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某乘用皮卡传动系轰鸣研究及优化.pdf

1、第 61 卷 第 8 期Vol.61 No.82023 年 8 月August 2023农业装备与车辆工程AGRICULTURAL EQUIPMENT&VEHICLE ENGINEERING0 引言汽车性能是衡量汽车质量的重要指标,随着汽车消费群体年轻化及汽车产业的快速发展,客户对车辆的舒适性及静谧性的要求越来越高。乘用型皮卡是皮卡消费升级和品质提升的重要品类,后悬挂类型对皮卡的舒适性有重要影响。多连杆结构有效过滤道路低频振动,进而提升车辆舒适性,但是其结构复杂,与后桥连接杆件较多,传动系振动传递路径更为丰富,增大了传动系振动噪声问题控制难度。国内外学者对传动系引起的轰鸣问题进行了大量分析研究

2、,刁坤等1通过优化车身顶盖横梁结构、降低传递路径灵敏度优化传动系轰鸣问题;王东等2采用双质量飞轮结构改变传动系扭振频率,进而优化传动系引起的轰鸣问题,但是双质量飞轮成本较高,高端车型才会采用。汽车车内除了正常的发动机噪声、风噪声等,还存在很多异样的噪声,如传动轴引起的车内噪声、进气系统引起的车内噪声等。而车内的低频轰鸣声会在车内产生很高的压力脉动,引起人耳不适,甚至出现头晕、恶心等症状3。本文对某国乘用皮卡加速 1450r/min 轰鸣问题开展研究,通过主观驾评及客观数据分析,确认轰鸣是发动机 2 阶为主贡献,借助 CAE 传动系扭振及模态分析模型,采用激励源、路径、响应模型分析方法4,锁定问

3、题根本原因并且提出有效的解决方案。1 传动系轰鸣声产生机理及常用控制方法进气系统、排气系统、冷却系统、传动系统均会引起车内轰鸣问题,对进气系统、排气系统、冷却系统产生的 NVH 问题,国内主机厂均有较成熟的控制技术及解决方案。传动系包含了发动机、变速箱、传动轴、后桥等复杂系统,并且子系统之间匹配技术难度较高,尤其是后驱车型更为复杂,图 1 为本文研究对象全油门加速过程中车内主驾噪声图,图中斜线为阶次,颜色越深代表噪声能量越强,越容易引起驾乘人员不舒适。doi:10.3969/j.issn.1673-3142.2022.08.025某乘用皮卡传动系轰鸣研究及优化缪明学1,2,钟秤平1,2,聂思源

4、1,2,徐高新1,2,陈清爽1,2,袁志远1,2(1.330001江西省南昌市江铃汽车股份有限公司;2.330001江西省南昌市江西省汽车噪声与振动重点实验室)摘要 针对某乘用皮卡车加速 1450r/min 轰鸣问题,采用激励源、路径、响应分析模型对物理样车加速轰鸣进行详细分析。运用 ODS 分析、传动系扭振及模态仿真等手段,确定轰鸣产生的根本原因,通过扭转减振器降低传动系扭振幅值,优化传动系统模态分离,将加速轰鸣优化至可接受水平,提高了车内噪声舒适度,为乘用皮卡加速轰鸣问题提供参考和借鉴。关键词 乘用皮卡;传动系轰鸣;扭振;仿真优化 中图分类号 S220.31 文献标志码 A 文章编号 16

5、73-3142(2023)07-0125-05引用格式:缪明学,钟秤平,聂思源,等.某乘用皮卡传动系轰鸣研究及优化 J.农业装备与车辆工程,2023,61(8):125-129.Research and optimization of driveline booming of passenger pickupMIAOMingxue1,2,ZHONGChengping1,2,NIESiyuan1,2,XUGaoxin1,2,CHENQingshuang1,2,YUANZhiyuan1,2(1.JianglingMotorsCo.,Ltd.,Nanchang330001,Jiangxi,China

6、;2.KeylaboratoryofAutomobileNoiseandVibrationinJiangxiProvince,Nanchang330001,Jiangxi,China)AbstractAimingattheboomingissueofpassengerpickuptruckacceleratingat1450r/min,theaccelerationboomingofthephysicalsamplevehiclewasanalyzedindetailbyusingtheanalysismodelofexcitationsource,pathandresponse.Bymean

