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量热仪故障分析与维护.docx

1、    量热仪故障分析与维护     赵旭东 代新英 王娟 摘 要:量热仪作为测量燃料发热量的设备,其具广泛的应用范围。在发热量测量工作过程中,影响其测定的因素很多,这些因素会导致出现各种不同程度的故障,而影响正常运行。本文对量热仪结构与功能进行了简述,并对量热仪故障分析与维护进行了分析研究,有助于提高量热仪故障分析与维护水平,提高故障排除效率,对于从事发热量测量的技术人员具有借鉴意义。 关键词:量热仪;故障分析;维护;发热量 1前言 量热仪主要用于测量可燃性固体或液体的发热量,进而能够为实际工作提供科学合理的数据支持,在工业领域获得了广泛的应用。但是在量热仪运行

2、过程中,会受到各種不利因素的影响,这就会导致其现各种出不同的故障,影响测量结果的精密度,这就会进一步影响发热量测量的顺利进行。因此,为了尽快恢复量热仪的性能,确保其测量精密度符合要求,就要及时排除其中存在的故障。通过对其故障进行系统全面的分析,明确各种不同故障形成的原因,并结合其运行情况,采取针对性的维护措施,及时排除量热仪中存在的故障,确保量热仪始终处于良好的工作状态,进而为后续测量提供准确的数据支持,从而为企业带来良好的经济效益。 2 量热仪的结构与工作原理 量热仪主要由氧弹、内筒、外筒、温度传感器、搅拌器以及点火装置等构成,其整个测量过程是在高级单片机系统的控制下进行的。其中,作为量

3、热仪核心部分的主机,主要由机壳、外筒、内筒、备用水箱、搅拌器、温度传感器、点火电极、水循环系统以及控制电路等部分组成。量热仪在单片机系统的控制下能够进行自动注水、排水、控温、搅拌、点火以及打印等工作,其具有较高的自动化程度,这就有助于大大降低人工操作所带来的误差,提高其测量精密度。同时,其还具有非常高的可靠性,能够进行长时间的连续测量,降低操作人员的劳动强度,提高测量效率。 量热仪在进行测量过程中,首先在内筒中装入盛有样品和氧气的氧弹,其中氧气的压力要符合规定;其次,开始进行水循环,当水温逐渐稳定后,向内筒中注入适量的水,确保内筒与外界环境的温度相对稳定,两者相差不超过1.5℃,在整个过程中

4、温度传感器进行实时的温度测量并将温度数据记录到单片机中;最后,当内筒水温达到一个稳定的状态后,控制系统就会将点火指令下达至点火电路中,样品被点燃,在氧气的作用下剧烈燃烧并释放大量的热量,进而引起内筒的温度逐渐升高。随着样品完全燃烧后,内筒得不到热量的供应,其温度就会逐渐降低,控制系统检测到水温降低后,就会停止搅拌并释放内筒中的水,至此完成整个测量过程。 3 量热仪故障分析与维护 3.1量热仪氧弹漏气 氧弹各个部件之间连接的密封主要是通过橡胶密封圈实现的,密封圈能够确保氧气在氧弹内而不致外泄,将氧弹的压力控制在合理的范围内,确保测量工作的顺利开展。在测量过程中,密封圈长期使用会受到磨损,

5、而导致其逐渐变细变形,并且橡胶自身也会发生老化而导致其弹性降低,这就会导致橡胶圈的密封性能发生不同程度的降低,而造成其密封失效,导致氧弹压力无法维持,影响量热器的正常工作。。 对于长时间使用发生老化而失去密封性能的橡胶圈而言,需要进行及时的更换,确保橡胶圈的密封性能符合要求,同时,在测量过程中,还要对橡胶圈的密封性能进行定期的检查,确保橡胶圈具有良好的弹性,这就为其密封性提供了可靠保障。此外,为了延缓橡胶的老化速度,提高橡胶圈的弹性,延长其使用寿命,在进行测量之前需要对其进行充分的浸水处理,确保其能够得到充分的溶胀,进而能够在一定程度上缓解橡胶的老化,延长其使用时间。溶胀完成后,在进行测量之

6、前,还要将橡胶圈上的水分擦拭干净,避免其影响后续的测量。 3.2搅拌器无法旋转 在进行测量过程中,能够造成搅拌器无法旋转的因素主要有: (1)搅拌器的电动机损坏无法正常运行,导致电能无法顺利的转换为动能,搅拌器也就无法正常运行; (2)电机轴与搅拌之间的固定螺丝发生松动,导致电机无法将旋转传输至搅拌杆上,在运行过程中表现为电机正常运转,而搅拌杆静止不动,这在实际的工作过程中较为常见,需要予以充分的关注; (3)搅拌叶片上的固定螺丝发生松动,导致搅拌杆在转动的过程中无法带动叶片一起旋转,由于固定螺丝长期处于腐蚀的环境中,极易造成其松动失效,因此,需要同样需要进行重点关注。 对于搅拌电

