1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,光宝,力,信,GA08,生产线,线,平衡改善,实习生:薛庚庚,第一章:GA08生产线概述,第二章:GA08生产线工艺流程图,第三章:GA08生产线瓶颈分析,第四章:针对GA08生产线的瓶颈改善,目 录,第一章:GA08生产线概述,GA05生产线生产PL9042TL,该流水线 总共有34台机器,13道工序。其中,绕线的机器分为两种,一种为自动绕线,有2台分别为N1,N4绕线。另一种为半自动绕线,有23台,分别为N2,N3绕线。2台包胶布,2台耐压测试,3台半成品测试,1台焊锡,1台点胶。,图1,绕N1与N4为1人
2、绕N2共有9人,,4,个新员工,5个老员工。,绕N3共有6人,2个新员工,4个老员工。,装铁芯有2人,1个新员工,1个老员工。,包胶布1人。,上外壳压线头 2人。,耐压测试2人。,上夹子半成品测试1人。,点胶2人。,焊锡1人。,该工序总共有35人。,实到31人,第一章:GA08生产线概述,图2,第二章:GA08生产线工艺流程图,GA08工位图,图3,第二章:GA08生产线工艺流程图,GA08工艺流程图,N1绕线,N2绕线,N3绕线,N4绕线,装铁芯,N4贴胶布,端头焊锡,贴胶布,固定铁芯,装壳子,压线头,线头焊锡,耐压测试,上夹子,半成品测试,点胶,图4,第三章:GA08生产线瓶颈分析,阶
3、段,1,:数据,阶段,2,:瓶颈,阶段,3,:线平衡率,前期数据的采集,前期数据的整理,分析瓶颈工位,瓶颈的时间,当前性平衡率,当前性平衡率柱状图,第三章:GA08生产线瓶颈分析,1:前期数据的采集,表1,数据,第三章:GA08生产线瓶颈分析,2:前期数据的整理,NO,流程,人数,单个平均时间,1,N1N4绕线,1,3.04,2,N2绕线,9,2.87,3,N3绕线,6,4.98,4,N4贴胶布,2,3.90,5,装铁芯,3,3.27,6,包胶布固定铁芯,1,3.83,7,上外壳 压线头,2,7.12,8,端头焊锡,1,4.03,9,线头焊锡,1,4.23,10,耐压测试,2,3.86,11,
4、上夹子,半成品测试,1,5.39,12,点胶,2,3.04,表2,数据,第三章:GA08生产线瓶颈分析,1:瓶颈所在工位,图5,瓶颈,NO,流程,人数,单个平均时间,1,N1N4绕线,1,3.04,2,N2绕线,9,2.87,3,N3绕线,6,4.98,4,N4贴胶布,2,3.90,5,装铁芯,3,3.27,6,包胶布固定铁芯,1,3.83,7,上外壳 压线头,2,7.12,8,端头焊锡,1,4.03,9,线头焊锡,1,4.23,10,耐压测试,2,3.86,11,上夹子,半成品测试,1,5.39,12,点胶,2,3.04,2:瓶颈的时间,第三章:GA08生产线瓶颈分析,亲;我是,瓶颈哦!,表
5、3,瓶颈,第三章:GA08生产线瓶颈分析,流程,单个平均时间,N1N4绕线,3.04,N2绕线,2.87,N3绕线,4.98,N4贴胶布,3.90,装铁芯,3.27,包胶布固定铁芯,3.83,上外壳 压线头,7.12,端头焊锡,4.03,线头焊锡,4.23,耐压测试,3.86,上夹子,半成品测试,5.39,点胶,3.04,当前性平衡率以及柱状图,亲;我是,瓶颈哦!,由前期的数据可以得出每个工序生产单件产品的时(如上图图所示),时间总和为,49.56,s,且时间瓶颈为 上外壳压线头,时间为7.12s。,线平衡率=49.56/(7.12*12)*100%=58.00%。,表4,图6,线平衡率,这线
