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干式防渗料在铝电解槽上的应用.doc

1、干式防渗料在铝电解槽上的应用 中国铝业青海分公司 付明录 摘要:本文简要介绍了传统电解槽阴极内衬结构、干式防渗材料的性能以及推广应用的目的和具体实施的施工方案,通过考核结果的分析,得出干式防渗材料在电解槽上应用后,能使电解槽槽壳下部温度降低;炉底压降降低,能阻止电解质的渗漏;砌筑工艺简单,容易操作等问题,能使槽寿命提高到300天以上。 关键词:干式防渗材料 电解槽 防电解质渗漏 前言: 在铝电解槽的生产中,电解槽寿命是制约电解发展的重要因素,为提高电解槽寿命,国内外铝业公司和科研机构对阴极内衬结构的研究从来都未停止过,这是因为:铝电解槽是在高温熔融状态下进行生产的设备,所以阴极

2、不可避免的受到钠、电解质和铝液的侵蚀,侵蚀后的钠、电解质、铝液与耐火材料、保温材料发生化学反应,一方面造成体积膨胀产生很大的应力,使炉底上抬,槽壳变形导致漏炉,造成电解槽的早期破损;另一方面它改变了耐火材料、保温材料的化学组成,降低保温性能,破坏电解槽的热平衡,使生产工艺条件及技术经济指标恶化,严重时被迫停槽。中国铝业青海分公司早在1996年引进澳大利亚派罗特克公司的干式防渗材料,在一期160KA电解槽的66#、227#槽上进行了工业试验;为进一步推广应用试验的成果,2001年选用国内两家生产干式防渗材料的厂家,分别在一、二期的160KA电解槽上又进行了10台槽的应用,此次应用试验不但在槽底用

3、干式防渗材料而且在槽四周也采用干式防渗材料,防止底部和侧部漏炉。 1、 推广应用的原因 1.1 传统电解槽阴极内衬结构 传统铝电解槽阴极内衬结构由下至上依次为:一层硅酸钙板、二层保温砖、一层氧化铝、二层耐火砖、阴极炭块,四周内衬为湿砌六层耐火砖,一列侧部炭块。这种内衬结构其热平衡设计,力求控制电解质凝固等温线(800-900℃)在耐火砖层之内,目的是使电解质破坏作用限制在阴极碳块以下,保温砖层以上,以使保温砖层免受熔融电解质的侵蚀作用,保证阴极内衬具有持久稳定的良好热特性。绝热板和保温砖构成槽底的主要热绝缘层,其目的是使生产期间底部碳块表面上沉淀物不致凝结,使电解质初晶等温线移至阴极

4、碳块之下,避免了因盐类在阴极碳块孔隙中析出所产生的应力而破坏阴极碳块。同时,绝热板和保温砖均属疏松多孔材料,能够一定程度上吸收盐类结晶放出的应力,虽然自身将丧失一部分保温效果,却能保持槽内衬结构的完好。耐火砖层和氧化铝层是槽底热绝缘层的保护带,它的存在,可使得保温砖在800℃以下,绝热板在400℃下长期保持绝热性能。另外,一旦电解质从槽底裂缝中渗入,或由碳素材料晶格渗漏时,首先是在耐火砖砌体表面结晶析出,而不直接灼伤保温砖,可防止保温材料的变性。但是由于铝电解槽在工作过程中,高温熔体,特别是电解质和生产过程中产生的钠逐步向阴极碳块、耐火砖和保温层中渗透。而耐火砖和氧化铝砌体因其自身固有的特点,

5、无法有效抵挡电解质和钠的渗透,因此,渗入阴极下部的电解质和钠等与耐火材料发生化学反应,一方面体积膨胀产生很大的应力,使电解炉底上抬,槽壳变形,严重时导致电解槽的早期破损;另一方面改变保温材料的化学组成,降低其保温性能,破坏电解槽的热平衡,使后期生产技术指标恶化、能耗增加。另外阴极炭块底下的二层耐火砖,施工工艺要求较高,由于采用湿砌须养生,施工周期长。同时阴极炭块四周六层耐火砖砌体,也是电解质浸蚀的主要对象。 1.2干式防渗材料的性能 生产实践证明,阴极碳块下面用高保温材料对延长阴极内衬使用寿命有积极 作用。一方面可缓冲阴极碳块向上隆起;另一方面可加强槽底的保温能力,使槽底的热量散失减少,

