1、42技术改造 华北电力技术 NORTH CH INA ELECTR IC POW ER No. 62009水环式真空泵增加前置喷射装置的改造苑敬桃 ,王宝义(内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 ,内蒙古托克托010206)摘 要 :托电一期水环式真空泵自投产以来 ,在高真空时泵的轴承振动值超标 ,造成轴承和叶轮的使用寿命缩短 ,曾发生过轴承损坏和叶轮叶片产生裂纹等故障 。针对上述情况 ,对真空泵进行了增加前置喷射装置的改造 ,保证了真空泵的安全稳定运行 ,延长了设备的使用寿命和检修周期 ,同时提高了机组的真空 。关键词 :真空泵 ;前置喷射装置 ;改造中图分类号 : TM621. 7文献标识
2、码 : B 文章编号 : 100329171 ( 2009) 0620042203Add ing Fron t Spray ing D ev ice to Na sh Pum pYuan J ing2tao, W ang B ao2yi( Inner Mongolia Datang International Tuoketuo Power Generation Co. L td. , Tuoketuo 010206, China)Abstract: Since the nash pump of Inner Mongolia Datang International Tuoketuo Power
3、 Generation Co. L td. startedoperation, the vibration of the pump bearing was excessive in high vacuum state, which shortened the life of bearingsand impellers. The bearing was broken and the impeller was cracked before. To deal with the situation, a front sp ra2ying device was added onto the vacuum
4、 pump. Thus the vacuum pump can run safely, the life of equpments and maintenance cycle was p rolonged and vacuum level of the units was raised.Key words: vacuum pump; front sp raying device; modification0引言内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司(以下简称托电 )一期工程建设2 600 MW 亚临界水冷燃煤机组 , 1、2号机组分别于 2003年 6月9日 、7 月29 日投产发电 。每台机组
5、配备2 台100 %容量真空泵 ,型式为2BW 4403 20B K2Z水环式 ,机组正常运行时一台运行 、一台备用 。一期真空泵自投产以来 ,在高真空状态下泵的轴承振动值超标 ,造成轴承和叶轮的使用寿命缩短 ,并且发生过轴承损坏和叶轮叶片产生裂纹等故障 。针对上述情况 ,托电决定对一期真空泵的问题进行综合分析治理 ,使真空泵的缺陷彻底消除 。1真空泵振动及原因分析托电一期水环真空泵系统流程图见图1。一期真空泵自投产以来 ,出现了运行中轴承振动速度超标而振动幅度正常的情况 ,特别是高真空运行状态下泵的轴承振速达到了8. 0 mm / s,大大超过了允许值4. 5 mm / s。表1 为2号机A
