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降低甲醇和化肥用焦炉气氧含量技术方案.doc

1、降低化肥和甲醇生产用焦炉气氧含量技术方案 董越茂 杨飞宇 一、降低焦炉气氧含量的必要性 焦炉气氧含量超标引起的铁钼触媒超温和生产负荷波动问题,一直威胁着化肥和甲醇的安全正常生产。焦炉气中氧含量一旦超标,生产系统只能减负荷生产,造成工艺系统波动,而且兄弟厂曾发生过铁钼触媒超温、引起管道拉裂着火事故的先例,因此控制和解决焦炉气氧含量超标问题,不仅有利于正常生产,而且可消除安全隐患。 公司于2000年元月针对化肥系统氧含量经常超标问题,以山焦生发〔2000〕8号文件发布了《防止煤气系统氧含量超标的规定》,规定中明确指出了焦炉气系统的生产控制要求,当手动分析煤气氧含量超过0.6%时,转化系统

2、减量1/3;当氧含量超过0.8%时,转化系统减量1/2;当氧含量超过1.0%时,转化系统切气停车,脱硫煤鼓停车。针对甲醇系统还没有特别规定,但甲醇厂参考执行该规定。 1、化肥厂焦炉气氧含量超标情况: (1)2007年4月30日至5月22日因焦炉气氧含量超标(最高1.4%),铁钼床层超温12次,系统减量生产32.23小时。 (2)2007年8月因焦炉气氧含量超标,系统减量生产5次,共计8.67小时。 表一 2007年8月份焦炉气氧含量超标统计 序号 氧含量超标时间 减负荷生产时间(小时) 1 6日23:45至7日1:15 1.5 2 20日13:05至20日15:50

3、 2.75 3 21日21:45至21日22:25 0.67 4 23日17:20至23日17:35 0.25 5 28日19:20至28日22:50 3.5 合计 8.67 (3)2007年9月份因焦炉气氧含量超标,系统减量生产11次,共计46.73小时。 表二 2007年9月份焦炉气氧含量超标统计 序号 氧含量超标时间 减量生产时间(小时) 1 1日9:10至1日14:10 5 2 2日1:33至2日5:50 4.25 3 2日21:50至3日1:03 3.22 4 5日7:20至5日12:58 3.02 5 10日16:0

4、5至10日23:05 7 6 14日21:55至14日22:30 0.58 7 16日13:35至16日17:53 4.6 8 19日4:50至19日6:57 2.12 9 21日12:10至21日16:15 4.08 10 24日12:10至 24日17:10 8.83 11 27日11:55至27日13:20 1.42 合计 46.73 (4)2008年化肥系统因焦炉气氧含量超标,使生产系统减量生产14次,共计71.11小时。 表三 2008年焦炉气氧含量超标统计 序号 氧含量超标时间 铁钼 温度(℃) 减负荷生 产时间(h)

5、 焦炉气 氧含量% 1 1月12日16:10至13日4:05 479 11.92 2 2月12日13:45至12日15:40 498 1.92 3 3月1日0:00至1日17:10 17.17 一厂0.6其它0.5 4 3月3日17:30至3日19:10 456 1.67 一厂0.6其它0.5 5 3月13日0:05至13日4:20 4.25 一厂0.6二厂0.6 6 4月23日10:50至12:30 493 1.67 一厂1.0二厂0.5 7 5月3日8:15至11:45 486 3.50 一厂0.8二厂0.5

6、 8 7月4日4:50 488 3.78(估) 一厂0.7二厂0.5 9 7月6日2:45 496 3.78(估) 一厂0.8;二厂0.4 10 7月30日13:45 500 3.78(估) 一厂净化0.8;脱硫0.7 11 7月30日17:20 450 3.78(估) 净化0.7脱硫0.8 化产0.9 12 7月31日4:00 480 3.78(估) 净化0.8脱硫0.8 13 8月7日11:50至7日18:10 585 6.33 一厂0.8 14 9月22日20:30与3:30 515 3.78(估) 一厂0.8;0.

