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中建八局-超厚大体量底板混凝土快速浇筑施工技术创新4.1.doc

1、超厚大体量底板混凝土快速浇筑施工技术创新 中建八局天津公司天津周大福金融中心项目“制高点”QC小组 一、 工程概况 1、工程简介 天津周大福金融中心项目位于天津市经济技术开发区内,工程总建筑面积39万㎡,建筑总高度530m,塔楼地下4层、地上100层,结构体系为钢管混凝土框架+混凝土核心筒+带状桁架结构,基础为桩筏基础。本工程是中建八局重点工程,为世界在建第九高楼。 2、塔楼底板施工概况 本项目塔楼基础为超厚底板,一般厚度5.5m,局部最厚达9.9m;底板总面积为5600㎡,混凝土强度等级为C50P10,一次性浇筑混凝土总量3.1 万 m³,属于超厚大体量底板混凝土。 本项目场外

2、道路为新城西路和第一大街,属于城市主干道,交通拥挤,对底板浇筑交通组织影响较大。塔楼底板施工期间,一期裙楼正在进行第二步土方开挖,二期裙楼处在B3层竖向结构施工阶段,场内狭小受限。 针对以上问题,成立了本QC小组,对塔楼底板混凝土浇筑技术进行探索,寻找可实际操作且能有效解决快速完成塔楼底板混凝土浇筑的方法。 二、 QC小组简介 1、小组概况 小组概况及其成员概况见表2-1和2-2所示: 表2-1 小组概况 小组名称 天津周大福金融中心项目“制高点”QC小组 课题名称 超厚大体量底板混凝土快速浇筑施工技术创新 成立时间 2014.08 小组注册号 TJZ11 课题类

3、型 创新型 课题注册号 TJ-2014-72 活动时间 2014.08——2014.11 接受QC教育时间 48小时 活动次数 3次/周 出勤率 98% 制表人:李可柏 制表时间:2014.8.7 表2-2 小组成员概况 序号 姓名 项目职务 小组职务 文化程度 组内分工 1 苏亚武 项目经理 组长 博士 策划组织 2 刘鹏 项目副经理 实施顾问 本科 实施指导 3 陈学光 副总工程师 技术顾问 本科 方案编制及技术指导 4 李可柏 土建工程师 发布人 硕士 现场实施管理及成果整理 5 王凯峰

4、 技术工程师 组员 本科 技术协调 6 唐祖锡 工程部经理 组员 本科 组织协调 7 姜秀辉 土建工程师 组员 本科 现场实施管理 8 魏鑫 质量工程师 组员 本科 施工质量管理 9 王军 施工班组长 组员 高中 方案加工、安装 制表人:李可柏 制表时间:2014.8.7 三、选题理由 (1)质量保证:本工程确保“鲁班奖”,塔楼底板超厚,施工难度大,质量严格。 (2)场地受限:现场场地狭窄,运用传统的浇筑方法实施困难。 (3)进度要求:工期紧凑,选择适宜的浇筑方法可以节省工期,加快进度。 (4)科技增效:公司提倡降本

5、增效,合理的浇筑方式可以节约成本,提高效率。 基于以上四点理由,我QC小组选定开展的课题名称为:超厚大体量底板混凝土快速浇筑施工技术创新。 四、设定目标 目标:快速完成塔楼底板混凝土浇筑! 目标值:48小时内完成3.1万m³混凝土浇筑! 五、提出方案并确定最佳方案 1、提出方案 塔楼底板施工方案编制初期,项目组织多位专家、技术人员多次召开了塔楼底板施工专题讨论会。考虑到场地受限,传统的混凝土泵车浇筑方法难以实施,我QC小组综合参考各方意见后,提出三种创新型的塔楼底板浇筑施工方案: 方案一:溜槽 实施要点: (1)整个基坑布置5组溜槽。 (2)溜槽采用模板加工,上铺钢板,溜

