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济南-6σ-降低工厂生产用水水单耗.pptx

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/9/5,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,倡 导 者:齐自冲,项目组长:王健,开始日期:,2019,年,3,月,结束日期:,2019,年,10,月,项目名称:降低工厂生产用水水单耗,青岛啤酒(济南

2、有限公司,公司名称,青岛啤酒(济南)有限公司,项目编号,项目名称,降低工厂生产用水水单耗,项目黑带,王健、刘苗苗,项目类型,BB,推进部门,工程部,涉及流程,糖化、发酵、过滤、包装、水处理,涉及部门:工程部、酿造部、包装部,涉及产品,投料、发酵液、清酒、成品酒,项目成员,齐自冲、神国祥、侯新建、刘苗苗、纪兆坤、孙文、赵蒙蒙、秦娟娟、王迎春,1.,基本信息,(General Information),职责,姓 名,所在部门,项目负责人,王健,工程部,财务确认,尹芳,财务部,项目顾问,张洪武,人力行政,关键质量特性(,CTQ,),单位,现水平,目标水平,极限水平,工厂生产用水水单耗,m,3,/k

3、l,4.33,4,3.85,2.,现状与目标,(Baseline and Goal),六西格玛项目注册表,1,预期收益,预期投入,实际收益,46.89,未知,/,3.,预期财务效果,(Benefit),阶段,计划日期,实际日期,D,阶段,2019,年,4,月,2019.4.30,M,阶段,2019,年,6,月,2019.6.30,A,阶段,2019,年,8,月,2019.9.30,I,阶段,2019,年,9,月,2019.9.30,C,阶段,2019,年,10,月,2019.10.31,4.,日程计划,(Agenda),项目,顾客,顾客是谁?,外部顾客:无,内部顾客:公司领导,顾客要求是什么?

4、外部顾客:质量稳定,内部顾客:生产用水单耗控制,4,以内,顾客的恩惠是什么?,外部顾客:成本降低,内部顾客:公司考核该项得分,5.,顾客,(Customers),六西格玛项目注册表,2,6.,商业案情,/,背景,(Business Case):,2018,年济南公司工厂水单耗完成,4.13m,3,/kl,在集团排名,40,。,2018,年将工厂水单耗纳入公司的战略目标之中,而生产过程中水单耗排名靠后,急需要改善,要求工厂水单耗控制在,4m,3,/kl,以下,,2019,年(,1-2,)月济南公司工厂水单耗:,4.33m,3,/kl,,有较大改善空间。,六西格玛项目注册表,3,7.,问题陈述,

5、Problem Statement),(,现象,/,目的,),:,2019,年(,1-2,)月济南公司工厂水单耗:,4.33m,3,/kl,,月度累计排名,49,名,未达到,2019,年年度战略目标要求,不利于成本控制,同时会影响公司的,BSC,得分。,从水耗分布图可以看出,非生产水耗占比低于,1%,,且集团排名第,2,名,本次不作为研究重点。,耗水主要在于酿造部、包装部和工程部(占比,93%,),水损(占比,6%,)在股份公司排名第,57,名,排名靠后,作为本次重点研究方向。,8.Y,定义和缺陷陈述,(Y&Defining Defect):,Y,的定义:工厂生产用水水单耗,=,工厂水单耗,

6、非生产水单耗,工厂生产用水单耗,4m,3,/kl,Y,的缺陷描述:工厂生产用水单耗,4.33m,3,/kl,9.,项目范围,(Project Scope):,糖化,-,发酵,-,过滤,-,洗瓶,-,杀菌,-,水处理,10.,预想原因变量,(XS),是什么,?,糖化刷洗时间、糖化刷洗频次、投料用水量、冰水量、软化水、稀释水、排浓水、自来水,六西格玛项目注册表,4,5,D,定义阶段,(Define Phase),6,D1,项目背景,D2,问题陈述,D3,Y,和缺陷定义,D4,现状水平及目标陈述,D5,项目范围,D6,财务收益预估,D7,项目团队,D8,项目计划,D,定义,M,测量,A,分析,I

