1、机械故障诊断技术旋转机械故障诊断在工程上,我们也把对应于转子一阶横向固有频率的转速称为临界转速。当代的大型转动机械,为了进步单位体积的做功才能,一般均将转动部件做成高速运转的柔性转子(工作转速高于其固有频率对应的转速),采用滑动轴承支撑。由于滑动轴承具有弹性和阻尼,因此,它的作用远不止是作为转子的承载元件,而且已成为转子动力系统的一部分。在考虑到滑动轴承的作用后,转子轴承系统的固有振动、强迫振动和稳定特性就和单个振动体不同了。柔性转子的临界转速由于柔性转子在高于其固有频率的转速下工作,所以在起、停车过程中,它必定要通过固有频率这个位置。此时机组将因共振而发生强烈的振动,而在低于或高于固有频率转
2、速下运转时,机组的振动是一般的强迫振动,幅值都不会太大,共振点是一个临界点。故此,机组发生共振时的转速也被称之为临界转速。转子的临界转速往往不止一个,它与系统的自由度数目有关。实际情况说明:带有一个转子的轴系,可简化成具有一个自由度的弹性系统,有一个临界转速;转轴上带有二个转子,可简化成二个自由度系统,对应有二个临界转速,依次类推。其中转速最小的那个临界转速称为一阶临界转速nc1,比之大的依次叫做二阶临界转速nc2、三阶临界转速nc3。工程上有实际意义的主要是前几阶,过高的临界转速已超出了转子可达的工作转速范围。临界转速的变动为了保证大机组可以平安平稳的运转,轴系转速应处于该轴系各临界转速的一
3、定范围之外,一般要求:刚性转子n0.74nc1柔性转子1.4nc1n0.7nc2式中,nc1、nc2分别为轴系的一阶、二阶临界转速。机组的临界转速可由产品样本查到或在起停车过程中由振动测试获取。需指出的是,样本提供的临界转速和机组实际的临界转速可能不同,因为系统的固有频率受到种种因素影响会发生改变。设备故障诊断人员应该理解影响临界转速改变的可能原因。一般地说,一台给定的设备,除非受到损坏,其构造不会有太大的变化,因此其质量分布、轴系刚度系数都是固定的,其固有频率也应是一定的。但实际上,现场设备构造变动的情况还是很多的,最常遇到的是换瓦,有时是更换转子,不可防止的是设备维修安装后未能准确复位等等
4、,都会影响到临界转速的改变。多数情况下,这种临界转速的改变量不大,处在规定必须避开的转速区域内,因此被忽略。412转子轴承系统的稳定性转子系统的稳定与失稳:转子轴承系统的稳定性是指转子在受到某种小干扰扰动后能否随时间的推移而恢复原来状态的才能,也就是说扰动响应能否随时间增加而消失。假如响应随时间增加而消失,则转子系统是稳定的。假设响应随时间增加,则转子系统就失稳了。油膜涡动与油膜振荡:在瓦隙较大的情况下,转子常会因不平衡等原因此偏离其转动中心,致使油膜合力与载荷不能平衡,就会引起油膜涡动。油膜涡动是一种比较典型的失稳。机组的稳定性能在很大程度上取决于滑动轴承的刚度和阻尼。当系统具有正阻尼时,系
5、统具有抑制作用,振动逐渐衰减。反之系统具有负阻尼时,油膜涡动就会开展为油膜振荡。油膜涡动与油膜振荡都是油膜承载压力波动的反映,表现为轴的振动。1油膜涡动与油膜振荡的发生条件只发生在使用压力油光滑的滑动轴承上。在半光滑轴承上不发生。油膜振荡只发生在转速高于临界转速的设备上。2油膜涡动与油膜振荡的信号特征油膜涡动的振动频率随转速变化,与转频保持f=fn。油膜振荡的振动频率在临界转速所对应的固有频率附近,不随转速变化。两者的振动随油温变化明显。3油膜涡动与油膜振荡的振动特点油膜涡动的轴心轨迹是由基频与半速涡动频率叠加成的双椭圆,较稳定。油膜振荡是自激振荡,维持振动的能量是转轴在旋转中供给的,具有惯性
6、效应。由于有失稳趋势,导致摩擦与碰撞,因此轴心轨迹不规则,波形幅度不稳定,相位突变。4消除措施设计时使转子避开油膜共振区;增大轴承比压,减小承压面;减小轴承间隙;控制轴瓦预负荷,降低供油压力;选用抗振性好的轴承构造;适当调整光滑油温;从多方面分析并消除产生的因素。4.1.3转子的不平衡振动机理旋转机械的转子由于受材料的质量分布、加工误差、装配因素以及运行中的冲蚀和沉积等因素的影响,致使其质量中心与旋转中心存在一定程度的偏心距。静不平衡:偏心距较大时,静态下,所产生的偏心力矩大于摩擦阻力矩,表现为某一点始终恢复到程度放置的转子下部,其偏心力矩小于摩擦阻力矩的区域内,称之为静不平衡。动不平衡:偏心