6、槽由第一道支撑板直接倾斜至底板钢筋上皮。 (3)支撑架体采用满堂钢管脚手架。 “溜槽”方案图 方案二:溜槽+串筒 实施要点: (1)整个基坑布置5组溜槽+串筒。 (2)串筒采用大直径钢管,从第一道支撑竖向搭设至第三道支撑。 (3)串筒下口连接溜槽,溜槽由第三道支撑倾斜至底板钢筋上皮。 (4)支撑架体采用钢管脚手架。 “溜槽+串筒”方案图 方案三:溜管 实施要点: (1)整个基坑布置5组溜管。 (2)溜管采用大直径钢管,从第一道支撑竖向搭设至第三道支撑后,再斜向搭设至底板钢筋上皮。 (3)支撑架体采用钢管脚手架或格构柱。 “溜管”方案图 2、 确定最佳

7、方案 我QC小组从可操作性、安全性、经济性,工期四个方面对三种方案进行了对比分析。 表5-1 方案对比分析表 方案 可操作性 安全性 经济性 工期 溜槽 搭设高且斜向的满堂钢管脚手架,难度大,溜槽安装固定困难。 满堂脚手架搭设高,与溜槽间固定难,安全隐患多。 需材料费4.38万元,人工费17.42万元,工期效益-15万元,总成本36.8万元。人工费过高,不经济。 搭设支撑架体及溜槽安装需占用工期5天,耗时长。 溜槽 + 串筒 搭设钢管脚手架,操作不便,且脚手架面积大导致砼浇筑后收面不便。 支撑架体搭设安全隐患多。 需材料费5.36万元,人工费12.39

8、万元,回收残值1.26万元,工期经济效益-10万元,总成本26.55万元。 串筒加工安装不需占用工期,但支撑架体搭设及溜槽安装耗时,占用工期3-5天。 溜管 溜管长度长,吊装困难。 溜管安装高空作业多,需采取防护措施。 需材料费18.59万元,人工费6.61万元,回收残值10万元,工期效益10万元,总成本5.2万元,。一次性投入高,可回收,且效益明显。 溜管加工、安装与其它工序穿插同步进行,不占时间,可节省工期。 制表人:李可柏 制表时间:2014.9.13 通过上述方案对比分析可以看出,方案一、二操作难度大且安全隐患多、不经济,占用工期长,而方案三安全性高,经济

9、效益显著且不占用工期,所以我QC小组综合考虑后决定采用方案三“溜管”方案为最终实施方案。 六、制定对策 1、方案实施流程 通过讨论,小组确定了溜管方案实施流程图如下: 图6-1 “溜管”方案实施流程图 制图人:魏鑫 制图时间:2014.9.19 2、关键技术问题预测 小组成员通过讨论,运用“头脑风暴法”,绘制出“溜管”方案实施过程的PDPC图,提前对关键技术问题进行预测,并制定出相应解决办法,有利于方案在过程中的顺利实施。 图6-2 溜管快速浇筑砼PDPC图 制图人:李可柏 制图时间:2014.9.22 我QC小组通过以上PDPC法分析后,预测在“溜管”

10、方案实施过程中有以下关键问题需解决:(1)设计多分支卸料槽(2)支撑架体选型(3)确定溜管最佳倾斜角度(4)实现溜管安、拆方便(5)控制混凝土进入钢筋骨架内不离散(6)满足混凝土分区浇筑,全部覆盖。 3、 制定对策 针对以上关键问题,我QC小组提出以下对策进行解决,如表6-1所示: 表6-1 对策表 序号 项目 对策 目标 措施 完成地点 完成时间 负责人 1 设计多分支卸料槽 对单个溜槽进行组装 五组溜管浇筑速度达到720m³/h以上。 (1)加工制作单个溜槽(2)将单个溜槽拼装成“V”形双肢卸料槽 办公室 2014.9.27 魏鑫 2 支撑架体选