7、改善,C,控制,D1,-,项目背景,7,公司一贯坚持内部挖潜,精细管理,修炼内功,加强成本管理,节能降耗,,2019,年公司,BSC,中,工厂水单耗目标:,4.09m,3,/kl,,标杆目标:,3.2m,3,/kl,,占公司的,BSC1%,的权重。,工厂水单耗,=,工厂自用水量,/,啤酒产量,工厂非生产水单耗,=,工厂非生产用水量,/,啤酒产量,工厂生产用水水单耗,=,工厂水单耗,-,工厂非生产水单耗,工厂电单耗,成本,公司战略,能源消耗,工厂水单耗,VOB,:公司领导要求降低工厂水单耗,实现节能减排降耗,作为控费降本重点举措;为了荣誉而战,VOP,:提高水资源利用率,减少不合理使用,节约用

8、水。,在公司的,BSC,考核中,工厂水单耗占,1%,。,D2,问题陈述,2018,年(,1-12,)月份工厂水单耗,4.13m/kl,,月度单耗以及周单耗均高于,2017,年同期。且股份公司平均值、标杆有较大差距。,8,公司水单耗,日期,2018,年,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,目标,3.91,4.14,4.53,4.20,4.05,3.95,3.84,3.78,3.78,3.79,3.81,3.84,3.91,实际,4.13,4.58,4.54,4.31,4.31,4.17,4.02,3.92,3.92,3.93,3.

9、98,4.03,4.13,同期,2017,(,3.97,),3.97,3.81,4.29,4.08,3.97,3.91,3.81,3.70,3.73,3.72,3.74,3.80,3.97,D2,问题陈述,9,2018,年青啤集团水耗累计平均值,3.41m/kl,,济南公司工厂水单耗累计值,4.13m/kl,,济南公司工厂水单耗累计排名,40,名。超集团平均值,0.72m/kl,。,2019,年济南公司预算产量,27.4,万千升,节水工作势在必行,必须开展项目攻关,因此选择降低工厂生产用水水单耗作为本次课题。,D3,Y,和缺陷定义,Y,的定义,缺陷定义,Y,的组成:,Y1,包装部水耗、,Y2,

10、工程部水耗、,Y3,酿造部水耗、,Y4,水损水耗,测量方式:,能源计量系统对外结算水表,各车间各机台车间用水水表,测量频率:,累计计量,统计周期、评价频次,:每天统计、月度评价,工厂生产用水水单耗,4 m/kl,Y:,工厂生产用水水单耗,定义:工厂各车间用水总消耗量与啤酒产量,计算公式:(工程部用水量,+,酿造部用水量,+,包装部用水量,+,水损),/,啤酒产量,测量频次:每小时,统计频次:专业人员每天抄表统计跟踪,每周评价,10,Y,的 组成及数据来源,输入,Input,输出,Output,过程,Process,客户,Customer,东泉供水,公司,工厂生产,用水水单耗,公司领导,工程部,

11、酿造部,包装部,人:,操作,及,检验人员,机:,生产相关,设备,料:,水、树脂、盐等,法:,操作,SOP,文件,、,技术标准,、,工艺技术文件,环:,流量计、水表、温度,供应商,Supplier,D4,项目范围,-,宏观流程图(,SIPOC,),工程,糖化,发酵,过滤,包装,11,D5,现状水平和,目标,12,Y=4.33,Y=4.00,基线,(,2019,年,(1-3),月累计实际值),目标,(,2019,年总部,BSC,目标),基线数据来源,:2019.1.1-2.28,统计数据,目标设定理由:总部,BSC,目标要求,D6,财务收益预估,直接财务收益,:,2019,年,1,月,-2,月累计

12、工厂水单耗,4.33m/kl,预算产量为,234890,千升。每立方米水单价为,6.05,元,降到,4.00m/kl,的水单耗,可为公司年节约,46.89,万元的利润。,公式:(改善前水单耗,改善后水单耗),*,水单价,*,预算产量,预计财务收益,:,(4.33-4.00)*6.05*234890=46.89,万元,13,D7,项目团队,工厂成本、工艺、设备和操作团队,项目负责人:王健,倡导者:齐自冲,项目顾问:张洪武,工艺改进措施的制定,项目组长:王健,秦娟娟,包装部数据收集、分析,项目记录、流程分析及改进措施的实施和跟进等,侯新建,能源数据的统计、期间查核及项目实施中的数据跟踪、效果验证,