6、真空泵轴承振动的数值 。图1水环真空泵系统流程图真空泵振动大的原因有以下几种 :(1) 轴承安装 、检修质量不良 ;(2) 转子不平衡 ;(3) 轴承质量不合格 ;(4) 泵内发生汽蚀 。分析认为 ,真空泵经过几次检修 ,安装 、检修质量不存在问题 ;轴承经过解体检查 ,质量合格 ;转子在出厂时已做过动平衡试验 ,也没有问题 。最终分析认为是高真空运行时真空泵内发生汽蚀所致 。经过调查 ,国内其它厂水环真空泵也曾经发生类似情况 。No. 62009华北电力技术 NORTH CH INA ELECTR IC POW ER表12A真空泵改造前轴承振动数值43项 目驱动端非驱动端振幅/m2120-
7、振幅/m1716振幅/m1616振速/ (mm s- 1)4. 58. 0- 振速/ (mms- 1)2. 54. 7振速/ (mm s- 1)3. 63. 8水环真空泵的工作原理是利用容积变化来实现抽真空 ,转子在泵内偏心安装 ,它的转动会迫使工作液沿泵壳内壁形成一个与其同向旋转的液环 ,此时会在两相邻叶片 、叶轮轮毂和液环内表面之间形成气腔 ,随转子的转动此气腔在泵的吸气区体积逐渐增大 ,其内部压力下降 ,从而将气体吸入泵内 ,相反气腔在排气区体积逐渐缩小 ,内部压力上升 ,从而将气体排出 。在整个运行过程中 ,从最大吸气区到排气区阶段 ,泵一直处于高真空状态下运行 ,真空泵一般的设计极限
8、绝对压力为3. 3 kPa,压力低时泵内汽蚀相当严重 ,从而造成泵体振动 。随着真空的上升 (即压力降低 ) ,汽蚀和振动都将加剧 ,水环也在增大 ,因而叶片负荷也急剧增加 ,高真空所形成的巨大拉应力作用在叶片上 ,容易导致叶片疲劳断裂 ,该现象往往出现在叶轮铸造缺陷的位置 。真空泵长时间在汽蚀的恶劣工况下运行 ,不仅由于振动使轴承的寿命缩短 ,而且叶轮的使用寿命也将大大缩短 。2改造情况为解决真空泵汽蚀的情况 ,需提高真空泵入口压力 ,为此提出为真空泵增加前置喷射装置 。211前置喷射装置的工作原理前置喷射装置为一个喷嘴和扩压管组合装置 ,动力气源采用真空泵出口气流 。通过从排气侧 (气水分
9、离器 )引入接近大气压力的气流 ,通过喷嘴加速形成高速气流 ,来带动吸入口内的气体一起从吸气支管进入泵内 。在泵初始运行入口压力高时 ,喷射器不投入 ,绝对压力达到15 kPa 左右时 ,喷射器投入工作 。真空泵增加前置喷射装置改造后 ,可将泵入口绝对压力由原先的4 8kPa提升至915 kPa,从而大大减轻泵内的汽蚀现象 ,达到稳定运行的目的 。同时增加喷射器后可提高凝汽器在低真空状态下的抽气量 ,提高系统真空度 。212改造施工方案改造安装的系统方案如图2,具体方案为 :( 1) 将真空泵入口气动阀去掉 ,保留入口逆止阀 ,在泵入口与逆止阀之间加装两个气动阀( 16a、16b) 。(2)
10、在喷射器至分离器管段加装第三道气动阀 ( 19a) 。(3) 在汽水分离器靠排气侧的顶部开孔 ,用以连接喷射器吸入直管 。(4) 在泵进气管靠分离器侧顶部开孔 ,连接前置喷射器喷管及连接部件 。(5) 16a、16b两阀门中间短管开孔 ,用来接喷射管部件 。(6) 就地选取压力气源口并接管至气源配气箱 ,以供气动门用气 。(7) 顶部4个热工压力测点及1个就地压力表测点口如图2所示 。(8) 系统的程序控制做入DCS中 。图 2 真空泵改造后的设备流程图213加装前置喷射器后真空泵的逻辑程序(1) 泵启动前要求气动阀16a、19a关闭 , 16b处于开启状态 。(2) 泵启动后 ,当入口压差
11、P ( 16a气动阀前后1、2测点 )达到2 kPa ( 2点绝对压力- 1 点绝对压力 2 kPa)时 , 16a气动阀开启 ,其他两门维持原状 。(3) 当入口绝对压力P1低于( 68 kPa)时(相对值- 84 kPa,当地大气压以90 kPa计算 ) 16b关闭 ,同时打开19a气动阀 , 16a维持原开状态。(4) 泵在正常停运时 , 16a先关闭后 ,才允许44华北电力技术 NORTH CH INA ELECTR IC POW ER No. 62009停泵 (联锁状态下控制 ,不允许CRT手操 ) 。( 5) 16a、16b是气开门(即24 VDC 通电供气开门 , 24 VDC断
