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南川大兴煤化工业有限公司改造方案1.docx

1、         南川大兴煤化工业有限公司 煤 气 系 统 变 频 器 改 造 方 案 重庆杰控电气自动化控制有限公司   关于南川大兴煤化工业有限公司 煤气系统变频器改造方案 一、 大兴煤化现状     原煤气输送系统采用155KW罗茨风机向煤气储存罐送气,由于风机采用50HZ,380V全速运行,不能根据实际出气量来决定风机运行转速,同时为了避免负压情况的发生造成事

2、故,还要把煤气罐中的煤气回送到炼炉中,这样造成能源(煤气、电力)大量的损耗。 二、 解决方案     本着节约能源的目的,受博赛集团公司委托,经我公司人员的现场考察,通过对南川大兴煤化工业有限公司的超过37KW的电机功率场合(氨水泵、冷却塔的循环泵、压缩机、脱硫塔的贫液泵、加压站、一次供水、污水站、锅炉、气站、破碎机)进行了初步查看,决定最先对煤气输送系统155KW罗茨风机进行变频改造。原工作电机实测电流110A-120A。如果通过变频控制风机转速的方式,既可实现对输送煤气的自动控制,避免负压情况的发生,并同时能达到显著的节能效果。从工艺最理想情况是保证炼焦炉出口压力在80-90PA之间

3、以保证整个送气系统工作在一个理想的状态。 三、 实现措施 我公司技术人员通过对威钢焦化厂和重钢焦化厂煤气输送系统考察,我们建议采用变频器控制风机转速来实现对送气的自动控制,以保证整个送气系统工作在一个理想状态。这是一种很成熟的控制方式,已在现有焦化厂成功运行(如威钢)。 1、 保持原有配电盘及控制系统; 2、 从三台焦炉出口采样压力,根据出口压力来实现风机转速自动控制。 (1) 当三台焦炉出口压力过高时,取压力高的来决定应增加风机转速,保证生产的煤气正常输送。 (2) 当三台焦炉出口压力过低时,取压力低的来决定应降低风机转速,减少煤气输送,维持出口压力。 (3) 当三台焦炉出口

4、压力适当,应保持当前风机转速,使输出压力保持恒定。 3、根据焦炉出口压力,首先变频器启动一台风机,检测出口压力是否在规定工作范围内,若能满足要求,则仅一台风机工作;若不能满足要求,则把当前风机从变频工作方式切换到工频工作方式,同时由变频器启动第二台风机,以保证焦炉出口压力正常。反之,若两台风机工作时出口压力过高,应关闭一台风机,而保持一台风机变频工作。 4、由于是改造,我们保留原电控柜,当变频器出现故障时,可切换到原电控柜的降压起动方式。另外保留原出口风调节阀,增加三台出口风调节阀自动控制,原来为人工调节,通过A/D转换模块检测焦炉出口压力,经过PLC控制及运算,来自动的控制调节阀的开度。

5、 四、 系统框图(见下页): 五、 系统报价 名称 数量 单价 金额 变频器 2台 78500.00 157000.00 柜体 1套 3600.00 3600.00 空开(施耐德) 2只 2860.00 5720.00 接触器(施耐德) 9 只 2230.00 20070.00 可编程器控制单元 1台 4230.00 4230.00 A/D转换模块 1只 3300.00 3300.00 铜排或缆线 1批 2700.00 2700.00 其它辅材 1批 1200.00 . 1200.00 安装成套费 950

6、0.00 9500.00 合计 207320.00 若空开及接触器采用国产的空开及接触器,这样控制柜成本可降低15000.00元 即总价为192320.00元 六、报价说明 1、原方案仅一台风机工作,因为有可能要采用两台工作,所以我们采 用一台变频器拖动两台风机的方式工作:启动时由于第一台风机已是全速工作,因此第二台风机属于带压起动,需要较大的启动力矩(罗茨风机本属于恒转矩型),因此,变频调速器选用恒转矩型变频器,即G型,原为P型。这样变频器造价要高一些。 2、原方案控制的仅为一台焦炉和一台风机,而新方案控制的焦炉三台 和风机二台以及增加三台出口风

