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三峡左岸电站VGS机组定子铁芯磁化试验.doc

1、三峡左岸电站VGS机组定子铁芯磁化试验 (陈正新1 陈剑锋2) 摘要:对于定子现场组装的大中型水轮发电机组,磁化试验是定子铁芯硅钢片堆积完成后必须进行的一项重要试验,其目的是检查定子铁芯制造和现场安装的整体质量。对三峡工程左岸电站首台发电机组(2#)定子铁芯磁化试验的方法和结果作了介绍。 关键词:三峡工程; 磁化试验; 过热点; 温差; 磁感应强度; 单位铁损值 中图分类号:TV 734 文献标识码:A 1 概述 三峡工程左岸电站共装有14台单机容量为700 MW水轮发电机组,主机设备分别由ALSTOM集团和VGS联营体供货。首台发电机组(2#)设备由VGS联营体制

2、造,2001年11月机组安装及调试工程正式开工,计划于2003年9月并网发电。2#机组发电机定子在1#机坑内进行机座组圆、合缝焊接、铁芯叠装等工作,吊入2#机坑调整后进行磁化试验、定子下线。铁芯磁化试验于2002年5月22日顺利完成。 2 磁化试验 2.1 磁化试验目的 大、中型水轮发电机组由于运输尺寸、重量等方面的因素限制,发电机定子机座通常采用分瓣制造运输,在安装现场进行组装焊接、铁芯堆积及定子下线等工作。铁芯磁化试验是在定子铁芯堆积、初步压紧完成后进行,其目的就是确认定子铁芯硅钢片设计制造、现场堆积、压紧等整体质量,检查铁片间是否有短路情况,绝缘是否良好。发电机定子铁芯

3、是由薄硅钢片现场叠装而成,在铁芯硅钢片的制造或现场叠装过程中,可能存在片间绝缘损坏,从而造成片间短路。为了防止运行中因片间短路引起局部过热,甚至威胁到机组的安全运行,在现场定子铁芯组装完成后,必须进行铁芯磁化试验。 另外,对于某些机组,铁芯磁化试验还能通过振动和发热使铁芯下沉,达到仅由加压所不能达到的进一步压紧铁芯的目的。 2.2 试验基本原理及方法 在发电机定子铁片堆积、压紧后的铁芯上缠绕励磁绕组,绕组中通入一定的工频电流,使之在铁芯内部产生接近饱和状态的交变磁通,通常取激磁磁感应强度为1~1.2 T,铁芯在交变磁通中产生涡流和磁滞损耗,使铁芯发热,温度很快升高。同时,使那

4、些铁芯中片间绝缘受损或劣化部分产生较大的局部涡流,温度急剧上升,从而找出过热点。 试验中用红外线测温枪或热电偶测量定子铁芯、上下齿压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线测温仪扫描查找定子铁芯局部过热点及辅助测温;在铁芯上缠绕测量绕组,测量其感应电压,计算出铁芯中不同时刻的磁感应强度,并根据测得的励磁电流、电压计算出铁芯的有功损耗。把测量、计算结果与设计要求相比较,来判断定子铁芯的制造、安装整体质量。 2.3 基本参数 试验前需要计算励磁绕组的匝数、励磁电流大小及变压器的容量,计算中用到的基本参数如下。 铁芯内径 d1= 18 500(mm) 铁芯外径 d

5、2=19 310(mm) 铁芯高度 h= 3 130(mm) 铁芯压紧系数取 k= 0.95 通风沟高度 b=6(mm) 通风沟数量 n= 55 硅钢片安匝数取h0= 1.9(安匝/cm),取B=12 000(高斯) 槽形尺寸 142.0×35.45,槽深h1= 142.0(mm) 铁芯总重3.264×105(kg) 图1 定子铁芯断面图 2.4试验计算 (1)铁芯有效高度 (2)铁芯轭部宽度 (3)铁芯截面积 (4)励磁线圈匝数 (5)励磁绕组电流 (6)电源容量 (7)测量电压 励磁线圈导

