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5、变进行更换,将35kv多油开关更换为六氟化硫开关,10kv少油开关进行真空化改造, CD10型操作机构改造为CD17型操作机构,GG-1A配电柜更换为KZN1-12型中置柜,将基本解决用电卡口,达到改善电能质量和提高供电可考率的目的。 关键词:中低压 配电网 主变改造 开关改造 1 引言 根据黄电传[2002]30号文件《关于申报农网二期建设与改造工程高压项目的通知》精神,结合我局编制的《湖北省黄州区第二期农网建设与改造工程项目计划》,堵城35kv变电站、白潭湖10kv开关站站内改造部分遗漏,特此作报告说明。 1.1 编制依据 一九九六年八月,黄冈电力勘测设计院编制的《黄
6、州城市电力网改造与建设发展“九五”及2010年规划》。 一九九九年四月,由黄冈电力勘测设计院及黄州供电分局共同编制的《湖北省黄州电网建设(改造)项目可行性报告》。 二零零一年三月,《黄冈供电局关于编制“十五”降损节能规划的通知》。 二零零二年元月,由黄州区计划委员会、黄州区物价局、黄州供电分局共同编制的《湖北省黄州区第二期电网建设与改造工程项目可行性报告》。 1.2 编制的指导思想和主要原则 电网建设与改造计划总指导思想是:在各级政府的领导下,抓紧电网建设,保质保量完成电网改造任务;抓紧实施降损节能计划,结合我局电力电网的实际情况,采取切实可行的建设与改造措施,减少电能损耗,大
7、大提高供电可靠性,切实改善黄州区电压质量,为经济建设提供保障。 电网建设与改造计划实施的主要原则是:电力工业的发展与电网建设和改造相结合,规范用电秩序,加强电力管理市场和改善服务相对合;做到在地方政府的监督下,统一规划,合理布局,逐步完善电网结构。 2 电网基本现状分析 我区电网于70年代初形成起来的,由于资金紧缺,电网规划建设与城市电网规划没有配套,导致布局不合理。近两年电网建设与改造虽然有所改变,但由于资金的不足,只是对10KV配电线路和部分高能耗配电变压器和低压线路进行了改造,并没有解决根本问题,特别是高压方面,高能耗变压器还在运行,致使供电可靠性和电能质量较低,电能网络损耗
8、高居不下。 220千伏 黄州城区现有一座220千伏路口变电站,主变容量2×12万千伏安,变比为220/110/10千伏,装设有无功补偿装置28800千乏。该变电站的220千伏电力分别来自阳逻电厂、黄石石板路220千伏变电站和天堂抽水蓄能变电站(其中:阳路线59.985公里,板路线55.452公里,天路线113公里)。110千伏电力主要供应黄州、团风、浠水、罗田四个县区的全部或部分负荷,其中对黄州区的供电量占该变电站年供电量的74.2%(2001年),10千伏电力全部供应路口镇和陶店乡(黄州供电分局所辖供电区域)。 110千伏 黄州区境内现有四座110千伏变电站,主变容量共计14.85
9、万千伏安。 其中位于黄州科技开发区的新港变电站电压等级110/35/10千伏,主变容量2×2万千伏安,有载调压型,35千伏电力供应黄冈市制药厂、黄冈电力制杆厂和南湖农场,10千伏电力供应开发区。 位于城内的黄州变电站电压等级为110/10千伏,两台主变均已经改造为有载调压型,二台主变容量分别为3.15万千伏安和2.5万千伏安,10千伏电力全部供应黄州城区。 位于火车站经济开发区的杨鹰岭变电站电压等级为110/35/10千伏,一台主变为有载调压型,主变容量1X2万千伏安,10千伏电力供应火车站经济开发区、陈策楼镇及黄州火车站等。 位于城内的城北变电站电压等级为110/10千伏,两台
10、主变均为有载调压型,主变容量2X1.6万千伏安,10千伏电力供应黄州城北及城区结合部分的禹王办事处等。 另外,开发区内有110千伏直配用户一家(黄州铝厂),主变容量3.834万千伏安。 目前,黄州区境内已有110千伏线路四回,总长度为17.16公里。其中路口变—黄州变一回,LGJ—185/6.1kM;路口变—新港变一回,LGJ—185/4.78kM;路口变—铝厂变二回,LGJ—185/3.18kM,LGJ—150/3.1kM。 35千伏 黄州区境内有35千伏直配用户三家,主变容量共计4550千伏安(其中黄冈电力制杆厂变为1000+400千伏安,黄冈制药厂变为1×3150千伏安),35
