1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,集控三值二单元,2007年,QC,成果报告,保证,220,MW,机组滑参数启动经济性的措施,一、小组概况,1,、小组名称:集控,三值二单元,QC,小组,2,、成立日期:,2007年8月16,日,3,、注册日期:,2007年8月10,日,4,、注册号:,GDJYFD-07-2007,5、,小组类型:现场型,6,、活动时间:,2007年1月2007年12,月,7,、攻关课题:,保证,220,MW,机组滑参数启动经济性的措施,8,、小组成员:见下表,姓名,性别,年龄,文化程度,职务,/,职称,组内分工,金 强,
2、男,36,中专,值长,/,技师,方案指导,方案论证,冒永海,男,34,中技,单元长,/,技师,方案指导,方案论证,高红光,男,34,中技,主值,/,技师,资料收集,徐红帆,男,35,中专,副值,/,锅炉高级工,资料收集,黎全宝,男,35,中技,主值,/,技师,实施,汪文林,男,34,大专,副值,/,锅炉高级工,实施,董湘飞,男,37,中技,副值,实施,刘学成,男,35,中技,巡检,/,锅炉高级工,实施,P,阶段:计划阶段,二,.,选题理由,(,P1,),1、,机组启动过程的安全、经济对公司年度经营目标影响较大,(,1,)机组启动过程中,各辅机都在低负荷下运行,效率低。,(,2,)机组启动过程中
3、各辅机耗电造成厂用电率增大。,(,3,)启动中存在疏水、排汽、换水、放水等各项汽水损失,(,4,)机组启动过程中,燃油时间较长,耗油量大,燃料成本增大。,(,5,)降低发电成本,是提高企业效益的根本,是完成年度经营目标的保证。,2,、,机组启动次数分析,(,1,)公司每台机组每年安排两次小修,四台机组每年启动,8,次;(,2,)电力市场变化莫测,夏季丰水季节,公司机组经常停机备用。当电网中发生运行机组事故跳闸、环境温度高空调负荷量大、甘肃外送电量增大等因素时,要求机组启动。近两年都在,34,次(,3,)机组发生非停后启动。按,0.5次/,年估算,有两次。公司四台,220,MW,机组,每年启停次
4、数在,12,次以上。,三、活动目标,:(,P2),经过初步的讨论与分析,本,QC,小组确定的活动目标如下:,1.,搜集,#1、3,机组,C,级检修后机组启动资料。,2,、总结机组启动过程中如何降低厂用电率,汽水损失,燃油消耗,为今后机组启动做出指导,3,、将活动结果上报部门进行推广。,D,阶段:实施阶段,四、,保证,220,MW,机组滑参数启动经济性的措施,(,D1),(,一),220(200),MW,机组,冷态:缸温(,150,以下):,启动时间段,:,1,、从接到启动命令开始计算,到锅炉开始上水,2,小时,2,、锅炉上水到上水结束,底部加热投正常 冬季,4.5,小时,其他季节,3.5,小时
5、3,、锅炉汽包加热到,100,冬季,5,小时,其他季节,4,小时,4,、点火到冲转:联合启动方式:,、锅炉点火到冲转参数,2,小时,、冲转到并网,2.5,小时,、并网到带满负荷,6,小时(如机组做超速试验,增加,34,小时左右),(二)、,3月30日#1,机组启动过程概述,经济启动模式节约厂用电定性分析。,3月30日8:25,,锅炉上水顶压至,6.0,MW,,受热面检漏;,16:40,锅炉放水至正常水位,投入底部加热;,20:00,启动甲吸低速、乙送风机,锅炉点火;,21:50,汽轮机冲转;,22:35 1000,r/min,中速暖机;,3月31日0.04 3000,r/min,定速;,0:
6、16,并网;,3:30,解列做超速试验;,4:30,第二次并网,启动乙吸低速,甲乙一次风机,,A,磨煤机;,5:45,负荷,100,MW,,启动甲送风机,另一台给水泵,,B,磨煤机,完成吸风机高低速切换;,7:35,全撤油投电除尘,负荷至,160,MW。,启动耗油,78.5,T,,燃油定额为,57,T(,冷态),18,T(,超速试验),75,T。,从20:00,点火启动到,5:45,所有,6,kv,转机正常运行方式,主要辅机厂用电量。,20:004:30,,历时,8.5,小时,给水泵、循环泵、凝结泵各一台,吸风机低速、送风机一台,厂用电量为:,(3200+1400+430+1050+710,)