6、线的选择:按3.5 A/mm2载流量计算,所需励磁电缆芯线截面积为336.3/3.5=96.1 mm2,选用两根50 mm2的10 kV铜芯软电缆双线并绕,单根长度约为500 m。 3 试验过程 3.1 准备工作 对定子各部位进行彻底的清扫,全面检查机座和铁芯,移走所有与试验无关的设备;将所有的槽样棒取出;在机座外周与机坑内壁均匀布置8个液压千斤顶,以固定定子机座;检查通风沟、上下端部位置、各环板间,保证各处无残留金属物件;完成紧固并检查定子铁芯所有拉杆螺丝等全部机械工作;用75 mm2的铜芯线将定子铁芯(机座上)可靠地一点接地。 在定子铁芯上按相同方向、均匀缠绕励磁线

7、圈。因为是双线并绕,在铁芯上先均匀缠绕一组线圈,共34匝,然后按相同方向均匀缠绕另一组线圈,共34匝,两组线圈的头和尾均在同一位置引出。为了试验期间可能需要的绕组数的变更,励磁电缆头和尾引出长度需留有缠绕定子铁芯两圈约20 m的余量。励磁线圈缠绕时,在铁芯和机座棱角处用厚5 mm的绝缘橡皮包绕励磁电缆,并用扎带固定在电缆上。 测量线圈用2.5 mm2的胶质线,在铁子铁芯上缠绕好测量线圈。测量绕组导线从上下压板的缝隙中穿过,应包绕定子有效铁芯,不能包绕定子机座,测量线圈匝数为1匝。为了确保测量电压正确,实际采用2组测量绕组对称布置。 高压开关柜、测温装置及铁损测量表计布置在机组发电机

8、层下游适当位置,信号从各测量点引入。用4台远红外测温仪定时测量各位置温度。 在铁芯背部(外周)每90°方向(上、中和下部位置)各作3个标志点,总共12个点;在铁芯背部的某一标志点的对应位置上相应的上、下压板处,作共8个标志点;在对应上、下压板标志点的位置上的定子机座中部,作共4个标志点。试验时,用红外线测温枪定时测量所有标志点处温度,并作好记录。 在机坑内定子安装平台的中心上安装一个旋转架,在旋转架上安装一台红外线测温仪(TVS-100),试验中循环扫描定子铁芯内侧,用来实时监视铁芯内侧过热点。 3.2 试验过程 为了安全起见,根据VGS现场代表的要求,所有准备工作完成

9、后,在正式试验开始前进行15 min的低磁通检查试验,把绕组1的尾与绕组2的头串接起来组成一个励磁绕组,匝数为68匝,相应的磁感应强度为0.6T。在此低磁通下,检查整个铁芯无异常现象。 低磁通检查试验完成且确认正常后,进行正式磁化试验。关闭所有可能照射到定子铁芯上的照明,各部位测量人员就位,记录好各表计的初始值,合试验用高压断路器,同时开始计时。每隔10 min记录一次各表计读数;用红外线测温枪测量各标志点的温度并记录;用红外线测温仪循环扫描定子铁芯,随时监测各部位温度,并定时录制热成相照片,找出高温区进行重点监测。 试验过程中,温升控制每h不超过5 K;定子铁芯温度不超过70℃;

10、上、下压板温差不超过10 K;铁芯和机座温差不超过15 K。 试验过程中,下列情况下试验应终止:整个试验持续90 min后。或折算到1T时,铁芯的最高温升超过25℃;或折算到1T时,铁芯与机座间的最高温差超过15℃;或试验过程中有局部打火、发红甚至冒烟或振动过大等现象发生。 磁化试验共进行了3次,低磁通检查试验在中午13∶00进行,持续15 min结束,第1次正式磁化试验在晚上20∶05进行,持续55 min后终止,第2次正式磁化试验在晚上22∶30进行,持续90 min顺利完成。 第2次正式磁化试验后,重新检查压紧螺杆力矩值,对力矩值减小,重新拧紧压紧螺杆,直到力矩值达到

11、 2 500 N·M。整个试验完成以后,所有试验设备撤除、退场,然后将试验区域清理干净。 3.3 安全注意事项 在发电机层、水轮机层的试验区域设立警戒线,警戒线范围内的试验区域全封闭管理,控制进入铁损试验区域的人数。在发电机层机坑四周、定子风洞内四周、下机架基础处,设置足够数量且符合使用要求的干粉灭火器。试验期间,厂房桥机严禁经过试验区域上空。 当试验因异常情况终止后,应检查处理异常点。处理完后经检查验收处理情况、认为合格后,方可重新开始试验。 4 试验结果及分析 4.1 试验分析 在低磁通检查试验时,测量绕组中的感应电压为94.5 V,实际磁感应强度经

