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考察问题比较分析.doc

1、考察问题分析 一、 气化炉缺陷分析比较 贵州天福气化装置停车8次,其中操作原因3次,仪表氧阀故障3次,电气故障2次。 检修时间最长7天(主线更换S1501滤芯); 贵州天福运行期间主要检修项目: 1. 磨煤机小修,磨辊,磨盘修理更换; 2. 换热器更换管束; 3. K1301检修过1次,检查叶轮,更换管道过滤器; 4. S1501滤芯2年更换一次; 5. V1204/V1205更换反吹滴管; 6. 正常维护消缺。 多伦分公司自从2012年8月份接手1#气化装置以来,共经历装置停车9次,其中装置堵渣造成停车2次,其他界区跳车造成停车2次,计划停车检修1次,处理紧急问题4次(

2、K1301振值高引起2次,气化炉合成气泄露引起1次,C1601填料更换1次)。 1#气化检修时间最长为31天(2012年11月03日至2012年12月03日),其中检修项目涉及10大项,112小项。(S1501滤芯更换、气化炉内检修、C1601系统检查及清渣、捞渣机检修、循环气压缩机K1301检查、磨煤系统检修、给煤系统的检查、机泵的系统检修、1#气化系统的清淤工作、系统盲板的隔离、导通,及水汽、合成气系统的气密。)其次,检修时间较长的为30天1次,17天1次,13天1次。 单次持续运行时间最长34天(2012年12月04日至2013年1月06日),打破了1#气化历史单次持续运行记录。

3、1#气化运行期间主要工作检修项目: 1. 磨煤系统(磨煤机A/B/C、称重给煤机A/B/C)依次定检; 2. CO2压缩机、开工氮压机日常维护; 3. 机泵日常维护; 4. 日常消缺; 5. 日常伴热消漏。 详见附表一。 二、 检修人员构成及技能情况比较 贵州天福气化炉机修人员47人,其中检修工40人,起重3人,焊工4人。设技术组(6人)、综合班1个、检修班4个、机加工班1个。检修班设班长/副班长2人,主修2-3人,辅修4-5人。主修人员占33%,辅修人员占67%。 多伦分公司气化维护队组织机构如下: 管理人员5人:队长、技术员2名、安全员2名; 钳工班33人:班长/副班

4、长2人、A岗4人、B岗2人、C岗6人、阜新学员18人; 管工班14人:班长/副班长2人、B岗2人、阜新学员10人; 综合班9人:班长/副班长2人、A岗2人、B岗2人、C岗3人。 外协人员13人,其中:电工1人、架子工7人、保温工3人、力工2人。 总计74人,其中主修人员(A岗及B岗)占总人数的23%,辅修人员占总人数的77%,可以明显看出,拥有较高水平的检修工比例较天福石化更低,检修人员水平普遍有待提高。 三、 检维修管理和组织方面对比: 贵州天福气化机修人员中设置技术组(6人)、综合班、检修班4个、机加工班。其中检修工不分钳工和管工。另外,引进3家外协单位。大修全部外委。 气化

5、维护队设置管理组5人(队长1人、技术2人、安全2人),综合班、钳工班、管工班。综合班另外分管外协人员中的架子工7人停车检修期间,借调其他界区人员进行抢修工作,检修人员最多时达到100人。今年,气化维护队将会独立承担1#气化及CO2压缩机、3#开工氮压机、五区的大部分停车大修项目。 四、 维护和检修区对比: 贵州天福气化检修时间最长7天(主线更换S1501滤芯); 1#气化累积运行时间93天,检修时间145天。其中将三次典型单次检修的时间、检修项目及人数比较如下: 序号 检修项目数(个) 检修人数(人) 检修时间(天) 备注 1 112 85 31 2 98 8

6、9 30 3 107 100 17 该3次检修项目基本检修内容相似,数量相近。但是明显可以看出,第三次检修时间大大缩短。因为该次检修是计划停车检修,分厂对检修进展及时间节点要求严格,因此人员数量安排较多,保证了检修进度。 五、 人员数量较多解释说明 1. 维护范围不同。气化维护队承担1#气化装置、CO2压缩机组(3套)、3#开工氮压机、五区检修维护,维护区域分散,作业区域较广。尤其是气化装置及CO2压缩机组一直不稳定,问题较多,难以平稳、持续工作。 2. 气候差异。多伦煤化工气候比贵州天福气化的气候恶劣,尤其是冬季较为寒冷,持续时间较长,相比之下条件更加艰苦,因而造成

7、检修施工难度加大,工期更长。尤其是温度过低的话,对物料的运输将会形成较大的阻力,造成堵料。气化磨煤系统,在寒冷的冬季,经常会出现堵煤现象,加大检修工作量。而在贵州,不会出现这种困扰。 3. 技改项目较多。气化维护队接手1#气化至今,共进行了近30项技改项目,其中重点项目有:小布袋及放空管线伴热改造、E3055/E1102/E1201换热器安装及配管、煤储仓V1101C放空管线改造、E3305多级泵安装及配管等。 4. 配合仪表检修。每次大检修期间,基本上配合仪表下线、回装阀门30项左右。而在贵州天福石化,下线、回装阀门归仪表处理,因此,气化承担的阀门下线工作量更大。 5. 检修人员水平普