13、纪兆坤,神国祥,监督绩效考核的执行标准,赵蒙蒙,工程部数据收集以及项目实施中的数据跟踪,孙文,水处理操作过程相关数据收集与改进措施实施、跟踪,刘苗苗,酿造部数据收集以及项目实施中的数据跟踪,每周投入,0.5,天,每周投入,1,天,每周投入,1,天,每周投入,2,天,每周投入,2,天,每周投入,2,天,每周投入,1,天,每周投入,2.5,天,14,王迎春,酿造部数据收集、分析,项目记录、流程分析及改进措施的实施和跟进等,每周投入,0.5,天,D8,项目计划,时间,D,efine,定义,M,easure,测量,A,nalyze,分析,I,mprove,改进,C,ontrol,控制,4,月,完成,日

14、期,2019.4.30,6,月,完成日期,201,9,.6.30,9,月,完成日期,2019.9.30,9,月,完成日期,2019.9.30,10,月,完成日期,2019.10.31,小组,活动,选题理由,项目定义,项目目标,团队组建,树立计划,项目审批,Y,的,MSA,Y,的过程能力评价,原因查找,原因筛选,快赢改善,X,的,MSA,分析,数据收集计划,X,的现况分析,X,对,Y,的影响的初步分析,、,统计分析,改善思路,方案排序,方案实施,效果验证,改善措施标准化,控制计划,X,、,Y,的,SPC,控制,收益预估,15,M,测量阶段,(,M,easure Phase,),16,M1,Y,的

15、分解,M2,Y,的,MSA,M3,Y,的现状分析,M4,查找所有潜在因子,M5,快赢机会,M6,筛选关键因子,M7,关键流程输入小结,D,定义,M,测量,A,分析,I,改善,C,控制,M1,Y,的分解,17,从水耗分布图可以看出,,耗水主要在于酿造部、包装部和工程部(占比,93%,),作为本次重点研究方向;,水损(占比,6%,)在股份公司排名第,57,名,排名靠后,将纳入本项目研究,进行每日水损监控。,非生产水耗占比低于,1%,,且集团排名第,2,名,本次不作为研究重点。,制图人:王健,制图时间:,2019.4,M1,Y,的分解,18,污水处理水单耗占比低于,1%,,本次不作为研究重点。,制图

16、人:王健,制图时间:,2019.4,M1,Y,的分解,19,记录,/,测量仪:水表,根据以上分析我们得到了,4,个小,Y,,,14,个小小,Y,测量方法:总进水耗水量由水表计量得出,Y,。,抽样方式:每日,8:00,取样,数据验证:流量计每年进行校正,数据真实可靠。,结论:Y的测,量系统是可以信赖的。,总进水流量计照片,流量计检验证书及合格证,Y,:总进水水耗,PHOTO,PHOTO,数据日期:201,8,-,05,M2,Y,的,MSA,测量方法:包装耗水量由流量计计量得出。根据公式计算得出Y,1,。,抽样方式:每日,8:00,取样,数据验证:流量计每年进行校正,数据真实可靠。,结论:Y,1,

17、的测,量系统是可以信赖的。,包装流量计照片,流量计检验证书,Y,1,:包装水单耗,PHOTO,PHOTO,数据日期:201,8,-,05,M2,Y,的,MSA,测量方法:酿造耗水量由流量计计量得出,稀释水耗水量由流量计得出。根据公式计算得出Y,2,。,抽样方式:每日,8:00,取样,数据验证:流量计每年进行校正,数据真实可靠。,结论:Y,2,的测,量系统是可以信赖的。,酿造流量计照片,流量计检验证书,Y,2,:酿造水单耗,PHOTO,PHOTO,数据日期:201,8,-,05,M2,Y,的,MSA,测量方法:动力耗水量由流量计计量得出,Y,3,。,抽样方式:每日,8:00,取样,数据验证:流量

18、计每年进行校正,数据真实可靠。,结论:Y,3,的测,量系统是可以信赖的。,动力流量计照片,流量计合格证,Y,3,:动力水单耗,PHOTO,PHOTO,数据日期:201,8,-,05,M2,Y,的,MSA,M3,Y,的现状分析,24,Y-,千升酒水单耗现状分析:,制图人:王健,制图时间:,2019.4,2018,年,(1-12),月、,2019,年,(1-3),月千升酒水单耗偏高且波动大,,2019,年的水单耗高于同期,高于目标,需要进一步改善。,M3,Y,的现状分析,25,济南,2015-2018,年月度水单耗的分布状况,2015,年工厂水单耗,6,个月,(3-8,),5,2016,年工厂水单