7、距较小时,不能表现出静不平衡的特征,但是在转子旋转时,表现为一个与转动频率同步的离心力矢量,离心力F=Me2,从而激发转子的振动。这种现象称之为动不平衡。特点:静不平衡的转子,由于偏心距e较大,表现出更为强烈的动不平衡振动。要求:虽然作不到质量中心与旋转中心绝对重合,但为了设备的平安运行,必需将偏心所激发的振动幅度控制在答应范围内。1不平衡故障的信号特征时域波形为近似的等幅正弦波。轴心轨迹为比较稳定的圆或椭圆,这是因为轴承座及根底的程度刚度与垂直刚度不同所造成。频谱图上转子转动频率处的振幅。在三维全息图中,转频的振幅椭圆较大,其他成份较小。2敏感参数特征振幅随转速变化明显,这是因为,激振力与角
8、速度是指数关系。当转子上的部件破损时,振幅突然变大。例如某烧结厂抽风机转子焊接的合金耐磨层突然脱落,造成振幅突然增大。4.1.4转子与联轴节的不对中振动机理转子不对中包括轴承不对中和轴系不对中两类。轴承不对中本身不引起振动,它影响轴承的载荷分布、油膜形态等运行状况。一般情况下,转子不对中都是指轴系不对中,故障原因在联轴节处。引起轴系不对中的原因:安装施工中对中超差;冷态对中时没有正确估计各个转子中心线的热态升高量,工作时出现主动转子与从动转子之间产生动态对中不良;轴承座热膨胀不均匀;机壳变形或移位;地基不均匀下沉;转子弯曲,同时产生不平衡和不对中故障。轴系不对中可分为三种情况:轴线穿插不对中轴
9、线平行不对中轴线综合不对中在实际情况中,都存在着综合不对中。只是其中平行不对中和穿插不对中所占的比重不同而已。由于两半联轴节存在不对中,因此产生了附加的弯曲力。由于转动,这个附加弯曲力的方向和作用点也被强迫发生改变,从而激发出转频的2倍、4倍等偶数倍频的振动。其主要激振量以2倍频为主,某些情况下4倍频的激振量也占有较高的份量。更高倍频的成份因所占比重很少,通常显示不出来。轴系不对中故障特征:时域波形在基频正弦波上附加了2倍频的谐波。轴心轨迹图呈香蕉形或8字形。频谱特征:主要表现为径向2倍频、4倍频振动成份,有角度不对中时,还伴随着以回转频率的轴向振动。在全息图中2、4倍频椭圆较扁,并且两者的长
10、轴近似垂直。不对中故障甄别:不对中的谱特征和裂纹的谱特征类似,均以两倍频为主,二者的区分主要是振动幅值的稳定性,不对中振动比较稳定。用全息谱技术则容易区分,不对中为单向约束力,二倍频椭圆较扁。轴横向裂纹则是旋转矢量,二倍频全息谱比较圆。带滚动轴承和齿轮箱的机组,不对中故障可能引发出通过频率或啮合频率的高频振动,这些高频成分的出现可能掩盖真正的振源。如高频振动在轴向上占优势,而联轴器相联的部位轴向工频亦相应较大,则齿轮振动可能只是不对中故障所产生的过大的轴向力的响应。轴向工频有可能是角度不对中,也有可能是轴承不对中。一般情况,角度不对中,轴向工频振值比径向为大;而轴承不对中正好相反,因为后者是由
11、不平衡引起,它只是对不平衡力的一种响应。通频振动:表示振动原始波形的振动幅值。选频振动:表示所选定的某一频率正弦振动的幅值。工频振动:表示与所测机器转子的旋转频率一样的正弦振动的幅值。基频振动:工频振动又叫基频振动。例:对于工作转速为6000r/min的机器,工频振动频率是100HZ。414转轴弯曲故障的机理设备停用一段较长时间后重新开机时,常常会遇到振动过大甚至无法开机的情况。这多半是设备停用后产生了转子轴弯曲的故障。转子弯曲有永久性弯曲和临暂时性弯曲两种情况。永久性弯曲是指转子轴呈弓形。造成永久弯曲的原因有设计制造缺陷(转轴构造不合理、材质性能不均匀)、长期停放方法不当、热态停机时未及时盘
12、车或遭凉水急冷所致。临时性弯曲指可恢复的弯曲。造成临时性弯曲原因有预负荷过大、开机运行时暖机不充分、升速过快等致使转子热变形不均匀等。轴弯曲振动的机理和转子质量偏心类似,因此都要产生与质量偏心类似的旋转矢量激振力,与质心偏离不同点是轴弯曲会使轴两端产生锥形运动,因此在轴向还会产生较大的工频振动。转轴弯曲故障的振动信号特征:轴弯曲故障的振动信号与不平衡根本一样。时域波形为近似的等幅正弦波;轴心轨迹为一个比较稳定的圆或偏心率较小的椭圆,由于轴弯曲常陪伴某种程度的轴瓦摩擦,故轴心轨迹有时会有摩擦的特征;频谱成份以转动频率为主,伴有高次谐波成份。与不平衡故障的区别在于:弯曲在轴向方面产生较大的振动。4
13、16转轴横向裂纹的故障机理转轴横向裂纹的振动响应与所在的位置、裂纹深度及受力的情况等因素有极大的关系,因此所表现出的形式也是多样的。在一般情况下,转轴每转一周,裂纹总会发生张合。转轴的刚度不对称,从而引发非线性振动,能识别的振动主要是1X、2X、3X倍频分量。转轴横向裂纹的振动信号特征:振动带有非线性性质,出现旋转频率的l、2、3等高倍分量,随裂纹扩展,刚度进一步下降,l、2等频率幅值随之增大,相位角则发生不规则波动,与不平衡相角稳定有差异。开停机过程中,由于非线性谐频关系,会出现分频共振,即转子在经过12、13临界转速时,相应的高倍频(2、3)正好与临界转速重合,振动响应会出现峰值。裂纹的扩
