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污水处理厂仿真软件使用说明.doc

1、污水处理仿真系统使用北京东方仿真技术有限公司二零零三年十月一、工程简介高碑店污水处理厂是北京市建设的第一座大型城市污水处理厂,也是目前国内最大的城市污水处理厂,其处理规模为100万m3/d(分二期建设),按照北京市的远景规划,其最终规模将达到250万m3/d。一期工程已于1993年12月竣工投产;二期工程于1996年10月开工,l999年9月竣工通水。本仿真软件基本是按照高碑店污水处理厂二期工程来进行过程仿真的。二、运行数据: 1、污水量 工程设计规划按50万m3/d考虑,总变化系数采用1.5,处理厂最大负荷为75万m3d。 2、污水水质: (1)原污水水质; BOD5:200mg/l,COD

2、:500mg/l,SS:250mg/l,NH3N:30mg/l PH:69,T:15C-25C (2)处理厂出水水质标准:达到国家二级排放标准(GB8978一88) BOD520mg/l,SS30mg/l,NH3N3mg/l 3、处理厂出水的回用途径:农业灌溉、工业回用、市政杂用水、河湖景观用水三、污水处理方法及工艺流程:高碑店污水处理厂采用传统活性污泥法二级处理工艺:一级处理包括格栅、泵房、曝气沉砂池和矩形平流式沉淀池;二级处理采用空气曝气活性污泥法。污泥处理采用中温两级消化技术,消化后经脱水的泥饼外运作为农业和绿化的肥源。消化过程中产生的沼气,用于发电可解决厂内部分用电。四、主要构筑物(一

3、)、水工段 1提升总泵房:采用立式污水混流泵。泵房前池安装有粗、细两道格栅,粗格栅间隙100mm,人工清除,细格栅间隙25mm,为链条式自动除污。栅渣用皮带输送装筒运往垃圾消纳厂填埋。2曝气沉砂池:池形为平流式拒形池。每组池设一台移动桥式吸砂机及砂水分离器,共两套。曝气采用离心式鼓风机共3台。单机风量Q40m3min,扬程:H5mH2o柱,功率:N=55KW。3初沉池:池形为平流式矩形池。排泥方式:采用进口桥式刮泥机,定容式螺杆式排泥泵。4曝气池池形为矩形三廊道。曝气方式:鼓风曝气,曝气头采用进口膜片橡胶微孔曝气头。5鼓风机房风机形式采用单级风冷离心式6二沉池池形为幅流式中心进水周边出水圆形池

4、,采用桥式吸泥机共12台7泵房采用螺旋浆式潜水泵。供污泥回流和剩余污泥排放用。(二)泥工段1、污泥浓缩池采用圆形重力浓缩池,机械排泥。2、污泥消化池采用中温二级厌氧消化工艺,连续加热,连续搅拌。3、污泥脱水机房采用带式压滤机。表一:主要设备一览表序号:名称数量1污水提升泵42曝气沉砂池43初沉池244曝气池125二沉池126接触池27曝气风机88曝气沉砂池风机39吸砂装置210砂水分离器211初沉池排泥泵12(26)12回流污泥泵813剩余污泥泵614初沉池桁车式刮泥机2415二沉池桥式吸泥机1216污泥浓缩池617污泥消化池818污泥脱水机5五、工艺流程、工艺参数与控制方案(一) 水工段1、

5、 格栅格栅要严格控制过栅流速与水头损失。过栅流速太大,会把本应拦截下来的软性栅渣冲走,太小,可能使粒径较大的砂粒在栅前渠道内沉积。通过改变进水方闸的开关数目,可以调节过栅流速和水头损失。2、提升总泵房通过改变泵的开关数量,调节集水池液位和配水井液位,保持稳定处理负荷3、 曝气沉砂池曝气强度是曝气沉砂池的一个重要的工艺控制参数,通过改变曝气量来改变曝气强度和旋转速度,以适应处理负荷改变时保持较高的除砂率和除砂量。4、初沉池:初沉池用来去除污水中的SS和BOD。运行时,通过改变运行池子的数量可以保持稳定的水力表面负荷和停留时间,达到稳定的SS去除率。刮、排泥采用周期顺序控制,排泥量由排泥浓度控制,

