1、 第 4期 2 0 1 2年 1 2月 水力采煤与管道运输 HYDRAUL I C C 0AL MI NI NG & P I P EL I NE T RANS P ORT ATI ON No. 4 De c . 2 0l 2 特 殊条件 下综 采工作 面排水 工程设计 胡保利 ( 开 滦 (集 团) 有 限贡任 公 司钱 家营矿业 分公 司 I珂北 厚 山 0 6 3 3 01 ) 摘要 : 开滦钱 家营矿业分公 司综采 一队回采 的 2 0 7 5 W 工作 面是钱 家营矿 开采的 第一 个长距 离上山工作 面 , 工作 面走 向长度超 千 米 , 由于 2 0 7 5
2、W 工作 面的特定 的地质 构造 , 需要提 出不 同于常规的排水方案。介绍了工作 面回采在切眼中预埋排水管道的强制排水工程 管线系统 的管道计算和设备选型, 给出了管线的布置方案和生产中的保护措施。 关键词 : 综采 工作 面 断层排水 系统 中图分类号 : T D 7 3 4文献标识码 : B文章编号 : 1 0 0 6— 0 8 9 8 ( 2 0 1 2) 0 4—0 0 3 0一 O 3 1工作面概 况 开滦集团钱家营矿业分公司 2 0 7 5 W 综采工 作面位于十采区西翼, 东侧为 2 0 7 5 w 边眼、 十采 皮带山、 轨道山及专用 回风巷。倾斜上 、 下方暂
3、 无工程 , 上覆及下伏各煤层暂无 工程。2 0 7 5 W 顶 板为砂岩裂隙弱含水层 , 遇构造裂隙发育时涌水 量会增大。上覆 5煤层顶板含水层富水性较强 对该工作面回采顶板补给充分。预计最大涌水 量为 6 . 6 0 m / mi n, 正常涌水 量 为 4 . 3 9 m / mi n 。 2 0 7 5 W 工作面为上山开采工作面, 但是由于地质 原 因 , 回采初期 风 道标 高低 于运道 , 预定 风道 排 水 , 但风道尾巷的掘进中遇到断层群, 最大断层 落差为7 . 0 m, 断层群布置导致钻孔失败 , 不能使 用风 道尾 巷 排 水 , 只能 在 运 道
4、尾 巷 掘 进 泄 水 尾 巷 , 用 于工作 面顶板水 的排放 。 2 0 7 5 W工作 面风道里 口标 高为 一 7 0 1 . 3 m, 运道里 口标高为 一6 9 6 . 1 m, 落差为 5 . 2 m; 风道 外口最 高点标 高为 一6 4 4 . 8 m, 与风道 里 高差 5 6 . 5 m。风道长度为 l 0 7 0 m, 运道长度 1 0 8 5 m。 风道 1 0 0 4 m处标高为 一6 9 6 . 1 m, 与运道里 口高 差相 同, 形成均水线。 由此可见初采前 6 0 m排水 无法 自流而完全依赖于设计排水工程, 理论上开 采 6 0 m( 实
5、际预计 7 0 m) 后 才 可通 过运 道尾 巷进 行排水 。 2 工作面主排水工程 2 . 1 主排水管线的选择 ①风运道均布置~趟 ~ 1 0 8 m m铁管用于排 才 ( 。 ②考虑到风道标高最低, 在风道里 口布置一 3 0 趟 d ~ 1 5 9 m m铁管排水。 ③考虑风道里 口最低点落差 , 在切眼预埋管 两条 , 规格为 + 1 5 9 m m铁管, 风道 向出口方 向延 伸 2 0 m, 运道向尾巷方向延伸 3 0 m。 ④切眼原有一趟 8寸钢丝骨架 P E瓦斯抽放 管路改为排水管 , 风道向出口方向随回采延伸, 运道 向尾巷方 向延伸 3 0
6、m。 2 . 2 排水管路计算 一 趟 + 1 5 9 m m排 水管路 的排 水能力 =1 . 9 ( m / m i n ) , 8寸 P E管直径大于 + 1 5 9 m m排水管 路 , 所以排水能力大于 1 . 9 m / m i n , 验算排水能 力时按照 +1 5 9 m m排水量计算 。 正常涌水量期间 : Q正常/ 1 . 9: 4 . 3 9 / I . 9= 2 . 3 1 ( 趟 ), 取 3趟 。 最大涌水量 期 间 : Q最大/ 1 . 9:6 . 6 0 / 1 . 9= 3 . 4 7 ( 趟 ), 取 4趟。 计算结果表明, 工作面风道低