7、调节阀控制,其硬设备增加较多,造价也相应增加。(此报价为全自动控制方案) 3、富士变频器是最早在中国得到广泛应用,十几年来一直保持着中国 市场的领先地位。富士变频器曾一度占据着中国50%-70%的市场份额。2000年中国市场销售额达5亿元,市场占有率达到了19%。2002年的销售额在7亿元左右。富士电机的发展战略主要侧重于产品技术开发、质量保证及技术支持。其变频器的特点是在抗噪方面采用多项先进技术,对占领市场有绝对优势,所以我们采用富士变频器为此套项目改造。 系统框图 3#焦炉 2#焦炉 1#焦炉 P P P 初冷

8、器 变频器 1# 2# 控制柜             风机1     风机2   风机3                出口 附一、重钢焦化厂风机调速方案: 重钢共有五个焦化炉,由于输出功率太大,其风机采用液压偶合调速,其控制方式以距离最远的焦化炉出口压力为准。据其技术人员介绍,若能保持此焦化炉压力在一个合理的范围内,则其它近距离的焦化炉一般肯定可以满足出口压力。 附二、威钢焦化厂风机调速方案: 威钢新焦化厂有四个炉,并排在一起,其风机采用变频器调速,功率为280KW

9、两台变频器配两台风机,平常工作时一用一备,其控制采用计算机DCS集成控制系统,造价较高,其工作方式是保持每个焦炉的出口压力在60~80PA之间(通过现场观察,其出口压力还是经常越出此范围之外)。同时,由计算机来控制焦炉的翻版系统。其控制点多,系统造价高(估计得近百万)。 附三、节能原理及节能分析报告 1. 电力部门所供给用户的电力,其输入电网电压总要比额定值高3%-5%, 目的是防止在用电高峰时电压降低到额定电压以下,同时用户的电力设备在设计上,为了能在用电量高峰时防止性能降低,也就采用较大的电机。这样电力过多导致了以热和振荡为形式的损失。 2. 风机类负载特性: 电机的转速正比

10、于定子的供电频率,变频器就是通过改变定子的供电 频率来达到电机的调速 M N 风机类机械所需功率与转速的立方成正比,即:P∝N3,水泵在一定范 围内调速,完全能实现极大程度的节能。在风机、水泵中,节电效果可达30%以上。 附四、变频控制系统在风机上的节能原理: 电网和电动设备在设计上都留有余量,而变频系统内部通过检测功率因数作为控制输入电压的信号,再由控制电压的变化来调节输入功率使其随负载变化而变化,这样,变频系统提供了最佳的功率因数,因而达到节能效果。 供气系统随着产生的变化,可以在保证压力的基础上适时的调整风机的转速

11、但目前风机工作在工频状态下,是通过把煤气罐中把煤气回送到炼炉中保证压力。而变频控制系统可根据外界变化规律。通过高灵敏传感器(压力传感器)检测信号,经过CPU计算给变频后,控制风机的转速,从而达到高效节能的目的。 上述分析表明,变频控制系统的节能可行性及节能效果是非常好的。它不但具有显著的节能效果,并且变频器具有软起动功能,起动电流只有额定电流的50%-90%,使电机起动平衡,延长了电机使用寿命,也延长了电机的维修周期,减少了电机的维修费用,变频器的安装,可使电机噪音明显降低,进而改善了工作环境。 附五、节能效益分析: 1. 直接效益: 以贵厂所用供水机组(155KW一台)计算:

12、以实测电流 以一半负荷计算,每度电0.5元计算,则: 全年耗电量 75KW*24小时*30天*12个月 *0.5元 == 324000元 从现场运行上知,出气量有一定的变化,全年平均节电保守按30%计算, 则一年节电费达到: 67932元 * 30% == 97200.00元 2、间接效益:安装了变频控制系统后,不仅仅节约了电能,同时也节约了煤气能源。因为提高了功率因数,使无功功率减到最低。它对电网干扰小,延长了电机寿命及维修周期,改善了工作环境,减少了现场人员的管理维护,虽然初次投入一笔资金,但可以很快从每月节约的电费中收回,带来的经济效益是长期可观的。

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