6、以达到较高的含固量。5、曝气池曝气池运行时,要保证稳定的有机负荷、溶解氧浓度和活性污泥数量,以达到较高的有机物去除率。通过改变回流比可以调节有机负荷和活性污泥数量,改变风机开关数量来维持溶解氧浓度。6、二沉池二沉池用来实现固液分离,运行时要保持稳定的水力负荷、固体负荷和较高的回流污泥浓度,同时要保持一定的剩余污泥排放量,以控制泥龄。但要注意污泥膨胀、污泥上浮等异常现象。(二) 泥工段1、污泥浓缩污泥浓缩的主要目的是脱去污泥颗粒间的空隙水,使污泥初步减容,缩小后续处理的设备容量。来自二沉池的污泥经浓缩池进口调节阀进入连续式重力浓缩池,在刮泥机的转动下进行重力浓缩,浓缩污泥通过刮泥机刮到泥斗中,并

7、由螺旋定容泵排出,上清液由溢流堰溢出。2、污泥消化污泥消化的主要目的是使有机物分解,常用的是厌氧消化工艺。厌氧消化是利用兼氧性细菌和厌氧性细菌,进行厌氧生化反应,将有机物质厌氧消化产生沼气。污泥经进泥阀进入一级消化池,在多种微生物的作用下,进行消化;消化产生的沼气(主要是甲烷)经过各自上部的的排气阀,进入沼气总管;进入消化池的污泥温度(25C)低,消化池内部分污泥经过泵抽出,到热水换热器进行换热,然后循环进入一级消化池,以维持消化池内的温度基本稳定;为了使消化池的温度均匀和浓度均匀,除了热力搅拌外,还有连续的机械搅拌;消化过的污泥(经过溢流方式排泥到溢流排泥汇管3、污泥脱水污泥脱水是脱去其中的

8、毛细水,使污泥进一步减容。从消化池来的污泥,存在储泥池中,然后经螺旋定容泵打入压滤机,经过加药调质,改善脱水性能的污泥,在滤带张力的挤压下脱水,同时产生滤饼和滤液。六、培训项目(一)、水工段1、提升泵一轴温超标事故名称原因与现象操作步骤提升泵一轴温超标轴温超标,报警灯变亮1、 关闭提升泵一,2、 启动备用的提升泵三或四2、提升泵二电流超标事故名称原因与现象操作步骤提升泵二电流超标电流超标,报警灯变亮1、 关闭提升泵一,2、启动备用的提升泵三或四3、来水PH值过低事故名称原因与现象操作步骤来水PH值过低PH超低,严重影响这个处理系统运行。1、关闭进水方闸一四,停止进水4、处理负荷增大事故名称原因

9、与现象操作步骤处理负荷增大1、 导致格栅过栅流速增大2、 集水池、配水井液位升高3、 曝气沉砂池除砂率下降4、 初沉池水力表面负荷增大,停留时间缩短,影响SS去除率5、 曝气池有机负荷超限,MLSS在曝气池与二沉池重新分配,处理效率下降,溶解氧浓度下降。6、 二沉池中活性污泥增加,泥位上升。1、 打开5#、6#格栅2、 启动3#或4#备用提升泵3、 增大曝气沉砂池曝气量4、 开启11#、12#、23#,24#初沉池5、 增大回流比6、 6#风机满负荷,并启动7#风机5、来水SS增高事故名称原因与现象操作步骤来水SS增高来水SS突然超高,初沉池产生密度流,造成下布流速增大,降低沉淀效率。1、开启

