ImageVerifierCode 换一换
格式:PPTX , 页数:45 ,大小:6.55MB ,
资源ID:4331364      下载积分:12 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
图形码:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/4331364.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请。


权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4009-655-100;投诉/维权电话:18658249818。

注意事项

本文(倒置A20工艺处理低碳源污水强化脱氮.pptx)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

倒置A20工艺处理低碳源污水强化脱氮.pptx

1、汇报主要内容调控措施及结果分析调控措施及结果分析初期运行情况及存在问题初期运行情况及存在问题鸡冠石厂概况鸡冠石厂概况结论与建议结论与建议低温脱氮措施低温脱氮措施1.鸡冠石厂概况1.11.1鸡冠石污水处理厂厂区位置鸡冠石污水处理厂厂区位置位于南岸区鸡冠石镇位于南岸区鸡冠石镇1.鸡冠石厂概况1.鸡冠石厂概况1.21.2服务范围服务范围 该厂服务范围为重庆主城区嘉陵江南岸、长江南北岸、该厂服务范围为重庆主城区嘉陵江南岸、长江南北岸、主要包括杨公桥、土湾、化龙桥、牛角沱、大溪沟、洪崖洞、主要包括杨公桥、土湾、化龙桥、牛角沱、大溪沟、洪崖洞、龙凤溪、储奇门、海棠溪、鸡冠石等龙凤溪、储奇门、海棠溪、鸡冠石

2、等1111个排水区域,(即重个排水区域,(即重庆市主城庆市主城B B、C C、D D主截流干管收集的城市污水)。排水体制主截流干管收集的城市污水)。排水体制基本为合流制,服务面积基本为合流制,服务面积125125平方公里,服务人口平方公里,服务人口169169万人。万人。1.鸡冠石厂概况1.31.3处理水量处理水量 鸡冠石污水处理厂占地面积鸡冠石污水处理厂占地面积820820亩,设计规模旱季亩,设计规模旱季6060万吨万吨/日,雨季日,雨季135135万吨万吨/日;远期设计规模日;远期设计规模8080万吨万吨/日,雨季日,雨季165165万吨万吨/日。日。实际处理水量:实际处理水量:1 1)管

3、网完善)管网完善 逐渐增大逐渐增大 2 2)合流制)合流制 6969月水量大月水量大 3 3)节假日)节假日 水量锐减水量锐减 已满负荷运行已满负荷运行 准备三期扩建准备三期扩建1.鸡冠石厂概况20072007年处理水量(逐日、月平均)年处理水量(逐日、月平均)1.鸡冠石厂概况1.鸡冠石厂概况20082008年处理水量(逐日、月平均)年处理水量(逐日、月平均)项目项目CODCrBOD5SSTPNH3-NTN设计值设计值36018025053545污水处理厂设计进出水水质污水处理厂设计进出水水质该厂出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准该厂出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-(G

4、B18918-2002)2002)一级一级B B标。标。1.鸡冠石厂概况1.41.4进出水水质进出水水质2007年逐日进水COD变化图 2007年逐日进水BOD变化图 1.鸡冠石厂概况(实际进水水质实际进水水质)2007年逐日进水SS变化图 2007年逐日进水NH3-N变化图1.鸡冠石厂概况(实际进水水质实际进水水质)2007年逐日进水TN变化图2007年逐日进水TP变化图1.鸡冠石厂概况(实际进水水质实际进水水质)项目项目CODCrBOD5SSTPNH3-NTN设计值设计值36018025053545最大值最大值1000380120012.542.275最小值最小值4035451.211.5

5、18平均值平均值2401003205.426.240污水处理厂实际进水水质污水处理厂实际进水水质 实际运行发现,该厂的进水水质与设计水质存在较大的差异,并且变化较大。1.鸡冠石厂概况1.41.4进出水水质进出水水质BOD5/CODcr为0.42 生化性较好BOD5/TN仅为2.5BOD5/TP为18.4一般认为当污水中的BOD5/TN4,BOD5/TP20时,即认为碳源是充足。由此可见鸡冠石厂为低碳源污水(我国南方污水厂普遍存在现象)。1.鸡冠石厂概况1.41.4进出水水质分析进出水水质分析1.51.5工艺流程工艺流程1.鸡冠石厂概况鸡冠石污水处理厂工艺流程倒置A2/O池共设置3座,每座由2组