7、洼地点使用不 少于 4趟直径不小于 + 1 5 9 m m管路即能满足峰 值排水要求。 2 . 3 水泵计算 按涌水量来确定排水设备所必须 的排水能 力和水泵数量 。 ①水泵必须的排水能力 n Q 。 = ( m。 / h ) U 式中: Q 为水泵每日( 2 4小时) 的流量。 正常 涌 水 量 时 :Q ,=4 . 3 9 x 2 46 0 . 2 0= 3 1 6 .1 m’ / h 最大涌水量 时:Q 】 =6 . 6 02 46 0 . 2 0= 4 7 5. 2 m。 / h ②所需水泵台数 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
8、 2 0 1 2年 l 2月 胡保利 : 特殊条件 下综采工作面排水工程设计 第 4期 风道最高点与最低点落差为 5 0 m, 根据生产 实际选用 B Q S一1 0 0— 3 7— 3 7型水泵 , 其扬程为 7 0 m、 流量 1 0 0 m / h 、 效率 0 . 9 , 配带 电机功 率为 3 7 k W。由此可确定所需 水泵台数 。 , = Q / Q 式 中 : n , 为所需水泵 台数 , Q为所选水 泵流量 。 正常涌水量期间: n = 3 1 6 . 1 / ( 1 0 0 0 . 8 )= 3 . 9 5台 , 选 4台水 泵 最大涌水量期间: n
9、 4 7 5 . 2 / ( 1 0 0 0 . 8 )= 5 . 9 4台 , 选 6台水 泵 。 使用 6台水泵即能满足峰值排水需要。 3 其他排水管线及 工程 ①距风道里 口7 5 0 m处为 8 0 0~ 7 0 0 m段低 洼点 , 做水窝 , 将风道 1 0 8 m m排水管泵出的水 泵进水窝, 再 由泵窝内的 3台泵通过 1 0 8 m m和 1 5 9 ra m排水管排出, 此处安装逆止阀。 ②沿风道布置的 1 5 9 m m管路接至 9 9 0 m处 , 接好两 台水 泵备用 。 ③将风道里 口的 ~ 1 0 8 m m排水管接好水泵 备 用。 4工
10、作面排 水系统布置 工作面排水 系统布置示意图和水泵安装位 置见 图 l 。 4 . 1 首采 7 0 m范围内排水路线 线路 1 : 工作面 风道_ + 水泵一1 2 3 排水 管 2 0 7 5 w运道 尾巷 一2 0 7 5 w泄 水石 门 图 1 工作面排水管道系统示意图 ⋯ 8 5 0 7 8 0上 山_ +⋯8 5 0 7 8 0上 山下 部深 沉池 一 8 5 0东大巷_ +一 8 5 0水仓_ +一 6 0 0水仓 地 面 。 线路 2 : 工作面一风道 水泵_ 风道排水管 十采三中运斜石 门_ +一 7 l O车场一十采轨道山 下段 一7 8 0东 大
11、 巷 一8 5 0~ 一7 8 0上 山 _ 一 8 5 0一一7 8 0上 山 下部 深沉 池 一 一8 5 0东大 巷 一 8 5 0水仓 一 6 0 0水仓 地面。 4 . 2 回采 7 0 m以后排水路线 线路 1 : 工 作面 一采 空 区- - - - 2 0 7 5 W 运 道 尾巷 一2 0 7 5 W 泄 水 石 门 一8 5 0~ 一7 8 0上 山 一 ⋯ 8 5 0 7 8 0上 山下 部 深沉 池 一8 5 0东 大巷 _ 一8 5 0水仓一 一6 0 0水仓一地 面 。 线路 2: 工 作 面 风道一 水 泵一 风 道 排水 管 十采三中运斜石门
12、一 一 7 1 0车场 十采轨道山 下段 一7 8 0东 大 巷 一8 5 0~ 一7 8 0上 山 一 ⋯ 8 5 0 7 8 0上 山 下部 深沉 池 一8 5 0东 大巷 一 8 5 0水仓 一 6 0 0 水仓一地面。 5 回采 中排水设施 的保 护和使用 ①回采前在风运道尾巷口各打2— 3个 3 m 3 m木垛 , 运 道尾 巷往 里 每隔 5 m打木 垛一 个 , 以 保护尾巷 口完好 和防止 排水管路被压 坏 。 ②上毛窝布置一台水泵 , 如果发现涌水立即 泵水 。 ③直至回采完 7 0 m, 风道每进尺 2— 3 m在上 毛窝打好一个 2 m 2 m木垛,
