ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:151KB ,
资源ID:7199701      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/7199701.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(焙烧炉烘炉新工艺在山西华圣铝业的应用.doc)为本站上传会员【pc****0】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

焙烧炉烘炉新工艺在山西华圣铝业的应用.doc

1、焙烧炉烘炉新工艺的应用 (山西华圣铝业有限公司 044500 张世荣 薛铁鹏 宋海军) 摘要:本文介绍了36h火焰移动周期216h升温曲线烘炉新工艺在山西华圣铝业有限公司的应用。实践证明:该曲线安全可靠,确实可行,烘过的炉体变形小,而且边烘炉边生产很成功,生产出的预焙阳极质量很好。 关键词:焙烧炉 烘炉 新工艺 升温曲线 1 引言 目前国内大部分铝厂敞开式焙烧炉烘炉升温曲线大多采用48h火焰移动周期,运转炉室为6炉室或7炉室,并取得了很好的效果,但这种方法存在一定的缺陷,即烘炉时间太长,且烘炉结束后需将火焰移动周期由48h转换为36h或32h正常生产曲线,即麻烦又复杂

2、针对这种情况,我们研究了国内外敞开式焙烧炉烘炉经验,根据我们引进法国SETARAM公司先进温控设备的优势,大胆提出了焙烧烘炉采用36h火焰移动周期,6炉室运转的新工艺。实践证明,不仅烘过的炉体变形很小,而且满足了边烘炉边生产的需要,生产出的炭块质量很好。 2 烘炉操作 山西华圣铝业有限公司焙烧系统从法国Setaram公司引进,以重油作燃料,焙烧炉室为36室环型敞开式焙烧炉。烘炉采用一个火焰系统,点火初期以轻油引火,直到温度升到750℃重油燃点时,再点着重油,切换成重油燃烧。 1号和2号炉室装生块密封炉室,3、4、5号炉室装废熟块,从6号炉室以后装生块。轻油启动架放2号炉室,下游

3、燃烧器换成轻油启动器,并放置在3号炉室1观察孔,关闭上游燃烧器阀门。排烟架放置5号炉室4观察孔,加热架HR1放置3号炉室。 在3号炉室1观察孔开始点火,经过3个火焰移动周期后,移动排烟架增加第4个炉室,同时点着重油,再经过一个火焰移动周期,继续移动排烟架,增加HR2,一直到加满HR1、HR2、HR3,形成6室运转,随后逐步加入鼓风架、冷却架。 经过6个火焰移动周期加热后,第一个被加热的3号炉室(HR1所在炉室)开始进入冷却阶段。 冷却阶段分为自然冷却阶段和强制冷却阶段。 火焰移动方向为顺时针方向见图1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4、 13 14 15 16 17 18 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 图1 焙烧炉布局及火焰移动方向示意图 2.1烘炉曲线 焙烧炉烘炉采用216小时升温曲线,火焰移动周期为36小时,冷却曲线216小时。 表1 烘炉升温曲线 升温区间(℃) 升温 速度 (℃/h) 升温 时间 (h) 累计时间(h) 负压 (pa) 运转炉室(个) 加热数量(个) 20~525 7

5、 72 72 -25 3 1个SR 525~750 6.25 36 108 -45 3 1个SR 750~965 5.9 36 144 -65 4 1 SR 1HR 965~1200 7.6 31 175 -85 5 1 SR 2 HR 1200 保温 5 180 -85 5 2个HR 1200 保温 36 216 -100 6 3个HR 烘炉冷却曲线:达到1200℃焙烧结束后,自然冷却144小时,然后开始强制冷却72小时,确保炭块出炉时温度低于200℃。 表2 烘炉冷却曲线 降

6、温区间(℃) 降温速率(℃/h) 降温时间(h) 1200~800 2.8 144 800~200 5.6 108 累计 252 2.2焙烧烘炉启动位置示意图 图形符号说明: SR (轻油架) BR (鼓风架) ZPR (零压架) HR (加热架) HR (加热架) TPR (测温测压架) ER (排烟架) ER (排烟架) 热电偶 火道挡板 注:其中虚线符号为待用设备 3室运转 SR HR1 ER1 ER2

7、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4室运转 SR HR1 ER2 ER1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5室运转 SR HR1 HR2 ER1 ER2

8、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6室运转 SR HR1 HR2 HR3 ER2 ER1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 图2 焙烧烘炉启动位置示意图 3

9、焙烧炉烘炉工艺要求: 在升温过程中必须严格按照升温曲线进行升温,烘炉期间火道终温为1200℃。火道低温区(20~750℃)温差为±20℃,火道高温区(750~1200℃)温差为±15℃。对于确实因为外界条件而造成升温曲线无法赶上设定曲线时,必须做到各火道温度的平衡。对由于意外事故造成温度下降,再升温时,允许按原升温速度的2~3倍进行。 4 烘炉效果: 3.1烘炉发现:18#炉室第6料箱连通火道处横墙出现裂缝,大约宽18mm。分析原因,初步认为是由于炉室上下温度不均,横墙下部整体向东偏移,造成横墙上部出现裂缝。由于连通火道是8条火道火焰的汇聚处,局部温度高,温度的均衡性不好控制,是造成这次横墙出现裂缝的主要原因。 3.2烘完炉后观察炉体,火道墙几乎没变化,未出现鼓肚、内凹等现象,18#和36#炉室火道墙略有下沉,但符合耐火材料热膨胀规律。 3.3烘炉期间共生产4498块预焙阳极,其中,外观合格率96.8%;理化抽样检测20次,一级品率76.6%,二级品率23.4%。 5 结论 (1) 用36h火焰移动周期216h升温曲线来烘炉,操作简单,而且 从烘炉曲线向生产曲线过渡简便、平稳; (2) 带负荷烘炉使烘炉和生产同时进行,即不影响烘炉效果,又生 产了预焙阳极; (3) 带负荷烘炉生产的预焙阳极质量也好。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服