10、11#、12#、23#,24#初沉池6、来水BOD增高事故名称原因与现象操作步骤来水BOD增高1、引起曝气池内有机负荷升高,有机物去除率下降。1、 开启11#、12#、23#,24#初沉池2、 增大回流比3、 增大曝气量7、来水NH3-N高事故名称原因与现象操作步骤来水NH3-N高1、NH3N升高,溶解氧浓度下降,硝化程度降低2、二沉池发生反硝化,泥位上升,造成污泥流失1、 提高溶解氧浓度2、 增大回流,降低污泥负荷,使硝化充分进行3、增大剩余污泥排放量8、来水腐败事故名称原因与现象操作步骤来水腐败1、 引起初沉池沉降效率下降2、 二沉池污泥上浮1、 启动备用初沉池2、 增大剩余污泥排放9、环

11、境温度降低事故名称原因与现象操作步骤环境温度降低温度下降,初沉池沉淀效率下降1、 开启11#、12#、23#,24#初沉池10、曝气池污泥膨胀事故名称原因与现象操作步骤曝气池污泥膨胀1、污泥膨胀引起污泥上浮1、增大剩余污泥排放11、二沉池污泥上浮事故名称原因与现象操作步骤二沉池污泥上浮1、泥龄过长,引起污泥上浮1、增大剩余污泥排放,缩短泥龄(二)、泥工段1、 1#浓缩池进泥中水含量增大事故名称原因与现象操作步骤1#浓缩池进泥中水含量增大进泥量降低,固体表面负荷减小,处理量低,浪费池容,还可能导致污泥上浮1、增加1#螺杆泵的流量,减小停留时间2、 2#浓缩池进泥中水含量减小事故名称原因与现象操作

12、步骤2#浓缩池进泥中水含量减小进泥量增加,超过浓缩能力,导致上清液浓度太高,排泥浓度降低,没有起到应有的浓缩效果1、减小2#浓缩池进泥流量,降低浓缩负荷3、4#浓缩池刮泥机发生故障事故名称原因与现象操作步骤4#浓缩池刮泥机发生故障1、刮泥机停止转动,起不到应有的助浓作用,导致浓缩效果下降1、减小4#浓缩池进泥流量4、5#浓缩池处螺杆泵发生故障事故名称原因与现象操作步骤5#浓缩池处螺杆泵发生故障1、 关闭9#螺杆泵2、 启动10#螺杆泵代替5、1#一级消化池搅拌机发生故障事故名称原因与现象操作步骤1#一级消化池搅拌机发生故障搅拌机停止转动,混合不均匀1、 关闭1#一级消化池搅拌机,2、 增大循环

13、流量,使循环污泥起到搅拌作用6、4#一级消化池换热器发生故障事故名称原因与现象操作步骤4#一级消化池换热器发生故障1、 关闭换热器2、 关闭消化池进泥3、 打开通往二级消化池的旁路7、 消化池进泥温度降低事故名称原因与现象操作步骤消化池进泥温度降低温度降低,产气量下降1、增大循环流量8、压滤机配药浓度降低事故名称原因与现象操作步骤压滤机配药浓度降低加大1#加药计量泵流9、1#压滤机皮带打滑事故名称原因与现象操作步骤1#压滤机皮带打滑增大1#压滤机皮带张力活性污泥单元使用说明一、工艺原理活性污泥工艺是城市和工业污水二级处理广泛采用的工艺,用于降解污水中的有机污染物。活性污泥法的主要设备是曝气池。

14、曝气池中,在人工曝气的状态下,由微生物组成的活性污泥与污水中的有机物充分混合接触,并将其吸收分解。然后混合液进入二沉池,实现污泥与水的固液分离,一部分污泥回流到曝气池,以维持曝气池中的微生物浓度;另一部分污泥则作为剩余污泥被排出;处理后的水则由溢流堰排出。活性污泥系统的工艺参数包括:1、 入流水量QQ的变化会导致活性污泥量在曝气池和二沉池内的重新分配。(1)、Q增大,部分曝气池内的污泥转移到二沉池,使曝气池内MLSS降低,有机负荷升高。而实际此时曝气池内需要更多的MLSS去处理增加了的污水,MLSS不足会严重影响处理效果。同时,Q增加,会导致二沉池水力负荷增加、泥位上升,使污泥流失,出水水质变