6、并提高阴极碳块本身的温度,减少阴极碳块上下面之间的温度梯度。由于干式防渗材料能与渗透下来的电解质生成一层5~15㎜厚的、致密的玻璃体状霞石阻挡层: 2Na3AlF6+2Al203+9SiO2=6NaAlSiO4+3SiF4 这一阻挡层一方面阻止了电解质继续向下部渗透,保护其下部保温材料不被破坏;另一方面,由于阻挡层具有可塑性和颗粒层有一定的可压缩性,能够有效的缓解炉底隆起、槽壳变形等问题。因此,在铝电解槽的筑炉过程中,可将它直接铺放在保温砖上,经压实后其上部直接放置阴极碳块,以取代传统的耐火砖和氧化铝砌体。 干式防渗料技术指标 表(1) 化学成份

7、容重g/㎡ 电解质反应层 导热率300℃ 高温烧结性能 施工用量 SiO2+Al2O3 松散 振实 ㎜ W/m.k 不烧结 T/㎡ ≧90 1.55-1.65 1.9-2.1 ≤13 ≤0.3 2.1-2.2 1. 3推广应用的目的 将耐火砖及氧化铝砌体用干式防渗料替代后,通过电解槽槽壳下部温度降低;减少槽壳变形破损;消除耐火砖之间的缝隙;减少耐火砖湿砌带来的水分;阻止电解质在底部和侧部渗漏;砌筑工艺简单,容易操作等措施,增加经济效益,延长槽寿命。 2、 实施方案 利用干式防渗料替代耐火砖及氧化铝砌体在一、二电解厂推广应用10台。 原内衬结构依次为

8、从下到上是:一层65mm硅酸钙板,两层130mm轻质保温砖、一层65mm氧化铝、一层干砌的65mm耐火砖,一层湿砌的65mm耐火砖及阴极炭块。采用干式防渗料的内衬结构从下到上依次为:一层65mm硅酸钙板、两层130mm轻质保温砖、一层195mm的干式防渗料及阴极炭块,推广应用的项目中的内衬施工,是将氧化铝层和两层耐火砖取消,用干式防渗料替代,最底层的硅酸钙板和两层保温砖按原砌筑方法施工,在砌完底二层轻质保温砖后沿长度方向砌230mm宽的三层轻质保温砖,再放一层35厚200mm左右宽的木板为挡板,在中间填干式防渗料,松散料高度要达到230mm用水平尺将干式防渗料刮平,铺一层塑料,并且沿着干式防渗

9、料平铺一层三合板,在三合板上用频率不小于50赫兹的平板振动器进行振动,直至压缩比达到为止,振动完后禁止在干式防渗料行走;安装阴极炭块时在干法防渗料的表面再散洒一层20mm厚的松散料,并且用水平尺刮平,这样阴极炭块能充实地落在干式防渗料上,在阴极钢棒四周填274mm厚的干式防渗料,用凿岩机将干式防渗料振实,在振实的干式防渗料上砌筑两层耐火砖,原内衬设计和试验内衬结构如下图,其上的砌筑按原内衬结构施工。 3、 考核结果 从2001年9月开始,实施干式防渗料阶段,在354# 415# 426# 101# 462# 504#使用的是国内甲厂的材料;在294# 393# 20# 316#使用的是国

10、内乙厂的材料,同时选择了临近的大修电解槽作为对比槽,从启动后的品位看,实验槽最好的品位为Al99.85,最低品位为Al99.70,对比槽中最好的品位为Al99.85,最低的品位为Al99.60。另外炉底压降实验槽平均为384.2mv,对比槽炉底压降平均为385.9mv,实验槽比对比槽炉底压降低1.7mv,从而降低了电耗节约了成本,同时也有利于提高电流效率,干式防渗料不仅能降低压降,见表(2),而且起到很好的阻挡作用,防止电解槽的漏炉。从1996年引进澳大利亚派罗特克公司的干式防渗材料,在一期160KA电解槽的66#、227#槽上进行了工业试验的结果说明,采用干式防渗材料后槽底的温度有明显的降低

