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某电厂利用烟气余热提供商用热水可行性方案.doc

1、 某某电厂利用烟气余热回收 进行商用热水供应可行性方案 (简述) 一 基本情况 (一)在某某电厂600MW机组的烟气脱硫工艺中,锅炉排出的110~150℃烟气进入脱硫塔,依靠石灰浆液喷雾降温至80℃左右后完成脱硫反应,烟气降温部分的热量变成蒸汽白白排放,费水耗能。另一方面,电厂附近的众多公共娱乐休闲场所需消费大量生活热水,由自备小锅炉制作,效率低污染重。因此,拟利用利港电厂两台600MW机组的烟气余热,制备生活热水对外供应,以取代众多自备小锅炉,达到节能环保目的。 (二)初定的每天生产2000吨、70~80℃的热水,安装四套烟气余热回收装置,分布在两台机组的四个烟道上,即

2、可长期供水又不至于影响机组检修。 二 技术方案 (一) 系统框图 (二) 实施方案 1. 系统布置: 四套烟气-水换热器分别布置在600MW机组的尾部烟道中,位于增压风机出口直管段处,该段尺寸为5700(W)×5700(H)×5015(L),换热器占据1.5m左右长度; 1500 m³的蓄热水箱尽可能布置在两台机组中间、车辆交通比较通畅的适宜位置,水箱容量可以根据实际情况调整,但不宜小于1000 m³,以免影响制水的连续性; 其他的附属设备可根据现场情况进行布置。 2. 技术要点: 为防止烟气-水换热器的壁温太低,引起烟气结露导致酸腐蚀和结垢,本方案设计的给水回路使

3、得换热器的进口水温不低于60℃,可有效防止低温腐蚀; 烟气-水换热器的材质将选用抗酸腐蚀的特种钢材,可显著提高设备的耐蚀性能,延长使用寿命; 换热器中的热交换管采用具有专有技术的结构,既有较高的传热性能又能防止积灰结垢; 当机组处于低负荷运行时,换热器的换热量将减少,不能满足系统的加热要求,此时需投运辅助蒸汽加热,确保外供的热水品质; 为解决机组在燃用低品质煤种时烟气量过大,造成换热器阻力加大,使增压风机超负荷的问题,在设计中将视烟道情况设置部分旁路通道,分流过多烟气; 设置完善的控制功能,协调系统的运行,实时监测各点运行参数,及时调整制水量,避免超温超压现象。 (三) 校核计算:

4、 校 核 计 算 数 据 表 (夏季) 校核负荷率 % 50 70 75 85 100 BMCR 烟气流量 m³/s 307.1 322.3 337.6 373.5 421.5 434.9 排烟温度 ℃ 80.5 121.8 124.3 125.8 130.8 145.4 余热利用后烟气温度 ℃ 78.0 116.3 119.0 120.9 126.2 139.9 增加烟道阻力 Pa 72.6 69.6 75.8 92.5 116.1 117.3 给水进口温度 ℃ 28 28 28 28 28

5、28 给水出口温度(500t/d) ℃ 58.4 91.5 93.6 94.9 99.0 110.3 对数温差 ℃ 20.1 42.1 43.4 44.3 47.0 54.5 换热功率 kW 736 1539 1590 1621 1720 1996 外供热水流量 t/d 500 600 625 625 675 750 外供热水温度 ℃ 80 81 81 82 81 83 辅汽用量 t/h 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 校 核 计

6、算 数 据 表 (春秋季) 校核负荷率 % 50 70 75 85 100 BMCR 烟气流量 m³/s 307.1 322.3 337.6 373.5 421.5 434.9 排烟温度 ℃ 80.5 121.8 124.3 125.8 130.8 145.4 余热利用后烟气温度 ℃ 77.8 116.1 118.7 120.6 125.9 139.7 增加烟道阻力 Pa 72.6 69.6 75.8 92.5 116.1 117.3 给水进口温度 ℃ 16 16 16 16 16 16 给水出

7、口温度(500t/d) ℃ 51.1 85.1 87.2 88.6 92.7 104.1 对数温差 ℃ 23.2 45.7 47.1 48.0 50.8 58.4 换热功率 kW 849 1674 1725 1757 1858 2137 外供热水流量 t/d 500 550 550 550 600 650 外供热水温度 ℃ 80 79 81 82 80 84 辅汽用量 t/h 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 校 核 计 算 数 据 表

8、 (冬季) 校核负荷率 % 50 70 75 85 100 BMCR 烟气流量 m³/s 307.1 322.3 337.6 373.5 421.5 434.9 排烟温度 ℃ 80.5 121.8 124.3 125.8 130.8 145.4 余热利用后烟气温度 ℃ 77.6 115.8 118.4 120.4 125.7 139.5 增加烟道阻力 Pa 72.6 69.6 75.8 92.5 116.1 117.3 给水进口温度 ℃ 5 5 5 5 5 5 给水出口温度(500t/d) ℃

9、 44.1 79.0 81.2 82.5 86.8 98.3 对数温差 ℃ 25.9 49.0 50.4 51.3 54.1 61.8 换热功率 kW 947 1793 1845 1878 1981 2263 外供热水流量 t/d 500 500 500 500 550 600 外供热水温度 ℃ 80 80 81 83 79 83 辅汽用量 t/h 1.26 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 注:1.上述计算是按一台机组的单侧烟道,即为1/4的制水量500 t/d计算; 2. 排烟

10、流量、温度均根据#5引风机试验报告数据推算,用于其它风机可能有出入; 3. 负荷率按100%=600MW、BMCR=110%计算; 4. 辅助蒸汽按1MPa、200℃计算。 (四) 主要设备参数: 1. 烟气-水换热器 热交换器截面 m 5.7×5.7 热交换器进深 m 1.5 热交换管数 根 180 换热面积 ㎡ 700 热交换器空重 t 12 热交换器管内水重 t 0.8 热交换器含水重量 t 12.8 热交换器运行重量 t 12.65 2. 板式换热器 传热负荷:500 kW,传热温差:55 ℃、35 ℃、15 ℃三种,ΔP <

11、 2 mH2O 3. 蓄热水箱 1500 m³,常压 4. 蒸汽换热器(安装在蓄热水箱底部) 蒸汽压力:1MPa,温度:200 ℃,加热负荷:1000kW 5. 水泵 流量:35 m³/h,扬程:20 mH2O,功率:3kW 三 投资估算 1. 烟气-水换热器 4套 2. 板式换热器 12套 3. 1500m3 蓄热水箱 1个 4. 水泵及其他设备 4套 5. 安装费用等 合计约:650万元 四 效益预测 安装烟气余热回收装置后,80%工况运行时将增加约50kW的阻力,占增压风机额定功率(1400kW)的3.6%(BMCR工况下约80KW,占5.7%)。 效益分析时,风机增加功耗按50kW,水泵、辅助蒸汽等其他运行费用按50%风机电耗,市政供水费用 1元/m³,厂用电0.5元/kW·h,商用热水售价16元/m³估算。 1、 年收入(2000吨∕天):2000吨×365天×16元×0.9(系数)=1051万元 2、 年支出:(2000×1+1.5×50kW×24小时×0.5)×365天×0.9=95万元 3、 年收益:1051-95=956万元 4、 投资回收年限:约 1.5年 4

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