7、8.583215,KWH。4:305:45,,历时,1.25,小时,又启动乙吸低速,厂用电量为(,3200+1400+430+1050+710*2,)*,1.259375,KWH。,合计厂用电量,92590,KWH。,按照以往辅机启动方式主要辅机厂用电量为(,3200+1400*3+430+1050*2,)*,9.7596817.5,KWH,辅机节能启动过程中节约厂用电,96817.5-92590,4227.5,KWH。,考虑到辅机运行时电压、电流总是偏离实际值,所以实际节约的厂用电要比额定功率叠加而来的要少。但是,合理安排,6,KV,转机的启动时间,可实现降低厂用电率,提高机组经济性的目
8、的。,#1,机组启动过程中有以下几个问题:,1,、从投油点火到撤油至油枪只剩最后一支时,炉内燃烧状况很差。油枪火焰外部呈雪片状,黑烟、黑条多,燃烧不完全。,2,、投粉后,火焰暗红色,升温,升压缓慢。,3、#1,炉二次风预热器漏风率超标,单台送风机明显出力不足,其风量维持,45,支油枪都困难。,4,、机组并网时,顺控并网执行至第,10,项时终止,原因是机组增容改造后,转子电压和励磁电流的空载值未改变,不匹配。,5、20,MW,负荷暖机时间延长,以前是,23,小时,现在是,34,小时。增加,1,小时,至少多耗油,8,T。#3,机组启动过程:,4月27日6:30,启动甲吸低速,乙送风机,点火;,8:
9、37,冲转;,10:50,并网,20,MW,负荷低负荷暖机;,14:15,解列做超速试验;,14:33,重新并网,启动乙吸低速、甲乙一次风机,,A,磨煤机,开始加负荷,,17:00,启动甲送、,B,磨,完成吸风机高低速切换,撤油。开机耗油,75.48,T。,启动过程中高压胀差偏大、,#6,瓦振动大,全厂负荷曲线限制影响加负荷速度,其余一切正常。经济启动方式节约厂用电量再不统计。,五、,保证,200(220),MW,机组冷态滑参数启动经济性的措施,(,D2),1、,厂用电率,(,1,)严格执行,机组启动辅机运行方式,锅炉投加热时启动火检风机;,投盘车,启动润滑油泵、空氢侧密封油泵,防爆风机,排烟
10、风机;氢压,0.1,MPa,以上启动水冷泵,合理安排循环泵、凝结泵、给水泵的启动时间,力求紧凑;,单台吸风机低速、单台送风机点火;投粉前启动另一台吸风机低速;,100,MW,负荷,吸风机高低速切换,根据送风机出力情况决定是否启动送风机;,130,MW,负荷启动第二台给水泵。,根据发电机风温启动氢冷泵等。,(,2,)合理利用给水管道,减少节流损失;负荷,60,MW,,锅炉给水由大旁路切换至主给水管道运行;(,3,)调整汽包水位,使给水流量和蒸汽流量匹配,减小给水泵再循环开启时间。给水泵电动再循环联关后,要检查其严密性,否则通知检修或关闭手动再循环门;(,4,)锅炉点火期间,合理配风,避免全开,#
11、1、2、3、7,风门。造成送风不足。(,5,)机组人员要了解机组特性,主要是那些参数变化会引起胀差、振动的变化。要掌握胀差、振动的调整方法,防止因胀差振动大影响加负荷速度。,不当。,在加负荷过程中,如任意一个轴承振动有明显增大,但增大值未超过,0.05,mm,,应停止加负荷,在该负荷下暖机,30,分钟。全面检查机组,消除振动原因。如振动不消除时,可降低负荷,2030,MW,,再运行,30,分钟,振动正常后,方可重新增加负荷,并对振动加强监视。氢压,风温,油温,有、无功负荷,内冷水温等参数对振动都有影响,要掌握其变化特性。尤其是,#3、4,机。,胀差正值升高较快时,应停止升温升压,延长暖机时间。
