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降低铅银渣含锌的研究与实践.pdf

1、第 卷第 期 年 月湖南有色金属 作者简介:彭许文(),男,工程师,主要从事铅锌冶炼的生产与技术管理工作。冶金 降低铅银渣含锌的研究与实践彭许文(南丹县南方金属有限责任公司,广西 南丹 )摘要:通过加强多膛炉操作,降低氧化锌中的不溶锌含量,过程中加强球磨矿浆粒度、温度、酸度与反应时间的控制,可以大幅降低铅银渣含锌,不但可以降低损失、创造效益,也为后续铅银渣进入铅冶炼系统处理创造了良好的条件。关键词:锌浸出渣;多膛炉;不溶锌;中性浸出;酸性浸出;铅银渣;中图分类号:文献标识码:文章编号:()南丹县南方金属有限责任公司现采用的是常压浸出工艺,锌浸出渣通过回转窑生产为氧化锌,将锌浸出渣中的铅、锌、铟

2、、少量的银进行回收,再通过多膛炉脱氟氯、氧化锌中性浸出、酸性浸出后生成铅银渣。铅银渣都是送铅系统处理,因此降低铅银渣中锌可以提高金属回收率,减少损失 。但是公司在实际生产过程中,铅银渣含锌指标波动频繁,部分指标到达了 。本文对铅银渣含锌高的原因进行研究分析,采取改进措施,取得了一定效果。工艺流程与原理 工艺流程该公司现采用的是常压浸出工艺,产生的浸出渣,经过回转窑挥发、氧化,形成氧化锌,再通过多膛炉脱氟氯、氧化锌中性浸出、酸性浸出等工序处理后生成铅银渣送铅系统处理。工艺流程如图 所示。原理 回转窑处理浸出渣在 的高温下,浸出渣中的锌等有价金属被一氧化碳还原为金属而挥发进入烟气,在烟气中被氧化成

3、氧化物,随烟气进入收尘系统被收集下来。主要化学反应式:在料层内:在料层上空:(气)图 氧化锌生产工艺流程图 多膛炉脱氟氯该公司氧化锌氟、氯含量平均达到 ,氟、氯离子在生产过程中,不但对电积过程造成危害,也会对设备造成腐蚀,所以采用多膛炉来脱除氧化锌中的氟、氯离子。多膛炉是 的焙烧炉,共有 层,氧化锌湖南有色金属第 卷从炉顶进料,经过第一、二层预热、干燥后,在四层、六层、八层分别安装两个燃烧室,煤气燃料在燃烧室燃烧,热量对炉膛内氧化锌原料加热焙烧,焙烧的实质是在 高温和一定负压的情况下,氟化物、氯化物发生物理、化学变化,使低沸点氟、氯化合物解析挥发重返气相,随炉气和氧化锌烟尘一道进入烟气系统而除

4、去,经焙烧后的氧化锌从炉底排出,经冷却圆筒冷却、球磨机破碎后送氧化锌浸出。氧化锌浸出该公司的氧化锌浸出可以分为中性浸出和酸性浸出(包括低酸浸出、高酸浸出和超高酸浸出)。中性浸出是用锌电解废液作为溶剂,控制适当的 值和温度,使原料中大部分锌进入溶液,而铟、锗、铅等有价金属水解沉淀,则残留于渣中。化学反应式如下:酸性浸出是用锌电解废液和硫酸作溶剂,在高温和较高酸度的条件下,使氧化锌中性浸出底流中的锌、铟,尽可能地进入溶液,而铅留于渣中,达到锌、铟和铅的分离。()经过高酸浸出后,矿浆经压滤后形成铅银渣滤饼,送铅系统处理。存在的问题和解决措施 改进措施前铅银渣存在的问题 年 月,铅银渣化验结果见表 。

5、表 年 月铅银渣化验结果元素 不样品 样品 样品 样品 从表 可以看出,铅银渣含锌平均 ,其中不溶锌平均达到了 。从工艺流程和反应原理中查找不溶锌高的原因,在回转窑处理浸出渣阶段,该公司的生产实际情况如下:该公司的 台回转窑尺寸为 ,随着公司的电锌产能逐步增加,浸出渣产量与回转窑产量不匹配,回转窑被迫加大负荷投料,大负荷抽风,导致氧化锌含碳、铁、硫化锌偏高。当挥发窑反应带温度高于 时,铁酸锌、硅酸锌和硫酸锌都容易分解。硫酸锌由于含有硫,在高温状态下会快速分解形成 等物质,部分 会被还原成 。在反应带高温区,从物料中挥发出来的大量锌蒸气和少量硫蒸气,由于充满了整个窑内空间,加之窑内各区温度的差异

