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高速公路提供路基压实度qc成果教学文案.doc

1、 高速公路提供路基压实度qc成果 精品文档 提高路基压实度 XXXX项目 QC小组 一、工程概述 京新高速临白段(阿盟境内)位于阿拉善盟北部,是国家高速公路网北京至乌鲁木齐高速公路的一部分,本段路线起止点里程为:K205+000-K221+377,位于阿拉善盟左旗吉兰泰镇,经低山区沿线后进入红古尔玉林,终点道德乌兰额热格,路线全长16.377km,设计速度为120km/h,路基采用分离式路,路基宽度为2×17.35m,按四车道高度公路标准建设。本段构造物包括道德乌兰大桥1座126m,通道桥2座,跨径为8m,涵洞56座,其中通道涵24座,水涵32座。全线路基挖土方为

2、m³,挖石方为 m³;填土方为 m³,填石方为 m³,特殊路基防护包含两段风积沙防护体系分别为 。 起点 终点 项目平面图 二、小组简介 小组名称 京新高速项目QC小组 成立时间 2015年4月20日 小组人数 12 小组活动时间 2015年5月30日─2015年11月30日 注册号 小组类型 攻关型 小组制度 1、小组每周活动两次,每次活动时间不得少于0.5h。 2、提倡踊跃发言,坚持按PDCA循环程序办事。 3、小组每次活动,全体成员出勤率达到80%以上。 京新高速项目QC小组成员简介 姓名 学历 年龄 职务 职称

3、 职责 小组分工 出勤率 项目经理 工程师 组长 全面负责 100% 项目总工 助理工程师 副组长 组织策划 100% 生产经理 助理工程师 组员 具体落实 100% 项目副经理 工程师 组员 组织协调 99% 试验主任 工程师 组员 实验负责 100% 技质部负责人 助理工程师 组员 方案编制 100% 工程部负责人 助理工程师 组员 生产协调 100% 安全员 助理工程师 组员 安全管理 100%

4、 技术员 助理工程师 组员 质量检查 100% 技术员 助理工程师 组员 质量检查 100% 技术员 助理工程师 组员 质量检查 100% 试验员 助理工程师 组员 实验记录 98% 试验员 助理工程师 组员 实验记录 100% 施工员 助理工程师 组员 现场管理 100% 施工员 助理工程师 组员 现场记录 100% 三、课题选择 1、京新高速项目是国家高速公路网北京至乌鲁木齐高速公路的一部分,阿拉善盟重点交通工程,保证施工作业高质高效,对于树立

5、中建系统的形象,扩大中建系统在该地区的影响力都极为重要。 2、根据以往路基施工经验,压实度达不到设计及规范要求是路基病害的主要病源之一,为实现公司精品工程的目标,达到设计及规范规定的路基压实度质量标准,确保路基施工质量,我小组将“提高路基压实度”作为本QC小组的活动课题。 四、调查现状 时间:2015年6月10日——2015年6月20日; 对象:ZK210+300-ZK210+500第二层填筑; 原则:按照确定的施工参数和施工工艺进行施工;从取土场进行取土,然后进行摊铺并压实。施工结束后项目部试验人员采用灌砂法对该段路基进行压实度检测。 YK212+300-YK212+600段第二

6、层填筑压实度检测结果 序号 里程桩号 部位 实测压实度(%) 设计压实度(%) 结果 1 YK212+320 左6.2m 93.1 93 合格 2 YK212+320 中 92.8 93 不合格 3 YK212+320 右7m 93.3 93 合格 4 YK212+380 左6.1m 93.5 93 合格 5 YK212+380 中 93.2 93 合格 6 YK212+380 右7.2m 93.4 93 合格 7 YK212+440 左6.5m 93.1 93 合格 8 YK212+440