11、这说明干式防渗材料起到了良好的防渗效果,电解质没有进一步向下渗透,保温砖保温性能未被破坏,侧部也未发现有渗漏的现象。 实验槽与对比槽有关的数据(截止2002年2月16日) 表(2) 实验槽号 品位 炉底压降mv 焙烧日 (2001) 启动日 对比槽号 品位 炉底压降mv 焙烧日 启动日 20# Al99.85 362.5 10.23 10.28 32# Al99.80 337 9.28 10.4 354# Al99.70 382.9 10.1 10.6 341# Al99.60 376.3 9.18 9.2

12、3 426# Al99.70 416.9 10.1 10.6 411# Al99.85 387.3 8.21 8.26 415# Al99.80 412.6 10.1 10.6 410# Al99.85 393.6 9.18 9.23 294# Al99.70 331.9 10.1 10.6 292# Al99.80 364 10.25 10.3 393# Al99.70 395.4 10.17 10.22 371# Al99.80 426.3 8.29 9.3 101# Al99.80 372.5 10.

13、23 10.28 145# Al99.80 364 9.11 9.16 316# Al99.85 393 10.17 10.22 326# Al99.80 402 8.21 8.26 462# Al99.80 400 10.25 10.30 453# Al99.80 402.1 8.21 8.26 504# Al99.80 374 11.16 11.21 510# Al99.80 406.1 9.3 9.8 截止2005年5月8日实验槽运行的情况 表(3) 实验槽号 品位 启动日

14、期 是否运行 槽寿命(天) 备注 20# Al99.70A 2001.10.28 已修理过 421 摇蓝架开裂 354# Al99.70A 2001.10.06 运行 1311 426# Al99.70A 2001.10.06 运行 1311 415# Al99.70A 2001.10.06 运行 1311 294# Al99.70A 2001.10.06 运行 1311 393# Al99.70A 2001.10.22 运行 1295 101# Al99.70A 2001.10.28 运行 12

15、89 316# Al99.85 2001.10.22 运行 1295 462# Al99.70A 2001.10.30 运行 1287 504# Al99.70A 2001.11.21 运行 1265 从上表(3)可以看出,除20#槽由于槽壳开裂后导致早期破损以外,其它的电解槽运行槽龄都在平均1200天以上,而且品位都在Al99.70A以上,可以说电解槽寿命有望提高300天左右是完全能够实现的。 4、 经济效益分析 4.1电解槽平均寿命按1200天延长至1500天,电解槽大修费用按45万元/台计算,则单台电解槽年平均节约大修费用为: (45

16、/1200—45/1500)×365=2.7375万元 4.2 大修周期平均按30天计算,每个槽昼夜1.14t/台计算,则电解槽年增产: {30/(1200+30)-30/(1500+30)}×1.14×365×(16000÷1.17-11200)=0.492万元 4.3材料费用 干式防渗料23t×1500=34500元。 原砌体中耐火砖14t×450=6300元, 氧化铝 3.8t×2050=7790元,周围糊料3t×2000=6000元, 耐火泥1t×350=350元, 合计20440元。年多投资(34500-20440)/1500×365=3421元=0.3421万元。

17、 采用干式防渗料后,经以上综合分析,年单台槽平均节约大修费用为2.7375万元,单台槽年增产费用为0.492万元,年多投资0.3421万元,年单台槽综合节约费用为(2.7375+0.492-0.3421)=2.887万元 4.4社会效益 能延长电解槽的生产寿命,节约槽底内衬材料费用和施工工期,电解槽大修时,炉底不结成大块刨炉快,施工工期缩短。 5、结论 5.1 干式防渗料在启动及正常生产中,品位都在AI99.70A以上,而且槽炉底压降有所降低,没有早期破损现象,有望槽寿命提高300天以上。 5.2 经济效益十分可观,年单台槽综合节约费用为2.887万元。 5.3 简化了筑炉工艺,完全消除耐火砖之间的缝隙。 参考文献: 1 郭刚、苟锋. 干式防渗料在160KA预焙槽上的应用试验.青海铝业科技2000年第2期. 2 李建民、肖亚明. 铝电解槽用干式防渗料的研制.世界有色金属.增刊2000总第261期. 3 张传勇、孙彦亭等. 干式防渗料在60KA电解槽上的应用. 世界有色金属.增刊2000总第261期.

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