7、7 合计 71.11 2007年4、5、8、9月因焦炉气氧含量超标,使生产系统共减量生产28次,共计87.63小时,平均每次减负荷约3.13小时。 2008年1至9月份因焦炉气氧含量超标,使生产系统共减量生产14次,其中有6次没有查出实际减量生产时间,8次共计减量生产48.43小时,平均每次减负荷约6.05小时。 1月12日和3月1日两次减量生产时间比较长,分别为11.92小时、17.17小时。 2007年4、5、8、9月与2008年1至9月份有记录减量生产时间的共36次,共计136.06小时,平均每次减负荷约3.78小时,将其作为计算2008年1至9月份其它6次减量生产

8、时间的参照,则2008年1至9月化肥系统因焦炉气氧含量超标,使生产系统共减量生产71.11小时。 2、甲醇厂焦炉气氧含量超标情况: 甲醇厂2008年试生产期间氧含量共有7次超标。 表四 甲醇厂焦炉气氧含量超标统计 序号 氧含量超标时间 煤气氧含量% 预铁钼温度变化℃ 造成后果 备注 1 6月9日20:00 0.6 无 转化精脱硫未开车 2 6月11日21:00 0.6 无 转化精脱硫未开车 3 6月24日6:00 0.6 282→377 转化精脱硫未减负荷(4M50负荷:0.11MPa) 4 6月30日20:00 0.6 无

9、 转化精脱硫未减负荷(4M50负荷:0.11MPa) 5 10月21日11:50 0.8 376→570 静电除尘联锁跳,4M50负荷:0.07MPa减至0.06MPa 6 10月21日12:40 1.2 376→570 12:40焦炉气系统全线停车,二厂来焦炉气在气柜放空。18:28转化投料,恢复生产。 影响运行时间6小时 7 10月21日14:00 2.4 376→570 二、煤气脱氧技术 大连化物所和湖北化学研究院都开展过气体脱氧研究,都具有高硫状态下脱氧技术和工业应用业绩。但湖北化学研究院具有低硫状态下工业脱氧业绩,大连化物所没有,但已完成了

10、这方面的小试试验,并证明可行,只需进一步做工业试验进一步证实。 1、脱氧原理 脱氧剂兼具脱氧和有机硫转化的功能,可使煤气中的氧降至30ppm以下,并将80-90%的有机硫转化为硫化氢。 在脱氧剂的作用下,煤气中的氧与焦炉气中的H2、CO发生燃烧反应: 2H2+O2=2H2O +Q 2CO+O2=2CO2 +Q 煤气中的有机硫(硫氧化碳、硫醇、硫醚、噻吩)同煤气中的H2发生催化加氢反应,有机硫被转化为H2S。 COS+H2=CO+H2S +Q RSH+H2=RH+H2S +Q

11、 R-S-R’+2H2=RH+R’H+H2S +Q C4H4+4H2=C4H10+H2S +Q 脱氧剂的使用条件为,活性温度:100-400℃(短时最高耐热温度500℃),空速1000-6000h-1,压力不限,耐硫,选择性好,无甲烷化及CO变换等副反应。脱氧剂使用前为氧化态,需要用含硫气体硫化后才具活性,硫化过程同钴钼加氢或铁钼加氢催化剂的硫化类似。 2、工业应用 湖北化学研究院的DJ-1型多功能净化脱氧剂已于2007年初应用在“辽宁北方煤化工(集团)股份有限公司”(简称“北煤化”)的大化肥项目上。该脱氧剂为固体球状颗粒,温度使用范围150

