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多级分段射孔桥塞联作技术施工总结汇报-文档资料.ppt

1、多级分段射孔桥塞联作技术,施工总结汇报,测井公司,2013,年,5,月,1,汇 报 提 纲,二、生产准备情况,三、现场施工,四、获得成功经验,一、基本情况,五、问题及改进措施,六、意见及建议,1,、设备及器材基本情况,1,)电缆防喷装置,生产厂家,:承德市富泉石油机械有限公司,承压(工作压力),:,105MPa,通径,:,162mm,电缆防喷器,:,三闸板液动电缆防喷器(两级密封,一级剪切),注脂动力源,:三个独立工作林肯泵,基本情况,1,、设备及器材基本情况,2,)多级分段射孔桥塞联作器材,加重装置:,铅加重,,1.10,米,,50,公斤,目前有,2,支,正在采购,2,支。,射孔枪,

2、模块式射孔枪。,多级起爆装置,DHJ2-1-KL,:压力控制式,理论上可实现无数级点火功能,受电缆承重限制,射孔枪不超过,12,米。,桥塞座封工具,KHR97-B,:,100MPa,条件下实现推力,21,吨(桥塞座封推力,18,吨),桥塞,:速钻桥塞(,prodrill),,承压差,50MPa,基本情况,2,、施工基本情况,1,)完成施工情况,测井公司在勘探公司的支持下,先后完成了玛湖,1,井带压射孔、盐北,1,及吉,36,井多级分段射孔桥塞联作作业。,玛湖,1,井井口压力,20MPa,,因电缆与阻流管配套问题,人员操作不熟练,返工三次,射孔一层耗时,44,小时;,盐北,1,井井口压力为,3

3、0MPa,,井口安装由于吊车吨位低井口不易对接耗时,8,小时,因电缆防喷盒原因返工一次,带压射孔作业一层耗时,36,小时。,基本情况,2,、施工基本情况,1,)完成施工情况,吉,36,井射孔器下井时井口压力,44 MPa,,最高井口压力,54 MPa,(桥塞试压后):,第一层下三根射孔枪,不下桥塞,需点火,3,次。因射孔器材原因,返工,2,次,共下井,3,次,耽误时间,10,个小时,共计耗时,30,小时。,2,、吸取第一层射孔返工经验后,第二层下,2,根射孔枪、,1,个桥塞。因多级射孔控制装置内的压力微动开关在动作过程中损坏,返工,1,次,耽搁时间,5,小时,共计耗时,18,小时,3,、第三层

4、下一根射孔枪、,1,个桥塞,全部作业顺利完成,耗时,11,小时。,吉,36,井的成功作业,说明我们在,50 MPa,的井口压力下进行作业是有把握的。,基本情况,汇 报 提 纲,二、生产准备情况,三、现场施工,四、获得成功经验,一、基本情况,五、问题及改进措施,六、意见及建议,1,、电缆检查,(,工时:,8,小时),1,),3,月,11,日,更换江苏华能,8,毫米单芯电缆,每,200,米取一点检查电缆外径,平均外径在,8.04,毫米,8.06,毫米,极限值为,7.9,毫米和,8.1,毫米。(,x-y,测量),2,)组织检查电缆,电缆无脱丝、弯折;在电缆厂进行电缆过阻流管试运行,电缆过阻流管运行,

5、4500,米,运行平稳;,3,)每口井作业前对电缆进行过阻流管检查,检查电缆长度大于施工目的层深度,500,米。,生产准备情况,2,、电缆防喷装置保养维护,(,工时:,8,小时),每口井作业前组织射孔仪修人员和作业队对电缆防喷装置进行了保养维护。,1,)更换气动装置柴油机、林肯泵机油;,2,)检查密封脂是否满足施工要求;,3,)检查注脂管线、液动管线及回流管线及三闸板液动防喷器注脂管线;,4,)检查防喷管,o,型圈,更换不符合要求的,o,型圈;,5,)连接设备,启动柴油机气动装置、注脂控制系统,试运行整套装置。,生产准备情况,3,、多级分段射孔桥塞联作器材准备,(,工时:,4,小时),每口井作

