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检车员技师总结.doc

1、我于1996年7月份毕业于xxx学校(车辆检车员专业),1996年11月1日参加工作,2009年8月30日取得了货车检车员高级工资格。现将自己近年来的工作情况总结汇报如下。 近年来,自己能严格遵守各项规章制度,从未发生过任何人身、行车事故。在车间的工作中,能严格落实各项技术纪律,严格质量把关;在安全生产中,能积极带头执行各项安全规定,为职工起到了模范带头作用;在职工的业务培训教育工作中,能发挥自身专长,毫无保留的向职工传授新技术、新工艺、新知识。2012年被评为xxx段先进生产者 荣誉称号。 一、业务能力方面: 从事工作以来未发生任何事故,安全生产良好。作为运用作业场的一名工班长对安全生

2、产负有直接管理责任,对现场,坚持随时监控,结合列检工作的实际,重点对脱轨器插撤、安全牌交接、尾表使用、长大货车检查等关键环节和岗位进行现场监控,监控安全卡死制度的落实和作业标准的执行。对室内,坚持每天检查,保证了各设备的正常运转。对人身安全方面,坚持长抓不懈,一抓各岗位的劳保穿戴是否规范;二抓转线作业的人身安全;三抓现场六关时间的安全措施是否执行。对安全宣传教育方面,充分利用早、晚点名时间和各种会议时间以及段开展的各种阶段性活动,向职工宣传安全知识和有关法律法规的内容,不断提高了职工的安全防范意识,切实保证了现场的安全生产。对列车质量方面,按照规定,定期进行列车质量对规活动,作到了边对规、边讲

3、解,促进了列车质量。在标准化工作中,有力的保证了安全生产。 二、特技专长方面: 由于工作性质,在工作中经常参与车辆事故调查和故障处理,尤为常见的是红外线预报的热轴故障,在对滚动轴承热轴车进行检查中,我严格按照滚动轴承“七字检查法”要求,不断实践和总结经验,总结出了分析滚动轴承热轴故障的方法和经验:一是分析引起滚动轴承热轴故障的原因:1、滚动轴承自身存在的缺陷:①、轴承的内圈与轴的配合过盈量不合规定;②、轴承的游隙不符合规定;③、滚动轴承的保持架材质问题;④、滚动轴承的油脂过充。2、外在因素:由于山区铁路线路条件较差,存在曲线半径小、坡度大、线路基础较差、线路三角坑多等因素,这些外部条件都会

4、使车辆在运行中引起滚动轴承内部故障。(3)不利于热轴的判断。①、车辆通过曲线时,由于曲线半径小,易使转向架在运行时发生扭曲变形,造成同一转向架两侧架不平行,呈菱形状,容易造成热轴。②、在离心力作用下,车轮轮缘承受的力大于相对轮缘,使同一轴的两轴承受力不均衡,造成一侧横向压力过大,造成热轴故障。③、在线路上运行时,由于运行线路条件较差,使静止中的货物易发生移位,引起偏载、集重,极易造成滚动轴承热轴故障。④、由于山区线路容易呈三角坑形态,车轮在车辆运行中受到震动,根据力学原理,直接将作用力传递到滚动轴承,易造成热轴故障。⑤、在列车解体编组过程中,车辆受铁鞋制动原因,极大的损害了车辆踏面,引起车轮踏

5、面擦伤或粘贴,车辆在线路上快速运行时,轴承受到冲击震动,引起轴承热轴故障。⑥、随着高速重载实施,一些主要的干线不能运行老的车型,都集中投入到山区线路上运行,这些车辆由于制造时间较长,各部配件老化,加之设计存在缺陷,极易造成滚动轴承故障。3、组装方面的因素:①承载鞍与滚动轴承接触面状态不良,易造成滚动轴承热轴故障。②承载鞍与侧架导框配合间隙超限,易造成滚动轴承热轴故障。③滚动轴承压装不良,密封罩容易脱出与轴承前盖进行端磨,或者油脂大量甩出导致轴承内部缺油,从而造成滚动轴承热轴。二是外观检查:1、运用“七字检查法”:听、看、摸、捻、转、诊、鉴,结合现车走行部各配件的细微变化进行诊断、分析。2、对车

