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长螺旋超流态压灌砼混凝土施工技术.doc

1、 长螺旋压灌超流态砼成桩技术 在滨海相地层中施工的改进 1、内容提要:本文针对长螺旋压灌超流态砼成桩工艺中 的二次压灌技术进行分析和探讨,并提出改进措施,以及改进后的施工工艺探讨。 2、关键词:长螺旋压灌超流态砼成桩;二次压灌技术;工艺改进;超流态砼配制;回灌水。 一、 概述 在推广使用长螺旋压灌超流态砼成桩工艺的过程中,发现了该工艺的诸多优点: (1) 单桩承载力同比泥浆护壁灌注桩提高30%以上 (2) 经济造价同比普通灌注桩节省25-40% (3) 单桩施工效率相对提高10-15倍 (4) 施工无噪音,无泥浆污染

2、但在具体的工程实践中,对海滨相沉积的地层中工艺存在 不完善之处。 二、 长螺旋压灌超流态砼厚成桩工艺简介 该工法发明人为北京地基新技术研究所的何庆林 同志,1993年申请专利,99年推广应用,该工法的施工工艺如下: (1) 桩机就位,调节垂直度、水平度至设计要求。 (2) 钻进至设计标高。 (3) 边提升钻具,边启动泵送设备,将配置好的超流态砼压至孔内。 (4) 压灌至不塌孔位置并提出钻具。 (5) 设置钢筋笼至设计标高。 (6) 将软管插入到超流态砼中2-3米,第二次压灌至设计标高。 该工艺设备简单,由一台可以灌注混凝土的长螺旋钻机,一台输送泵及一套

3、搅拌配料装置即可配套工作。 三、 工艺的改进 滨海相沉积的地层中,设计摩擦桩型时,一般桩长15-20 米,成桩有一段在水位以下,水位以上部分地层处稍湿-干燥状态,使用原工艺进行施工,根据工程实例分析,难以达到设计要求。 (一) 工程实例 1、 工程情况介绍 山东海化集团寿光大家洼纯碱厂投资的6#、7#煅烧炉 工程,在工期紧,要求单桩承载力较高的前提下,海化集团设计院基础部分设计选用了长螺旋灌压超流态砼成桩工艺,海化集团建筑建材总公司总包,青岛深基加固工程有限公司分包桩基施工部分。 该工程共设计桩基Φ600:216支,Φ400:54支;Φ600 试桩3支,Φ

4、400试桩2支及锚固桩,桩长设计15.90米,实际桩长18.0米,钢筋笼长9.0米。 2、 工程地质概况 该场地地形平坦,地层结构简单、平缓,属滨海相沉积地 层: (1) 素填土:松散-密实,稍湿-湿,以粘土为主,顶 部可见杂填土,层厚0.9-1.5米。 (2) 粘土:可塑-硬塑,稍湿,少见包含物,中下部夹 粘土层,厚度1.4-2.0米。 (3) 粉砂:松散,稍湿,局部混少量粉土,厚度8.10- 80.70米,较软弱。 (4) 粉质粘土:软塑-可塑,饱和,含淤泥质,呈软塑 状态,厚度2.6-4.4米。 (5) 粉砂:中密-密实,饱和,颗粒均匀,厚度7.5米。 (6

5、 粘土:可塑-硬塑,饱和,局部夹粘土层,厚度1.90 米。 (7) 粉砂:中密-密实,饱和,局部混少量粉土,厚度1.10米。 (8) 粉质粘土:可塑,湿-饱和,该层未穿透。 (二) 二次压灌工艺试验 青岛深基加固工程有限公司自进入工地,首先按原工艺施工Φ600试桩3支及锚桩8支,通过 7天后小应变测试均发现断桩,报告显示断桩位置均在二次后压灌接触面上。又进行了一支Φ400约10米桩的试验桩施工,按原工艺实施二次压灌,在3米位置上,设置了大量的标志物(泡沫、油漆等),开挖至3.5米以后,均发现标志物仍在接触面上。 由此,可断定先灌至不坍孔位置再提钻下笼

6、然后灌压至设计标高工艺在此类地层中是不适宜的。 (三) 试验结果分析 工艺失败后,将问题分析如下: (1) 在此类地层中钻探工艺是可行的,效率也是很高 的,单纯Φ600钻进,12分钟可以达到预定标高,所以问题并不在钻探工艺上。 (2) 断桩面集中在二次灌砼的灌注面上,原因是: 第一,钢筋设置过程中难免会从孔壁刮土;第二,二次灌注后提钻具,当钻具脱离砼后,钻具上软弱土会坍落到砼面上。 由以上分析知,必须改进二次压灌工艺。 将工艺设计为: (1) 桩机就位,调节垂直度、水平度至设计要求。 (2) 钻进至设计标高。 (3) 启动泵送设备,将配置好的超流态砼压至孔内。

7、4) 边提出钻具,边输送砼至设计标高。 (5) 提钻,设置钢筋笼至设计标高。 按以上工艺进行了Φ600试桩施工,结果钻进、灌注施工顺利,而9.0米钢筋笼无法设置到预定标高,仅进入6.5米左右。将孔内砼用钻具清出,发现砼在水位以上部分失水过快,在孔内2-3分钟便形成砂砾状,丧失超流态特性。 针对失水过快的实际情况,采取了如下措施: (1) 重新配置超流态砼,添加CM-1减水剂,并提高砂率。 (2) 钻进至地下水位并提钻,回灌水。将水位以上部分灌满水并停3-5分钟,以防砼进入孔内后失水过快。 (3) 将配置好的砼贮存起来,存足够一支桩用的方量,在钻进至设计标高提钻时保证连续供砼,使纯

8、灌注时间缩短至3-5分钟。 (4) 提钻后抓紧时间下笼,缩短超流态砼失水时间。 采取了如上措施后,直接进入施工程序,结果施工顺利, 不但钢筋笼设置达到要求,相对时效上也有提高。 2000年12月24日正式施工,2001年1月14日结束,共施工25天,完成1127.63立方米砼,平均日完成45立方米,保证了工期。 四 效果检验 业主委托山东省地质调查研究所进行了试桩的静载测试工作,测试结果如下: A组 Φ600试桩 V1 Qumin=2430KN V2 Qumin=2160KN V3 Qumin=2250KN B组 Φ400试桩 V4 Qumin=1215KN V5 Qumin=2025KN 结论:该工程采用超流态砼灌压桩方案是可行的,超声波测试合格率100%。 五 结论 该工法的施工工艺为: (1)桩机就位,调节垂直度、水平度至设计要求。 (2) 钻进至设计标高。 (3)提钻并启动泵送设备,将配置好的超流态砼不间断压至孔内。 (4)边提出钻具,边输送砼至设计标高。 (5)设置钢筋笼,成桩。

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