6、业前组织射孔仪修人员和作业队对多级分段射孔桥塞联作器材进行了清点检查及试连接。,1,)检查多级起爆装置,测量各触点,确保装置稳定可靠;,2,)加重装置和磁性定位器的配套,试连接,测量通断;,3,)检查桥塞座封工具和桥塞的配套;,生产准备情况,4,、外协服务,1,)吊车:,75,吨以上;,2,)吊车配重车:,30,吨;,3,)电缆防喷装置运输车:,30,吨;,4,)脚手架:材料运输及施工人员。,生产准备情况,5,、施工工艺培训,(,工时:,4,小时),1,)根据井的情况和甲方的要求进行施工方案设计。,2,)进行施工方案交底;,3,)组织学习了,电缆传输带压射孔作业规程,和,电缆传输多级射孔作业规

7、程,;,4,)组织学习了,多级分段射孔桥塞联作射孔井口操作平台搭建要求,;,生产准备情况,汇 报 提 纲,二、生产准备情况,三、现场施工,四、获得成功经验,一、基本情况,五、问题及改进措施,六、意见及建议,1,、现场施工,1,)按照方案书的内容做作业前准备;,2,)作业前与相关方进行技术及安全交底;,3,)布置井场,摆放设备;安装井口操作平台;,现场施工,1,、现场施工,4,)组装防喷管、多级射孔器材及安装井口设施,(,1-4,步骤用时约,8,小时),;,5,)进行入井作业,组装下一层多级射孔及桥塞;,6,)一层作业完成后拆除器材,连接下一层器材装入防喷管中,安装井口承压堵头,将井口移交压裂;

8、7,)重复,5-6,步骤,至施工结束,拆除射孔器材、电缆防喷装置及井口设施完成全部作业。,现场施工,汇 报 提 纲,二、生产准备情况,三、现场施工,四、获得成功经验,一、基本情况,五、问题及改进措施,六、意见及建议,1,、高度可调支架,通过,2012,年底和川南机械厂的技术交流,高度可调支架在防喷管组装及拆卸中发挥重要作用,降低了作业风险(避免了两吊钩竖直安装),获得成功,获得成功经验,成功经验,2,、防喷管提升滚轮,通过防喷管提升滚轮,可以在地面将射孔器串收入防喷管中,将防喷管提升至垂直地面,极大降低对吊车的要求。,获得成功,获得成功经验,成功经验,3,、密封脂,新疆地区季节、昼夜温差大,

9、对密封脂要求高,简单的根据季节选择合适标号的密封脂不能满足作业要求(气温突变),经过与厂家技术人员交流,通过重型齿轮油可以调节密封脂的黏稠度,满足施工要求,同时一定程度节约成本(采购极限标号密封脂(,680,号和,1500,号,通过重型齿轮油进行调配,满足不同气温的施工要求)。,获得成功,获得成功经验,成功经验,4,、电缆防喷装置操作,通过三口井(玛湖,1,井、盐北,1,井、吉,36,井)的带压作业,逐步掌握了电缆防喷装置的操作,吉,36,井最后一层射孔,+,桥塞施工,下射孔,+,桥塞管串时井口压力,44MPa,回脂正常、电缆防喷盒无泄漏,上提仪器时井口压力,54MPa,,电缆运行速度小于,2

10、000,米,/,小时时回脂正常、电缆防喷盒无泄漏。,获得成功,获得成功经验,成功经验,汇 报 提 纲,二、生产准备情况,三、现场施工,四、获得成功经验,一、基本情况,五、问题及改进措施,六、意见及建议,1,、液动捕集器:,捕集器为密闭设施,通过液压动力开关挡板,操作方便,但该装置外面没有设计显示捕集器挡板开关动作的部件,仪器在上提,/,下放通过捕集器时,难以判断捕集器挡板是否动作;,该装置存在的问题已经与生产厂家沟通,生产厂家将就该装置进行改进,在装置外面设置可显示捕集器开关动作的部件。,获得,问题及改进措施,成功经验,2,、模块式多级射孔枪,模块式多级射孔枪原装直通线易损坏,导致短路,在第一

