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参考资料提高换热站热力管道安装质量_secret.doc

1、提高换热站热力管道安装质量 QC成果资料 提高换热站热力管道 安 装 质 量 小组名称:XX煤矿总公司前山矿区供热管网 项目部QC小组 组 长: XXX 副 组 长: XXX 发 布 人: XXX 目 录 一、工程概况 二、工程特点 三、小组概况 四、选题理由 五、现状调查 六、原因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十、检查效果 十一、巩固措施 十二、总结及今后打算 提高换热站热力管道安装质量 一、 工程概况 我分公司承建XX煤

2、矿前山矿区供热管网—5#、6#、10#、13#换热站设备管道电气安装,其中设备安装主要包括板式换热机组安装,软化水箱制作安装,管道安装主要包括与换热机组相应的一、二次供、回管道安装,电气安装包括换热站内的配电、检修、照明以及接地。 二、 工程特点 1、该工程施工地点分散,施工项目多,造成了材料准备难、机具维修量大、施工工种多、管理困难。 2、施工工期紧,任务繁杂。 3、该供热管网为全国落差最大、压力最高的热力管网,如何保证换热站总体工程质量,除换热机组等设备安装、配电外,一、二次供、回管道施工质量为关键。 三、小组概况 小 组 名 称 西山煤矿总公司前山矿区 供热管网项目部

3、QC小组 小组成立 日 期 2006-5-20 注册时间 2006-5-21 课题登记时间 2006-5-21 注册编号 小组类型 现场攻关型 课题活动时间 2006-5-21∽2006-9-25 小组成员 序号 姓 名 性别 文化程度 职责分工 1 卢月全 男 本科 组 长 2 王炳庆 男 本科 负责全面工作 3 黑文泉 男 大专 协助负责全面工作 4 李朝元 男 高中 调查分析实施 5 季遵平 男 高中 调查分析实施 6 牟小礼 男 高中 调查分析实施 7 李 霞 女 大专

4、 数据统计 8 晏喻聪 女 大专 数据统计 9 成志新 男 大专 质量调查分析 活动情况 1、每十天活动不小于一次,且不定期活动; 2、坚持出勤,有记录,有成果。 四、选题理由 选题依据 公司质量方针:崇尚信誉、精求质量、强健素质、至诚服务 3、集团公司重点工程,树企业威信。 2、消除隐患,降低成本,保证换热站安装质量。 1、精求质量,分 部、分项工程 合格率100%。 提高换热站 热力管道安装质量 根据

5、预定的目标值,我项目部决定从如下方面着手攻关: 1、施工审图 施工技术人员会同上级主管部门认真细致地对图纸进行会审,发现问题及时解决,对设计不合理现象提出核定修改,并编制详尽的技术安全施工措施。 2、技术交底 施工技术人员向班组长全面细致地交代施工任务,解释施工图纸、施工方法及质量要求。 3、施工准备 施工技术人员及时提出材料计划,材料供应人员及时供货,对来料认真检查,施工人员选好材料堆放所,调专人看管。 4、支架安装刷油 按测量结果严格控制标高,同时必须保证支架稳固,刷油必须除锈干净,质量上佳。 5、管路吊装焊接 施工中严把质量关,必须按规定打坡口和保留焊接间隙,同时一定保

6、证管道的平直度。 6、管路阀门、法兰、补偿器的安装 严把质量关,来货必须有合格证,安装时,认真施工。 7、压力试验 必须认真对待,严格把关,试验压力十分钟,压降控制在0.5kg/m2以内,并由质检机关验收。 8、刷油 严把质量关,除锈彻底,涂刷种类、遍数与图纸相符。 9、保温 对来货严格管理、严格检查,岩棉切割必须整齐,捆扎牢固平整,外缠玻璃丝布,牢固平整。 五、现状调查 2006年6月1日,小组全体成员根据现场实际情况,在本工程5#换热站热力管道施工中进行实地跟踪调查,发现的问题如下: 各工序对工程质量的影响程度 序号 部位名称 频数统计 频率 累

7、加频率 备注 1 焊口对接 35 40.4% 40.4% 2 支架阀门安装 18 20.3% 60.7% 3 保 温 11 12.7% 73.4% 4 坡 度 7 8% 81.4% 5 纵横向弯曲度 6 5.4% 86.8% 6 刷油、防腐 7 8% 92.8% 7 其 它 6 5.4% 100% 8 合 计 87 100% 影响管道安装质量因素比重图 根据以上图表分析可得在影响质