8、遍有待提高。天福石化主修人员占33%,辅修人员占67%。气化维护队主修人员(A岗及B岗)占总人数的23%,辅修人员占总人数的77%,可以明显看出,拥有较高水平的检修工比例较天福石化更低,检修人员水平普遍有待提高,在人员水平不能立即提高的情况下,只能通过人员数量的增加提高工作能力。 6. 人员休假。公司为员工福利着想,规定员工每个月拥有休假的权利。按2个月(60天)8天假计算,为15%休假率。70人每天约为10人休假,实际每天检修工作人数为60人。 通过以上6方面可以看出,气化维护队检修人员数量现在为74人,是合理的,基本能够满足气化装置检修维护要求。 六、 半年来的工作总结 自2012

9、年8月至今,气化维护队从无带有,从小到大,一步一个脚印稳步前进。多伦分公司无论是从人员管理还是工器具、技术准备方面来讲,都吸取了很多教训,同时也为我们积累了宝贵的经验。截止今天,气化维护队连续从事安全生产239天,期间重大安全事故为0,人员伤亡事故为0。 1. 人员准备方面。通过近半年多时间的艰难摸索,检修人员对1#气化装置的重点检修项目及其相应的检修方法有了深刻的认识。原来一听说,装置停车了,如同谈虎色变。如今,大部分对气化的每次停车有了自己的见解,对领导分配的工作任务能做到心里有数。通过半年的考察,班长进行检修工作分配时,也会根据检修人员的水品及检修工作的工作量、难度进行相应的匹配,从而

10、保证检修工作的质量及进度。另外,在师傅们认真辅导下,较其他界区学员相比,气化学员们主动学习、工作的氛围更浓,因此,进步跟快。现在,他们基本上能够满足师傅们下达的工作任务,是师傅们的左臂右膀。总而言之,气化维护队能够满足壳牌气化炉的检修人员要求。 2. 工器具准备方面。在接手1#气化装置之前,多伦分公司就对检修所需要的工器具进行统计、采购。在不断涉及各种特殊工器具时,公司也及时进行了采购,保证了检修工作能够正常进行。比如:一、压缩机K-1301需用英制内六角扳手,公司积极组织购买;二、特别是气体报警仪的购买,保证了检修人员的人身财产安全。通过半年的摸索,气化各个检修项目所需用的工具均得到了解决

11、每个月还提前报物质计划,保证现场检修的正常使用。同时,加强了对现场工器具的监督,避免浪费,无故损坏的现象。 3. 技术准备方面。通过半年的摸索,1#气化的绝大多工作任务是独立完成的。尽管半年来面临着各种艰辛,各种挑战,但是,通过检修人员发扬了特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的“航天精神“,历经数次大检修的洗礼,在保证完成工作任务的同时,不断提高自己的技能,发挥自己的长处,为自己,为公司,积累了宝贵经验。 综上所述,通过以上三个方面可以看出,公司具备了做好壳牌炉维护检修的能力。 七、 合理化建议 1. 转变设备检修思路,由被动事后检修转变为主动的预防性维修。加大界区内设备管理力度,以

12、日常设备管理为基础精心组织、认真落实、加强巡检全面提升设备管理水平,另外,不断督促检修人员,提高大家在开车运行期间的抢修意识,在最短的时间内,完成抢修工作,保证1#气化正常生产要求。 2. 提高检修人员的技术水平,加强对检修过程中的质量监控。公司内部员工技术水平参差不齐,是制约我公司气化检修队伍的施工质量的一个根本原因。加大检修人员技术水平及专业知识的培训,是行之有效的措施。在重要设备进行检修时,必须进行及时的技术交底,工作步骤必须按照相应作业指导书进行开展。遇到检修质量验收点时,及时同点检沟通,避免返工的情况的发生。 3. 检修分工更细致化、专业化。在实施下次大检修之前,必须建立下次大检

13、修检修组织方案。按照每项工作的工作量、工作性质,编制不同工作小组,相应对每个检修小组的任务进行分配,保证检修任务的紧凑开展,同时也提高了每个工作小组的工作积极性,从而保证了工作的进度。经过一段时间的磨合,每个小组的专业检修技能一定能有各自的提高,从而能更专业化的从事检修工作,进而保证工作速度的同时,更好地保证了工作质量。 通过以上3方面的努力,一定能提高检修维护质量,从而保证1#气化装置安全、平稳的运行。 附表1 气化维护队1#气化检修工作汇总表 序号 运行情况 原因 重点工作量 起始时间 完成时间 时间 备注 1 运行 正常