12、℃-400,空速1000-3000h-1,出口O2含量可控制到≤30ppm,使用寿命为≥12个月。 “北煤化”脱氧装置流程及指标:从焦炉气压缩机六级来的焦炉气,压力3.3Mpa,温度40℃。首先进入焦炉气换热器与从脱氧器来的脱氧后的焦炉气换热,温度240℃,压力3.26Mpa。然后进入焦炉气蒸汽(蒸汽压力3.4Mpa,温度350℃)加热器加热到320℃,进入两台并联的脱氧器,在脱氧剂的作用下,出脱氧器的焦炉气中氧含量降至30ppm以下。脱氧后的焦炉气温度380℃,压力3.2Mpa,经焦炉气换热器,温度265℃,压力3.1Mpa,经除盐水加热器回收热量后,再经焦炉气循环水冷却器冷却,温度降至4

13、0℃以下,经分离器分离掉冷凝水后,焦炉气进入到低温甲醇洗脱硫脱碳工序。 焦炉气量8万Nm2/h,氧含量设计O2<1%(实际0.7-0.8%),H2S<500 mg/Nm3,无总硫指标。 3.4Mpa加热蒸汽用量:4-5t/h 共有2台脱氧剂槽(Φ2200,H19040,15CrMoR),共装脱氧剂2×45m3。 2008年7月17日分析数据: 入口:COS 25.35mg/Nm3,出口:COS 0.72 mg/Nm3 焦炉气冷却器壳程 分离器 焦炉气 焦炉气换热器 焦炉气蒸汽加热器 除氧器入口连通阀 除氧器 焦炉气换热器壳程 脱盐水加热器管程 出界区总阀 去火炬

14、放空 三、技术方案选择 1、脱氧装置流程位置选择 ⑴电捕焦油器前:压力为微负压,增加脱氧装置后阻力增大约20000MPa,影响煤鼓运行。煤气中的焦油、萘等含量高,煤气较脏,不能保证脱氧剂正常使用。 ⑵煤鼓后:压力低,煤气量大(包含回炉煤气),压力只有14000-18000Pa,增加脱氧装置后,阻力增加,不仅影响后工序生产,且要求脱氧装置体积大,脱氧剂装填量大,油雾含量在50mg/Nm3左右,需增设吸油剂。 ⑶二厂湿法脱硫后:压力低,只有6500-8000Pa。 甲醇厂和化肥厂湿法脱硫后:压力低,只有10000-14000Pa左右。 ⑷初

15、预热器后:气体温度在300-350℃,加上O2与H2反应放出的热量,温升大(氧含量每增加1%,气体温升约160℃),热量移向后系统,热量移出较困难,影响后工序热平衡。 ⑸如考虑增加铁钼槽起到脱氧的作用,一是同样存在热量移走的困难,流程也不简单;二主要是铁钼槽温度超过450℃后将引起剧烈的副反应,温升几分钟内即可升至600℃,控制难度大。副反应如下: CO+3H2=CH4+Q CO2+4H2=CH4+H2O+Q CO+H2O=CO2+H2 2H2+O2=2H2O+Q C2H4=C+CH4 2CO=C+CO2 4Fe3O4+O2=6Fe2O3+Q ⑹煤气压缩机后,除油器之前:压力

16、合适,油雾含量低,脱氧剂使用量较小。 综合考虑将脱氧装置设在煤气压缩机之后,初预热器之前,其主要目的是煤气中的氧含量异常时,起到脱氧、控制氧含量的作用,达到铁钼不超温,生产不减量,既安全,又可保证系统稳定生产的目的。 2、工艺流程及物热平衡 1、化肥厂: 焦炉气40℃去初预热器 脱 氧 槽 气 气 热 换 器 软 水 换热器 循 环 水 换热 器 焦炉气1.2万Nm3/h,40℃ 10-12t/h, 90-104℃ 32℃ 40℃ ≤180℃ Fe-Mo槽 蒸汽 加热器 入口温度≥150℃

17、 2、甲醇厂: 脱 氧 槽 气 气 热 换 器 软 水 换热器 循 环 水 换热 器 焦炉气3.2万Nm3/h,40℃ 30-35t/h, 90-104℃ 32℃ 40℃ ≤180℃ Fe-Mo槽 蒸汽加 换器 焦炉气40℃去初预热器 入口温度≥150℃ 流程设计的原则是增加的流程装置尽可能不影响原有生产设施的各项