14、展速度随深度的增大而加速,相应的l、2倍频的振动也会随裂纹扩展而快速上升,同时1、2相位角出现异常波动。全息谱表现为2倍频的椭圆形状,与轴系不对中的扁圆形状有明显的差异。故障甄别稳态运行时,应能与不对中故障区分。全息谱是最好的区分方法。4.1.7连接松动故障的机理松动振动异常的根本原因:振动幅值由激振力和机械阻抗共同决定,松动使连接刚度下降,这是松动振动异常的根本原因。支承系统松动引起异常振动的机理:从以下两个侧面加以说明。1)当轴承套与轴承座配合具有较大间隙或紧固力缺乏时,轴承套受转子离心力作用,沿圆周方向发生周期性变形,改变轴承的几何参数。进而影响油膜的稳定性。2)当轴承座螺栓紧固不牢时,
15、由于结合面上存在间隙,使系统发生不连续的位移。上述两项因素的改变,都属于非线性刚度改变,变化程度与激振力相联络,因此使松动振动显示出非线性特征。松动的典型特征是产生2及3、4、6等高倍频的振动。连接松动故障的振动特征:轴心轨迹混乱,重心飘移。频谱图中,具有3、4、7等高阶奇次倍频分量,也有偶次分量。松动方向的振幅大。当高次谐波的振幅值大于转动频率振幅的1/2时,应疑心有松动故障。418碰摩故障的机理动静件之间的细微摩擦,开场时故障病症可能并不十清楚显,特别是滑动轴承的细微碰摩,由于光滑油的缓冲作用,总振值的变化是很微弱的,主要靠油液分析发现这种早期隐患;有经历的诊断人员,由轴心轨迹也能做出较为
16、准确的诊断。当动静碰摩开展到一定程度后,机组将发生碰撞式大面积摩擦,碰摩特征就将转变为主要病症。动静碰摩的特点分析:动静碰摩与部件松动具有类似特点。动静碰摩是当间隙过小时发生动静件接触再弹开,改变构件的动态刚度;松动是连接件紧固不牢、受交变力(不平衡力、对中不良鼓励等)作用,周期性地脱离再接触,同样是改变构件的动态刚度。不同点是,前者还有一个切向的摩擦力,使转子产生涡动。转子强迫振动、碰摩自由振动和摩擦涡动运动叠加到一起,产生出复杂的、特有的振动响应频率。由于碰摩力是不稳定的接触正压力,时间上和空间位置上都是变化的,因此摩擦力具有明显的非线性特征(一般表现为丰富的超谐波)。因此,动静碰摩与松动
17、相比,动静碰摩振动成分的周期性相对较弱,而非线性更为突出。碰摩故障的振动特征:1)时域波形存在“削顶现象,或振动远离平衡位置时出现高频小幅振荡。2)频谱上除转子工频外,还存在非常丰富的高次谐波成分(经常出如今气封摩擦时)。3)严重摩擦时,还会出现12、l3、1/N等准确的分频成分(经常出如今轴瓦磨损时)。4)全息谱上出现较多、较大的高频椭圆,且偏心率较大。4)提纯轴心轨迹(1、2、3、4合成)存在“尖角。4)轴瓦磨损时,还伴有轴瓦温度升高、油温上升等特征,气封摩擦时,在机组起停过程中,可听到金属摩擦时的声音。7)轴瓦磨损时,对光滑油样进展铁谱分析,可发现如下特征:谱片上磁性磨粒在谱片入口沿磁力
18、线方向呈长链密集状排列,且存在超过20m的金属磨粒;非磁性磨粒随机地分布在谱片上,其尺寸超过20m;谱片上测试的光密度值较上次测试有明显的增大。碰摩故障的故障甄别:1)由于故障机理与松动类似,两者不容易加以区分。据现场经历:松 动a.松动时以高次谐波为特征;b.松动振动来源于不平衡力,故松动振动随转速变化比较明显;c.在波形表现形式上:松动则不存在削顶问题。碰 摩a.摩擦时以分谐波为特征;b.碰摩受间隙大小控制,与转速关系不甚亲密;c.在波形表现形式上:摩擦常可见到削顶波形。2)部分碰摩与全弧碰摩的区分全弧碰摩分频明显,超谐波消失,部分轻摩擦很少有分频出现,谐波幅值小但阶次多,部分严重摩擦介于
19、两者之间,有分频也有低次谐波,且谐波幅值比基频还大。基频则由未碰撞前的较大值变为较小值。在轨迹上,部分摩擦轨迹乱而不放大,正进动;连续全弧摩擦则随时间逐渐扩散,进动方向为反进动。4.1.9喘振的机理喘振是一种很危险的振动,常常导致设备内部密封件、叶轮导流扳、轴承等损坏,甚至导致转子弯曲、联轴器及齿轮箱等机构损坏。它也是流体机械特有的振动故障之一。喘振是压缩机组严重失速和管网互相作用的结果。它既可以是管网负荷急剧变化所引起,也可以是压缩机工作状况变化所引起。当进入叶轮的气体流量减少到某一最小值时,气流的别离区扩大到整个叶道,使气流无法通过。这时叶轮没有气量甩出,压缩机出口压力突然下降。由于压缩机