7、中 92.9 93 不合格 9 YK212+440 右6.6m 93.3 93 合格 10 YK212+500 左5.5m 93.2 93 合格 11 YK212+500 中 93.1 93 合格 12 YK212+500 右6.9m 93.5 93 合格 13 YK212+560 左6.1m 93.1 93 合格 14 YK212+560 中 93.2 93 合格 15 YK212+560 右7.2m 93.1 93 合格 通过试验人员对该段路基的检测,各检测点压实度合格率仅为86.7%,且平均压

8、实度偏低,为93.2%;QC小组认为此段路基填筑施工存在问题,为此QC小组成员准备对路基存在问题进行了调查,分析并解决原因,提高路基压实度的合格率。 五、设定目标 QC小组成员依据本工程实际情况,结合类似提升工程施工经验,并根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1 – 2004)以及《公路路基施工技术规范》(JTG F10 – 2006)相关规定。 将本次QC活动的目标确定为:提高路基填筑压实度合格率达到100%。 分析得出3点,支持设定目标可以实现: 1、针对路基填筑施工,项目编制了路基施工专项方案。 2、QC小组人员素质高,经验丰富,并有成功QC实践经验,有10人工

9、作3年以上。 3、公司有类似工程可以借鉴,QC小组成员对路基填筑施工已有了深刻认识。 六、原因分析 上述所测路段压实度效果均不理想,QC小组成员对存在问的题进行了调查,结果见下表: 路基压实度存在问题调查表 序号 问题项目 频数 频率 累积频率 1 含水量偏小 6 40.0% 40.0% 2 操作不规范、不熟练 2 13.3% 53.3% 3 回填厚度偏大 5 33.3% 86.7% 4 碾压方法不正确 2 13.3% 100.0% 通过上表,我们可以看出“含水量偏小”“回填厚度偏大”,是影响路基压实度的主要问题。为此,我们召开了

10、小组会议,采用头脑风暴法,各抒己见,对引起压实不足的各种原因进行了统计、分析,列出了10条原因,见下表 影响路基压实度合格率因素 1 人员经验不足 6 洒水不均匀 2 质量意识差 7 摊铺不均匀 3 压路机选型不当 8 碾压方法不正确 4 填料不合格 9 碾压工艺交底不彻底,缺乏指导性 5 填料厚度不均匀 10 气候干燥,含水量偏小 七、确定主要原因 为确认影响路基压实度的主要原因,QC小组深入现场,多次进行调查取证,并对末端原因开会讨论分析,最后确认了六个要因,见下表: 影响路基压实度合格率因素要因验证表 序号 原因 验

11、证情况 验证人 结论 1 人员经验不足 QC小组对现场管理人员进行了理论考试和实际操作考试,测试结果均合格。 非要因 2 质量意识差 询问现场操作人员,发现4名操作人员对路基质量控制没有引起足够的重视,随意性较强 要因 3 压路机选型不当 现场调查,使用22t振动压路机,基本能够满足施工要求 非要因 4 填料不合格 经料场取样检测,填料均合格 非要因 5 填料厚度不均匀 经现场检测,整平机司机技术水平较差,相对高差8cm 要因 6 洒水不均匀 经现场检测,洒水车洒水过少,且不均匀 要因 7 摊铺不均匀 经现场检测

12、推土机司机摊铺起伏不一 要因 8 碾压方法不正确 经现场检测,压路机司机碾压遍数合格但速度过快 要因 9 碾压工艺交底不彻底,缺乏指导性 通过检查技术交底书,碾压工艺合适 非要因 10 气候干燥,含水量偏小 当地处内陆气候干燥,填料含水量过小 要因 根据以上原因我们绘制了关联图,根据关联图可知,影响路基压实度不合格的末端因素有11个。 八、制定对策 QC小组通针对5个主要原因,开会讨论,并制定对策如下: 路基压实度对策表 序号 分析原因 对策 验证人 验证日期 1 质量意识不强 由项目总