12、根据汽缸金属温差,适当加大汽缸夹层、法兰加热装置进汽量,并采取适当降低轴封供汽温度(轴封减温减压器投入时),提高轴封加热器真空,将轴封一挡泄汽倒至,#6,低加等措施,使胀差控制在正常范围内。出现负胀差时调整方法和以上相反。,(,6,)参数匹配,启动各阶段时间紧凑合理,尽快把机组负荷带到额定值。启动前值长下发时间、负荷、压力、温度对应表,机组人员认真执行。(,7,)检修部启动配合人员能及时消除缺陷,缩短缺陷延误时间。发电部后备监护可以在重要决策、重要技术指导上提供建议,。,2,、汽水损失;,(,1,)合理安排塔池进水时间。达到减少蒸发损失,又不影响循环泵启动。进水前可先开启本机冷却水回水至循环泵
13、入口碟阀,缓慢注水;(,2,)锅炉、除氧器上水前,放尽疏水箱不合格的回收水,要彻底冲洗,510,分钟。除氧器上水前要冲洗,1020,分钟;(,3,)锅炉上水时选择合理的上水方式,水质合格,水温与汽包壁温差,50,,上水时间冬季,45,小时,夏季,23,小时,水温与汽包壁温一致时不受限制。汽包壁温,90,为热炉,,90,为冷炉。汽包上下壁温差,40,;水位计可靠;上水前冷态记录各部膨胀指示。冷炉上水:疏水泵底部上水;受热面检修后:疏水泵过热器反冲洗上水,冬季为保证锅炉启动过程中的安全,防止过热器反冲洗上水后,蛇行管中存水不能放尽,启动过程中形成水塞,优先选择底部上水。热炉上水:疏水泵先上至除氧器
14、加热至高于汽包壁温,50,,通过给水泵经给水管道上水。疏水泵省煤器上水多用于省煤器检修后上水捡漏,是底部上水的组成部分。,(4,)锅炉换水。上水至正常水位,1020,min,后,依次开启集中下降管放水、定排放水,每支路冲洗,1,分钟,通知化学化验水质。(,5,)严格执行汽水监督要求,启动过程中各类水硬度小于,5,mol/L。,禁止水质不合格,赶进度启动。(,6,)启动换水。锅炉定排时,保证一次全开,用二次控制开度排污,低压阶段可增大二次门开度和适当延长排污时间。每个循环回路轮流排污。禁止开启一组排污门长时间换水。凝结水换水一是开启凝汽器汽侧放水,彻底换水,监视凝结泵运行情况;二是,#5,甲事
15、故放水。启动初期换水很重要,可以减少对放水门的冲刷,防止放水门内漏。因此一定根据化学要求认真换水。(,7,)取样冷却水、内冷水换水,建议采用放低水位补水换水的方式。溢流换水时间长,换水量大,效果不明显。降水位换水要保证取样冷却泵和水冷泵正常运行。,(8,)疏水回收。主汽压力,0.150.25,MPa,,关闭锅炉过热器疏水;再热器压力,0.1,MPa,,关闭锅炉再热器疏水;低加随机启动,负荷,50,MW,以上,启动,#7、8,低加疏水泵;负荷,50,MW,,可以暖投高加汽侧,,100,MW,负荷时高加投入正常,高加疏水回收至除氧器;主闸门前后、一级旁路前、再热热段疏水排大气无水及时关闭;主汽温度
16、400,,全关机侧所有疏水。疏水门关闭一段时间后,要检查其严密性,有内漏缺陷联系检修处理。(,9,)关注定排扩容器、排氧门等排汽情况,及时分析调整。保证连排正常水位运行。(,10,)保证主再热蒸汽压力、辅汽压力,各加热器汽水侧压力正常,防止安全门动作排汽。(,11,)每天分析除盐水耗,异常增大要找准原因。(,12,)做好汽水品质监督工作,及时分析调整。(,13,)原水系统合理调度,努力降低原水单耗。避免塔池、蓄水池、冲灰水池溢流;执行定期放渣卸灰制度,控制冲渣水用量;保证供水管压力稳定。(,14,)停机后的防腐工作很重要。停机前由技术部决定是否加十三氨;打闸后开启再热器疏水,高、低加汽水侧放
17、水,自然烘干防腐;锅炉上水后如果做顶压试验,必须加氨、联氨防腐。只要做好停机后防腐,启动前各水质硬度不大于,5,mol/L,,启动过程中按要求定排和凝结水换水,启动耗水定能控制在,1200,T,以下。,3,、启动耗油,(,1,)上水后及早投入汽包及水冷壁下联箱加热系统,建立无火启动,提高炉膛温度。(,2,)点火前吹扫油枪,清洗油枪是保证油枪良好雾化,稳定燃烧的重要环节。(,3,)锅炉点火首先点燃一支油枪,合理配风,着火稳定后,再对角投入另一支油枪。禁止一次点燃多支油枪。调整炉前油系统油压,2.52.9,MPa,,油温,90100,。(,4,)加强监视油枪着火情况,发现雾化不好,火焰中有线条,呈