11、千伏电排站(白潭湖电排站)一座,主变容量1×3200千伏安。 区内有35千伏变电站三座:堵城35千伏变电站,主变容量5200千伏安;南湖35千伏变电站,主变容量1000千伏安;陶店35千伏变电站,主变容量5150千伏安。其中堵城、南湖变电站均未装设无功补偿设备。 35千伏线路共计37.383公里。其中新港变—制杆厂一回,4.5公里;新港变—制药厂一回,3.25公里;新港变—南湖一回,3.4公里;乌龙变—堵城变一回,12.213公里;制杆厂T接白潭湖电排站一回,1.06公里;回龙变—陶店变一回,12.96公里。 10千伏 截止2001年底,共有10KV开关站二座,即白潭湖开关站和黄州开
12、关站;10KV配电线路47条次,其中用户专线5条,配电线路为452.229KM;辖区内10KV配电变压器1143台,其中公变71台, 变压器总容量为155357KVA,其中公变容量为14770KVA; 经过第一期和第二期电网改造基本上解决了大部分变电站高能耗变压器及质量差等问题,但是由于资金不足,我局堵城35KV变电站未列入改造计划,导致堵城供电区域电压质量差,网损大。以2002年4月15日黄州供电分局线损理论计算结果可知堵城变电站供电区域线损最高17.585%(整个黄州区理论线损为7.199%),其中主网线损为4.88%(整个黄州区主网线损为2.01%),由此可见堵城变电站改造是十分必要的
13、白潭湖开关站配网及低压台区改造在第一、第二期电网改造中已经包括,但是该开关站站内部分改造,由于资金问题没有列入改造计划,无法满足“无人值班”要求,正在运行的设备可靠性差,导致该供电区域电压质量差,无法达到新城区(白潭湖供电区域为黄冈市规划新城区,黄州区委、政府等重要党政部门已经陆续开始搬迁自行城区)对供电可靠性的要求,因此对该站进行改造也十分必要。 3 负荷与用、供售电量分布概况及分类的发展 3.1 “九五”期间主要技术经济指标完成情况分析 1995年供电量14915万KW.H,比计划增长237.13万KW.H,增幅为1.58%,基本实现供售电量同步增长。 1997年(这年我局
14、与团风局机构分设)供电量为14918万KW.H,增长323.17万KW.H,增幅为2.16%,供售电量在黄冈地改市的过程,供电量有明显持续的在增长。 1999年供电量为16118万KW.H,增长758.72万KW.H,增幅为4.70%,这年供售电量增幅较大,除了城市化进程加快,新增主要为工业用户和非普通工业用电,还有农排,也由于排涝增长了许多。 2000年供电量18193万KW.H,比计划增长797.92万KW.H,增幅为4.38%,主要是由于部分干线卡口问题得到解决,使供电可靠性提高,为电量增长提供了物质保证。 2001年供电量19201万KW.H时,比计划增长525万KW.H,增幅为
15、2.70%,主要是由于电网改造进一步进行,对于重要用户、重要地段线路实现双回路电源,提高了供电可靠性。 供电量的分布情况: 单位:万KW.H 年份 1995 1997 1999 2000 2001 电量 比 例 电量 比例 电量 比例 电量 比例 电量 比例 供电量 14915 100% 14918 100% 16118 100% 18193 100% 19201 100% 生活 6055 40.60% 5842 39.17% 6058 37.59% 7036 38.67% 7759 40.41% 非居民
16、 1373 9.21 % 1234 8.27% 1373 8.52% 1358 7.46% 1687 8.79% 非重工业 1717 11.51 % 1926 12.91% 1717 10.65% 1778 9.77% 1951 10.16% 大工业 3743 25.10% 3529 23.66% 3943 24.46% 4740 26.05% 4820 25.10% 农业生产 152 1.02 % 226 1.52% 152 0.94% 151 0.83% 175 0.91% 农
