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QC成果建筑工程提高屋面刚性防水层施工质量合格率成果汇报页附图.pptx

1、一、工程概括,二、,QC,小组概况,三、选题理由,四、现状调查,五、目标设定,六、原因分析,七、要因确认,八、制定对策,九、对策实施,十、效果检查,目 录,十二、总结及今后打算,十一、巩固措施,一、工程概括,我公司承建的社区综合服务用房,1-3#,楼,位于常熟市东三环东侧、建材市场以北。本工程总建筑面积约为,36000m,2,,框架三层。为东环村村民委员会办公用房及社区服务用房,由,3,栋,3,层的框架结构配套房组成。屋面刚性防水层是本工程的建筑特色,每栋房子屋面面积为,4000 m,2,,由于单体屋面面积比较大,对刚性屋面施工要求难度比较高,所以要成立本,QC,小组,以提高屋面刚性防水层的

2、施工质量合格率。屋面刚性防水层是屋面工程施工中的重点和难点,提高刚性防水层的施工质量为本工程创优创造良好的条件,提供给业主一个满意的工程,为公司创造良好的企业信誉。,二、,QC,小组简介,1,、小组简介,小组名称,东环村社区综合用房,QC,小组,小组注册时间,2014,年,09,月,03,日,小组类型,问题解决型,小组注册编号,活动课题,提高屋面刚性防水层施工质量合格率,课题注册时间,2014,年,09,月,03,日,成立时间,2014,年,08,月,12,日,课题注册编号,小组成员,9,人,QC,教育时间,平均,48,小时以上,课题活动时间,2014,年,08,月,15,日至,2014,年,

3、12,月,15,日,小组出勤率,100%,表,1,制表人:,日期:,2014,年,08,月,15,日,有限责任公司,二、,QC,小组简介,2,、小组成员简介,表,2,序号,姓名,性别,年龄,职称,职务,组内分工,学历,1,男,41,工程师,项目经理,组长,大专,2,男,50,工程师,技术负责人,副组长,中,专,3,男,50,工程师,项目副经理,组员,中专,4,男,29,助理工程师,项目,资料员,记录员,本科,5,男,44,工程师,项目施工员,组员,大,专,6,男,45,工程师,项目施工员,组员,中专,7,男,38,技术员,钢筋,班组长,组员,中专,8,男,48,技术员,瓦工班组长,组员,高中,

4、9,男,35,工程师,技术,科科长,技术指导,本科,制表人:,日期:,2014,年,08,月,15,日,有限责任公司,三、选题理由,本工程为社区配套用房,屋面刚性防水层的施工质量好坏关系到整个工程的质量(重要性),提高屋面刚性防水层施工质量合格率,本工程公司确定的质量目标为姑苏杯,屋面刚性防水层的施工质量必须满足评选标准,因此必须要保证屋面刚性防水层质量符合验收规范要求(必要性),本工程屋面刚性防水层施工较为复杂,工序较多,如能在施工过程中严格控制好各道工序的衔接,不仅能加快工期而且能节约人工。(经济性),屋面刚性防水层的施工质量好坏,直接关系到屋面的防水质量、观感效果,是确保工程质量的重要措

5、施。(社会性),有限责任公司,四、现状调查,QC,小组对目前已经施工的,2#,楼施工质量中检查发现较多的问题进行了分析,共检查,600,点,其中不合格点为,95,个点,屋面刚性防水层验收的合格率仅为,84.16%,。根据屋面刚性防水层的施工工艺,我们对影响屋面刚性防水层验收合格率进行统计如下表,并依此作出了不良质量问题排列图。,序号,项目,检查点,频数,频率,%,累计频率,%,1,分割缝不顺直,100,34,35.79,35.79,2,表面微裂缝,100,16,16.84,52.63,3,天沟散水坡度不足,100,14,14.74,67.37,4,屋面坡度误差大,100,12,12.63,80