20、总是和管网连在一起的,具有较高背压的管网气体就会倒流到叶轮里来。瞬间倒流来的气流使叶轮暂时弥补了气体流量的缺乏,叶轮因此恢复正常工作,重新又把倒回来的气流压出去,但过后又使叶轮流量减少,气流别离又重新发生。如此周而复始。压缩机和其连接的管路中便产生出一种低频率高振幅的压力脉动,造成机组强烈振动。喘振是压力波在管网和压缩机之间来回振荡的现象,其强度和频率不但和压缩机中严重的旋转脱离有关,还和管网容量有关;管网容量越大,则喘振振幅愈大,频率愈低;管网容量小,则喘振振幅小,喘振频率也较高,一般为20Hz。42 不平衡分析案例例4-1:某厂芳烃车间一台离心式氢气压缩机是该厂消费的关键设备之一。驱动电动
21、机功率为410KW,压缩机轴功率440KW,主机转子转速14300rmin,属4级离心式回转压缩机,工作介质是氢气,气体流量38044m3h,出口压力,气体温度200,该压缩机配有本特利公司7200系列振动监测系统;测点有7个,测点A、B、C、D为压缩机主轴径向位移传感器,测点E、F分别为齿轮增速箱高速轴和低速轴轴瓦的径向位移传感器,测点G为压缩机主轴轴向位移传感器。该机组于4月中旬开场停车大检修,4月初经检修各项静态指标均到达规定的标准。4月10日下午启动后投入催化剂再生工作。再生工作要连续运行一周左右。再生过程中工作介质为氮气。压缩机启动后,各项动态参数,如流量、压力、气温、电流振动值都在
22、规定范围内,机器工作正常。运行不到两整天,于4月12日上午振动报警:测点D振动值越过报警限,高达4080m之间波动;测点C振动值也偏大,在4040m之间波动;其它测点振动没有明显变化。当时,7200系统仪表只指示出各测点振动位移的峰峰值,它说明设备有故障,但是什么故障就不得而知了。按照惯例,设备应立即停下来,解体检修,寻找并排除故障,但这要使再生工作停下来,进而拖延全厂开车时间。故障分析利用计算机进展了频谱分析,见图4-1,并与故障前4月21日相应测点的频谱图4-2进展比照,发现:图4-1 6月12日 D点频谱图图4-2 4月21日 D点频谱图a)1倍频的幅值明显增加,C点增大到4月21日的倍
23、,D点增大倍。b)其它倍频成分的幅值几乎没变化。根据以上特征,可作出以下结论:1)转子出现了明显的不平衡,可能是因转子的结垢所致;2)振动虽然大,但属于受迫振动,不是自激振动。并不可怕。谐波频率HZ21/4日,振幅12/6日,振幅改变量1254.88170.93295.621252510.8038.0238.8203764.6534.4035.38141021.5323.3826.723采取措施与事后复查根据前述结论,因此做以下处理:1)可以不停机,再维持运行46天,直到催化剂再生工作完成;2)亲密注意振动状态,再生工作完成后有停机的时机,做解体检查。4月18日催化剂再生工作圆满完成,压缩机停
24、顿运行。4月20日对机组进展解体检查,发现机壳气体流道上结垢非常严重,结垢最厚处达20mm左右。转子上结垢较轻,垢的主要成分是烧蚀下来的催化剂,第一节吸入口处约34的流道被堵,只剩一条窄缝。因此检修主要是清垢,其它部位如轴承、密封等处都未动,然后安装复原,总共只用了两天时间。4月24日压缩机再次起动,压缩机工作一切正常。43 轴弯曲分析案例例4-2,某公司一台200MW汽轮发电机组,型号为C144N200130434434,型式为超高压、中间再热单抽冷凝式。1982年11月投产,1994年首次大修,至高压转子发生弯轴故障前,已运行近6年,共进展过7次小修。在长期的运行中,该机高压转子振动一直保
25、持在较好范围,轴承振动小于10m,轴振动小于100m。1998年在一次热态起动时#2、#3轴、#1、和#2轴承振动出现短时突增,被迫紧急关小闸门;再次开大蒸汽闸门,使转子迅速加速,冲过临界转速称为冲车后并网运行。并网后,#2轴和#1、#2轴承振动虽然仍处于良好范围,但其振动有明显增大趋势,经连续观察运行近一月,也未能恢复至以前运行时的振动程度。为此,结合该机历史振动数据、停机前后振动数据及运行参数进展诊断分析。(1)振动趋势历史数据 在长期运行中,该机l#、2#轴承振动分别为小于2m及小于10m,2#轴的振幅为8090m。为便于突出比较,停机前振动数据选取4月25日,热态起动后数据选取4月69