17、排 1764 11.83 % 1535 10.29% 1764 10.94% 1754 9.64% 894 4.66% 商业 111 0.74 % 623 4.18% 1111 6.89% 1376 7.56% 1915 9.97% 由上表可知随着黄州区经济的发展,供电量基本上是以5%的平均速度在稳步上升,同时居民生活用电、工业用电始终占比例比较大,是电量的增长点。因此对于电网进行改造,提高主变及高压开关的可靠性是十分必要的。 3.2 电网运营技术、经济性能指标现状 黄州电网形成年度早,在第一期电网改造过程中对部分配网进行改
18、造,取得了一定成效,通过对黄州电网急待改造的地方进行了改造,在提高电压合格率、供电可靠性及降低线路损耗等方面取得较好效果,下面将近五年来黄州电网线损率、电压合格率、供电可靠率完成情况见下表: 指 标 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 线损率(%) 7.96 7.5 6.20 6.82 6.67 6.92 6.55 电压合格率(%) 全区 91.15 92.75 93.43 94.33 96.4 96.4 96.4 专用变用户 91.56 92.86 94.70 95.80 96
19、86 96.86 96.86 公用变用户 91.35 93.06 93.90 95.20 96.36 96.36 96.36 供电可靠率(%) RS1 97.46 98.84 99.494 99.664 99.805 99.805 99.805 RS3 97.85 98.97 99.704 99.801 99.807 99.807 99.807 由上表可知,通过电网改造线损率在逐年下降,但是还是没有达到规定的要求,主要是电网中部分高能耗变压器没有进行更换,导致损耗较高。 3.3 “十五”期间电量预测表(单位:万KW.H) 年
20、份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 电量 19700 20700 21700 22700 23700 生活 7960.77 8364.87 8768.97 9173.07 9577.17 非居民 1731.63 1819.53 1907.43 1995.33 2083.23 非重工业 2001.52 2103.12 2204.72 2306.32 2407.92 大工业 4944.7 5195.7 5446.7 5697.7 5948.7 农业生产 179.27 188.37 197.47
21、 206.57 215.67 农排 918.02 964.62 1011.22 1057.82 1104.42 商业 1964.09 2063.79 2163.49 2263.19 2362.89 4 第二期电网建设改造工程所需资金及其产生效益 由于国家有关政策调整以及由于一期资金不足等问题造成部分高压工程没有列入改造计划,导致部分高能耗主变及性能较差的高压开关还在主网中运行,危机主网运行安全,主要有以下几个方面的问题: 4.1 堵城35KV变电站改造工程 4.1.1 现状:堵城变电站于1995年已经进行了无人值班变电站改造,已经具备了
22、遥信、遥测、遥控”功能,但是由于第一期网改资金不足,没有达到“遥调”功能,同时二台主变均为高能耗变压器,4台35KV开关均为多油开关,11台10KV开关均为少油开关,同时该站没有配备无功补偿装置。 堵城变电站现有主变二台。堵城1#主变型号为SG-3200KVA,该台变压器为1984年由浠水变压器厂生产并且在三台河变电站投入运行,后因为三台河变电站的拆除该变压器调整到堵城变电站,由于该变压器运行异常在2000年元月对该变压器进行了吊芯大修;堵城2#主变型号为SG-2000KVA,该台变压器为1990年由浠水变压器厂生产并且于1993在堵城变电站投入运行,由于该变压器运行存在异常响声在2000
23、年5月对该变压器进行了吊芯大修; 堵城变电站现有4台35KV多油开关,型号均为DW35-630A,由景德镇开关厂于1990年生产,并于1993年投入运行; 堵城变电站现有11台少油开关,开关操作机构为CD-10弹簧储能型; 4.1.2 工程改造的必要性:堵城镇35KV变电站始建于八十年代末期 ,主要担负着堵城镇16个村的供电任务,目前该变电站两台主变均为无载调压高能耗变压器,且没有安装无功补偿装置,调压手段落后,无功补偿不足,电压合格率达不到要求,造成此供电区域居民电压质量较差,线损居高不下,在负荷高峰期电压偏低,虽然是经过改造的地方电压有时只有180V左右,而在负荷低谷时,电压又偏高