6、00,5,管道口处理不到位,100,10,10.53,90.53,6,水落口坡度偏差大,100,9,9.47,100,合计,600,95,100,100,制表人:制表日期:,2014.08,.18,质量问题调查表,表,3,有限责任公司,四、现状调查,从排列图中我们可以看出屋面刚性防水层质量问题“,分割缝不顺直,”和“,表面微裂缝,”这两项质量问题占累计频率,52.63%,,是“关键的少数项”,是影响施工质量的主要问题。,有限责任公司,五、目标设定,目标设定:,一次合格率,90%,现状值,84.16%,目标值,90%,有限责任公司,六、原因分析,我们,QC,小组通过对现状的调查,找出影响屋面刚

7、性防水层的主要质量问题,小组召开了诸葛亮会议,运用头脑风暴法,集思广益,相互讨论、启发,绘制了产生“,分割缝不顺直,”和“,表面微裂缝,”质量问题的原因分析关联图。,“分割缝不顺直”和“表面微裂缝”质量问题原因分析关联图 图,1,制图人:制图时间:,2014.08.26,有限责任公司,末端因素:,因素,1.,未及时更换刀片,因素,2.,缺少切缝时对线措施,因素,3.,养护浇水不均匀,因素,4.,切缝弹线误差,因素,5.,缺少针对性技术交底,因素,6.,大面积屋面缺抗裂措施,因素,7.,工作安排未避开高温施工,因素,8.,未采取专业人员施工,因素,9.,缺少奖罚措施,因素,10.,预埋管未固定,

8、因素,11.,切割机械老化,因素,12.,未按防水砼要求施工,从“,5M1E,”的角度即人、机、料、法、环、测六个方面对质量问题产生的原因进行分析,绘制以上的关联图。从上面的关联图可以看出,影响屋面刚性防水层施工质量合格率的末端因素有以下,12,个。,六、原因分析,有限责任公司,七、要因确认,为找出要因,小组成员对因果分析关联图中的未端因素制定了要因确认计划表。,要因确认计划表,表,4,序号,未端因素,确认内容,确认,方法,确认,标准,完成时间,负责人,1,未及时更换刀片,查调换下来的刀片及机械上的刀片,现场验证,调换下来的每块刀片上的毛口点不得多于,3,处,,2014.08.28,2,缺少切

9、缝时对线措施,切割完成的分割缝是否顺直、成一直线。,现场验证,分割缝偏差不大于,3mm,。,2014.08.28,3,养护浇水不均匀,屋面浇水是否全面覆盖,现场验证,10m,2,内混凝土面泛白、干燥点不大于,5,处,2014.08.28,有限责任公司,七、要因确认,序号,未端因素,确认内容,确认,方法,确认,标准,完成时间,负责人,4,切缝弹线误差,弹线位置是否正确,是否采用经纬仪进行放线,测量测试,网格弹线偏差,+-3mm,2014.08.29,5,缺少准对性技术交底,查工地资料,调查分析,对参加施工的每个工人交底率达到,100%,2014.08.29,6,大面积屋面缺抗裂措施,施工记录及咨

10、询作业人员,现场验证,是否有抗裂措施,2014.08.29,7,工作安排未避开高温施工,施工记录及咨询作业人员,现场验证,砼浇筑是否避开午间高温时间,2014.08.29,有限责任公司,序号,未端因素,确认内容,确认,方法,确认,标准,完成时间,负责人,8,未采取专业人员施工,是否采用专业的施工人员进行施工,现场验证,切割机械切割人员必须有,3,年以上切割经验,2014.08.30,9,缺少奖罚措施,查档案资料,项目部是否有与施工人员签订奖罚措施,现场验证,是否有针对性的奖罚措施,2014.08.30,10,预埋管未固定,屋面埋设完成的预埋管,现场验证,预埋管固定点间隔距离不大于,1.5m,,