13、工纪洪辉主持召开专项会议,在会议中要求每一位员工提高工作责任心;并要求工程部对施工队伍制定奖罚措施 2015年6月15日 2 气候干燥,含水量偏小 由试验室主任王俊荣指导现场作好洒水闷料工作,试验员王壁东检测料场土料含水量,来决定洒水遍数和洒水量 2015年6月17日 3 洒水不均匀 由试验员樊彦飞实时检测填料的含水量,当含水量为最佳含水量时,开始碾压。 2015年6月18日 4 填料厚度不均匀 摊铺过程中,插杆挂线,由技术员杨安乐、李光库、顾海浩配合平地机控制每断面的松铺厚度 2015年6月18日 5 碾压方法不正确 由施工员刘丁瑞、王志按照路

14、基填筑方案对施工人员进行二次技术交底,并跟踪记录控制压实遍数。 2015年6月18日 九、对策实施 实施一: 2015年6月15日——2015年6月20日期间,QC活动小组组长史国良多次在调度会及技术专题会上强调质量意识,要求项目所有参与人员提高工作责任心,并明确指出在今后的工作中,若员工由于质量意识问题使项目处于被动并造成经济损失,经理部将给予严厉的处罚。另外专门组织施工队伍召开质量专题会议,对各队伍宣贯并下发了质量奖罚制度。 实施二: 根据QC小组制定的对策,改变以往的施工工艺,大大提高了施工效率。 实施三: 由试验室主任王俊荣指导现场作好洒水闷料工作,试验员王壁

15、东检测料场土料含水量,来决定洒水遍数和洒水量,由试验员樊彦飞实时检测填料的含水量,当含水量为最佳含水量时,开始碾压。 实施四: 摊铺过程中,插杆挂线,由技术员杨安乐、李光库、顾海浩配合平地机控制每断面的松铺厚度。 实施五: 由施工员刘丁瑞、王志按照路基填筑方案对施工人员进行二次技术交底,并跟踪记录控制压实遍数。 十、效果检查 项目部对ZK210+300-ZK210+500段第三层填筑采用灌砂法对路基压实度进行了检测,检测见过见下表; YK212+300-YK212+600段第三层填筑压实度检测结果 序号 里程桩号 部位 实测压实度(%) 设计压实度(%) 结果 1

16、 YK212+320 左6.1m 94.1 93 合格 2 YK212+320 中 94.8 93 合格 3 YK212+320 右6.5m 94.3 93 合格 4 YK212+380 左6.3m 94.5 93 合格 5 YK212+380 中 94.2 93 合格 6 YK212+380 右7.1m 93.9 93 合格 7 YK212+440 左6.2m 93.8 93 合格 8 YK212+440 中 93.9 93 合格 9 YK212+440 右6.4m 93.8 93 合格

17、 10 YK212+500 左6.6m 94.2 93 合格 11 YK212+500 中 94.1 93 合格 12 YK212+500 右5.9m 94.5 93 合格 13 YK212+560 左6.2m 94.1 93 合格 14 YK212+560 中 94.2 93 合格 15 YK212+560 右7.1m 94.1 93 合格 通过试验人员对该段路基的检测,检测点压实度合格率为100%,且平均压实度为94.2%比设计压实度高了1个多百分点; 运用QC方法,解决了路基压实度偏低问题,提高了路基施工质量,并积

18、累了宝贵的施工经验。 社会效益 1、项目路基填筑质量得到提升和保证; 2、其成果受到业主、总包和监理等单位的肯定; 3、为公司品牌的扩大作出一定促进作用。 十一、总结与下一步打算 1、通过对路基压实度进行检查:路基填筑顺利进行,压实质量良好,实现QC小组设定目标。 2、资料汇总,分析总结施工经验、并完成相关工序作业指导书。 3、后续施工中,加大路基压实度跟踪统计,根据现场填料和机械组合进行最佳优化。 4、在以后的施工中进一步组织职工学习全面质量管理知识,提高全员的质量意识,让每个成员真正能够运用工作方法去开展工作。 5、将QC小组取得的经验成功认真总结,以便指导生产。 6、在今后施工中,针对某些工程项目的技术难题成立相应的QC小组进行难题攻关,继续发挥QC小组的作用,不断提高施工质量,力保工程创优。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

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