14、 日常检修维护 2012年8月1日 2012年8月28日 28天 2 停车 气化炉堵渣 1.A2人孔清渣、气化炉炉壁耐火泥修复、气化炉激冷口修复(主线); 2.S1501滤芯更换(主线); 3.S1511破涡器内部检修; 4.磨煤机、称重给煤机A/B/C检修; 5.煤线系统检查; 6.C1601系统检查: 2012年8月29日 2012年9月28日 30天 3 运行 正常 日常检修维护 2012年9月29日 2012年10月2日 4天 4 检修 C1601填料失效,冲洗水流量低 C1601更换填料(95m3) 2012年10月3

15、日 2012年10月15日 13天 5 运行 正常 日常检修维护 2012年10月15日 2012年11月02日 19天 6 检修 气化炉堵渣、S1501滤芯更换 1.气化炉内检修(包括气化炉清渣,激冷口检查及修复,以及输气管检查); 2.C1601系统检查及清渣; 3.捞渣机检修(包括冲洗水管线改造,捞渣机内部结构加固,以及捞渣机链条节短处理); 4.循环气压缩机K1301检查(包括入口过滤器拆检,轴承检查,以及辅助油泵拆检); 5.给煤系统检查、检修(包括磨煤机A/B/C拆检,称重给煤机A/B/C的拆检,纤维分离器A-F的清理); 6.煤线系统的

16、检查、清堵(包括U1200单元放空阀的伴热改造,V1205A/B,V1204A/B拆检以及1-6#煤线系统的清堵); 7.机泵的系统检查及检修(包括清理U-1400/U-3300单元机泵滤网,以及8台机泵的检修); 8.1#气化系统的清淤工作(包括T3302、T1401、C1601、V1311); 9.系统盲板的隔离、导通,及水汽、合成气系统的气密。 2012年11月03日 2012年12月03日 31天 7 运行 正常 日常检修维护 2012年12月04日 2013年1月06日 32天 (1#气化历史持续运行最长时间) 8 检修 计划停车 1.11系统

17、给煤系统检查、检修(包括磨煤机A/B/C拆检,称重给煤机A/B/C的拆检,大布袋A/B/C系列检查更换); 2.12系统:1-6#煤线系统的清堵,V1205A/B拆检,V1204B拆检,小布袋检查更换; 3.13系统:激冷口检查及修复、以及输气管检查,新开工烧嘴回装、循环气压缩机K1301拆卸返厂、回装;; 4.15系统:S1501滤芯检查、更换,S1511内部耐火泥修复; 5.16系统:C1601检修; 6.机泵的系统检查及检修(包括清理U-1400/U-3300单元机泵滤网,以及8台机泵的检修); 7.项目改造工作(碎煤仓V1101C放空管线改造,称重给煤机A/B/C插板阀吹

18、扫气安装,E1101换热器吹扫及碰头); 8.仪表阀门下线及回装(35个); 2013年1月7日 2013年1月23日 17天 9 检修 空分跳车 1.K-1301返厂、回装; 2.S-1304封头、外送蒸汽阀垫子 3.1402、1403、3305A/B机泵检修; 4.E3050消漏。 2013年1月24日 2013年2月13日 21天 10 运行 正常 日常检修维护 2013年2月14日 2013年2月16日 3天 11 检修 动力跳车 1. 气化炉激冷口裂纹漏水处理; 2. P1301更换机封; 3. E3050消漏。 2

19、013年2月17日 2013年3月2日 13天 12 运行 正常 日常检修维护 2013年3月3日 2013年3月4日 2天 13 检修 K1301入口压差大 1. 清理K1301入口过滤器; 2. K1301叶轮拆检; 3. 捞渣机从动轮更换。 2013年3月5日 2013年3月7日 3天 14 运行 正常 日常检修维护 2013年3月8日 2013年3月10日 3天 15 检修 78气化炉反吹N2管线漏气 1. 清理K1301入口过滤器; 2. 78气化炉反吹N2管线漏气处理; 3. C1601除沫器拆检。 2

20、013年3月11日 2013年3月13日 3天 16 运行 正常 日常检修维护 2013年3月14日 2013年4月3日 21天 17 检修 厂区断电故障 1. V1205A/B底锥拆检; 2. V1204A/B内部反吹笛管修复; 3. 78气化炉反吹N2管线漏气处理; 4. S1202A/B内部滤芯检查更换; 5. S1511入口三通内部衬里修复。 2013年4月4日 2013年4月11日 8天 18 运行 正常 日常检修维护 2013年4月12日 2013年6月20日 19 检修 气化炉偏煤,堵渣 1. V12

21、05A/B底锥拆检; 2. V1204A/B内部反吹笛管修复; 3. 78气化炉反吹N2管线漏气处理; 4. S1202A/B内部滤芯检查更换; 5. S1511入口三通内部衬里修复、平衡管更换; 6. 20 截止2013年3月20日,1#气化共实施大检修5次,一般检修5次。1#气化累积运行时间111天,检修时间153天。 注:日常检修维护中,主要存在以下工作量: 1.1#气化系统伴热消缺工作; 2.1#气化磨煤系统定期检修(磨煤机A/B/C,称重给煤机A/B/C,定期检查); 3.CO2压缩机维护运行; 4.1#气化机泵维护检修; 5.1#气化各类阀门下线; 6.技改项目。

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