11、且偏差在,+-10cm,。,2014.08.30,11,切割机械老化,工地现场的切割机械,现场验证,现场使用的切割机械保持良好状态,无影响切割质量的隐患。,2014.08.31,12,未按防水砼要求施工,检查配合比单,是否为防水砼。检查施工方案,是否按照防水砼的施工工艺施工,现场验证资料检查,配合比单上标注为防水砼。施工方案要求按照防水砼施工。,2014,09.01,制表人:制表日期:,2014.08.20,七、要因确认,有限责任公司,七、要因确认,为找出要因,小组成员按照要因确认计划表,对,12,个未端因素进行了逐条确认。,要因确认一,末端因素:未及时更换刀片,标准:每块刀片上的毛口点不得多

12、于,3,处,确认:对工地切割机械上及调换下来的,3,块刀片进行检查,每块刀片毛口点都少于,3,处。检查结果见下表:,刀片并无毛口点,结论:“未及时更换刀片”不是要因。,刀片,A,2,处毛口,刀片,B,1,处毛口,刀片,C,2,处毛口,有限责任公司,七、要因分析,要因确认二,末端因素:缺少切缝时对线措施,标准:每条分割缝偏差不大于,3mm,确认:对刚浇筑完成的,#,楼屋面刚性防水层进行检查,检查,10,条已切割好的分割缝,采用经纬仪进行复合,只有三条分割缝符合要求。,结论:“缺少切缝时对线措施”是要因。,要因确认三,末端因素:养护浇水不均匀,标准:,10,平方米范围内,泛白、干燥点不大于,5,处

13、确认:项目施工员对屋面进行检查,屋面存在较多浇水不全面的点,每,10,平方米范围内有超过,10,处泛白、干燥的点。,结论:“养护浇水不均匀”是要因。,有限责任公司,要因确认四,七、要因分析,结论:“切缝弹线误差”不是要因。,末端因素:,切缝弹线误差,标准:,网格弹线偏差,+-3mm,。,确认:,QC,小组施工员对已弹完成的,10,条切缝线采用经纬仪进行检查。所有,10,条切割缝弹线误差都在,+-3mm,。,要因确认五,末端因素:,缺少针对性技术交底,标准:,对参加施工的每个工人交底率达到,100%,确认:,项目,QC,小组成员查阅资料,项目部技术负责人已对所有施工人员进行技术交底,施工人员

14、已签字,交底率达到,100%,。,结论:“缺少针对性技术交底”不是要因。,有限责任公司,七、要因分析,要因确认六,末端因素:大面积屋面缺抗裂措施,标准:在铺设好的钢筋网片上绑扎钢丝网,绑扎率达到,100%,。钢丝网绑扎位置正确,避免在浇筑混凝土的时候把钢丝网压入底部。,确认:,QC,小组成员查阅施工记录及对现场施工员进行询问,2#,楼施工情况,大面积屋面施工缺少相关的抗裂措施。,要因确认七,末端因素:工作安排未避开高温施工,标准:砼浇筑是否避开午间高温时间,确认:项目部,QC,小组成员对正在施工的,2#,楼屋面,6,天施工时间安排进行记录,(,6,天的气温都高于,30,度)项目部都是避开高温时

15、间段施工,工作时间安排妥当,确保施工质量。,结论:“工作安排未避开高温施工”不是要因。,结论:“大面积屋面缺抗裂措施”是要因。,有限责任公司,七、要因分析,要因确认八,结论:“未采取专业人员施工”不是要因。,末端因素:,未采取专业人员施工,标准:,切割机械切割人员必须有,3,年以上切割经验,确认:,对施工现场,10,名切割机械操作人员进行询问,,10,名施工人员都具备,3,年以上的施工经验。,要因确认九,末端因素:缺少奖罚措施,标准:对施工完成的屋面请专业人员进行考核并且进行打分,满分为,10,分,少于,6,分的每人罚款,100,元,对高于,8,分的每人奖励,150,元。,确认:奖罚措施明确,