15、差。(2)、Q减小,部分活性污泥会从二沉池转移到曝气池,使曝气池MLSS升高,而此时曝气池实际并不需要太多的MLSS。2、 回流污泥量QR和回流比RQR是从二沉池补充到曝气池的污泥量。运行时,采用回流比控制回流量,可以适应入流水量一定范围的变化,保持MLSS和有机负荷F/M的相对稳定。3、 入流水质主要包括BOD和NH3N。BOD升高,引起有机负荷F/M升高。应增加回流污泥量,提高曝气池内MLSS含量来降低有机负荷。NH3N升高,应提高曝气量,增加溶解氧浓度提高的硝化程度,同时硝化属于低负荷工艺,应增大回流比,提高曝气池内MLSS浓度,降低有机负荷。二沉池要增大排泥,防止反硝化,引起污泥上浮和

16、污泥流失。4、 有机负荷F/M影响到:A、处理效率B、污泥产量C、需氧量D、固液分离(1)F/M低,系统中的有机物不足以维持微生长物的生长,,微生物减少,影响处理效率。(2) F/M高,微生物产量高,底物去除率也高,但丝状细菌占优势,形成污泥膨胀,沉降性能差,影响二沉池出水水质。二、工艺流程与控制方案介绍注:点击变频器切换FIC401控制的阀门注:点击变频器可切换FIC201和FIC301控制的泵1、 曝气池与曝气系统经过一级处理的污水与二沉池回流的污泥在曝气池前端混合,然后进入曝气池,混合液在人工曝气的状态下进行微生物降解。曝气池采用矩形三廊道,鼓风曝气,曝气头采用膜片橡胶微孔曝气器。曝气控

17、制系统由鼓风机调节阀、溶解氧传感器和调节器组成,调节器根据测得的溶解氧浓度来调节鼓风机调节阀,以控制曝气量和溶解氧浓度。曝气池运行方式为中负荷普通活性污泥法,有机负荷控制在0.16Kg BOD5/(Kg MLSS. d)左右,混合液浓度控制在24002800mg/L,溶解氧浓度为2.0mg/L,泥龄810天,回流比为0.9。2、 二沉池曝气池出来的混合液由二沉池底部进入,在二沉池进行固液分离,分离出来的污泥由静压吸泥机排出。二沉池采用辐流式中心进水周边出水沉淀池,同时设有加氯装置,以抑制丝状菌膨胀,防止污泥上浮。二沉池运行时要保持稳定的表面负荷、停留时间和较高的回流污泥浓度,出水应符合出水标准

18、(BOD16mg/l,NH3-N3mg/l,SS30mg/l)3、 回流污泥系统回流污泥系统由污泥回流泵变频器、回流比调节器、曝气池进水流量计组成,回流污泥流量通过回流比调节器控制。控制回流比恒定可以适应水量在一定范围内的波动,保持曝气池内有机负荷、混合液浓度及二沉池泥位的基本恒定,正常运行状态下,回流比控制在0.9左右。回流污泥泵采用定容式螺杆泵,通过变频调速可以改变流量。4、 剩余污泥排放系统剩余污泥系统由污泥泵变频器、泥龄调节器、曝气池混合液浓度传感器组成,剩余污泥排放量由泥龄调节器控制,以保证污泥的泥龄和活性污泥中微生物的比例,正常运行状态,泥龄控制在8-10天。剩余污泥排放,也采用定