6、池子组成。单池处理水量10万m3/d,设计技术参数如下:缺氧区共6格,厌氧区4格(共一段廊道),好氧区共3段廊道。总停留时间为10.49h,停留时间分别为2.22h、1.48h、6.79h。污泥龄为21.4d。污泥回流比为60%,内回流比为150%。污泥浓度:3300mg/L。潜水搅拌器配置为缺氧区6台,厌氧区4台。1.鸡冠石厂概况1.61.6主体设计参数主体设计参数 初期运行,BOD5、CODCr、SS、NH3-N去除效果较好,均能持续稳定达标,并且去除率稳定在90%以上。NH3-N出水始终稳定在0.5mg/L左右,去除率高达99%。但TN、TP去除效果不太理想,出水时常超标,且受进水水质的

7、影响出水水质波动较大。2.初期运行情况及存在问题2.12.1初期运行情况初期运行情况 由图可知,单位电耗在2006年5月12月呈略下降的趋势,处理吨污水平均电耗在0.26kWh左右。这个时期曝气量普遍较大,气水比维持在6左右。鸡冠石污水处理厂2006年512月单位电耗情况2.初期运行情况及存在问题1)冲击负荷大2)进水碳源较低,系统脱氮除磷效果不理想。3)单位电耗仍有下降的潜能。4)沉砂池对于细砂去除效果不好2.初期运行情况及存在问题2.22.2存在问题存在问题碳源不足BOD5/TN约2.5有机成份不足硝化区容量过大出水NH3-N值过低、增加电耗影响反硝化环境内回流DO值高脱氮效果不好2.32

8、3原因分析原因分析2.初期运行情况及存在问题3.调控技术措施及效果分析3.1调控措施 调控理念调控理念外加碳源增加生化区碳源量工艺调整促进好氧区同步硝化反硝化碳源优先满足脱氮要求,辅助化学除磷提高系统反硝化能力(1)采取辅助化学除磷技术在曝气池出水处投加液态氯化铁,在生物除磷的基础上辅助化学除磷保证出水TP达标。生物脱氮、除磷对碳源呈竞争关系物化法脱氮成本高化学沉淀除磷效果好、成本低辅助化学除磷选择3.调控技术措施及效果分析 (1)采取辅助化学除磷技术投药方式:同时沉淀除磷 利用二沉池作为沉淀区,通过曝气池的跌水能量混合 无需附加构筑物药剂选择:液态氯化铁投加量:约有0.5mg/L的磷需采用

9、化学方法去除 约2.4吨3.调控技术措施及效果分析(2)碳源的补充1)投加长生桥垃圾填埋场渗滤液每天处理本地长生桥垃圾填埋场渗滤液约20车渗滤液投配比约为0.1。对活性污泥系统无毒害作用(镜检)渗滤液COD/TN为715高于原水补充碳源同时为垃圾渗滤液的去除提供出路3.调控技术措施及效果分析2)缩短初沉池水力停留时间(HRT)从2006年12月份开始,在38万吨进水情况下,初沉池运行3座其中的2座,每座开启6格中的2格,HRT缩短2/3。2007年5月后,根据水量的增加启用了第3座初沉池后,池中格数开启数量也相应进行调整。由于砂存在的问题,故未选择完全超越。(细砂对系统运行危害较大、除砂方案研

10、究)3.调控技术措施及效果分析初沉池缩短停留时间前后进、出水COD变化情况监测时间监测时间初沉池进水初沉池进水COD初沉池出水初沉池出水COD去除率(去除率(%)2006.11.826017233.82006.11.1637024035.12006.11.2229418038.72006.12.727722518.72006.12.1638830222.12006.12.2440232020.3进入生化池中的COD浓度相对调控前提高了15%3.调控技术措施及效果分析(3)工艺的调控1)提高反应池内MLSS,控制DO值 MLSS控制在 40005000mg/L,控制其好氧区DO值在1.52mg/

11、L左右。3.调控技术措施及效果分析2)延长倒置A2/O生物反应池反硝化段时间 控制好氧区第3段处于缺氧状态,确保内回流携带到DO值低。该段限制性曝气长度通过NH3-N沿程削减变化确定 既保证硝化效果,又节省碳源和曝气能耗,为反硝化创造条件。07年方案:3.调控技术措施及效果分析2)延长倒置A2/O生物反应池反硝化段时间 鉴于控制好氧第3段的DO值,容易导致污泥沉积池底部,且导致生物反应池出水处、二沉池中偶尔出现厌氧污泥上浮等情况。利用07年限制性曝气长度为基准,调整为控制好氧第1段的曝气量,延长反硝化段长度,提高反硝化效率。08年方案:3.调控技术措施及效果分析3)提高回流比 理论上脱氮率同回