8、量的众多因素中,焊口对接是影响质量的主要因素,所占比例极大,约40.4%,其次为支架、阀门安装和保温,分别占20.3%和12.7%,三者累加为73.4%,是整个工程的关键所在。 六、原因分析 根据抓重点原则,我们仔细分析了造成焊接,支架阀门安装及保温质量差的因素,现述如下: 1、造成焊接不合格因素表现在①未打坡口②材料进货有问题③工人技术不过关④工人责任心不强。 2、造成支架安装阀门张力安装质量差主要因素为标高难控制,和容易泄漏。 3、保温最大问题总是材料不过关,工人有畏难情绪。 综合分析,造成焊口对接,支架、阀门安装及保温质量差的不良因素如下图: 七、要因确认

9、 序号 项目 产生原因 现场验证 确认方法 确认结果 1 人 1、工人技术差、水平低。 经调查,主要是专业培训少,识图能力差。 调查分析 要因 2、责任性不强,质量意识不高。 经分析,主要是责任不明确 调查分析 要因 3、思想不重视 经调查,不存在这种现象 调查分析 非要因 4、不按操作规程施工 经调查,工人施工中存在侥幸心理,由黑文泉在现场督促,已解决这一问题 调查分析 非要因 5、工作不认真 经调查,不存在这种现象 调查分析 非要因 6、满足于现状 经调查,不存在这种现象 调查分析 非要因 2 料 1、材料供应不及时

10、经调查材料能按时供货 现场调查 非要因 2、材料无合格证 材料都有合格证 现场调查 非要因 3、管材有不合格现象 管材通过正常渠道进货,无不合格现象 现场调查 非要因 4、装卸不注意 在装卸时,由李朝元现场提醒监督,杜绝此类现象发生 现场调查 非要因 5、以旧代新 经调查,为应急,材料供应时出现以旧代新现象,由王炳庆及时纠正,旧材料一律不得使用,且用旧材料施工的部分全部返工。 调查分析 非要因 3 环境 1、工作面不干净 经工程开工时打扫,不存在这种现象 现场观察 非要因 2、工地混乱 材料堆放杂乱,经整改后,已解决这一问题 现场调查 非

11、要因 3、各工地交叉作业 不影响施工 现场调查 非要因 4、工作面条件不成熟 工作面条件已成熟 现场调查 非要因 5、人为不收拾 经调查,不存在这种现象 现场调查 4 工艺 1、焊工技术不过硬 管道焊的少,训练少 现场调查 要因 2、管材未校正 经调查,不存在这种现象 现场调查 非要因 3、图纸未吃透,下料不准 主要是现场有部分工人对交底难以领会,图纸与实际有出入 调查分析 要因 4、管子大,干的少 以老带新,协助工作,已克服这一现象 调查分析 非要因 5、管子未打坡口或坡口不规范。 焊接前,对打坡口不够重视, 焊接时,总是出

12、现返工现象 调查分析 要因 通过QC小组人员调查与现场认证分析,研究制定相应的对策措施并严格实施落实。 八、制定对策 要 因 对 策 表 QC小组针对以上主要因素,制定如下措施: 序号 要 因 对 策 目 标 措 施 地点 时 间 负责人 1 工人技术差、技术水平低。 加强技术培训,广泛开展技术练兵活动。 熟练掌握施工工艺和操作规范。 请专业技术人员培训,将操作规范立墙。 公司 院内 2006.6.1 卢月全 2 责任性不强,质量意识不高。 加强管理,质量责任细化到工作面,落实到人。 提高工人主人

13、翁意识,强化工作责任心。 施工中,坚持自检、互检、队检。 施工 现场 2006.7.5 王炳庆 黑文泉 3 焊工技术不过硬。 加强焊工基础训练,建立技术考核制度,进行技术培训。 杜绝出现焊接缺陷,焊口探伤合格率达到98%以上。 焊工考核不通过者不能焊接,试件探伤不合格者不能焊接。 施工 现场 2006.7.18 王炳庆 牟小礼 4 图纸未吃透,下料不准。 对图纸仔细交底,对设计图纸反复核认,并现场对照。 管子安装横平竖直,且位置正确。 现场进行技术交底,会同设计人员到现场,不合适地方及时出设计核定单 施工 现场 2006.7.18 黑文泉 李