7、机发生故障,严禁私自拆卸进行维修,避免造成电机的进一步损坏,需要专业技术人员进行维修,当已经无法维修或者维修成本高于更换成本时,则需要及时更换相同型号的电机,确保电机能够与搅拌器之间进行有效的配合运行;对于螺丝松动而导致的搅拌器故障,则需要明确松动位置,并按照规定的预紧力进行紧固处理,确保旋转能够有效的传输至叶片上,严禁采用过高的预紧力拧紧螺丝,虽然能够保证螺丝不会出现松动,但是可能会损伤搅拌杆,导致其发生一定程度的弯曲变形,会影响其搅拌效果,导致测量结果存在一定的误差。 3.3燃烧皿点火失败 对于燃烧皿点火失败的原因主要有以下几方面: 首先对样品的燃烧程度进行检查,若已经燃烧完全,则可

8、以称之为假失败,究其原因主要有:温度传感器中的铂电阻位于探头的中上部,而影响对燃烧温度的探测,导致燃烧效果较差、温度传感器插入的位置不准确,未插入内筒中、点火板提前点火,测量结束之前,样品已经燃烧完全、温度传感器与单片机之间的传输线路故障,温度数据没有准确的传输至单片机中,这就会影响温度数据的有效处理;其次,当点火丝已经烧断,而样品没有燃烧,其原因主要有:点火电极的表面覆盖有厚厚的氧化层,导致接触电阻大大增加,这就在一定程度上提高了点火失败的概率,并且还会造成点火丝的损伤,影响最终的点火效果、氧弹表面附着有一定厚度的氧化层,导致其接触电阻过高,而过高的电阻会造成其发热量过高,超过点火丝所能承受

9、的温度,长此以往就会造成点火丝的熔断、氧弹内置的挡火板和点火电路之间发生不同程度的短路故障,短路会造成电流过大,其发热量也成倍增加,会对点火丝造成严重的损害、氧弹连接位置处的密封性较差,导致样品受水浸湿,水分含量过高会增加燃烧的难度,导致无法正常点火。 对于温度传感器与单片机之间的连接线路故障,需要对传输线路进行系统全面的检查,明确故障线路的具体位置,并根据实际的工作需求,对损坏的线路进行更换处理,确保其处于良好的连接状态,同时还要定期检查其工作情况,一旦发现问题就要进行及时处理,避免造成更严重的损失;对于点火装置故障,当氧弹头与点火帽之间接触不良,则需要对内筒位置进行重新调整,确保其位置准

10、确,进而保证氧弹头与点火帽之间能够进行良好的配合,确保点火的正常进行。点火丝和样品要按照规定有顺序的依次埋入,同時还要确保其深度符合要求,进而为点火的顺利进行建立良好的基础。对于氧弹表面的氧化层,需要结合量热器的工作情况,进行定期清理,确保氧弹表面能够保持干净的状态,进而避免接触电阻过高,而对于发生漏气的氧弹而言,则需要更换密封圈确保其密封良好。 3.4 燃烧皿内有未燃尽煤样 导致燃烧皿内试样燃烧不完全的原因主要有: (1)氧弹内的充氧压力不足,也就是说样品燃烧所需要的氧气量不足,这就导致样品无法完全燃烧,所测得的发热量数值也就与样品的真实值之间存在较大误差; (2)样品的质量较差,其

11、中的挥发分含量较低,达不到完全燃烧的要求,或者样品中的含水量较高,以上这两种情况都会影响整个燃烧过程的顺利进行,导致样品燃烧不充分,其所释放的热量也就与真实值不符,而影响最重的测量结果。 (3)充氧速度控制不到位,导致样品被气流冲出,导致燃烧的样品质量减少,所释放的热量也会相应的降低,或者燃烧皿的位置摆放不到位,导致其受热效果较差,而影响最终的燃烧效果。 对于上述的问题,可以采取以下的改进措施: (1)当氧气的压力不足时,可以根据实际需求,适当延长氧弹的充氧时间,若延长时间压力仍旧无法达到规定的压力时,则是由于氧气瓶中的压力较低而影响充氧效果,这就需要更换新的氧气瓶,确保其压力满足充氧要

12、求。同时,在实际的工作过程中,还要对氧气瓶的压力进行定期的检查,一旦不满足充氧要求就要及时进行更换。 (2)样品质量不符合要求,则需要对样品进行更换,重新制作样品,确保其满足燃烧要求。在样品的制作过程中,需要严格按照操作规范的要求进行,这就能够为样品的制作质量提供可靠保证。 (3)在充氧的过程中,要缓慢操作开关,避免一次将开关开的过大,逐渐提高充氧压力,直至达到规定的充氧压力后再维持30 s~60 s,整个过程要小心操作,避免压力变化过快,而影响最终的实验结果。当燃烧皿的位置不准确时,则需要按照燃烧要求摆放燃烧皿,为样品的充分燃烧提供可靠保障。 4 结语 总而言之,量热仪作为一种非常重

13、要的发热量测量设备,其具有比较广泛的应用范围,为企业后续工作的顺利开展提供了科学合理的数据支持。在量热仪的运行过程中会受到多种因素的影响,这就导致其会出现各种不同程度的故障,而影响其正常运行。因此,为了尽快恢复量热仪的性能,就要对其故障进行系统全面的分析研究,并采取有针对性的维护措施,及时排除其中的故障,确保其正常运行。同时,还要对量热仪进行定期的维护和期间核查,进而有助于及时发现其中存在的问题,将故障消灭于萌芽中。 参考文献: [1] 陈庆鸿,路长杰.ZDHW-5全自动量热仪故障分析与维护[J].山东煤炭科技,2016,(07):170-171. [2] 袁朋,杨萍萍,徐瑞雪,周春燕,

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