16、项目部与施工人员签订奖罚措施,结论:“缺少奖罚措施”不是要因。,有限责任公司,七、要因分析,要因确认十,结论:“预埋管未固定”不是要因。,末端因素:,预埋管未固定,标准:,预埋管固定点间隔距离不大于,1.5m,,且偏差,+-10cm,确认:,检查项目部资料,预埋管埋设前编制了施工方案,而且进行了技术交底,在施工过程中项目部质量员对预埋管埋设时进行了监控检查,抽查,10,处预埋管的固定点位置都符合要求,预埋管埋设合格率达到,100%,。,经公司技术质量科审批,有限责任公司,要因确认十一,末端因素:切割机械老化,标准:现场使用的切割机械保持良好状态,无影响切割质量的隐患。,确认:,QC,小组成员将

17、项目部,2,台切割机械送原厂家质检部门检查、检测,结果显示满足施工要求,可以正常使用。,七、要因分析,结论:“切割机械老化”不是要因。,要因确认十二,末端因素:未按防水砼要求施工,标准:配合比单上标注为防水砼。施工方案要求按照防水砼施工。,确认:检查配合比单,采用防水砼施工。现场查看施工工艺,确认为防 水砼施工工艺。,结论:“未按防水砼要求”不是要因。,有限责任公司,七、要因分析,我们针对关联图分析中得出,12,个影响屋面刚性防水层施工质量合格率的末端因素逐一进行了验证分析,确定了以下,3,个造成质量问题的主要原因。,1,、缺少切缝时对线措施,2,、养护浇水不均匀,3,、大面积屋面缺抗裂措施,

18、有限责任公司,七、要因分析,对策评价选择表,初步方案,方案分析,方案选用,(方案一),在切缝前施工人员首先弹出分割缝的墨线,然后通过切割机械对准墨线进行切割,优点:按照弹好的墨线进行切割,切缝有了明确的位置。,缺点:由于刀片被切割机械挡住,施工人员必须歪身探头去观察,切缝位置容易走偏。,不选用,(方案二),在切缝机械上安装反光镜,可以提高刀片切割时,刀片与墨线的吻合度。,优点:施工人员在切缝时不用歪身探头去检查刀片与墨线的吻合度,直接直立着观察,提高切缝精度。,选用,1,、“缺少切缝时对线措施”解决方案选择,有限责任公司,七、要因分析,对策评价选择表,初步方案,方案分析,方案选用,(方案一),

19、采用塑料管进行浇水养护,优点:通水简单,洒水方便。,缺点:洒水不全面,容易有遗漏的,不选用,(方案二),采用,PVC,管道,在其上每隔,5cm,打眼,“眼”成八字形,然后固定于屋面通水,浇水养护。并且分段分人进行洒水,确保洒水全面。,优点:洒水方便,只需固定洒水管就可以完成,并且洒水均匀,每个施工人员分段负责。,选用,2,、“养护浇水不均匀”解决方案选择,有限责任公司,七、要因分析,对策评价选择表,初步方案,方案分析,方案选用,(方案一),在铺设完成的钢筋网片上固定钢丝网。,优点:铺设钢丝网简单,且可以控制表面裂缝的产生。,缺点:混凝土浇筑时,钢丝网容易被压入混凝土底部,难以起到表面抗裂的效果

20、不选用,(方案二),在屋面绑扎好钢筋网后,每隔,1000*1000,的范围内安装四根立筋,在混凝土浇筑至离设计标高,1.5cm,前再安装钢丝网。,优点:可以保证钢丝网处于混凝土的表面,提高混凝土表面的抗裂性能。,选用,3,、“大面积屋面缺抗裂措施”解决方案选择,有限责任公司,八、制定对策,针对确定的三条要因,小组对提出了解决方案。,相应对策表,序号,要因,对策,目标,措施,实施地点,实施时间,负责人,1,缺少切缝时对线措施,对切割机进行改良,切缝顺直,通线。每条分割缝位置偏差不大于,3mm,。,1,、减少切割人员探头歪身观察的切割误差,2,、切缝完成后用鼓风机吹出缝内垃圾。,3,、在分割缝