6、体倾斜、货物倒塌、旁承压死、枕簧折断的车辆除检查相应的部位外,还应对滚动轴承外观、轴温进行仔细判断和检查。3、对红外线预报的热轴故障,除测量轴温外,还应对侧架、车轮踏面、轴承外圈、前盖、密封罩、制动缸鞲鞴行程、手制动机、闸调器等部位进行全面检查。4、如发现轮对发蓝的车辆要重点检查基础制动部分,确保基础制动部分不卡死、别劲。三是故障判断:1、判断油脂中有无金属颗粒,可将油脂均匀的涂在小纸片上:昼间用自然光,夜间用灯光,通过转动角度,发现有反光现象可判断为油脂中有金属颗粒,也可用磁性物体测试纸片,能吸附者可判断有金属颗粒。2、对预报的滚动轴承热轴,须用测温仪测量轴承外圈温度,在测量轴温时,对轴承的

7、前、中、后以及同侧的其他轴承进行测温对比。凡实测温度大于或等于环温+40℃时必须甩车换轮。 3、对于SKF滚动轴承温度的测量,实际温升55℃、绝对温度100℃时,必须进行甩车处理。 4、新轴承在运行初期,处于跑合阶段,一般轴温都较高,但温度与环温差最高不应超过70℃;正常运行的轴承,其运用温度一般比环温高10~30℃,若用手摸轴承外圈,不能坚持2秒以上,则可判断轴承温度过高。 在现场运用中,制动缓解不良是比较常见的一种的事故,在平常工作中我通过不断的学习和总结,整理了一套调查制动缓解不良事故的方法:(1)、利用本务机试验制动机作用,了解司机的制动操纵情况;(2)、缓解不良车及前、后三

8、辆车的自然漏泄情况以及全列车的自然漏泄情况;(3)、手闸是否紧固,空重调整装置、安全阀是否良好;(4)、闸瓦有无异常磨损、变色和车轮擦伤情况;(5)、活塞筒、各杠杆、拉杆有无弯曲、抗扭摩擦情况;(6)、三通阀(分配阀、控制阀)排风口有无自然漏风情况,各型阀机能试验、分解检查情况;(7)、三通阀(分配阀、控制阀)型式及检修日期、地点、单位;(8)、异型阀混编情况,处理抱闸事故是有时还需将制动阀卸下带回进行试验台性能试验。 三、解决关键技术难题方面: 从参加工作起,在车辆钳工、检车员等岗位上一直从事着一线工作,从而积累了丰富的现场实际操作经验,在现场工作中顺利的解决了各种车辆检测、检修时遇到

9、的“疑难杂症”。如:电子尾表是近几年装配列检的一种高科技装备,它实现了列车制动机性能试验作业的自动化、图形化、实时监测和记录等功能,对现场生产有着极其关键的作用。电子尾表的射频天线与手柄设计为一体式,通过一个簧片使天线与主机导通。在现场使用时由于手柄经常来回的转动,加剧了簧片的磨损,导致电子尾表与信号中继器之间信号中断故障,无法正常进行列车制动机性能试验作业,现场职工对此反映很大。我得知此事后主动与红外线车间联系,经过研究分析确定的故障产生的原因,通过在手柄天线加焊触点的方法,有效的解决了该问题。同时还与电子尾表的生产厂家积极联系,反馈该问题并得到了厂家的认可。厂家于2006年将电子尾表的天线

10、接触方式由外部簧片接触方式改造为内置导线连接方式,彻底解决了此类问题。 同时在当前铁路改革和跨越式发展中,能够积极学习货车运用方面的新工艺、新知识、新技术,始终以《铁路货车运用维修规程》作为工作中的技术蓝本,不断提高和更新知识。在现场工作中,防止了多起车辆故障。在2012年11月25日17时20分,技检30016次防止机次17位C62BK-4654889八位轮对外侧缺损。 四、技术革新方面: 11年10月份我与XXX同志一同研发了货车车辆门折页机械调整装置,它利用两个卡具将装置固定在车体上,依靠旋转螺杆丝扣的力量产生压力,使门折页复位,搭扣正常落入。实际运用中发现该装置既安全又可靠,并有

11、效的提高的作业速度,降低了维修成本,得到了班组职工的认可。 五、授课带徒方面: 作为一名业务骨干,对职工教育培训工作倾注了极大的精力和热情。自己始终按照路局、段提出的职教工作应坚持"五个一工程",即:每日一题,每周一练,每月一考,每季一赛,每年一评。在年初制定好职工教育计划,按照计划提前做好备课,有计划、有目的的对职工进行理论、实作教育、培训。在以师带徒方面,更是手把手、毫无保留的将业务知识和技术诀窍一并传授,为车间的安全生产做出了积极贡献。 以上是我近年来简要工作回顾,虽然取得了一些成绩,但距上级领导的要求还有一些差距,自己将严格按照技师岗位职责,履行责任,努力为铁路安全事业贡献自己的力量。

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