14、朝元 5 管子未打坡口或坡口不规范。 在焊接前,按焊接要求打坡口。 程序规范化,工艺规范化。 管子坡口内外都要打磨,坡口不合适,焊工不得施焊 施工 现场 2006.7.20 黑文泉 李朝元 九、组织对策实施 实施一: 要因: 工人技术差、技术水平低。措施:在公司院内组织所有施工人员 技术培训,将操作规范立墙,积极开展“传”、“帮”、“教”活动。 实施二: 要因 责任性不强,质量意识不高。措施:明确分工,明确质量责任, 坚持自检、互检、队检,发现问题,采取措施,及时处理。 实施三: 要因 焊工技术不过硬。措施:进行技术

15、培训,举行技术考核,能者上,庸者下。 实施四: 要因 图纸未吃透,下料不准。 措施:施工技术人员会同上级主管部门认真细致地对图纸进行会审,发现问题及时解决,对设计不合理现象提出核定修改,并编制详尽的技术安全施工措施。施工技术人员向班组长全面细致地交代施工任务,解释施工图纸、施工方法及质量要求。 实施五: 要因 管子未打坡口或坡口不规范。措施:施工技术详细交代打坡口的工艺规范,并在现场核查。焊工如发现坡口不合适,不得施焊。 十、检查与效果 根据对策表具体实施后,对热力管道安装质量进行现场

16、检查,得出下列结果: 单位工程名称 西山煤矿总公司前山矿区供热管网工程——5#、6#、10#、13#换热站管道安装 检查时间 2006年6月1日 PDCA循环前 2006年9月20日 PDCA循环后 日期 月 6 7 8 9 日 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 实 测 数 据 3 2 0 2 1 1 2 2.5 1.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 1 1 1 3 0 1 1 0

17、 1 0.5 1 0.5 0 1 0 0 0.5 0.5 2 3 3 1.5 2.5 2.5 1 0 1 1 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 1.5 1.5 3 1.5 2 0 1.5 1.5 1 0 0 1 0.5 1 0.5 0 0 0 2.5 1.5 1.5 2 2 1.5 1 1.5 1 0.5 0 1 0 0 0.5 0.5 0 0 1.5 2 2 2 1.5 0 1 1 1 0.5 0.5 0 0 1 1 1 0

18、 0 1 2 2 2.5 1.5 2.5 1 1 0 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 最大值 3 3 3 3 2.5 2.5 2 2.5 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 最小值 1 1 0 1.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 极差R 2 2 3 1.5 2.5 2.5 1 2.5 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 平均值 1.8 1.8 1.8 1.8 1

19、5 1.2 1.2 1.1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.3 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 检 查 标 准 焊口平直度10mm以内为1/4壁厚,>10mm为3mm,焊缝加强层高度+1mm,宽度,咬肉深度<0.15mm 实测人 图 图 黑文泉 李朝元 =17.8÷18=1 =1.485 Uclx上=1.483 Uclx下=不考虑 UclR上=3.118 UclR下=不考虑 检查 部位 5#换热站热力管道 检查工具 线坠、线、焊工检查工具、样板尺 极大限 Uclx上=1.483 =1

20、 图 UclR上=3.118 =1.485 从以上图表可以明显看出,后期比前期好,质量明显上升。 效果1 由于采取了积极有效的措施和对策,特别是对影响管道质量占较大比重的因素实现专人专控、优人优用,取得了明显的效果。 5#、6#、10#、13#换热站管道安装已完工,且分部分项工程质量全部合格。 效果2 效果3 在总共累加不足三个月,一个班组共完成工作量二十余万。 在热力网施工中,共提合理化建议5项,节约资金三万余元。 效果4 通过组织QC活动,应用全面质量管理方法,使热力管道施工质

21、量有了明显的提高,QC小组成员增强了信心,提高了业务水平,得到了锻炼;工序质量一次合格率的提高,大大加快了施工进度;此举得到了建设单位、监理单位的支持、配合与认同。 十一、总结阶段 ①QC活动中通过遵循PDCA循环程序,实施跟踪质量控制,采取切实可行的针对性措施,热力管道安装质量符合施工验收规范:《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28—2004),为下一步工作打下了良好的基础。 ②通过对施工效果的评价总结,我们认为QC小组根据选定课题开展一毓的QC管理工作是卓有成效的,易发通病得到了很好的控制,对以后的现场质量工作起到导向作用,为以扣持续开展QC活动积累了经验,奠事实上了基础。 十二、巩固措施及今后的打算 建筑工程施工客观具有投入资源多、物化时间长、工序复杂等特点,如何保证整体工程质量,达标创优无疑是我们QC小组的艰巨任务和奋斗目标,我们将继续总结经验,持续开展活动,步步为营,个个攻关突破,以工序质量保证整体质量,树立公司信誉,增强市场竞争能力。

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