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1、生产一线支援工作心得体会2篇 这一次的支援一线生产工作中,岗位员工到位速度,能够独立的上岗操作融入生产流程中。对于产品的质量问题很重视,他们会主动的打扫工作现场。下面是小编带来的生产一线支援工作心得体会2篇,有兴趣的可以看一看。     1.     经工会、生产部组织,今天有幸参与注塑一线支援。下面对支援情况小结如下:     出勤方面     上午8:00-11:45在CD区负责三台小机台。     生产方面     C09遥控器面板上午完成产量,D13塔扇定时旋钮完成约4200,D15风叶旋钮完成约3500。     质量方面     上岗后连续有三波人员到现场培训及抽

2、查,包括分厂、班组及质控部人员。大家都很有耐心的教我有关质量控制点,很扎实,点个赞!     主要异常及改进建议     1.关于预防压模的建议:     今天上午、下午在岗位上预防了共两次压模事故。其中C09是机械手副臂取水口不畅,眼看要压模了马上按急停。通过刘久林师傅调整夹具解决了问题;     下午D13收料时观察到顶针顶了四次工件还是没掉,正纳闷呢模具却合模了,再次赶紧按急停。吓了一跳。经模管科、设备科检查,模具顶针油缸处卡了个曾经生产过掉落的零件,导致顶针没退到位。     以上问题,需要好好思考如何预防及根源上解决。     2.自动化增效的建议:     今天开的三

3、台机,都已经是自动化生产。但由于这样那样的问题,仍然不可避免需要人工操作。具体问题各有千秋,需加强自动化项目的最后一公里;     同时,现场了解到能调机械手和608机器人的技能人才太少。发现异常都只能等设备科来处理,对实际生产很不利。     还有很多感受和想法,篇幅有限不再赘述。具体现场已和大家沟通,后续再跟进。感谢各位现场培训的师傅及一起奋斗的兄弟姐妹。     明天和大家一起继续战斗,努力创造幸福!     2.     今工会、生产部组织,今日支援总装一线生产,下面对支援情况小结如下:     出勤方面     一日之计在于晨,一晨之计在于开班第一个小时,今日上午7:5

4、0于总装S3线集合,总装生产一线员工均已到岗,安排支援人员岗位排布迅速,现场实操培训。8:00点已经能够独立上岗操作融入生产。     生产方面     支援人员班长特意安排了相对轻松的岗位,但刚线时还是容易掉线,跟不上流水线的速度,上道岗位和下道岗位的师傅会主动分担,避免出现瓶颈岗位影响整条线的生产效率。     质量方面     产线上工序间互检意识很强,人人都是质检员。     生产现场     员工会主动在停线间隙打扫现场,手动点赞。     综合     今日有幸参与总装消防安全演练,班组宣贯到位,员工按安全路线撤离演练现场井然有序。     所闻所感     员工反馈从中午11:50上班至下班中间只有下午茶时间休息20分钟,连续工作时间太长,员工提议用将中午休息时间调整为50分钟,剩余10分钟在下午做休息使用。今日在产线支援一天深刻的体会到一线员工的劳动强度,请各位领导、同事评估此事的可行性。听员工心声,为员工办事,增加员工幸福感、归属感。

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