12、计算后的出为0.599T,与设计计算值基本相符;励磁电流为45A,h0为0.6安匝/cm,与设计值比较明显偏小,其原因可能是:1)绕组电缆过长。单个绕组为68匝,电缆总长约1100 m,这会引起一定的压降。2)铁芯硅钢片材质不同,设计取值h0=1.9安匝/cm偏大,引起设计计算励磁电流偏大。3)电流随时间变化渐增大,第2次正式磁化试验中,励磁电流由236 A逐到284.8 A。根据此电流变化,反推出h0应在1.2~1.7安匝/cm之间变化。 第1次正式试验过程进行55 min后停止,50 min温升为5 K,此时定子铁芯平均温度为26.8℃,上、下压板温差为2 K,铁芯和机座温差为5 K

13、试验进行到45 min时,铁芯内侧+Y偏+X方向45°处铁芯中部出现过热点,比其他相应部位温度高8K。按此温升趋势,90 min内过热点比其他相应部位温度将高10K以上,根据业主、专家、外方专家及施工单位等多方的意见,决定终止试验,对过热点进行处理。 过热点处理工作90 min左右完成,第二次正式试验开始,环境温度为19℃,相对湿度为80%RH。此时各部位温度尚未完全降下,比环境温度稍高。试验进行到20 min时,机座各部位地脚螺栓(尚未固定)逐渐松动引起响声增大,进行到30 min时,机座+X方向有一根定位筋松动发出异常响声,经多方确认此现象对试验无影响,试验继续进行。整个试验过程机

14、坑内的噪音为80~90 dB,定子机座轴向和径向振动分别为0.04 mm和0.02 mm。 4.2 铁芯及机座温升记录 第2次试验过程中,铁芯最大温升90 min内为8.5 K,定子铁芯最高温度为35.4℃,上、下齿压板温差未超过2 K,铁芯和机座温差为超过9 K。详细记录见表1。 表1铁芯及机座温升记录 表1中为实际测量温度,换算成1T时的单位铁损值时,铁芯的最高温升为3.8K,铁芯与机座间的最高温差为7.5 K。 4.3 单位铁损计算 第1次定子铁芯磁化试验电气测量记录见表2,第2次定子铁芯磁化试验电气测量记录见表3。实际高斯值、单位铁损的计算结果根据相

15、关公式得出,总铁芯损耗根据瓦特表读数计算出。 ①试验过程中,实际高斯值可以利用测量绕组测的的实际数据,由下列公式推导计算出: 由上叙公式计算出的不同时刻的实际高斯值,式中的U2取试验过程中测量绕组的实际电压值,实际高斯值已在表2和表3中计算给出。 ②因铁芯中磁通发生变化时,磁滞损耗和涡流损耗均与磁感应强度的平方成线性关系,根据实际总损耗,由下列公式推导换算至10 000高斯时的单位铁损: 式中,W为实际测量并计算后得到的总铁损,G为铁芯重量,B1为计算出的实际磁通密度,不同时刻单位铁损和换算至10 000高斯时的单位铁损已在表2和表3中计算给出。 表2 单位

16、铁损计算(第1次试验) 表3单位铁损计算(第2次试验) 5结束语 三峡工程左岸电站VGS机组2#机组定子铁芯磁化试验顺利完成,为机组安装下一步工序定子下线工作尽早进行提供了有利保证。定子铁芯磁化试验的结果与设计计算值基本相符,各部位测点温升正常,试验过程无其它异常现象,这说明VGS机组定子铁芯的设计制造和现场安装工作是成功的。 需要说明的是,对于磁化试验中单位铁损值无特别说明,VGS也尚未提供此方面的数据,90 min时单位铁损换算至10 000高斯时的单位铁损为1.361 W/kg,是否符合标准还有待研究。另外,表1和表2中的单位铁损值的计算中,电压取值均为一次侧PT电压,单位铁损值相对偏大。如电压取值为二次侧测量电压,则90 min时单位铁损换算至10 000高斯时的单位铁损为1.336 W/kg。 作者简介:陈正新,中国水电八局机电安装分局,工程师。 作者单位:1 中国水利水电第八工程局;2 葛洲坝电厂建设监理公司

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