21、内注入结构胶。,施工现场,2014.09.10,有限责任公司,八、制定对策,序号,要因,对策,目标,措施,实施地点,实施时间,负责人,2,养护浇水不均匀,改良浇水养护方法,屋面浇水全面,不遗漏。确保屋面每,10m,2,内,泛白、干燥点不大于,5,处。,在,PVC,管道上每个,5cm,打眼,“眼”成八字形然后固定于屋面进行洒水。,施工现场,2014.10.10,有限责任公司,八、制定对策,序号,要因,对策,目标,措施,实施地点,实施时间,负责人,3,大面积屋面缺抗裂措施,在钢筋网片上安装钢丝网,减少屋面的微裂缝,确保屋面微裂缝降低,80%,。,在屋面绑扎好钢筋网后,,每隔,1000*1000,的

22、范围内安装四根立筋,在混凝土浇筑至离设计标高,1.5cm,前再安装钢丝网。,施工现场,2014.11.10,有限责任公司,九、对策实施,实施一:缺少切缝时对线措施,实施一:切割机改良,(由负责)在先前施工的,2#,楼,屋面分割缝都是按照弹好的墨线进行切割,由于弹墨线时未采用经纬仪进行打点测量,墨线顺直度不够,因此之后采用经纬仪进行打点测量,然后弹线,但是在施工过程中发现,切割机机箱位置挡住了刀片,施工人员难以仔细观察刀片与墨线的位置,必须歪身探头去观察,容易造成切缝的不顺直,最终项目部,QC,小组及时进行讨论、集思广益,决定在切割机机箱上安装反光镜,这样一来,施工人员就能够在切缝时清楚的观察到

23、切割机刀片与墨线的位置,确保切缝横平竖直。,改良前的切割机械施工人员必须歪身探头去施工,有限责任公司,九、对策实施,切割机上安装反光镜,有限责任公司,九、对策实施,通过反光镜观测墨线与刀片的位置,有限责任公司,九、对策实施,实施二:吹扫切缝,对切割完成的分割缝采用鼓风机进行吹扫。吹扫方法为:施工人员左手握住鼓风机,右手拿住鼓风机出风口处的软管,软管头对准切割缝,然后按顺序从一端往另一端进行吹扫。为了确保吹扫的切割缝的质量,项目部,QC,小组制作用于检查切割缝是否吹扫干净的木质榫子,采用榫子插入分割缝内从一端往另一端检查,如无明显的影响榫子行进的阻力,即为本条分割缝已吹扫干净。,榫子示意图,施工

24、人员用鼓风机吹扫分割缝内粉尘,有限责任公司,九、对策实施,实施三:切割缝注胶,为了避免屋面雨水从分割缝中渗入,在切割完成的分割缝中注入结构胶,在注结构胶之前采用鼓风机对分割缝内的尘埃进行吹除,确保注胶质量。注胶方法为:施工人员左手握住注胶筒,右手握住手柄,出胶口对准分割缝,从分割缝的一端开始慢慢注入结构胶,结构胶溢过分割缝,1cm,高度即为合格,可以慢慢往后进行注胶。,施工人员正在注胶,有限责任公司,九、对策实施,实施效果:,QC,小组通过以上对施工机械在施工过程中逐步进行改良的施工方法,使得屋面切缝措施在施工中不断的调整,逐步形成一个良好的施工工法,确保施工完成的屋面分割缝横平竖直,外观美观