19、耗,8,个月,(1,、,3-9,),5,2017,年工厂水单耗,8,个月,(1,、,3-9,),5,2018,年工厂水单耗,4,个月,(5-8,),5,2019,年,1,个,【,(,1,)月,】5,M3,Y,的现状分析,26,2018,年,1,月,-12,月,Y1,包装水单耗:,1.39m,3,/kl,,,Y2,工程水单耗:,0.63m,3,/kl,,,Y3,酿造水单耗:,1.81m,3,/kl,,,Y4,水损水单耗:,0.25m,3,/kl,,耗用偏高且波动大,需要进一步改善。,M4,查找所有潜在因子,-(Y1,:包装,1#,线水耗),27,对关键流程制定详细流程图,梳理输入、输出、操作规格

20、制图人:王健,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y1,:包装,2#,线水耗),28,对关键流程制定详细流程图,梳理输入、输出、操作规格:,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y1,:包装,3#,线水耗),29,对关键流程制定详细流程图,梳理输入、输出、操作规格:,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y1,:包装原浆水耗),30,对关键流程制定详细流程图,梳理输入、输出、操作规格:,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y1,:包装鲜酒水耗),31,对关键流程制定详细流程图,梳理

21、输入、输出、操作规格:,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y2,:工程水处理水耗),32,对关键流程制定详细流程图,梳理输入、输出、操作规格:,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y2,:工程气体站水耗),33,对关键流程制定详细流程图,梳理输入、输出、操作规格:,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y2,:工程制冷站水耗),34,对关键流程制定详细流程图,梳理输入、输出、操作规格:,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y2,:工程锅炉房水耗),35,对关键流程制定

22、详细流程图,梳理输入、输出、操作规格:,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y3,:酿造糖化水耗),36,对关键流程制定详细流程图,梳理输入、输出、操作规格:,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M5,系统图分析,-(Y1,:包装部,1#,线),37,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M5,系统图分析,-(Y1,:包装部,2#,线),38,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M5,系统图分析,-(Y1,:包装部,3#,线),39,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M5,系统图分析,-(Y1,:包装部原浆线),40,制图人:王健,制图时间:,2

23、019.5,M5,系统图分析,-(Y1,:包装部鲜酒线),41,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M5,系统图分析,-(Y2,:工程部水处理),42,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M5,系统图分析,-(Y2,:工程部水处理),43,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M5,系统图分析,-(Y2,:工程部气体站),44,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M5,系统图分析,-(Y2,:工程部制冷站),45,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M5,系统图分析,-(Y2,:工程部锅炉房),46,制图人:王健,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y3,:

24、酿造糖化水耗),47,对关键流程制定详细流程图,梳理输入、输出、操作规格:,制图人:刘苗苗,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y1,:酿造糖化水耗),48,对关键流程制定详细流程图,梳理输入、输出、操作规格:,制图人:刘苗苗,制图时间:,2019.5,M4,查找所有潜在因子,-(Y3,:酿造糖化水耗),49,对关键流程制定详细流程图,梳理输入、输出、操作规格:,制图人:刘苗苗,制图时间:,2019.5,50,M5,快赢机会,通过详细流程图团队找到一个快赢机会,采取措施进行改善。,序号,存在问题,改进内容,1,糖化水泵冷却水管径粗,造成冷却水过度使用,冷却水出口排水管路改为,

25、6,管路后,冷却水流速降低后、机封温度上升,3,(平均由原来的,27,变为,30,),冷却水出水温度上升,3,(平均由原来的,23,变为,26,),温度的上升不足以减少机封使用寿命。,节水:,7667.6m,节约:,47598,元,直径缩径:,12,10-,6,51,M5,快赢机会,序号,存在问题,改进内容,2,蒸发冷补水消耗高,亟待研究其他解决方法,外供蒸汽期间厂区冷凝水存在结余现象,利用制冷站,12m,水池进行冷却降温,用于蒸发冷补水,年度节约,2700m,。,利用水池进行冷却,过程刷洗补水,每次节约软化水,5m,52,M5,快赢机会,序号,存在问题,改进内容,3,鲜酒桶最后一遍冲洗未完全