11、型 通过计算选型 确保安全,安拆方便,不影响混凝土收面和养护。 (1)计算浇筑时荷载大小(2)选取支撑架体方式(3)加工安装 办公室+加工厂+现场 2014.9.28——10.19 王凯峰 3 确定溜管最佳倾斜角度 类似工程借鉴,现场实验测试 混凝土快速流下,不堵管,不离析 (1)参观学习类似项目(2)召开专题会讨论(3)并现场浇筑实验(4)确定角度 现场 2014.9.2——9.29 姜秀辉 4 实现溜管安、拆方便 模块化组装,多形式连接 安、拆不占工期,可回收利用 (1)加工厂工具化制作构件(2)现场分段模块化组装,组装采用多形式连接(3)浇筑后分块整

12、体拆除 加工厂+现场 2014.10.1——11.1 李可柏 5 控制混凝土进入钢筋骨架内不离散 对混凝土进行引流 确保混凝土倾落高度<2m,不离散 (1)制作钢质引流管(2)制作大小不同的分料斗(3)引流管和分料斗组装成活动式多肢串管 加工厂+现场 2014.10.18——10.23 魏鑫 6 混凝土分区浇筑,全部覆盖 多点浇筑,灵活布料 保证浇筑全部覆盖,溜管浇筑98%混凝土总量 (1)在溜管干管上安装支管(2)支管上安装旋转装置(3)旋转装置末端连接轻便溜槽进行多方向布料 办公室+现场 2014.10.10——10.26 王凯峰 制表人:王凯峰

13、 制表时间:2014.9.24 七、对策实施 实施一:设计多分支卸料槽 制作上口宽1200mm,下口宽400mm,高400mm的木质卸料槽,然后将其拼装成3个“V”形双肢卸料槽和2个单肢卸料槽。在混凝土浇筑时,罐车倒至卸料槽处直接卸料。 实施效果:浇筑过程中,五组溜管最快浇筑速度达950m³/h。 实施结论:目标实现。 实施二:支撑架体选型 (1)综合计算后,采用型钢格构柱式支撑,选用1340*1340mm和930*930mm两种规格型钢格构柱。 (2)型钢格构柱在工厂采取工具化预制加工,现场模块化安装,且与底板其他工序同步穿插进行,不占用工期。 实施效果:施工全程“

14、零”安全事故;安、拆方便快捷;浇筑收尾阶段未对收面造成影响,后期未影响混凝土保温养护。 实施结论:目标实现。 实施三:确定溜管最佳倾斜角度 (1)项目部在9月份时,组织技术部、工程部、质量部一行6人前往武汉某项目类似底板浇筑参观学习,其溜槽倾斜角度为33°~41°。 (2)针对塔楼底板混凝土浇筑,项目组织召开专家讨论会,会上多位专家根据工程经验建议最适宜倾斜角度为16°~27°。 (3)在我司其他项目底板浇筑时,制作相同的溜槽,通过实验方法测得,当倾斜角度为20°时,混凝土流淌较快。 (4)结合实际情况,我QC小组综合考虑后,决定此次溜管安装的倾斜角度为19°~23°。 实施效果

15、浇筑时,混凝土流淌快,全程未发生堵管。 实施结论:目标实现。 实施四:实现溜管安、拆方便 (1)溜管安装时,主要分为以下几个步骤:①底板下层钢筋绑扎期间穿插安装各溜管型钢立柱基础节,下端固定在垫层或底板下层钢筋及钢筋支架上; ②底板上层钢筋绑扎期间,安装溜管型钢立柱;③底板上层钢筋绑扎期间同步穿插安装溜管竖向段; ④底板上层钢筋基本绑扎完毕,穿插安装各斜向溜管段,各斜向溜管段通过法兰盘连接固定,并与已经安装的竖向段连接固定; ⑤溜管上口通过承插方式插入预先制作的钢质漏斗,V形卸料槽与钢质漏斗连接。 (2)由于溜管各部件是采用承插式,法兰盘等便捷形式连接,在溜管拆除时,可以直接分节、分

16、段整体模块化拆除,保证构件拆除后的完整性。 实施效果:此次溜管安、拆耗时2.5d,不单独占用工期,拆除后各部件完整,实现回收再利用。 实施结论:目标实现。 实施五:控制混凝土进入钢筋骨架内不离散 (1)根据卸料槽形式不同,提前在加工厂制作700*700mm、900*700mm两种不同大小分料斗。 (2)加工制作直径140mm,长度不等的钢质引料管,将分料斗和引料管拼装成活动式四肢(六肢)串管,混凝土浇筑前,将其安装在底板钢筋骨架中,将混凝土引流至底板内。 实施效果:浇筑时混凝土未离散,流淌性好。 实施结论:目标实现。 实施六:满足混凝土分区浇筑,全部覆盖 (1)在斜向主溜管出