11、层射孔时发生一次(耽搁,5,小时),改用双层绝缘线后该问题得到解决;,获得,问题及改进措施,成功经验,3,、多级射孔枪枪头(,DHT2-1-KL,触头,),:,多级射孔枪枪头(,DHT2-1-KL触头,)射孔后的震动卡在绝缘垫上,造成断路,点火失败(第一层第三簇发生一次,耽搁,5,小时);锉刀修掉,DHT2-1-KL触头,台阶,同时更换该多级点火装置(序号,002,)后,使用新接好的多级点火装置下入,点火成功。已和厂家沟通,改进该装置。,获得,问题及改进措施,成功经验,4,、,多级点火装置,多级点火装置的微动开关失效(第二层第二簇射孔时发生一次,耽搁,5,小时),该开关下井前检测正常,起出时,

12、接线,1,2,3,两两直通,导致第一支枪射孔后,井液进入后,,1,、,3,接线柱仍然相通,形成直通短路。更换多级点火装置后,下入管柱,点火成功。已与厂家进行了沟通,改进该装置。,获得,问题及改进措施,成功经验,5,、电缆防喷装置,1,)在吉,36,井初期作业和玛湖,1,井、盐北,1,井作业时,我们均发现防喷盒上有外漏现象,回流管排液量很少。因为是新设备,我们对设备的使用操作不太熟悉,也没有类似的作业经验,直到在吉,36,井作业时,因为井口压力很高,防喷盒外漏严重,我们终于找到了原因:回流管接头处被杂物堵塞,导致回流管排液困难,排除故障后,电缆防喷装置工作基本正常。目前,在下井过程中,可以做到不

13、漏,在上提过程中,仍然有少量露出。现在我们还在寻找解决办法:控制上提速度、与厂家联系更换防喷盒等等。,获得,问题及改进措施,成功经验,5,、电缆防喷装置,2,)目前我们使用的防喷装置通径为,162mm,,耐压,105 MPa,,整个装置非常笨重,地面对接、井口对接都比较困难,公司已经决定购置通径为,120mm,的防喷管,减轻作业劳动强度,提高时效。,获得,问题及改进措施,成功经验,5,、电缆防喷装置,3,)针对每层射孔后都要拆装井口的问题,我们已经购置了耐压,105 MPa,的盲堵,在试压后就可投入使用,今后在每层射孔后可以直接用盲堵封堵井口,进入压裂工序,可以减少作业工序,降低劳动强度,提高

14、作业时效。,获得,问题及改进措施,成功经验,汇 报 提 纲,二、生产准备情况,三、现场施工,四、获得成功经验,一、基本情况,五、问题及改进措施,六、意见及建议,1,、作业区域,分级压裂改造的特点决定了压裂及射孔对作业区域的要求较高,在施工前平整井场,并进行统一规划,确保各施工单位作业区域无交叉,保障施工安全。在条件许可的条件下,借鉴玛湖,1,井井场布置,。,意见及建议,液灌,压裂车,试压车,放排管线,吊车,仪器车,控制柜,2,、试压及泄压,每次射孔器串下井前需要对防喷管进行试压,在射孔器串提入防喷管后要对防喷管进行泄压,参照玛湖,1,井及盐北,1,井的管线连接方式,制定标准的管线连接方式,避免

15、因施工队组的改变忽略此环节,。,意见及建议,3,、井口设施,根据国内其他油田(大庆、江汉)此工艺的调研,井口设施布局见左图,供参考,。,意见及建议,井口,液动闸门,压裂六通,液动闸门,转换法兰,电缆防喷器,捕集器,防喷管,4,、施工规范,多级分段射孔桥塞联作施工配合方多(测井、压裂、工程院及试油公司等),测井公司参与完成了三口井,在施工过程中,现场工作调节、调度依赖于勘探公司现场负责人员,无形中增加了勘探公司现场负责人的工作强度,建议勘探公司依据该工艺的特点,组织各参与单位根据自身的工艺特点,按照谁施工谁负责的原则制定相应的施工规范,。,意见及建议,致谢,经过前三口井的作业,我们已经基本掌握了多级射孔桥塞联座和带压作业的操作,对设备也已经熟悉,相信在以后的作业中问题会越来越少,作业会越来越顺利。在这里也衷心感谢勘探公司给我们提供了如此好的练兵机会,感谢勘探公司对我们的大力支持。,获得,问题及改进措施,成功经验,汇报完毕,谢谢大家,

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