7、sofODSanalysis,torsionalvibrationofthedrivelinesystemandmodalsimulation,therootcauseoftheboomingwasdetermined.Thetorsionalvibrationamplitudeofthedrivelinesystemwasreducedthroughthetorsionaldamper,andthemodalseparationofthedrivelinesystemwasoptimized.Theaccelerationboomingwasoptimizedtoanacceptablele

8、vel,whichimprovedthenoisecomfortinthevehicle,andprovidedareferencefortheaccelerationroarofpassengerpickuptrucks.Key wordspassengerpickup;drivelinebooming;torsionalvibration;simulationandoptimization收稿日期:2022-06-10126农业装备与车辆工程 2023 年传动系引起的轰鸣声具有低频特性,频率在200Hz 以下,后驱车型传动系在 200Hz 以下存在较多的固有频率,在动力总成、传动轴、后桥等

9、激励下极易引起结构共振5。发动机工作时内部存在往复惯性力及缸体内周期性压力引起曲轴扭矩波动,经离合器/液力变矩器、变速箱、传动轴及桥传递波动,在扭转模态处产生扭转振动,通过悬挂系统、车架传至车身,引起车身钣金振动进而辐射至车内产生轰鸣。另外,发动机的往复惯性力或者发动机主阶次还会激励传动轴模态或传动系模态,振动进一步放大传递至车身产生轰鸣。传动轴的动不平衡也是传动系激励之一,如果动不平衡力不能有效控制在较低水平,车辆在高速工况下极易产生轰鸣声。图 2 是基于源、路径、响应模型建立传动系引起轰鸣的路径及常用控制方法。激励源:(1)发动机往复惯性力是振动源头,可通过平衡轴降低该力,但由于成本高,柴

10、油车型应用较少,并且还会增大油耗及怠速噪声;(2)DMF、离心摆、TVD 及惯量环可有效降低发动机扭矩波动,DMF和离心摆对低频扭转振动改善明显2,传动系特定扭振频率问题可采用 TVD 降低传动系扭转振动6-7;(3)传动轴动不平衡量可通过传动轴本身台架、传动轴与对手件轻重点匹配装配技术及角度安装进行控制。传递路径:(1)发动机激励频率高达 200Hz,传动系及传动轴模态和发动机激励频率需进行解耦,尤其是后驱车型驱动总成刚体模态一定需要避开发动机扭转模态及传动轴模态,但是由于传动系及传动轴结构导致无法 100%解耦,因此需要在前期设计预留吸振器的空间;(2)提升传动轴的支撑刚度及驱动模块采用隔

11、振措施。响应:提高车身弯扭刚度,降低车身灵敏度8。2 虚拟样车整车轰鸣仿真分析预测后驱车型开发阶段,传动系扭振及传动系模态分析非常重要,可以对整车轰鸣进行预测并且提供优化方案,缩短物理样车调教周期。本文对某乘用皮卡传动系扭振及模态进行了研究及分析,该皮卡搭载 2.3T 柴油发动机及 8AT 变速箱,后悬挂匹配多连杆结构。应用集中质量模型对该皮卡传动系进行简化,利用能量守恒原则建立当量化等效模型,将每个系统等效为集中惯量单元、弹簧单元、阻尼单元9-10。每个子系统根据以上简化方法进行等效,该皮卡等效后参数如表 1 和表 2 所示。表 1 传动系扭振关键参数表Tab.1 Key parameter

12、s of torsional vibration of driveline system参数发动机液力变矩器传动轴/主减输入轴半轴轮胎+整车等效惯量/(kgm2)0.2600.1740.0130.015570刚度/(N m)/()329033.8190200500表 2 变速箱各挡位关键参数表Tab.2 Key parameters of each gear of transmission参数1挡2挡3挡4挡5挡6挡7挡8挡惯量/(kg m2)0.046 0.066 0.037 0.031 0.045 0.071 0.123 0.187刚度/(Nm)/()261.8 357.8 357.8 3