6、。因而在避开火焰的靠窑壁较低温度处(因窑外壳淋水)或者后端,锌蒸汽可能与炉气中炉气中的 ,()及 等作用而被硫化。()()()()()回转窑氧化锌化验成分见表 。表 回转窑氧化锌化学成分元素 不 样品 样品 样品 样品 通过表 可知,在回转窑生产阶段,大量的锌蒸汽在窑内被还原为硫化锌(根据经验分析,这部分占硫化锌总量的 ),同时因为风机抽力大,部分硫化锌直接被抽至布袋(根据经验分析,这部分占硫化锌总量的 )。一般情况下,在氧化锌浸出阶段,硫化锌与硫酸不发生反应,从而导致铅银渣含锌偏高。解决措施我们的氧化锌都经过了多膛炉处理,其实多膛炉在脱除氟氯的同时,实际上,多膛炉在脱除氟氯的同时,部分硫化锌

7、和硫化亚铁被氧化,反应如下:年 月开始,开始强化多膛炉操作,严格控制焙烧层温度在 之间,负压在 。月份焙烧后氧化锌的化验结果见表 。表 多膛炉优化操作后焙烧后氧化锌化验结果元素 不 样品 样品 样品 样品 第 期彭许文:降低铅银渣含锌的研究与实践从表 可以看出,通过多膛炉焙烧,氧化锌中的不溶锌下降,最低降至 ,氧化锌中的铁也大部分以三价铁形式存在。氧化锌中的不溶锌一般是以 形式存在,一般情况下不与锌电解废液和硫酸发生反应,但是在酸洗浸出时,在高温、高酸和三价铁的作用下,发生以下反应:()()()通过优化操作后,月 日对铅银渣进行取样,铅银渣的化验结果见表 。表 多膛炉优化操作后铅银渣化验结果

8、元素 不样品 样品 样品 样品 由表 可以看出,经过优化多膛炉工艺操作后,铅银渣含锌平均 ,指标得到明显优化,不溶锌平均也降到了 。当然,有部分企业没有多膛炉设备,为降低铅银渣含锌,在酸性浸出段加入双氧水、锰粉,将 氧化成 ,再通过 去氧化 ,达到降低渣含锌的效果,但是,双氧水容易分解、利用效率低;锰粉会导致系统锰离子不断增加。经测算,使用这两种物料的成本均远超多膛炉生产成本。改进效果评估通过加强多膛炉运行操作后,系统稳定运行一个月时间,铅银渣含锌稳定在 左右,比 月份降低了 ,以南丹县南方有色金属有限公司 年近 万 铅银渣(干量)数量计算,减少锌金属流失 ,以每吨锌金属 万元计价,降低损失

9、万元。在为公司减少损失的同时,也为后续铅银渣进入铅冶炼系统处理创造了良好的条件。其他控制条件 矿浆球磨粒度矿浆球磨粒度越小,反应比表面积越大,反应更加充分,根据控制要求,球磨处矿浆小于 粒度数量 。温度根据范特霍夫规则,一般每增加 ,反应速率增加 倍。氧化锌中性浸出的温度一般控制在 ,酸性浸出的温度一般控制在 。结语生产实践证明,通过加强多膛炉操作,降低氧化锌中的不溶锌含量,过程中加强球磨矿浆粒度、温度的控制,可以大幅降低铅银渣含锌,不但可以降低损失、创造效益,也为后续铅银渣进入铅冶炼系统处理创造了良好的条件。参考文献:王洪亮,周先超 氧化锌粉中硫化物的成因及解决途径 昆明:云南冶金,():铅锌冶金学 编委会 铅锌冶金学 北京:科学出版社,翟爱萍,尹荣花 氧化锌浸出铟富集工艺优化研究与实践 中国有色冶金,():收稿日期:(,):,:;

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