13、水大时将水泵迁至 上毛窝泵水 , 以避免淹上机头的事故 。 ④切眼管路靠切眼煤壁侧接管路, 以防止落 板压坏管路。分析排水管路在切眼和巷道垮落 后位置如 图 2 。 ⑤ 回采 中在上 出 口前 5 m安装 l 一4 泵 , 接 好 1 0 m 4寸蛇形管, 保证发现水患后能够立 即 泵水 。 ⑥随回采推进 , 及时延伸切眼内预埋的两趟 排水管 , 保证排水管路的完好。 ⑦在巷道的低洼点和水泵前安装逆止阀, 防 止水倒 流。 31 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 4期 2 0 1 2年 1 2月 水 力采煤 与 管道运 输
14、 HYDRAUL I C C0AL MI NI NG & P I P E L I N E TRANS P 0RTA TI ON No . 4 De c . 2 01 2 P L C在矿井提升机变频调速控制系统中的应用 徐玉龙 ( 安徽 淮北 矿业 集 团公 司朔 里矿 安徽 准北 2 3 5 0 5 2) 摘要: 传统提升机转子串电阻调速电控 系统存在诸 多问题 , 如控制方式繁琐、 可靠性低、 调速 性能差等。针对这种情况采用P L C与变频器相结合的控制方案对原有电控系统进行改造, 提 高整个 电控 系统安全可 靠性 、 控 制精 度及调速性 能。 关键词 : 提升机电控
15、系统P L C 变频器 中图分类号 : T D 5 3 4 . 7 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 6—0 8 9 8 【 2 0 1 2) 0 4— 0 0 3 2—0 5 1 引言 目前, 我 国绝 大 部 分 矿 井 提 升 机 ( 超 过 8 0 %) 采用传统的交流电控系统⋯。这种电控系 统起 动和调 速换 挡过程 中电流 冲击 大 ; 属于有 级 调速 , 调速的平滑性差 ; 低速时机械特性较软, 静 差率较大; 故障率高, 节能效果差。为克服传统 交流绕线转子异步电动机串电阻调速系统的缺 点 j , 采用 P L C与变频器相结合的控制方案对传 统 电
16、控系统进行 改造 , 变频 调速是通 过改 变定子 供电频率, 成功实现了提升电动机大范围的无级 平滑调速, 在运行过程中能随时根据电动机的负 载情况, 使电机始终处于最佳运行状态, 能够满 足提升机特殊工作环境的要求且有着明显的节 电效果 ; 采用 P L C对提升系统进行保护和监控 , 使系统更加安全可靠。变频调速将是提升机 电 控系统 的发 展方向。 2 总体设计 P L C控制的大功率矿井提升机变频调速控制 系统由动力装置、 液压站、 变频器 、 操作台和控制 监视系统 组成 , 系统框 图如图 1所 示。 动力装 置 : 包括 主 电机、 减 速 器 、 卷 筒
17、 、 制 动 器和底座 , 完成人 、 物 、 料 的运输 任 务。主电机通 过减速器向卷筒提供牵引所需的动力。 液压站: 为提升机提供制动力, 停车时先通 过液压站给卷筒施加机械制动力, 再取消直流制 动力; 提升机起动时, 先对电机施加直流制动, 再 ( V 塑 笪堕 图 2 切眼及巷道垮落后管路位置图 6 结 语 ( ~ ) 2 0 7 5 W排水管路的使用, 改变了以往直接 由里 口往外泵水的思路, 使用切眼预埋管泵水的 方式, 减小了水泵的泵水阻力, 缩短了泵水线路 的同时也减少了排水管线的损坏几率, 这种设计 32 在钱矿实属首次 。 ②减少了铺设排水管
18、线的工程量 , 针对以往 方式风道至少要铺 4趟 + 1 5 9 m m排水管, 工程量 大 , 水管的回收量也大。切眼预埋管的铺设工程 量减少了2 / 3 , 大大减轻了工人的劳动强度, 提高 了安全 系数 。 ③切眼预埋管无法回收, 造成 了一定的资源 浪费。 总之 , 在 2 0 7 5 W 工作 面 的 回采过 程 中 , 切 眼 预埋管能将涌水排出采面, 回采初期的 7 0 m给防 排水提供了可靠的技术保证 , 同时也为钱家营矿 业公司以后的工作面排水积累了宝贵的经验。 作者简介: 胡保利( 1 9 8 3一) , 男, 2 0 0 9年毕业于中国矿业大学, 本科 , 助理 工程 师 , 开滦 钱 家营矿业 分公 司综采 一 队技 术 队长 。 收 稿 日期 : 2 0 1 2— 0 9—2 8 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m