26、日的,作该期间的振动趋势记录曲线。见图4-3。该趋势记录曲线说明长期运行时高压转子的轴及轴承振动均处于优秀范围,热态起动后高压转子轴承及轴振动仍然在正常范围以内。图43 振动历史历程曲线1停机前1#轴承振动2m,热态启动后,为4m曲线2停机前2#轴承振动10m,热态启动后,为1418m曲线3停机前轴振幅80m,热态启动后,为120140m(2)停机前后数据1998年4月4日因处理锅炉隐患而停机,停机时主要参数及振动数如下:1)停机前各轴承和轴振动数据如表4-2(略所示,停机前各轴承和轴振动均在良好范围,其中,1#、2#轴及轴承振动均处于优秀标准以内,反映高压转子停机前状态良好。2)停机时的临界
27、振动数据。查一周振动趋势记录,2#、3#轴停机临界振动值均未超过230m,处于良好范围。3)停机主要参数(4月4日):停机过程的电流、各点振动、温度等均属正常。4)热起动(4月6日)主要参数与振动数据:主要动力蒸汽参数:压力,温度412,再热汽温度392,真空77kPa,大轴挠度值30m,主机光滑油温40。4:25 冲车:低速(500rmin)、10min,摩擦检查。4:25升速至1600rmin,此时1#轴承振动达120m,2#轴承振动达65m,2#、3#轴振动到达监测表的满量程即轴振动值已大于400m,运行人员采取紧急关闸措施停机。5:05转子静止投盘车,大轴挠度值增大为120m,盘车电流
28、32A。6:40再次起动,快速冲车至3000rmin定速,然后并入电网。从热态启动数据知:在起动过程中,机组1#、2#轴承及2#、3#轴振动异常增大,紧急关闸停机后,电动盘车时机组大轴挠度值增加较大,盘车电流略有增加。5)热态起动运行后的振动数据自再次起动并网后,机组高压转子轴和轴承振动均未能恢复历史振动程度,尽管1#、2#轴承振动均小于20m,仍处于优秀振动标准表4-7的范围内,但与历史数据比较均有所增大。尤其是2#轴的振动增大显著。从频率成分来看,主要是一倍频成分增加,其余频率的振动成分无变化。6)运行近一月后,停机时临界振动数据4月30日,该机因电网调峰转为备用而停机。在机组停机惰走降速
29、过程中,2#轴和l#、2#轴承临界振动值比历史数据有成倍的增加,其振动成分是1倍频,机组停机时的临界振动数据见表4-4。(3)数据分析综合图4一3、表42至表44数据及起动前后运行参数分析,可得出以下分析结论:1)探头所在处的转子跳动值从30m增加至120m,比起动前增大了4倍,反映出高压转子挠曲程度加剧,提示可能已产生转子弯曲。2)从振动频率以及振值随转速变化的情况来看。其病症和转子失衡极为相似。但停机前运行一直很正常,只是在机组停车后再次起动中振动异常,且在并网后一直维持较大振值,缺乏造成转子失衡的理由或转子零部件飞脱的因素,故可排除转子失衡的可能。3)综合二次起动及并网运行一个月后停机惰
30、走振动情况,说明机组在第一次起动时即存在较大的热弯曲,而停车后间隔再次起动,盘车时间缺乏,极易造成转子永久性弯曲。在第一次热态起动时,高压转子的轴及轴承振动急剧增加(转速高达1600rmin时,轴振幅即已超满量程值,即至少已大于400m,说明在第一次起动时,转子存在较大的热弯曲,而停车后再次起动,盘车时间严重缺乏,极易造成转子永久性弯曲。机组起动并网连续运行近一月,其振动一直处于稳定状态。1#、2#轴承和2#轴振幅在热态起动后比历史数据有明显的增大。并且振幅增大的主要原因是一倍频振幅增大。工频振幅的增大反映出转子弯曲程度的增大,振幅的稳定反映出弯曲量的大小根本恒定。查起动后运行近一月的频谱图,
31、除1倍频振动和2#轴处的少量2倍频振动成分外,无其它振动频率成分。少量2倍频振动成分的产生,则分析认为是高压转子弯曲后与中压转子的对中性变差所造成的。中、低压转子各轴承及各轴的振动与历史数据相比根本无变化,反映出故障的发生部位主要是在高压转子。诊断结论尽管该机组高压转子振动仍在良好范围以内,但从各种参数的综合分析来看,均说明高压转子上已发生了转子弯曲故障。而无论是转子弯曲引起机组过临界振动过大或是存在围带损伤等事故隐患,均对该机组平安运行构成极大的威胁。因此,诊断分析的结论是:该机立即进展提早大修,解体查明故障并予以消除。解体大修检查情况:4月4日,该机提早转入大修。经揭缸解体检查证实,高压转
