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75t-h燃气锅炉高负荷调试蒸汽温度骤降问题分析与处理.docx

1、 75t/h燃气锅炉高负荷调试蒸汽温度骤降问题分析与处理 华润电力(常熟)有限公司, 苏州, 2150000 引言工业蒸汽热网是化工、制药等产业园区的重要公用基础设施,建设集中式供热系统取代各企业自建的小型锅炉是规划趋势。此模式不仅可以显著降低企业的用汽成本,提高可靠性,亦有利于维持园区良好环境1,2。某园区是华东重要的化学工业园区,聚集了众多在国际上有影响力的化工企业,由于化工企业对蒸汽品质有着极高的要求和可靠性保证,该园区采用了集中供热模式。1 锅炉概况某项目新建一台75t/h燃气锅炉及其附属设施作为向园区供热的备用系统,额定蒸汽压力1.25MPa,额定蒸汽温度250。汽水流程为:除盐水-

2、冷凝器-除氧器-节能器-上锅筒-下锅筒-炉膛区-上锅筒-过热器进口集箱-过热器中间集箱-过热器汇集集箱-过热器出口集箱-供热管网。上锅筒采用侧面给水挡板与水下孔板设计,水下孔板与上部立式波形板分离器分别作为一、二次分离装置。锅炉调试期间,高负荷时出现了蒸汽温度骤降的现象,经过原因分析、验证,以及锅筒内部装置改造,蒸汽参数最终达到设计值。2 事件描述锅炉调试过程中,当出口蒸汽压力0.9MPa,运行至70%负荷以上时,出口蒸汽温度由接近250快速降低至179左右。打开过热器集箱下部疏水阀后,蒸汽温度短时间内恢复至220以上,关闭疏水阀后运行一段时间,出口蒸汽温度又快速降低至179左右。降负荷至60

3、%以下运行时,出口蒸汽温度正常,维持在240-250之间。3 原因分析查看运行数据,锅炉负荷在70%以上时,炉膛烟气温度约900,过热器进口烟气温度610690,处于正常范围。而低温过热器出口蒸汽温度一直徘徊在180左右,判断蒸汽温度降低是蒸汽带水导致。检查减温器进水阀及蒸汽出口集箱的反冲洗阀,阀门呈关闭状态,且为双阀结构,排除阀门内漏的可能,因此只可能是锅筒内的饱和蒸汽带水。 3.1 第一次原因查找蒸汽带水原因的查找事实上经历了曲折,前后分为两次研究过程。第一次原因查找围绕锅炉相关汽水系统和锅筒内部装置,具体检查情况如下:(1)对锅炉给水、减温水、排污、取样等与低温过热器有关联的系统进行检查

4、,未见明显异常。(2)打开锅筒人孔门,查看内部装置。1)检查顶部侧封板,其与锅筒大部分采用连续密封焊,局部未焊接,未见明显间隙;其与上侧封板螺栓连接,未见螺栓脱落,密封良好;顶部侧封板在锅筒长度方向分段制作,与端板和前后封板之间存在间隙,间隙大小在5mm以内,属正常范围。2)检查上、中、下侧封板,情况与顶部侧封板类似,相互之间采用螺栓连接。上、中、下侧封板在锅筒长度方向分段制作,与端板和前后封板之间存在间隙,除一处较大外,间隙大小在5mm以内,属正常范围。在炉后和锅筒中间部位有三个螺母脱落;上、中侧板之间的连接螺栓松动较多,用手可推动;锅筒中间部位的侧封板有变形和开缝且靠近锅筒上部蒸汽出口位置

5、,将导致部分汽水混合物短路,即部分汽水不经水下孔板一次分离,直接进入二次分离装置,造成蒸汽带水。侧封板螺栓松动和板面变形开缝应为汽水冲击所致,因此现场对侧封板进行了恢复,紧固螺栓螺母,并改为双螺母形式。 3)检查水下孔板,水下孔板横向螺栓连接,未见明显间隙。水下孔板与两端封板之间存在间隙,其中与炉后端封板间隙约5mm,属正常范围,与炉前端封板间隙较大,约30mm,这将导致部分汽水不经孔板的板孔分离而直接进汽空间。4)检查波形板分离器,发现波形板分离器与炉后端封板间隙约5mm,属正常范围,与炉前端封板间隙过大,约50mm,同样造成一定程度的汽水短路。5)检查水下孔板与右侧封板,发现局部有间隙,但