25、QC,小组成员抽查,10,条切割完成的分割缝,采用经纬仪进行测量,分割缝位置偏差都在,3mm,以内。,实施二:养护浇水不均匀,1,、实施过程:,QC,小组成员通过对先前施工的,2#,楼施工过程进行了解,之前的养护方式是:(由负责)项目部,QC,小组对,2#,楼出现的问题,及时进行讨论、集思广益,决定在浇筑完成后的屋面在初凝后立即进行浇水养护,首先在屋面进行全覆盖的浇头一次水,项目质量员跟踪检查,浇完头次水后,间隔半小时采用土工布进行覆盖,然后边覆盖边浇水,土工布顺着屋面跨度短向进行覆盖。完全覆盖完整个屋面后,再每间隔一个小时浇水一次,确保养护,14,个小时后,屋面刚性防水层的质量得以保证。

26、但是发现浇水采用塑料水管,浇水难以完全覆盖到整个屋面,在我们施工人员观察中发现很多泛白、干燥的地方,仍然有洒水遗漏的地方,因此必须对浇水设备进行改良。,QC,小组成员将采用,PVC,管道,并且在管道上面每隔,5cm,开眼,“眼”成八字形,然后将,PVC,管道架设在屋面上,结合软管共同进行洒水,采用这种软管及,PVC,管共同结合的方法洒水,能够更加全面的覆盖每个角落,并且项目部对每个施工人员进行分人分段的进行洒水,确保洒水完全覆盖均匀。,有限责任公司,九、对策实施,施工人员正在铺设土工布,屋面淋水养护,实施效果:,通过对洒水管的改良以及分人分段进行洒水,确保了洒水的均匀性,保证了屋面养护的效果及

27、质量。在抽查,1#,楼,80m2,范围内,每,10m2,屋面泛白、干燥点都分别出现,3,、,2,、,4,、,1,、,2,、,2,、,3,、,1,处,都少于,5,处。,有限责任公司,九、对策实施,实施三:大面积屋面缺抗裂措施,1,、实施过程:,(由负责)对先前施工的,2#,楼屋面进行检查,屋面出现的微裂缝较多,由此项目部,QC,小组成员间积极开展头脑风暴法,确定在接下来施工的,1#,楼、,3#,楼屋面绑扎好的钢筋网片上再绑扎一层钢丝网,网格间距为,2.5cm*2.5cm,,但是在浇筑,1#,楼屋面时发现钢丝网阻挡混凝土沉入底部或是钢丝网被压入混凝土底部,钢丝网就起不到刚性防水层表面抗裂的措施了。

28、最终,QC,小组成员确定的方法为:在绑扎完成的屋面钢筋网片上每隔,1000*1000mm,的范围内钉入立筋,在混凝土浇筑至设计标高还有,1.5cm,时,立即绑扎钢丝网,钢丝网网格间距扩大为,3.0cm*3.0cm,,然后浇筑剩下的,1.5cm,厚混凝土。这样就确保了钢丝网在混凝土的上部,减少表面微裂缝。,有限责任公司,九、对策实施,钢丝网铺设示意图,有限责任公司,九、对策实施,钢丝网铺设示意图,实施效果:,通过在屋面刚性防水层施工中逐步完善施工工法,不断改进,大大减少了成型后的混凝土面的微裂缝,提高了工程的质量。,有限责任公司,十、效果检查,(,1,)、实施效果,1,),2014,年,09,月

29、15,日,2014,年,10,月,25,日我们完成了,1#,、,3#,配套房的屋面刚性防水层的施工。我们项目部将,1#,、,3#,屋面刚性防水层质量验收划分为,10,个施工段进行验收。在,10,个施工段的验收中,其中,9,个施工段一次性通过验收,一次验收合格率为,90%,。并且在,10,个施工段施工中,并未产生任何重大的质量问题,确保了刚性防水层施工质量的要求。我们对其中,1,个施工段未一次验收通过的原因进行了质量问题统计,并根据不合格项目出现的频率进行了统计,作出了以下不良质量问题调查表,在检查,600,个点中,出现的质量问题如下表,有限责任公司,十、效果检查,序号,项目,检查点,频数,频

