1、 成本分析材料
2015年2月份工段各项成本分析如下:
一、台产分析如下:
项目
机号
台产(t/h)
2015年1月
2015年2月
差值
年度计划
差值
1#包装机
0
0
0
90
0
2#包装机
88.38
89.55
↑1.17
90
↓0.45
3#包装机
0
89.37
0
90
↓0.63
4#包装机
88.38
89.58
↑1.2
90
↓0.42
1、包装机台产、运行分析:包装机综合台产较上月相比上升1.1t/h,主要原因是:技改后的包装机性能稳定,易损件少故障率
2、底,袋重平稳,大大节约了装车时间,减少了车辆的回头率;
2、后期保障措施:1、加强劳务队内部管理,进厂车辆及时组织装车,减少装车时间;2、加强包装机维护和维修工作,确保每台包机8嘴正常运行。
二、 电耗分析:
类别
项目
项目
2015年1月
kwh/t
2015年2月
kwh/t
差值
kwh/t
年度计划kwh/t
差值kwh/t
综合电耗
1.87
2.68
↑0.81
1.7
↑0.98
1、 电耗分析:本月发运用电量为39702kw,综合电耗为2.68Kwh/t,比上月上升了0.81kwh/t,主要原因是本月中匂为春节假期对水泥
3、发运有一定的影响,进厂车辆不集中,开停机比较频繁,是导致电耗超标的主要原因;
2、 后期保障措施:1、跟踪、检查设备的空开机2、及时组织员工对水泥库底下料点结块进行清堵,保障影响工段电耗的两均化斗提能满负荷运转;
三、编织袋破损率
项 目
P·O42.5
P·C32.5R
日期
2015年1月
2015年2月
2015年1月
2015年2月
破损率(‰)
0.55
0.68
0.78
0.86
1、 包装袋破损率分析:本月共发运袋装水泥编织袋246983条,其中P.C32.5水泥包装用袋200955条,其中破损为181条,破损率为0.86‰(其中质量破损14
4、6条,破损率0.7‰;机械破损35条,破损率0.17‰)P.O42.5水泥包装用袋46028条,其中破损为35条,破损率为0.68‰,(其中质量破损35条,破损率0.68‰,机械破损0条,)综合破损率为0.83‰.本月编织袋综合破损率较上个月上升了0.12‰。主要原因是:1、由于本月中匂为春节期间,袋装发运量下降明显,前期跟踪的编织袋质量又出现了问题,导致包装袋质量破损率有所上升;2、劳务公司根据袋装水泥的发货需要,增加了新进员工,对设备的驾驭能力有限,偶尔出现堵包现象,加大了编织袋的破损率;
2、 后期保障措施;1、加大劳务队监管力度,减少应人为造成的破损;2、跟踪编织袋质量存在的问题,及
5、时反映供应处协调厂家进行处理,3、加强设备维护、减少因设备问题造成的破损;
四、 发运辅材消耗:
供应处本月将公司费用摊薄在吨水泥发运辅材消耗中,导致本月发运辅材消耗为2.89元/吨,(计划值0.12元/吨)超出2.77元/吨,发运辅材本月实际消耗为0.022元/吨,后期将跟踪供应处按实际消耗计算;
五、 发运备件消耗:
春节期间正值检修,导致备件消耗实际为0.164元/吨(计划值0.07元/吨)超出计划值的0.09元/吨,后期将加大备件的管控力度;
六、 发运效率:
本月散装车辆进出厂平均时间为70.25/辆分钟,袋装进出厂平均时间为66/辆分钟,比1月份散装进出厂平均时间42.6分钟/辆高出27.65分钟/辆、比1月份袋装进出厂平均时间38分钟/辆高出28分钟/辆;后期将加大劳务队管理,保证交接班领用包装袋时包装机装车正常运行;加强工段内部管理,每班不定时的进行袋重自查,减少回头车辆;要求司磅员过磅速度要快,减少车辆在地磅的滞留时间。
发运工段
2015年3月12日