18、雪片时及时解列通知检修处理。油枪灭火及时解列。(,5,)点火前,4,米水封关闭投入正常,关闭看火孔、检查门,防止大量冷空气漏入,降低炉膛温度,减弱燃烧。(,6,)控制,0.020.05,MPa/min、11.5/min,的升压升温速度。通过增减油枪和调整燃油压力控制燃料量的手段控制升压速度。注意燃油压力降低或影响油枪雾化,勤观察着火情况。,(7,)协调好各阶段的主要工作,防止启动拖延。机组启动中检修配合人员、发电部后备监护必须到场坚守职责。(,8,)单台送风机运行,要控制好一二三级燃烬风开度,防止油枪着火风量不足,造成着火不稳定或燃烧不完全。,(,9,)冲转、并网、超速试验等主要操作要落实到人
19、避免延误加负荷。(,10,)启动中,A,磨上发热量高的优质煤,负荷,100,MW,,吸风机高低速切换后,撤油投电除尘。撤油前一定要观察燃烧,分析各参数,禁止盲目节油出现锅炉灭火的不安全情况。(,11,)投油点火时的配风原则:二次风角压,0.50.8,kpa,,炉膛负压,-20-40,pa,,投下层枪时,#10,风门开至,70100,,,#9,风门,1030,,投上层枪时,#6,风门,#10,风门开至,70100,,,#5,风门,1030,,点火初期投那个角配那个角的风,随着炉膛温度升高,油枪着火稳定后,要保证四个角配风情况一致,以建立切圆燃烧,良好的炉内动力工况。,截至,10,月份以前机组启
20、动耗油汇总表,日期,机组,耗油(,T),3月30,日,#1,机小修后启动,76.5,4月27,日,#3,机组小修后启动,75.48,6月5,日,#4,机组启动,67.32,6月30,日,#3,机组启动,46.92,8月25,日,#3,机启动,36,9月3,日,#2,机消缺后启动,23.46,9月25,日,#1,机启动,49.98,重点环节,1,、辅机节能启动,要根据各机组辅机实际情况而定。特别是送风机第二台送风机的启动,不能模式化。当送风量不足影响燃烧时必须及时启动。,2,、停机后的防腐,顶压试验时加氨和联氨,上水冲洗,水质超标不盲目启动,启动过程中按规定换水,合理回收疏水是控制启动水耗途径。
21、3,、点火前投加热,炉水温度小于,104,禁止点火,点火前做好油枪吹扫和清洗工作,点火后经常观察燃烧,合理配风,注意关闭各孔、门、投入水封水,提高炉膛温度,协调好机组启动各阶段的工作,尽快带负荷时启动节油的关键,。,C,阶段:检查阶段,六、措施执行效果检查,(,C1),1、,通过对措施的执行检查,小组成员能够严格执行各项措施;,2,、各机组主要岗位人员操作技术显著提高;,3,、机组启动过程中的节能意识增强;,4,、启动换水能够按时、正确进行。机组启动后,24,小时内,各项汽水指标能够合格;,5、5,月份开始,机组启动耗油明显减少;,6,、运行人员熟练掌握,6,KV,辅机的启动顺序;,7,、培
22、养全员节能经济运行意识。,A,阶段:总结阶段,七、取得成果,(,A1),(,1),通过本次,QC,小组活动,小组成员学习了,TQC,的基本理论和工作方法,体会到,PDCA,循环是小组活动的有效工作方法,在实际应用中进一步加深理解,有效指导工作。,(,2),QC,小组活动中,小组成员团结协作,优质高效地完成了任务,加强团队意识。,(,3,)将成果用于生产实践,取得了较好的效果,,2007,年后半年机组启动耗油显著降低。,八、今后打算,(,A2),1、,节能经济运行是一个长久的课题。本次,QC,活动对机组启动过程中的厂用电率、燃油消耗,汽水损失的控制提出措施。由于小组成员水平有限,有些措施和建议不够完善,在以后的工作中继续总结提炼。,2,、本小组在今后的工作中,继续结合现场实际选题,从安全经济的角度出发,解决问题。,3,、学习成功的,QC,活动范例,提高活动水平。,集控三值二单元,QC,小组,2007-11-1,谢谢!,