30、率,%,累计频率,%,1,天沟散水坡度不足,100,12,22.22%,22.22%,2,屋面坡度误差大,100,10,18.51%,40.73%,3,管道口处理不到位,100,9,16.67%,57.40%,4,水落口坡度偏差大,100,9,16.67%,74.07%,5,表面微裂缝,100,8,14.81%,88.89%,6,分割缝不顺直,100,6,11.11%,100%,合计,600,54,制表人:制表日期:,2014.11.26,不良质量问题调查表,有限责任公司,十、效果检查,我们根据上面表,中的不良质量问题统计表,再次绘制了不良质量问题排列图。,活动前后不良质量问题排列图进行对比,

31、有限责任公司,十、效果检查,2,)通过本次活动,从上表可以看出,在,600,个点中,刚性防水屋面原来的二个主要质量问题在,54,个不合格点中只出现,15,次,屋面刚性防水层施工质量合格率达到了,600-54/600=91%,,目标值为,90%,,超出了目标值,1%,,不仅在施工的全过程中确保了屋面施工的安全,而且为项目部带来了经济效益和社会效益,提高工程质量奠定了一定的基础,为工程创优提供了良好的条件,为公司各项目部施工质量的提高起到了指导作用,是企业形成相关企业工法的前提条件。活动前后效果检查如下图:,目标值,活动后,活动前,90%,91%,84%,100%,50%,活动效果柱状对比图,有限

32、责任公司,十、效果检查,(,2,)社会效益,本次,QC,小组活动,得到了建设单位及监理单位的大力支持,屋面刚性防水层施工质量得到了建设单位和监理单位的一致好评,实现了我公司在承接本工程初期的合同承诺。建设单位对我公司在本工程屋面刚性防水层施工中所取得的成果给予了确认,这对我们的工作给予了极大的肯定。,有限责任公司,十一、巩固措施,小组成员通过,PDCA,循环,使社区综合服务用房,1-3#,楼屋面刚性防水层施工得到了较大的提高,确保了工程的施工质量,实现了制定的目标。为进一步巩固本次小组的活动成果,我们采取了以下措施:,根据此次小组活动总结的经验,由、负责编制了,屋面刚性防水层施工质量控制,的企

33、业指导性施工标准,编号:,CSBJ-DHC-201408,,经小组成员多次讨论、研究定稿,于,2014,年,11,月,25,日报送公司总工室审定获得批准,在本公司其他项目部同类工程上推广。,有限责任公司,十二、总结及今后打算,通过本次活动,使我们认识到开展,QC,小组活动可以运用其科学的方法来改进我们需要解决的问题,能够使我们工程的屋面刚性防水层施工质量得到控制。同时提高了项目部管理人员参加,QC,质量管理活动的积极性和解决问题的能力,增进了团队合作的意识,增强了我们的实力。特别是一些第一次参加我们,QC,小组活动的小组成员,充分认识到了开展活动的重要性。活动后小组各成员对各自进行了自我评价,

34、以下是自我评价表及雷达图。,项目,活动前(分),活动后(分),质量意识,6,8,个人能力,5,7,QC,知识,6,9,解决问题的决心,4,8,团队精神,5,9,十二、总结及今后打算,十二、总结及今后打算,QC,小组活动的开展,使本项目部的技术,管理人员的质量意识,个人能力,团队精神,责任心有了很大程度的提高,为以后施工总结了经验,提高了项目部的管理水平,同时也锻炼了一个良好的,QC,团队,为以后解决其他质量问题创造了良好的条件。在以后的工程施工中,继续选择合适的课题开展,QC,小组活动,提高施工质量,创造良好的社会效益和经济效益。为确保构造柱浇筑质量要求,所以下一步我们将采用“提高框架结构构造柱施工质量”的课题作为小组的下一个课题进行活动。,QC,小组培训教材,成果汇报完毕!,不足之处敬请专家及各位同行提出宝贵意见,

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