13、57.8 357.8 261.8 357.8 357.8速比53.22.143 1.72 1.31410.822 0.64根据表 1、表 2 简化参数建立传动系扭振分析模型如图 311所示,各挡传动系扭振模态如图 4所示,该车型扭振频率分布在 4650Hz。后桥模态是后驱车型产生整车轰鸣的关键因素,因此后桥模态控制尤为重要。为提前识别该皮卡传动系带来的轰鸣风险,对虚拟样车进行后桥模态仿真分析,后桥 Pitch 模态仿真结果为 46.4Hz,如图 5 所示,仿真结果显示传动系扭振与后桥图 1 车内轰鸣噪声彩图Fig.1 Inner noise colormap data2000190018001

14、7001600150014001300050100150200250300350400450500频率/Hz2.00发动机转速/(r/min)图 2 传动系轰鸣产生机理及控制方法Fig.2 Mechanism and control method of driving system roar发动机往复惯性力控制方案:平衡轴发动机扭矩波动控制方案:DMF、离心摆、TVD、惯量环传动轴动不平衡控制方案:传动轴低动不平衡量、轻重点匹配安装、安装角度控制传动轴控制方案:弹性模态控制、吸振器设计传动系控制方案:模态频率控制、吸振器设计后驱动模块控制方案:避频、隔振设计、吸振器设计车身振动控制方案:整车模

15、态解耦车内响应控制方案:空腔模态及避频控制激励源路径响应127第 61 卷第 8 期Pitch 模态耦合,显示整车轰鸣风险较大。3 传动系统与悬挂系统模态分离控制为提升整车舒适性,国内车企乘用皮卡后悬挂系统大多数采用多连杆结构,如图 6 所示。皮卡车型后桥模态的研究是皮卡车辆 NVH 性能关键控制因子之一,其中模态试验及模态分析技术在 NVH领域已经是必不可少的技术。模态分析是将主振型对应模态坐标替代物理坐标,使得坐标耦合方程组解耦成独立的微分方程组,进而得到系统模态参数。假设分析对象为 N 自由度线性弹性振动系统,其振动运动微分方程为12Mu(t)+Cu(t)+Ku(t)=F(t)(1)式中

16、:M、C、K系统 N 阶质量矩阵、阻尼矩阵、刚度矩阵;u(t)、u(t)、u(t)系统 N 阶加速度、速度、位移响应矩阵;F(t)系统 N 阶激励力。对式(1)进行拉氏变换可得ujKMCF2-+=gg555?,(2)将频响函数uHF=ggg、阻抗矩阵Z()=K-M2+Cj 代入式(2),可得第 点激励、第 j 点振动时系统频响函数为jHKMCjrrrjrrrn21=-+xx=g/(3)式中:Mr模态质量;Cr模态阻尼;Kr模态刚度;r 各阶模态振型;r 模态振型数。从模态分析公式及后悬结构可以得出,多连杆整体式桥 Pitch 模态比板簧结构桥高,并且落在常用转速范围,容易引起整车轰鸣问题,本文

17、研究对象的多连杆整体式桥 Pitch 模态为 46.4Hz,如图5 所示,同平台后悬为板簧结构后桥 Pitch 模态为30.4Hz,如图 7 所示。由于动力总成方案及整车动力性需求无法从源头改变传动系扭振频率及幅值,需从路径降低振动传递。仿真结果显示推力杆衬套动刚度降低50%,后桥 Pitch 模态为 37.64Hz,如图 8 所示,与传动系扭振频率满足避频要求,但是推力杆衬套刚度对动态性能影响较大,需物理样车确认贡献量。缪明学等:某乘用皮卡传动系轰鸣研究及优化发动机离合器变速箱传动轴半轴整车等效轮胎图 3 传动系扭振仿真分析模型Fig.3 Torsional vibration CAE mo

18、del of driveline图 4 皮卡各挡位传动系扭振模态Fig.4 Torsional vibration modes of each gear driveline of a pickup504030201001000120014001600180020002200240026002800300032003400发动机转速/(r/min)2 阶角速度/(r/min)4 挡5 挡6 挡7 挡8 挡图 5 多连杆后桥 Pitch 模态Fig.5 Multi-link rear axle Pitch modeContourPlotDisplacement(Mag)Analysissystem