19、容螺杆泵。三、主要设备及调节器、显示仪表、现场阀设备调节器显示仪表现场阀曝气池二沉池鼓风机回流污泥泵剩余污泥泵氯瓶加氯机溶解氧浓度调节器回流比调节器泥龄调节器进泥流量回流流量曝气量有机负荷曝气池液位二沉池液位二沉池泥位余氯量曝气池进水阀二沉池进水阀污泥泵前后阀加氯量调节阀四、培训项目(一)、处理负荷增大:事故名称原因与现象操作步骤处理负荷增大1、 处理负荷增大,部分曝气池内的污泥转移到二沉池,使曝气池内MLSS降低,有机负荷升高。而实际此时曝气池内需要更多的MLSS去处理增加了的污水。2、 二沉池内污泥量的增加会导致泥位上升,污泥流失,同时,导致二沉池水力负荷增加,出水水质变差。1、 增大溶解

20、氧浓度设定值2、 剩余污泥泵由自动切手动,并减少剩余污泥排放,保证有足够的活性污泥3、 回流污泥泵切手动,并提高回流量,以提高曝气池混合液浓度、降低有机负荷(二)泡沫问题:事故名称原因与现象操作步骤泡沫问题1、当污水中含有大量的合成洗涤剂或其它起泡物质时,曝气池中会产生大量的泡沫。泡沫给操作带来困难,影响劳动环境,同时会使活性污泥流失,造成出水水质下降。1、增大回流比,提高曝气池活性污泥浓度(三)、进水BOD超高事故名称原因与现象操作步骤进水BOD超高1、BOD超高,导致曝气池有机负荷升高,溶解氧浓度下降,出水水质超标1、 增大大溶解氧浓度设定值2、 剩余污泥泵由自动切手动,并减少剩余污泥排放

21、,保证有足够的活性污泥3、 回流污泥泵切手动,并提高回流量,以提高曝气池混合液浓度、降低有机负荷(四)、进水NH3N超高事故名称原因与现象操作步骤进水NH3N超高1、 NH3N升高,溶解氧浓度下降,硝化程度降低2、 二沉池发生反硝化,泥位上升,污泥流失 3、 提高溶解氧浓度4、 增大回流,降低污泥负荷,使硝化充分进行(五)、污泥膨胀事故名称原因与现象操作步骤污泥膨胀1、丝状菌膨胀,引起污泥膨胀,使二沉池污泥上浮,导致活性污泥流失,出水水质下降1、投加液氯,抑制丝状菌膨胀(六)、污泥上浮事故名称原因与现象操作步骤污泥上浮1、由于反硝化作用,产生氮气导致二沉池污泥上浮,使活性污泥流失,出水水质下降

22、1、增大剩余污泥排放量,以缩短二沉池污泥的停留时间。(七)、1#回流污泥泵故障事故名称原因与现象操作步骤1#回流污泥泵故障1、 关闭1#污泥泵开关和前后阀2、 打开2#污泥泵开关和前后阀3、 切换变频控制器(八)、1#风机故障事故名称原因与现象操作步骤1#风机故障1、 关闭1#风机开关2、 切换风机出口控制器初沉池单元使用说明一 工艺原理城市污水处理厂的初次沉淀池一般情况下主要是去除SS中的可沉固体物质,去除效率可达到90%以上;在可沉物质沉淀过程中,SS中不可沉漂浮物质的一小部分(约10%)会粘附到絮体上一起沉淀下去.另外,可漂浮固体物质的大部分也将在初沉池内漂至污水表面.沉下去的形成污泥被

23、排出池外.浮上去的作为浮渣被清除初次沉淀池的工艺参数包括:1 污水入口流量QQ与初沉池的水利表面负荷成正比.对于一座初沉池来说,当进水量一定时,它所能去除的颗粒大小也是一定的,在所能去除的颗粒中,最小的那个颗粒的沉速正好等于这座池的水利表面负荷.因此,水利表面负荷越小,所能去除的颗粒就越多,沉淀效率就越高;反之,水利表面负荷越大,沉淀效率就越低.2 污水入口温度温度对沉淀效率的影响首先表现在两个相反的方面.当温度升高时,一方面污水容易腐败,使沉淀效率降低;但另一方面看,温度升高将使污水的粘度降低,使颗粒易于与污水分离,从而提高沉淀效率.在保证污水不严重腐败的情况下,总的沉淀效果将随着温度的升高