12、电 ,断气关门 ) ; 19a气关门(即24VDC通电供气关门 , 24 V DC断电 ,断气开门 ) 。3改造前和改造后运行情况对比3112号机 A真空泵前置喷射器投运试验2号机 A 真空泵于2007 年5月19 日14 点51分投入前置喷射器 ,投入前后部分参数对比见表2。表22A真空泵投入喷射器真空和噪声对照表改造后 , 2A 真空泵轴承振速下降了1. 4 5. 8 mm / s,振速最大值2. 4 mm / s,达到合格水平 ;机组真空在负荷不变的情况下提高约0. 7 kPa,噪音下降9 dB。改造后 , 2B 真空泵轴承振速下降了0. 8 4 mm / s,振速最大值 3 mm /
13、s,达到合格水平 ;机组真空在负荷不变的情况下提高1. 1 kPa,噪音下降7 dB。4结论项 目投入前15: 3715: 54投入后14: 3814: 51托电水环式真空泵增加前置喷射装置的改造 ,有效降低了真空泵轴承的振动值和运行噪音 ,机组负荷 /MW600600600600提高了机组的真空 ,取得了良好效果 。循环水温度 /机组真空 / kPa22. 322. 522. 922. 878. 879. 179. 380. 0(1)真 空 泵 进 行 增 加 前 置 喷 射 器 改 造泵南侧噪声 / dB泵北侧噪声 / dB10410310410394949494后 ,真空泵即 使 在 高
14、 真 空 运 行 状 态 下 泵 的 轴承振动值也 远 小 于 标 准 值 , 可 有 效 延 长 轴 承2号机 A 真空泵投入前置喷射器前振动见表1,投入后真空泵振动见表3。322号机B 真空泵前置喷射器投运试验2号机 B真空泵于 2007年 5月 20日 0点 18分投入前置喷射器 ,投入前后部分参数对比见表 4。表 4 2B真空泵投入喷射器真空和噪声对照表投入前投入后和叶轮的使用寿 命 , 有 利 于 设 备 的 安 全 稳 定 运行 ; 同时可延长 设 备 的 检 修 周 期 , 节 约 检 修 费用 。(2) 真空泵进行增加前置喷射器改造后 ,可降低设备运行时的噪音 ,有利于环保 。
15、(3 ) 真空泵进行增加前置喷射器改造后 ,可项 目机组负荷 /MW循环水温度 /机组真空 / kPa泵南侧噪声 / dB泵北侧噪声 / dB00: 1860020. 185. 39910403: 2460020. 086. 49297提高运 行 机 组 的 真 空 , 降 低 煤 耗 , 有 利 于 节 能降耗 。参考文献 1 杨乃恒 ,等. 真空获得设备 M . 北京 :冶金工业出版2号机 B 真空泵投入前置喷射器前振动见表5,投入后真空泵振动见表6。3132号机真空泵前置喷射器投运试验结果对比以上数据 ,可以得出以下结果 :社 , 2001.收稿日期 : 2008212229作者简介 :
16、苑敬桃 ( 1974) ,男 ,工程师 ,主要从事电厂汽机专业工作 。项 目振幅/m表 3 2A真空泵投入喷射器后轴承振动数值- 振幅振幅振速/m/m/ (mm s- 1)- 振速/ (mms- 1)振速/ (mm s- 1)驱动端非驱动端1920181612162. 02. 21. 42. 41. 61. 8项 目振幅/m表52B真空泵投入喷射器前轴承振动数值- 振幅振幅振速/m/m/ (mm s- 1)- 振速/ (mms- 1)振速/ (mm s- 1)驱动端非驱动端232329161. 21. 15. 37. 02. 34. 82. 84. 3项 目振幅/m表62B真空泵投入喷射器后轴承振动数值- 振幅振幅振速/m/m/ (mm s- 1)- 振速/ (mms- 1)振速/ (mm s- 1)驱动端非驱动端2015291111102. 53. 01. 52. 41. 42. 0(本文编辑 季佳彬 )
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