32、子前汽封在距调速级180mm处弯曲,中压转子在19级处弯曲,高压汽封、围带、隔板汽封和中压汽封、隔板汽封及围带均有不同程度的摩擦损伤,其中,中压19级近半圈围带前缘已磨坏,为此,高压转子采取直轴、中压转子采取低速动平衡处理,同时对损伤的围带也进展了相应的处理,经大修处理后高压转子振动重新恢复到优秀标准内。44 不对中分析案例例1:主风机对中不当造成的故障某冶炼厂一台新上的烟机一主风机组于1997年5月中旬投用。机组配置及测点如图44所示。首先,该机组在不带负荷的情况下试运了3天,振幅约50m,5月20日2:05开场带负荷运行,各测点振值均有所上升,尤其是2#测点的振动由原来的55m上升至70m
33、以上,运行至16:45机组发生突发性强振,现场的本特利监测仪表指示振动满量程,同时机组由于光滑油压低而联锁停机。停机后,惰走的时间很短,大约只l2min,停车后盘不动车。电动机增速箱风机烟机654321图44 机组配置及测点图机组事故停机前振动特点如下:1)20日16:54之前,各测点的通频振值根本稳定,其中烟机2#轴承的振动大于其余各测点的振动。20日16:54前后,机组振值突然增大,主要表现为联轴器两侧轴承,即2#、3#轴承振值显著增大,如表44所示。表44强振前后各轴承振动比较注意:2#轴承与3#轴承变化最大,说明最接近故障点。2)20日14:31之前,各测点的振动均以转子工频、2倍频为
34、主,同时存在较小的3、4、5、6等高次谐波分量,2#测点的合成轴心轨迹很不稳定,有时呈香蕉形,有时呈“8字形,图4-4是其中一个时刻的时域波形和合成轴心轨迹(1、2)。部位1#轴承2#轴承3#轴承4#轴承强振前振值26762820强振时振值502327322图4-4 2#测点的合成轴心轨迹图(1倍频、2倍频)a)轴心轨迹b)径向振动波形3)20日14:31时,机组振动状态发生显著变化。从时域波形上看,机组振动发生跳变,其中2#、3#轴承的振动由大变小如,烟机后程度方向由降至,如图4-4所示,而1#与4#的振动则由小变大如烟机前垂直方向由升至,如图4-7所示,说明此时各轴承的载荷分配发生了显著的
35、变化,很有可能是由于联轴器的工作状况改变所致。同时,2#轴承V方向出现很大的0.5成分,并超过工频幅值,H方向除有很大的0.5成分外,还存在突出的78Hz成分及其它一些非整数倍频率分量,如图48所示。烟机前78Hz成分也非常突出。这说明此时机组动静碰摩加剧。图48 2#轴承振动频谱图4)机组运行至20日14:44前后,机组振值突然急剧上升,烟机后V方向和H方向的振值分别由44m、71m上升至143m和232m,其中工频幅值上升最多。且占据绝对优势V方向和H方向工频幅值分别为120m和214m,同时倍频及高次谐波幅值也有不同程度的上升。这说明,此时烟机转子已出现严重的转子不平衡现象。4)开机以来
36、,风机轴向振动一直较大,一般均在80m以上,烟机的轴向振幅也在3040m之间。20日14:44达最大值114m,其频谱以1为主,轴向振动如此之大,这也是很不正常的。不对中故障的特征之一就是引发1X倍频的轴向窜动。频谱图及故障现象故障分析结论综上所述,可得出如下结论:1)机组投用以来,风机与烟机间存在明显不对中现象,且联轴器工作状况不稳定。2)20日14:31左右,一联轴器工作状况发生突变,呈咬死状态,烟机气封与轴套碰摩加剧。其直接原因是对中不良,或联轴器制造缺陷。3)20日14:44,由于烟机气封与轴套开展为不稳定的全周摩擦,产生大量热量,引起气封齿与轴套熔化,导致烟机转子突然严重失衡,振值严
37、重超标。因此分析认为造本钱次事故的主要原因是机组对正曲线确定不当。解体检查情况事故后解体发现:1)烟机前瓦(1#测点)瓦温探头导线破裂;2)副推力瓦有磨损,但主推力瓦正常;3)二级叶轮轮盘装配槽部位的法兰过热,有熔化痕迹及裂纹;4)气封套熔化、严重磨损,熔渣达数公斤之多;4)上气封体拆不下来;4)烟机主风机联轴器咬死,烟机侧有损伤。机组修复后,在8月底烟机进展单机试运时,经测量发现烟机轴承箱中分面向上膨胀,远高于设计给出的膨胀量。而冷态下当时现场找正时烟机比风机反而高,实际风机出口端轴承箱中分面仅上胀,故热态下烟机比风机高了:0.394,从而导致了机组在严重不同轴的情况下运行,加重下联轴器的咬
38、合负荷,引起联轴器互相咬死,烟机发生剧振。例2:复合不对中故障的诊断图4-9 机组简图和测点布置2000年4月上旬某厂催化主风机检修后,开机运行,电动机轴承温度和振值都较正常(振值为9m)。但是,半小时后电动机联轴器端轴承温度持续增加,振值从原 9m一直升到43m,已经超出电动机制造厂出厂标准。2000年4月17日和18日对该机组进展了全面的测试。鉴于故障的发生位置主要在电动机侧,所以测试主要集中在电动机侧。联机后,在正常载荷的情况下,测试结果分别如图4-10图4-14所示,各点的振幅见表4-7。从以上测试结果中可以看出,电动机测点1轴向的振幅偏高,已经超该机组出厂的振动标准小于40m,表现出
