故障点靠近一号炉干除灰管道,输灰高温管道长时间与电缆接触,造成电缆绝缘强度降低。如附图:(三、四)13附图三:故障电缆与灰管接触位置干干除除灰灰系系统统的的灰灰管管穿穿过过电电缆缆桥桥架架,
8、机机组组正正常常运运行行时时灰灰管管最最高高温度温度140140左右左右14附图四:电除尘变电缆接接地点电电缆缆被被灰灰管管烧烧伤伤处处,中中心心有有放电痕迹放电痕迹#1#1机机 组组 AA电电 除除 尘尘 变变压器的动力电缆压器的动力电缆干除灰高温管道干除灰高温管道15附图五:一号起备变中性点电阻箱烧损此此次次接接地地造造成成起起备备变变中性点电阻箱烧损中性点电阻箱烧损16二、事故根本原因分析:一次专业原因:07年三期基建工程施工中对我厂原有两台机组的除灰系统进行改造,把原来的水除灰改造成干灰系统增加了新的管道,管道穿过原有的电缆桥架,施工时对电缆没有采取任何隔热的措施,电缆长时间接触热源(
9、干除灰管道)导致该电缆绝缘降低,造成接地短路。17二次保护原因:一号机电除尘A变高压侧电缆C相接地后,其开关零序保护未动作,保护越级,造成厂用6KV A段分支零序过流,由于基建安装期间对厂变A、B分支中性点的位置标识不正确,致使出现A、B段零序保护回路接反,后在生产期间保护专业只是做了CT装置到保护装置的二次电缆和现场标牌的核实,没有与变压器内部接线核对,工作不仔细不深入,导致现场标识与实际接线交叉接反。出现现场6KV A分支故障,B分支零序保护动作出口,没有切除电缆接地点故障,达到T2时限机组与系统解列。18四事故暴露出来的问题1、专业间沟通不畅,在除灰专业进行干除灰项目改造管道敷设过程中未
10、与电气相关人员进行沟通咨询,直接将干除灰高温管道从电缆桥架中穿过,也未对干除灰高温管道与电缆相接触部位进行相关的隔热处理,严重违反二十五项反措所规定的主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有隔热措施等相关内容。2、设备专责人员“点检”不到位出现死角,未能发现该隐患,致使电缆发生接地故障;193、在历次检修中,二次专业人员没有发现变压器中性点接线与现场标示不符现象,工作不严细,只看表面现象(标牌),造成保护误动作,机组跳闸;4、除尘变保护装置故障没有被及时发现,设备维护不到位,造成零序保护越级跳闸,机组解列;20五
11、防止事故重复发生的对策、防范/整改措施1、对全厂电缆桥架进行全面检查,对类似隐患制定计划(本计划于2009年8月10日制定完毕),及时进行整改;2、对所有穿过电缆桥架的管道制定加保温材料计划(本计划于2009年8月14日前已整改完毕),定期对这些部位进行点检工作;3、严格按照继电保护及安全自动装置检验条例要求,定期对保护装置进行校验,及时发现并处理装置缺陷;(长期执行)214、对全厂变压器保护装置SPAJ142C装置进行一次普查,具备条件进行校验;(已全面普查并进行校验完毕)5、修复1机电除尘A变高压侧电缆破损绝缘,对电缆进行电气试验合格后,投入运行。(已整改完毕)22工作顺利、身体健康!工作顺利、身体健康!23
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100