19、T360Mode#14,Frequency=4.640e+001HzMax=6.105E+00Node10115Min=0.000E+00Node3606546.105E+005.426E+004.748E+004.070E+003.392E+002.713E+002.035E+001.357E+006.783E-010.000E+00Noresultxzy图 7 板簧后桥 Pitch 模态Fig.7 Spring rear axle Pitch modeContourPlotDisplacement(Mag)AnalysissystemT360Mode#6,Frequency=3.044e+

20、001Hz5.387E+004.788E+004.190E+003.591E+002.993E+002.394E+001.796E+001.197E+005.985E-010.000E+00Max=5.387E+00Node16037Min=0.000E+00Node73426850Noresultxzy图 6 多连杆和板簧皮卡后悬挂系统Fig.6 Rear suspension of multi-link and spring 图 8 推力杆衬套刚度降低后桥 Pitch 模态Fig.8 Rear axle Pitch mode of reducing bushing stiffnessMax

21、=3.158E+00Node10115Min=0.000E+00Node3606543.158E+002.807E+002.456E+002.105E+001.754E+001.403E+001.053E+007.017E-013.509E-010.000E+00Noresultxzy128农业装备与车辆工程 2023 年4 物理样车加速轰鸣问题主客观确认4.1 主观驾评物理样车驾评问题确认,AT柴油乘用车型4、5、6、7、8 挡均存在转速为 1450r/min 时整车轰鸣且伴随振动,主观评估5.5分,经过NVH专业团队驾评,初步锁定与路面激励无关,与传动系激励强相关。4.2 客观数据采集结合

22、主观驾评结论,对目标车进行客观数据采集。利用专业的振动噪声数采及LMS分析软件,噪声测点为主驾,振动测点为后桥、传动轴中间支撑、推力杆主被动端,传动系还布置了扭振采集信号,测试工况为 5、6、7、8 挡,发动机转速 12502500r/min 全油门加速。目标车 5 挡噪声测试数据如图 9 所示,问题转速在 1450r/min,和主观驾评结论完全对应,再从客观数据提取发动机 2 阶、4阶发现,1450r/min 轰鸣由发动机 2 阶为主贡献,目标车是四缸柴油发动机,由阶次计算式(4)可得轰鸣频率为 48.3Hz。根据该车型前期传动系扭振及后桥仿真分析结果,推断是传动系扭振频率与后桥模态耦合引起

23、整车轰鸣。.Hzfn6048 3#x=(4)式中:f 频率;n发动机转速;发动机阶次。4.3 加速轰鸣问题分析根据以上结论,重点分析目标车 2 阶噪声及 2阶振动客观数据,传动系 2 阶扭振及后桥 2 阶振与轰鸣问题强相关,如图 10 所示。为进一步锁定问题原因,应用工作变形模态分析手段得出后桥 ODS模态为 48.3Hz,如图 11 所示,测点如图 12 所示。基于以上客观数据分析结果可得,1450r/min 整车轰鸣是传动系扭振频率与后桥 Pitch 模态耦合产生共振导致的,经过多连杆传递至车架,最后传递至车身辐射至车内引起轰鸣。5 优化方案选择及验证优化该问题从以下 2 个方向进行:(1

24、)改变传动系扭振频率及降低扭振幅值,但传动系硬件已完成选型及相关试验,若改变传动系扭振频率,需对发动机及变速箱重新选型及试验,投入大、周期长,无法满足项目开发周期;或者选择传动系增加48HzTVD,改变特定传动系扭振频率,但是 TVD成本较高;(2)改变后桥 Pitch 模态,避开与传动系扭振频率耦合。根据前期仿真结果,降低后桥推力杆衬套动刚度50%,后桥 Pitch 模态可降至 37Hz,通过样件改制降低推力杆衬套后,后桥 Pitch 模态为42.5Hz,如图 13 所示,整车优化效果明显。如图14 所示,主观评估 6.75 分,但是动态性能评估降低推力杆动刚度后,表现转弯过程上下车体出现非