6、平衡率这么低,我很是担忧呀。,元芳,此事你怎么看!,启禀大人,此事我觉得分两步走。先初步改善改善,再二次改善改善。,那赶紧呐。,大人,那咱们走起!,第四章:针对GA08生产线的瓶颈改善,1:初步改善,是在整体人数不变的情况下,进行体制内的人员调整,将N2中3名新员工分配到N3以及压线头,上夹子中去。,原来N3有9人,5名老员工,4名新员工。,步骤:,将一名新员工分配到,“,上外壳,压线头,”,中;,将一名新员工分配到,“,上夹子,半成品测试,”,中;,将一名老员工分配到N3绕线中,。,NO,流程,人数,单个平均时间,1,N1N4绕线,1,3.04,2,N2绕线,6,4.31,3,N3绕线,7,
7、4.98,4,N4贴胶布,2,3.90,5,装铁芯,3,3.27,6,包胶布固定铁芯,1,3.83,7,上外壳 压线头,3,4.75,8,端头焊锡,1,4.03,9,线头焊锡,1,4.23,10,耐压测试,2,3.86,11,上夹子,半成品测试,2,2.69,12,点胶,2,3.04,表5,第四章:针对GA08生产线的瓶颈改善,NO,流程,人数,单个平均时间,1,N1N4绕线,1,3.04,2,N2绕线,6,4.31,3,N3绕线,7,4.98,4,N4贴胶布,2,3.90,5,装铁芯,3,3.27,6,包胶布固定铁芯,1,3.83,7,上外壳 压线头,3,4.75,8,端头焊锡,1,4.03
8、9,线头焊锡,1,4.23,10,耐压测试,2,3.86,11,上夹子,半成品测试,2,2.69,12,点胶,2,3.04,线平衡率=45.22/(4.75*12)*100%=79.33%。,图7,表6,初步改善,.,我去.怎么还是瓶颈呀,第四章:针对GA08生产线的瓶颈改善,2:二次改善,上夹子依旧为瓶颈工序,再次就越要分析操作人员的操作过程,通过长时间的观察(主要针对熟练工),以及运用模特排时法加以分析,发现操作员在拿去东西时并不是同时拿取,则这里有可能压缩出一点时间来,。,序号,左手动作,右手动作,标记符号,MOD,1,M3G3,M3G3,M3G3M3G3,12,2,M3P5,M3P5
9、M3P5,8,3,H,M3G3M3P5,M3G3M3P5,14,4,H,M3P5,M3P5,8,共计,42,标准作业时间=42*0.129+42*0.129*20%=6.50s,表7,第四章:针对GA08生产线的瓶颈改善,序号,左手动作,右手动作,标记符号,MOD,1,M3G3,M3G3,M3G3,6,2,M3P5,M3P5,M3P5,8,3,H,M3G3M3P5,M3G3M3P5,14,4,H,M3P5,M3P5,8,共计,36,标准作业时间=36*0.129+36*0.129*20%=5.57s,二次改善的方法:让操作员在拿去半成品是双手同时进行,则可节约时间。,二,次改善的结果:若右手
10、和左手同时进行,则改进后使其工序时间由原来的6.50秒降为5.57秒,差值为0.89s,提高效率14.30%。,表8,二次改善,NO,流程,人数,单个平均时间,1,N1N4绕线,1,3.04,2,N2绕线,6,4.31,3,N3绕线,7,4.98,4,N4贴胶布,2,3.90,5,装铁芯,3,3.27,6,包胶布固定铁芯,1,3.83,7,上外壳 压线头,3,2.79,8,端头焊锡,1,4.03,9,线头焊锡,1,4.23,10,耐压测试,2,3.86,11,上夹子,半成品测试,2,2.69,12,点胶,2,3.04,第四章:针对GA08生产线的瓶颈改善,线平衡率=43.26/(4.31*12)*100%=84.2%。,图8,表9,二次改善,