39、故障频率主要为工频。同时,从电动机测点2垂直方向的频谱图上不难看出,其2倍频的振幅远高于工频对应的振幅。电动机程度方向的振幅较小,主要是工频成分。比照图4-10、图4-11,联机状态下的轴向振幅是脱机状态下的轴向振幅和2倍,这是角度不对中的特征。测点频谱图 图4-12 测点2#垂直方向频谱图图4-14 测点2#水平方向频谱图图4-13 测点3#垂直方向频谱图图4-14 测点3#水平方向频谱图图412到图414都是在联机状态下,图412中1阶转频的振幅很低,2X频振幅最高,对应的3#点垂直方向图4131X、2X、3X倍频幅值都存在。程度方向2#、3#点主要振动都是1X、2X倍频的振幅图4-14、
40、图4-14。这是不对中的特征。比照图4-12与图4-16,图4-16的主要振动是1倍频的振动,图4-12的主要振动是2倍频的振动。从对图4-10图4-16的综合分析中可以看出:电动机轴和增速齿轮箱输入轴在垂直方向存在着严重的不对中。解体后发现:1)电动机轴和齿轮箱低速轴在垂直方向,相差100m,已大大超过维修标准所要求的限值。2)电动机的轴承室原刷镀层修复的部位发生变形,使轴承室产生了一定的锥度,严重地破坏了原有的配合精度。这说明,在加载运行的初始阶段,电动机轴与其轴承维修时的正确位置并没有被破坏。因此,其壳体轴向的振动并不大。但是,电动机轴和齿轮箱低速轴在垂直方向存在严重的平行不对中,引起的
41、动载荷迫使电动机滚动轴承逐渐分开原始的位置,发生了偏斜。这样,就造成了电动机轴和齿轮箱低速轴之间,又产生了角度不对中的故障。因此,它最终是一种复合型不对中,既包含了平行不对中的特点,又存在角度不对中的特征。44 热变形分析案例汽轮机、高温气体透平机、航空发动机等机器,需要引入高温、高压气体将整个缸体或壳体加热,介是缸体的不均匀的,上缸的温度大于下缸的,反映在转子上是上半侧的热传导量大,下半侧的热传导量小,假如转子在热态下静止不动,则很快会发生弯曲变形。对于空压机而言,由于空气被压缩发热,而缸体上、下的构造并不对称,储热容量相差大,同样也能造成缸体、转子的不均匀热变形。因此,对于这种转子在起动之
42、前必须充分盘车,防止起动后引起过大的振动。例4-4转子热膨胀阶段的弯曲振动某炼油厂催化车间一台离心式空压机,开车后轴振幅逐渐上升,启动约40min,振幅到达90m,往后在操作参数不变状态下,振幅会自动逐渐下降,最后轴振幅稳定在34m左右,这是该机每次开车的振动规律。机器在开车阶段振幅较大的原因,是因为空压机到达额定压力后温度上升,转子的装配零件首先受热膨胀。由于轴上零件(叶轮、轴套、平衡盘、密封套和止推盘等)的轴向接触端面彼此不平行,热膨胀时迫使转轴强迫弯曲,产生不断增大的不平衡振动。往后随着转子温度逐渐趋于均匀,轴也获得充分伸长,消除了轴上装配零件对轴施加的热弯曲应力,因此转子因弯曲产生的不
43、平衡振动就渐渐自动消失。例4-4壳体非均匀膨胀造成的振动某炼油厂主风机启动两个小时,带上负荷后,风机出口侧振值急剧上升,最大达144m,机组振动频谱上,转子工频振动占绝对忧势;铁谱分析亦未发现明显磨损,红外测试说明,主风机外壳温度分布不均匀,外壳上对称位置温度差最大达30。分析认为导致强强振的原因是:风机开机由于负荷上升过快造成壳体热膨胀不均,致使转子与壳体不同心。一旦壳体到达热平衡,振值应会下降。两天后机组振值降至89m一级报警值为90m,恢复正常。以后该机组开机时,注意缓慢提升负荷,再未发生类似情况。图4-17 锅炉引风机示意图44 支承松动分析案例例4-7某发电厂一台大型锅炉引风机。由一
44、台转速840rmin的电动机直联驱动。该机组运转时振动很大,测量结果显示电动机工作很平稳。总振幅不超过s,但在风机上振幅很高,前后轴承在程度和垂直方向上的振幅却很大。AFV=140m,AFH=240m,ARV=87m,ARH=104m。风机的轴向振幅小于40m。频率分析指出,振动频率主要是转速频率成分。这些数据说明,风机振动并不是联轴节不对中或轴发生弯曲,应诊断为转子的不平衡故障。但是对风机振动最大的外侧轴承在程度和垂直方向上的相位进展分析,发现两个方向上的相位是准确地同相的,说明是“定向振动问题,而不是单纯的不平衡。然后对外侧轴承、轴承架和根底各部分位置进展振动测量,检查出轴承架一边的安装螺