24、而提高.3 入流污水SS入流污水SS的突然升高,会产生密度流.因为入流污水SS高,密度也必然大,入池之后,会直接进入池下部向前流动,这时上部污水会静止不动成为死区.这样一来,由于过水断面减少,会造成下部流速增大,扰动沉下的污泥.4 初沉污泥的泥量初沉池污泥量有两种表达方式:一是干污泥量,二是湿污泥量.干污泥量用于全厂的物料平衡计算,控制全厂的工艺运行.在初沉池的具体排泥操作中,一般采用湿污泥量. 二、工艺流程与控制方案介绍一般处理厂入流污水量,水温及入流SS负荷,每时每刻都在变化,因而初沉池的SS去除率也在变化.应该采用一定的控制措施应付入流污水的这些变化,使初沉池SS的去除率基本保持稳定.可

25、采取的工艺措施主要是改变投运池数,因为绝大部分处理厂的初沉池都有一定的余量.工艺控制措施的目标是将初沉池的工艺参数控制在要求的范围内,使SS去除率,水利表面负荷控制在最佳的范围.因为水利表面负荷如果控制的太高,SS去除率会降低,如果控制的太低,不但造成浪费,还会因停留时间太长使污水厌氧腐败. 排泥是初沉池运行中最重要也是最难控制的一个操作.平流沉淀池采用行车式刮泥机时,只能采用间歇排泥方式.因为在一个刮泥周期内只有当污泥被刮至泥斗以后,才能排泥,否则排出的将是污水.每次排泥时间持续多长,取决于污泥量,排泥泵的容量和浓缩池要求的进泥浓度.三 培训项目1 初沉池流入污水SS增大初沉池流入污水SS增

26、大会导致出口污水的SS增大,排泥量增大.采取的步骤:启动备用池,减小水利负荷.增大排泥泵的排泥流量.2 初沉池流入污水流量增大初沉池流入污水流量增大会导致池的水利负荷增大,SS去除滤下降, 排泥量增大. 采取的步骤: 启动备用池,减小水利负荷.3 初沉池流入污水温度降低初沉池流入污水温度降低会导致SS去除滤下降. 采取的步骤: 启动备用池,减小水利负荷.减小排泥泵的排泥流量.4 排泥泵坏采取的步骤:关闭当前排泥泵,启动备用泵5 1#初沉池刮泥机坏采取的步骤:关闭1#初沉池的污水入口阀,剩余污泥入口阀,启动4#备用池的污水入口阀,剩余污泥入口阀.消化池单元使用说明一、工艺原理厌氧消化是利用兼性菌

27、和厌氧菌进行厌氧消化反应,分解污泥中有机物质的一种污泥处理工艺。首先,有机物被厌氧消化分解,可以使污泥稳定化,使之不容易腐败。其次,通过厌氧消化,大部分病原菌或蛔虫卵被杀灭或者作为有机物被分解,使污泥无害化。第三,随着污泥被稳定化,将产生大量高热值的沼气,作为能源利用,使污泥资源化。另外,污泥经过消化以后,其中的部分有机氮转化成了氨氮,转化成了沼气,这本身也是一种减量过程。将有机物质厌氧消化产生沼气,是一个由多种细菌参与的多阶段生化反应过程,每一个反应阶段都以某一类细菌为主,其产物提供给下一个阶段的细菌利用。解释厌氧消化的理论根据不同的角度和变化规律,有二段论、三段论和四段论,但总体来说,都是