6、总体间隙不大于10mm,属正常范围。6)检查主蒸汽管口下方的波形板分离器,均按图纸装配,未见异常。根据检查结果,认为锅筒内装置存在的较大缝隙造成的汽水短路,是蒸汽带水的重要原因,于是现场对上述2)、3)、4)项中的较大缝隙进行了修复。但是,重新启动锅炉调试过程中,在高负荷期间,再次出现了蒸汽温度骤降问题。3.2 第二次原因查找由于锅筒内部已完成整改,锅炉相关汽水系统也不存在异常,开始考虑锅筒本身的设计是否存在问题。经核算,水下孔板流速、波形板前蒸汽流速、匀汽孔板流速、匀汽孔板上部通道(非均开孔)流速满足JB/T9618工业锅炉锅筒内部装置设计导则要求,但汽空间容积负荷为1557,高于推荐值58

7、01200,即给定的设计参数下,锅筒容积设计过小,导致重力分离效果不佳。此外,从设计角度进一步分析认为:(1)采用全封闭式侧缝板,受汽水冲击过强,导致封板变形开缝,分离失效。(2)二级分离后蒸汽流通纵向截面偏小。(3)锅筒直径小,蒸汽空间高度小,前后水位差导致炉后汽水空间高度更小。4 改造优化由于锅筒尺寸已经难以改变,考虑对锅筒内部装置进行优化以改善汽水分离效果,具体改进办法如下:1、去除中上部位侧封板,将其改为蒸汽空间缝隙挡板(图4-1),以减小水下孔板汽水混合物的冲击压力。由于锅筒内操作空间有限,侧封板部分拆除后缝隙挡板暂不安装,而是待波形板分离器改造完成后实施。图4-1 侧封板改为缝隙挡

8、板2、改造波形板分离器。将双侧进汽改为单侧进汽(图4-2),延长蒸汽行程,增大二级分离后蒸汽流通纵向截面,并且将分离器炉后区缩短1m,避免汽水短路。具体操作为:(1)拆除接水板、波形板分离器、中间连接板。(2)厂内预制各种部件。(3)除波形孔板分离器、接水槽板用紧固件固定在角钢骨架上外,其余均采用焊接连接。图4-2 波形板分离器改为单侧3、安装侧边缝隙挡板,具体操作为:(1)厂内预制缝隙挡板、蒸汽引入管挡板、定位角钢、下部封板、两端封板等。(2)安装时以锅筒水平中心线为定位,依次安装各部件。4、将过热器和炉膛出口区(燃烬室)无对流管束处所对应的水下孔板中间区域,用钢板覆盖,点焊封堵(图4-3)

9、,减少气垫层的破坏,降低水位波动,均衡前后水位。图4-3 水下孔板封堵示意经过上述一系列改造,锅筒内部装置变动明显,结果显示蒸汽穿水下孔板平均流速低于改造前、蒸发面蒸汽逸出速度显著降低、缝隙挡板蒸汽流速及下方水流速均在推荐范围内。5 结语综上,本次锅筒内部装置改造包括将原侧封板改为缝隙挡板、将双侧波形板分离器改为单侧、水下孔板局部封堵。除上述措施外,在保证锅炉安全运行的前提下,还可通过适当降低锅筒运行水位提升汽水分离效果。本事件中,原因分析时起初认为是锅筒内装置在调试过程中出现了异常,而处理了现场发现的所有可能影响汽水分离效果的问题后,蒸汽带水情况依然未能改观。通过对锅筒设计参数的复核,发现汽空间容积负荷高于推荐值较多,即锅筒尺寸设计过小,影响了重力分离效果。改造后,再次调试过程中汽水参数未出现异常,锅炉运行平稳,顺利通过满负荷试运并移交投产。参考文献1赵琼,郭赉佳,于春娣,等.基于并行遗传算法的工业园区环状蒸汽热网运行优化J.第十二届长三角能源论坛,2015.2王旭光,钟崴,薛明华,等.大型工业蒸汽供热管网运行状态在线分析系统J.能源工程,2015,(2):73-79作者:卜庆萌,(1988-),男,工程师。 -全文完-

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