45、钉松动了,使整个轴承架以另一边为支点进展摆振。用同样方法检查了内侧轴承架的安装螺钉,也发现有细微松动。当全部安装螺钉被紧固以后,风机的振值就大大下降,达到可承受的程度。例4-8支承松动故障实例某厂一台离心式压缩机,转速为7000rmin,通过齿轮增速器,由一台功率为1470kW,转速为3400rmin的电动机驱动。机组运行中测得电动机和压缩机的振动很小,振幅不超过s,但是齿轮增速器却振动很大,程度方向振幅为s,垂直方向振幅为10mms,振动频率为低速齿轮的转速频率(40Hz),轴向振幅很低。停机后翻开齿轮箱,检查了齿轮和轴承,并没有发现任何问题,疑心是不平衡引起的振动。把低速齿轮送到维修车间进
46、展了平衡和偏摆量检查,在安装过程中又对电动机和齿轮箱进展了重新对中,但是这一切措施对于改善齿轮箱的振动毫无效果。为了对齿轮箱振动作进一步分析,测量程度和垂直方向上的相位,发现两个方向上的相位是准确地同相,显示是一种“定向振动,然后又对齿轮箱壳体安装底脚和底板进展测振和检查,底脚螺钉是紧固的,但从底板的振动形态中发现一边挠曲得很厉害。移去底板,就看到底板挠曲部分下面的水泥浆已经破碎,削弱了该处的支承刚度。解决底板部分松动的处理方法是把混凝土根底进展刮削,在底板下重新浇灌了混凝土,当机组放回到原处安装后,齿轮箱的振幅就下降到s以下。图418 联机运转时地基的振动频谱图例4-9支承松动故障某钢铁公司
47、氧气厂三车间压缩机建成以来长期因振动过大,不能投入消费。该机组由一台2400KW,转速2984r/min的电动机经增速齿轮箱后,压缩机转子为9098r/min。现场调查说明:因迟迟不能投产,厂方已分别对电动机、压缩机转子作过动平衡校正,也对联轴节进展屡次找正、找同心。但仍然未能降低振动。根据调查情况,采用频谱分析技术,期望能从振动成分的频率分布中分析振动的原因。测得厂房大地的根底振动:,振幅4.4mv。测得地基的固有频率:7Hz(10.14mv);二阶频率:19Hz;三阶频率:29Hz;四阶频率:38Hz;测得在联机运转时,地基的振动主频0.14Hz;振幅:110141mv。分析与结论:1振动
48、以低频振动为主要矛盾,地基是0.14Hz;电机是40Hz。两者不一致。2地基振动的振幅141mv(频谱图中远大于电机的振幅42mv。说明地基的振动是主要矛盾。地基偏软,刚度缺乏。但与地基固有频率7Hz相矛盾,因此问题应在电机与地基连接部位。3根据电修厂方面提供的信息:安装后电机垂直振动大于程度振动。这与通常的状态相矛盾,即垂直刚度小于程度刚度,也证明地基存在问题。正常状态是垂直刚度大于程度刚度。4导致地基垂直刚度缺乏的可能原因:1安装垫板与地基的接触面积不够,空洞面积大,导致弹性变形大。2地脚螺丝与地基的联结刚度缺乏。3地脚螺丝直径偏小,刚度缺乏。例4-10离心泵叶轮松动一台悬臂式单级离心泵,
49、运转了几个月后发生了叶轮松动。在泵侧的两个轴承上检测振动信号,经频谱分析,显示有很多旋转频率的谐波成分(见图419),这些很强的谐波预示泵的转子零件存在松动问题。另外,从图中还可以看出,频谱的噪声底线很高,谱线连续说明松动零件对轴施加了一种不稳定的随机性冲击力。图419 离心泵叶轮松动频谱图例4-11 氯气鼓风机转子叶轮松动一台4级离心式氯气鼓风机,转速为2794r/min,由一台3000r/min的电动机用带拖动。这台鼓风机运转时振动很大,到达40mm/s,振动的特点是机器开车后几分钟内振幅增大,但是当整台鼓风机预热几小时以后,振幅又降下来。预热方法是将机壳隔热,并将热空气鼓进风机入口。图4
50、-20所示为开车后30min这段时间内,在鼓风机上测得的振幅与相位随时间的变化曲线。从图中看出,振动的最大峰值出如今开车约4min的时候,随后振幅下降,但在运转2030min后,又开场增大。振动分析说明,鼓风机的旋转频率是引起振动的主要因素。从相位上观察,在试验的30min时间内,转子上的不平衡矢量转动了340,从这故障现象中可以判断叶轮发生了松动。叶轮在轴上虽然用键固定,但是间隙较大,叶轮轮壳内孔只要略微出现一点间隙,就会产生旋转偏心,破坏了预先的平衡状态。由于旋转偏心方向在连续地变化,因此,不平衡矢量的相位也跟着变化。当偏心方向与原先的不平衡方向一致时,振动就增大,反相时振动就减少,这样就
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