28、有机物先被分解成低级的脂肪酸,然后产甲烷菌再利用低级脂肪酸产生甲烷。影响消化的主要因素有:1、PH值和碱度间歇操作的消化池,在产甲烷的不同阶段,PH值是不同的,先高后低,再由低到高,平滑过渡,但是间歇操作总体消化速率比较慢,只适合产泥很少的小处理厂。对于绝大部分处理厂采用的非间歇操作(即在一个厌氧消化周期内进行很多次投泥),由于产甲烷的各个阶段共同存在,将不会再有明显的酸性衰退期,各种酸性碱性综合作用,具体表现为溶液的PH值,因此PH值是综合各阶段消化状况的一个指标。水解和产酸阶段会使PH值降低,而产甲烷阶段会使PH值升高,在生产中应控制PH的变化,使产酸和产碱速率基本一致,使消化稳定地进行。

29、另外,由于产甲烷菌对于PH的波动比产酸菌敏感的多,所以,在控制PH值的时候,主要应该满足产甲烷菌的要求。理论上讲,影响PH值的因素很多,但是绝大部分污水处理厂的消化系统,在正常运行的时候不需要经常性的人工调整PH值,消化池的PH值能自动的持在6.57.5的范围内,其主要原因是消化液中存在大量的碱,这些碱这要以碳酸氢盐的形式存在,在消化液中其中酸碱中和的作用,从而使PH值维持在接近中性的范围内。但是,也往往会出现很多异常的情况,如果这是由于进料引起的,应该马上停止进料,如果偏差很大,应该外加碱源,首先控制住PH值将是一种有效的应急措施。否则,消化效果将受到影响,严重时会使消化系统彻底被破坏。2、

30、温度由于产甲烷菌的繁殖代谢比较慢,所以整个消化阶段的速率由产甲烷菌控制。产甲烷菌的正常生存范围一般在1060之间,甲烷菌的活性从总体上看,随着温度升高而增大,但局部有波动,在3849之间,活性会受到一定的抑制。按照消化温度的不同,消化通常分为三类:高温消化,中温消化,常温消化。高温消化温度一般在5056之间,经常采用55。中温消化一般在2938之间,经常采用35。常温消化一般在1538之间。常温消化效率很低,一般不采用。高温消化的分解率和沼气产量大于中温消化,但需要很多的加热量,因此采用的也不是很多。但是,高温消化的无害化效果比中温消化好得多,因此当对污泥的卫生指标有比较高的要求时,高温消化仍

31、然具有优势。在实际操作中普遍采用中温消化,经常采用35。甲烷菌对温度的变化比较敏感,变化较大时将使产气量急剧降低,因此在生产中要注意控制温度。4、毒物在污泥中经常会有很多金属和非金属离子对产甲烷菌有毒性,但浓度超过一定的范围时,就会使甲烷菌中毒,停止甲烷的产生。当然,甲烷菌对毒物也有一定的适应能力,如果毒物浓度不是很大或者慢慢累加,也有可能被甲烷菌驯化而发挥不了毒性。在生产中,如果甲烷菌因为中毒而失去活性,使产气量急剧下降,应该停止进泥,待污泥中毒物含量正常后再进料,如果毒性很大,可以投药进行抵消。二、工艺流程污泥的厌氧消化系统一般由消化池、加热系统、搅拌系统、进排泥系统和集气系统组成。如下图所示:三、培训项目:1、1号消化池的加热管线污泥泵损坏现象:由于泵损坏,无法使污泥通过换热器从而保持消化池的温度,1号消化池的温度将降低,产气量急剧下降操作:尽快启动备用泵,关闭损坏泵的前后阀和电源开关进行检修2、1号消化池的PH突然降低现象:可能由于进料污泥的成分变化,1号消化池的PH值突然降低,产气量急剧下降操作:停止进料,等待池内PH值和进泥恢复正常后再进料恢复正常操作3、1号消化池的毒物含量突然增加现象:可能由于进料污泥的成分变化,1号消化池的毒物含量增加,产气量急剧下降操作:停止进料,等待池内毒物含量和进泥恢复正常后再进料恢复正常操作

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