12、流比的关系:R/(1+R)有研究表明单纯加大污泥回流比时比单纯加大污水回流比时的TN去除效果要好。最终内回流调整为200%,外回流调整为100%。3.调控技术措施及效果分析3.调控技术措施及效果分析4.24.2效果分析效果分析(1)NH3-N去除效果(2007)(1)NH3-N去除效果(2008)3.调控技术措施及效果分析 对20072008年系统对NH3-N的去除率在90%左右,去除效果很好。MLSS一直维持在40005000mg/L左右的高浓度,大量的硝化菌聚集,虽然减少了硝化区的容积,仍能取得良好的NH3-N去除效果。3.调控技术措施及效果分析(1)NH3-N去除效果(2008)3.调控

13、技术措施及效果分析(2)TN去除效果(2007)3.调控技术措施及效果分析(2)TN去除效果(2008)除2007年1月份污水厂出水TN超标外,其他月份TN都基本能稳定达标,稳定在17.5mg/L左右。冬、春季节TN出水经常维持在1819mg/L之间。出水TN的平均去除率由工艺调控前的35%左右提高到调控后的50%左右。碳源相对充足一些缺氧段位于最前端,优先满足了反硝化脱氮对碳源的要求,且缺氧段污泥浓度高与好氧段30%。好氧区存在同步硝化反硝化作用(SND)。该厂好氧段污泥浓度40005000mg/L,DO控制在2mg/L。3.调控技术措施及效果分析(2)TN去除效果生物反应池中各区域MLSS

14、值缺氧区污泥浓度高30%,反硝化能力加强3.调控技术措施及效果分析监测位置监测次数缺氧1段缺氧3段厌氧2段厌氧5段好氧1段好氧1段好氧3段第一次6881589659745428517653065235第二次5863524654904892466447194811第三次5424432144314060389239353831 工艺调控后,2007年单位污水平均电耗在0.22kW.h左右,相比于调控前节能约20%。3.调控技术措施及效果分析(3 3)单位电耗分析)单位电耗分析(1)规模效应使单位电耗减少。逐渐满负荷;且冬、春季单耗高于夏、秋季,与处理水量也有关系。(2)在线DO值和出水NH3-N值

15、及时调整鼓风机工况 气水比大约4.5左右,节约了鼓风机电耗。鼓风曝气系统电耗一般占全厂电耗的60%左右。4.调控技术措施及效果分析(3 3)单位电耗分析)单位电耗分析 根据06、07年的运行数据可知,冬、春季节对TN的去除存在出水不达标的风险。冬季污水厂运行就是要充分把握进水营养物的浓度与微生物对溶解氧的需求的协调问题。从2008年11月初起,(1)通过减少剩余污泥泵排泥次数和排泥量,半个月控制MLSS到5500 6000mg/L之间。(2)控制系统好氧区溶解氧处于较低水平1.0mg/L左右。4.1针对性措施4.低温脱氮研究 指标月份 TN进水 TN出水 NH3-N进水 NH3-N出水SS进水

16、SS出水2008.1240.015.523.53.042982009.0136.215.122.83.8358102009.0239.315.425.82.5347112009.0340.016.030.42.0391104.低温脱氮研究4.2实际运行效果 工艺脱氮效果明显,TN依然能够维持在1416mg/L出水。分析原因如下:1)高污泥浓度,意味着能够产生更大颗粒的活性污泥。2)对污泥的镜检,可以发现生物相发生了明显变化。3)控制降低溶解氧,更易形成反硝化环境。4)高污泥浓度提高了反硝化细菌的浓度,而与反硝化细 菌的浓度呈一级反应,故提高了反硝化速率。4.低温脱氮研究4.3效果分析 (1)通

17、过调控技术,降低好氧区第一或第三段的DO值,使其处于缺氧状态,强化系统反硝化能力,TN去除率从35%提高到54%,辅助化学除磷,TP去除率从45%提高到80%,系统功能得到提升。(2)在低温条件下,通过提高污泥浓度,达到使出水TN能够顺利达标,并留有很大余地。为安全度冬提供了运行模式。(3)采取调控技术,减少了生物反应池的气水比,系统节约电耗20%,达到节能降耗的目的。5.结论与建议 (4)该厂可以在TN、TP出水达标的前提下,继续通过工艺调控、技术改造,提高系统生物除磷效果,减少化学除磷药剂使用量,充分挖掘倒置A2/O工艺的同时脱氮除磷优点。(5)建议在好氧第三段增设搅拌器,更好的控制缺氧环境。(6)建议在厌缺氧区增设硝氮在线检测设备,生物池出水处增设NH3-N在线检测设备。以便更好的指导和调整工艺和设备运行工况。(7)建议改造曝气系统,通过与在线监测 设备联系实现系统精确曝气。5.结论与建议EmailEmail:

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服