17、料口下方型钢立柱位置设置竖向分支溜管。 (2)竖向分支溜管上安装简易360°可旋转装置。 (3)竖向分支溜管末端设置可移动工具式溜槽,混凝土通过上述装置进行布料。 (4)在浇筑时,混凝土罐车倒至卸料槽处直接卸料,通过卸料槽、漏斗、竖向溜管、斜向溜管输送至底板相应区域;随溜管第一个出口处底板内的混凝土浇筑至设计标高,拆除最前端的第一节斜向溜管,使第二节溜管前段成为出料口,通过设置在型钢立柱位置的竖向分支溜管、可移动工具式溜槽向四周均匀布料,以此类推,逐节拆除斜向主溜管,直至后退浇筑至竖向主溜管附近,至浇筑完成,达到分区浇筑,全部覆盖的目的。 实施效果:此次浇筑溜管覆盖面积达100%,浇筑

18、混凝土总量达98%,汽车泵补料698m³,有效实现分区浇筑。 实施结论:目标实现。 现场溜管安装全景 八、效果检查 1、 目标检查 塔楼底板混凝土实际浇筑用时为38小时,比计划48小时提前10小时完成,顺利实现了快速完成塔楼底板混凝土浇筑的目标! 塔楼底板浇筑速度快,层间没有形成冷缝;后期混凝土养护时,溜管支撑部位不影响保温材料的覆盖,通过养护期的观察,底板混凝土裂缝极少,均在设计和规范允许范围内。此次塔楼底板混凝土施工质量得到了业主和监理的一致肯定,为工程创优奠定了基础。 2、 效益检查 (1) 经济效益 采用溜管浇筑方案比原计划工期提前2天。经计算,与传统泵车浇筑方法

19、相比,取得经济效益77.3万元。 技术进步经济效益与节约三材计算认证书 (2) 环境效益 溜管浇筑方案符合绿色施工要求。可实现混凝土输送过程中无噪声、无油耗、不用电。 据估算,本次混凝土浇筑可减少柴油油耗18000L,PM2.5排放量大大降低。此外,大口径钢质溜管浇筑完成后全部回收,可用作后期垃圾排放管道,实现有效回收再利用。 (3) 社会效益 国内首创的工具化、大口径溜管快速浇筑技术,38小时内浇筑完成3.1万m³混凝土,创造了国内同体量混凝土最快浇筑速度,得到各类新闻媒介的广泛宣传,增强了企业的社会影响力。 九、巩固措施及标准化 1、 巩固措施 为巩固成果,项目召开了

20、塔楼底板浇筑总结会,将本次浇筑中暴露出来的问题进行总结分析,并据此对溜管技术进行了进一步优化。 2、 标准化 (1) 根据本次QC活动成果,小组成员编写并申请了“一种快速浇筑大体量混凝土的工具化大口径溜管装置及施工方法”发明专利1项及相关实用新型专利6项,目前正在受理中。 专利受理申请通知书 (2)由小组成员编写的“工具化大口径溜管快速浇筑超厚大体量底板混凝土施工技术”成果已通过科技查新,正在申请工法。 科技查新报告 十、总结及下一步打算 1、总结 通过本次QC小组活动,顺利实现了塔楼底板混凝土高质量、快速浇筑,达到了预期目标。与此同时,我QC小组成员的质量意识、团队精神、QC知识、工作热情等方面素质也得到了显著的提高。 2、下一步打算 此次QC小组活动的成功,坚定了我们小组成员持续开展QC活动的信念,我们小组成员将会以更加饱满的热情投入到QC活动中,并且决定将 “提高超厚钢板剪力墙混凝土结构施工质量”作为我们小组下一个活动课题。

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