18、控制指标。在此原则下,由于增加流程而增加的阻力,或可考虑由退出一台Fe-Mo槽抵消。 11 3、化肥厂及甲醇厂物热平衡计算条件 表六 化肥厂及甲醇厂脱氧装置物热平衡计算条件 项 目 化肥厂脱氧装置物热平衡计算条件 焦炉气组成(%) 温度 ℃ 压力 MPa 气量 Nm3/h 循环水 温度℃ 软水温 度℃ 软水流 量t/h 脱氧槽入 口温度℃ 总硫 Mg/Nm3 H2 CO CO2 CH4 N2 O2 CmHn 1 57.5 6.2 1.8 25.8 5.8 0.6 2.4 40 2.2 12000

19、 32-40 90-104 10-12 ≥150 300 2 57.3 6.2 1.8 25.7 5.8 1.0 2.4 40 2.2 12000 32-40 90-104 10-12 ≥150 300 3 56.7 6.1 1.8 25.4 5.7 2.0 2.3 40 2.2 12000 32-40 90-104 10-12 ≥150 300 甲醇厂脱氧装置物热平衡计算条件 4 57.5 6.2 1.8 25.8 5.8 0.6 2.4 40 2.2 32000 32-40 90-

20、104 30-35 ≥150 300 5 57.3 6.2 1.8 25.7 5.8 1.0 2.4 40 2.2 32000 32-40 90-104 30-35 ≥150 300 6 56.7 6.1 1.8 25.4 5.7 2.0 2.3 40 2.2 32000 32-40 90-104 30-35 ≥150 300 7 56.14 6.04 1.76 25.15 5.65 3.0 2.34 40 2.2 32000 32-40 90-104 30-35 ≥150 300 4、化肥

21、厂物热平衡计算结果 附图:焦炉气氧含量0.6%、1.0%、2.0%时的物热衡算图 5、甲醇厂物热平衡计算结果 附图:焦炉气氧含量3.0%时的物热衡算图 6、根据物热平衡计算结果,所需的冷却水和蒸汽量如下表。 表七 化肥厂脱氧装置公辅需求情况 项目 冷却软水(t/h) 循环冷却水(t/h) 低压蒸汽(t/h) (0.4-0.6MPa) O20.6% 12 35.5 0.3 O21.0% 12 39 0.0 O22.0% 12 49 0.0 表八 甲醇厂脱氧装置公辅需求情况 项目 冷却软水(t/h) 循环冷却水(t/h) 低压蒸汽(

22、t/h) (0.4-0.6MPa) O20.6% 35 95 0.8 O21.0% 35 105 0.0 O22.0% 35 130 0.0 O23.0% 35 220 0.0 7、化肥厂、甲醇厂公辅条件 化肥厂:低压汽可引自管网,循环水利用西区循环水,可满足供应。 甲醇厂:低压蒸汽和循环水基本没有余量,但鉴于需用量不大,需要由甲醇厂通过合理调配解决。 8、工程设计时按焦炉气氧含量最低≤0.5%、最大2%考虑。 四、投资与效益 1、投资估算 ⑴化肥厂: 共需9台设备,包括2台脱氧槽(可串可并),1台气气换热器、1台软水冷却器、1台循环水

23、冷却器,1台蒸汽加热器,1台水分离器、1台吸油剂槽和1台CS2贮罐。如加大循环水冷却器,可取消软水冷却器。 脱氧剂约需2×5m3,费用70万元;吸油剂20 m3,费用10万元;设备费、土建及安装等费用约180万元,共需约260万元。 ⑵甲醇厂: 共需6台设备,包括1台脱氧槽,1台气气换热器、1台软水冷却器、1台循环水冷却器,1台蒸汽加热器和1台水分离器。如加大循环水冷却器,可取消软水冷却器。 脱氧剂约需40m3,费用240万元,设备费、土建及安装等费用约180万元,共需约420万元。 2、效益测算 ⑴化肥厂: ①增加的收入 按化肥厂8万吨/年合成氨、13万吨/年尿素的产量计算,