25、线性跟随,主观评估从 7 分降低至 5.5 分,综合整车舒适性的相互影响,项目不建议该方案。由于降低衬套刚度方案对动态性能影响很大,需要在传动系扭振方面采取措施改变传动系扭振频率,TVD 就是为了解决传动系特定频率扭振问题,该问题中心频率为 48.3Hz,因此选取 48HzTVD方案进行整车验证,TVD 安装位置如图 15 所示,传动系 2 阶扭振频率及幅值均存在明显降低,如图图 11 后桥 ODS 模态Fig.11 Rear axle ODS mode图 12 后桥 ODS 测点Fig.12 Rear axle ODS measuring points图 9 全油门加速车内噪声客观数据Fig

26、.9 Objective data of interior noise at full throttle acceleration图 10 车内 2 阶噪声与传动系 2 阶振动数据Fig.10 Inner 2nd noise and 2nd driveline vibration129第 61 卷第 8 期16 所示,整车噪声改善效果如图 17 所示,主观评估7分,最终通过传动系增加TVD优化该轰鸣问题。6 结语本文对传动系引起整车轰鸣进行了机理研究及分析,结合仿真预测及客观数据分析提出了解决乘用皮卡传动系引起轰鸣问题的优化方向及措施:(1)基于有限元分析方法及传动系扭振分析模型,对整车加速轰

27、鸣问题进行预测并且提供了优化方向及措施;(2)对加速轰鸣问题进行详细主观评估及客观数据采集,确定了轰鸣问题主要贡献能量,通过阶次分析技术确定了问题频率,为后期问题排查及优化奠定了基础;(3)结合客观数据,锁定了轰鸣产生原因,通过前期仿真预测及优化方案快速进行整车验证及评估,同时兼顾动态性能,选取高性价比方案对轰鸣问题进行改善。通过优化方案前后对比,客观数据显示对问题频率范围的优化效果非常明显,主观评估优化后完全可接受,为整车加速车内轰鸣问题提供了优化方向。参考文献1 刁坤,王伟东,顾天烨.三缸机传动系扭振引起的车内低频轰鸣声问题研究 J.上海汽车,2021(4):27-31.2 王东,闫兵,王

28、东亮,等.汽车传动系扭振引起的车内轰鸣声控制方法 J.噪声与振动控制,2015,35(2):73-76.3 庞剑,谌刚,何华.汽车噪声与振动 M.北京:北京理工大学出版社,2006.4 SOTTEKR,SELLERBECKP,KLEMENZM.Anartificialheadwhichspeaksfromitsears:Investigationsonreciprocaltransferpathanalysisinvehicles,usingabinauralsoundsourceC/SAENoiseandVibrationConferenceandExposition,TraverseCit

29、y,Michigan,USA,F,2003.5 向伟.传动系扭振引致微车低频轰鸣问题的诊断方法研究 D.成都:西南交通大学,20166 王东.动力传动系扭振激励的整车振动研究 D.成都:西南交通大学,2015.7 王媛文,董大伟,鲁志文,等.传动系扭振引起的车内轰鸣声实验 J.振动测试与诊断,2016,36(1):160-168+205.8 李玲,田率,康菲,等.某非承载式SUV车内噪声问题的分析J噪声与振动控制,2015,35(4):85-88.9 陈权瑞,万里翔,刘雪莱,等.离合器设计参数对汽车起步振动的影响研究 J.噪声与振动控制,2017,37(5):109-114.10陈权瑞.摩擦式

30、离合器汽车起步振动仿真分析及试验研究 D.成都:西南交通大学,2017.11邓磊,段龙杨,刘波.后驱车动力传动系扭振分析 J.噪声与振动控制,2018,38(4):72-75+105.12靳晓雄,张立军,江浩.汽车振动分析 M.上海:同济大学出版社,2002.作者简介 缪明学(1987-),男,硕士,工程师,研究方向:整车 NVH 性能开发及优化。E-mail:图 13 推力杆降刚度后桥 ODS 模态Fig.13 Reducing bushing stiffness rear axle ODS mode图 15 TVD 安装位置Fig.15 TVD installation position图 14 降低推力杆衬套刚度整车优化效果Fig.14 Reducing bushing stiffness vs base inner 2nd order noise图 16 传动系 2 阶扭振前后对比数据Fig.16 Driveline 2nd torsional vibration data 图 17 TVD 方案优化前后车内 2 阶噪声Fig.17 TVD vs base inner 2nd order noise 缪明学等:某乘用皮卡传动系轰鸣研究及优化

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