24、导致部分电器不能正常工作,甚至被损坏,尤其是防汛、抗旱期间,担负着叶路州排捞抗旱任务的堵城叶路大闸泵站因为该供电区域电压质量过低,造成电机不能正常运行,影响防汛抗旱工作。因此对两台主变进行更换和加装10KV无功补偿装置是十分必要的; 同时堵城变电站现在运行的4台35KV开关均为多油开关,10KV开关为少油开关,10KV操作机构为CD10型,无法满足开关可靠性运行要求,因此将35KV多油开关更换为高性能、分断能力高的六氟化硫开关,将10KV少油开关进行真空化改造,同时将原来CD10型操作机构改造为CD17型操作机构,全面提高堵城站设备的运行水平是十分必要的。 4.1.3 改造规模
25、将两台主变更换为有载调压型节能变压器,须资金为50万元;加装10KV 600KVAR+300KVAR的无功补偿柜二台,分别装在10KV一、二段母线上,改造资金为30万元,原型号为DW1-35多油开关更换为ZW8-40.5型35KV真空开关,改造资金为45万;将堵城变电站原来11台10KV少油开关进行真空化改造,同时更换操作机构需改造资金35万元。 4.1.4 改造效益: 通过对堵城变两台主变进行更换,每年可节约供电损失20万KW.H,可增加供电收入8万元左右;通过加装无功补偿装置,改善调压手段,每年可降低线损电量30万KW.H,可增加供电收入12万元左右,同时用户端电压水平得到了改善和提
26、高,通过35KV侧及10KV开关进行改造,全面提高设备的运行水平。 4.2 白潭湖开关站改造工程 4.2.1 现状:白潭湖开关站始建于1993年,于1994年投产。由于当时集资办电资金限制,导致该开关站设备厂家较杂,设备运行水平低下。目前该站二次集控屏由江西平江生产,现有14面10KV开关柜由原来老三台河变电站拆旧后改造投入运行,型号均为GG-1A; 4.2.2 工程改造的必要性:白潭湖开关站始建于八十末期,是黄州城区与农村交接的一个枢纽开关站,由于该站现行运行的继电保护现已老化,通过近几年的运行情况来看,达不到保护装置快速性、灵敏性、可靠性、选择性的要求,危及电网安全运行。并且
27、该站采用的是江西平江生产的技术不成熟的集控屏,二次部分检修及仪表检修非常不方面,因此对该站二次部分改造是十分必要的;同时该站目前使用的是GG-1A配电柜,CD10机构与开关的配合上明显存在问题,经常发生因为操作机构故障而导致无法正常停送电现象,延误施工及事故处理时间,无法满足供电可靠性的要求。因此将该站10KV配电柜更换为目前技术比较领先的XGN-12型配电柜,全面提高设备运行水平,提高该供电区域供电可靠性,真正发挥枢纽开关站的作用是十分必要的; 4.2.3 改造规模:将白潭湖开关站的二次保护部分由常规的电磁型改造为具备无人值班综合自动化型,加装二次屏4面,通讯通道为光纤,需要改造资金80
28、万元;将白潭湖开关站14台GG-1A配电柜更换为型号为XGN-12型配电柜,100万元。 4.2.4 改造效益:通过对白潭湖开关站进行一、二次部分改造,可提高其保护装置的灵敏性、可靠性,实现“无人值班”,为路口新城区的经济打好基础。 总之,随着农村经济的不断发展,农民生活水平的进一步提高,农村电气化普及率越来越大,农村势必会掀起用电高潮,而堵城变电站、白潭湖开关站的改造,为解决当前供电卡口、电压质量低、线损居高不下的问题相当有效,为促进当地农村经济的发展创造先决条件。 参考文献: 1.《黄州城市电力网改造与建设发展“九五”及2010年规划》,黄冈电力勘测设计院编制,1996年
29、 2.《湖北省黄州电网建设(改造)项目可行性报告》,黄冈电力勘测设计院及黄州供电分局共同编制,1999年。 3.《湖北省黄州区第二期电网建设与改造工程项目可行性报告》,黄州区计划委员会、黄州区物价局、黄州供电分局共同编制,2002年。 作者简介:李新民,男,1997年6月毕业于武汉水利电力大学水利水电动力工程专业,同年7月参加工作,1998年8月具备助理工程师资格,工作后主要从事城市中低压配电网络设计工作,现为黄冈供电局黄州供电分局电网改造办公室副主任。 成稿日期:2002年2月 戚钧捞印乐定淤拨矾妖春菩刷既摄眩路蝎迂圣敖梅剑充卞狡
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