24、焦炉气的配入量为12000m3/h,吨氨耗焦炉气为1850 m3/h。化肥系统因焦炉气氧含量超标,焦炉气全部按减量1/3,即减量4000 m3/h计算,每小时影响合成氨2.16吨,折尿素约3.5吨。 2007年4、5、8、9月化肥生产系统共减量生产28次,共计87.63小时,影响合成氨189.28吨,折尿素305.29吨。按蒸汽140元/吨、纯氧0.2元/Nm3、尿素1800元/吨计算,浪费中压蒸汽约610.58吨,折8.5万元;浪费纯氧约300m3/h,折0.5万元;少产尿素减少收入约54.95万元,共减少收入约64万元(未计入浪费的循环水、电等其它公用条件)。 2008年1至9月化肥生

25、产系统共减量生产14次,共计71.11小时,影响合成氨153.6吨,折尿素247.74吨,按蒸汽140元/吨、纯氧0.2元/Nm3、尿素1800元/吨计算,浪费中压蒸汽约495.48吨,折7万元;浪费纯氧约300m3/h,折0.43万元;少产尿素减少收入44.59万元,共计减少收入约52万元(未计入浪费的循环水、电等其它公用条件)。 ②年运行费用 循环水按0.15元/吨计,蒸汽消耗按1吨/小时、价格140元/吨计,则公用工程年消耗费用(50×0.15+1×140) ×8000=118万元。如果氧含量达到0.8%以上,则脱氧装置不需消耗蒸汽,则公用工程年消耗费用降至约6万元。 ⑵甲醇厂:

26、 ①增加的收入 甲醇厂试生产期间焦炉气负荷约为20000 m3/h,吨甲醇耗焦炉气为1201 m3/h,2008年10月21日停产6小时计,共少产约甲醇99.92吨,吨甲醇按1700元计算,少收入约16.9万元。 ②年运行费用 循环水按0.15元/吨计,蒸汽消耗按1吨/小时、价格140元/吨计,则公用工程年消耗费用(200×0.15+1×140) ×8000=136万元/年。如果氧含量达到0.8%以上,则脱氧装置不需消耗蒸汽,则公用工程年消耗费用降至约24万元。 ⑶为了保证焦炉气氧含量控制在0.6%以下,焦化二厂采取了一系列专项措施,投入了相当的人力物力,主要是: ①保持炉门、炉门框

27、等密封良好。 ②规范高压氨水的使用,杜绝非装煤炉号用高压氨水,对高压氨水三通阀门经常普查,更换内漏的阀门,炉顶高压氨水压力不能超过2.0M Pa,装煤使用高压氨水时间控制在5分钟内。 ③规范装煤平煤操作,要求装煤量达到2/3时开小炉门平煤,平煤结束后迅速关闭小炉门,关闭高压氨水,保证装满煤,同时平煤时小炉门不向外喷火。 ④定期对负压区设备管道进行普查,清除漏点。 ⑤集气管压力设定值不能低于120Pa,集气管压力正常波动时最低不能低于90Pa。 ⑥对电捕氧分析仪加强校验,每周做两次煤气氧含量分析。 ⑦优化调节鼓风机集气管压力。 脱氧装置投运以后,并不能放松焦炉管理,焦炉管理仍要从紧从严,决不允许氧含量超过3%的情况出现。 ⑷脱氧装置投运以后,可确保在氧含量≤2%的异常情况下转化系统不减量,安全平稳生产。 五、布置位置 1、化肥厂:就近布置位置紧张,考虑利用Fe-Mo槽北侧空地。 2、甲醇厂:就近布置于Fe-Mo槽西侧,将CS2贮槽移至南侧焦炉气过滤器旁,位置较好。 2009年3月31日

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