26、实现回收利用。,鲜酒最后一遍回收用于第一遍内桶冲洗存在结余现象。包装部进行回收至工程部回收水池进行统一规划使用。,年度可以增加回收水量:,4938m,53,M5,快赢机会,序号,存在问题,改进内容,4,1L,原浆车间卫生用水使用软化水造成水耗及成本高,1L,原浆改变只有软化水的现状,接入浓水作为地面卫生清理用水,年度节约,600m,年度节约软化水水量:,600m,新增浓水管路,54,M5,快赢机会,序号,存在问题,改进内容,5,现场水盘管路粗,水耗高,包装、酿造、工程现场水盘进行缩径,节约用水,形成全员节约意识,新增浓水管路,55,M5,快赢机会,序号,存在问题,改进内容,6,包装,2#,、,

27、3#,线理瓶机补水自来水消耗高,,27041,m,,单耗,0.11m/kl,。,1,、完善厂区中水管路,理瓶机过程补水优先采用中水。,2,、包装回收水罐,在回收水量补水不足的状况,利用浓水替代自来水进行补水。,2019,年累计使用自来水:,5803m,;年度节约自来水水量:,11453m,新增浓水管路,补水优先级:,中水、溢流水、自来水,溢流水补水全部切换浓水,其中识别出关键点但未纳入控制的实施,“快赢措施”,56,M5,快赢机会,序号,存在问题,改进内容,1,糖化水泵冷却水管径粗,造成冷却水过度使用,冷却水出口排水管路改为,6,管路后,冷却水流速降低后、机封温度上升,3,(平均由原来的,27

28、变为,30,),冷却水出水温度上升,3,(平均由原来的,23,变为,26,),温度的上升不足以减少机封使用寿命。,2,蒸发冷补水消耗高,亟待研究其他解决方法,外供蒸汽期间厂区冷凝水存在结余现象,利用制冷站,12m,水池进行冷却降温,用于蒸发冷补水,年度节约,2700m,。,3,鲜酒桶最后一遍冲洗未完全实现回收利用。,鲜酒最后一遍回收用于第一遍内桶冲洗存在结余现象。包装部进行回收至工程部回收水池进行统一规划使用。年度节约,4938m,。,4,1L,原浆车间卫生用水使用软化水造成水耗及成本高,1L,原浆改变只有软化水的现状,接入浓水作为地面卫生清理用水,年度节约,600m,5,现场水盘管路粗,水

29、耗高,包装、酿造、工程现场水盘进行缩径,节约用水,形成全员节约意识,6,包装,2#,、,3#,线理瓶机补水自来水消耗高,,41996m,,单耗,0.18m/kl,。,1,、完善厂区中水管路,理瓶机过程补水优先采用中水。,2,、包装回收水罐,在回收水量补水不足的状况,利用浓水替代自来水进行补水。,7,2018,年水损控制超过历年的状况,存在管理不当,1,、建立水平衡分析表格,按照自来水、软化水、酿造水、稀释水进行分类别分析。按照原水池前水平衡与原水池后水瓶。,2,、水损进行日跟踪,异常点进行重点分析,月度对比。,合计,年度可节约,51984.5m,57,M6,筛选关键因子,对输入因子进行打分,从

30、中筛选出,3,个分值最高的输入因子,下一步将对重要的输入因子进行失效模式的分析,进一步找出最关键的输入因子。,采取快赢措施,三条包装线软化水消耗方式主要洗瓶、杀菌,其中,2018,年,1#,线消耗,108904m,、,1#,线消耗,90816m,、,3#,线消耗,76650m,。小组开会研究针对,1#,线进行重点分析,其他线进行同步推广。,58,M6,筛选关键因子,对输入因子进行打分,从中筛选出,2,个分值最高的输入因子,下一步将对重要的输入因子进行失效模式的分析,进一步找出最关键的输入因子。,采取快赢措施,采取快赢措施,59,M6,筛选关键因子,对输入因子进行打分,从中筛选出,2,个分值最高

31、的输入因子,下一步将对重要的输入因子进行失效模式的分析,进一步找出最关键的输入因子。,识别为快赢措施,为实现产量保供,策划淡季实施,60,M7,关键流程输入小结,通过以上分析确定下一步分析改善的关键,Y,:,序号,Y,小,Y,小小,Y,责任人,完成时间,备注,1,工厂生产用水水单耗,Y1:,包装水耗,Y11:1#,软化水消耗,侯新建,2019-7-10,2,Y12:2#,软化水消耗,侯新建,2019-7-10,3,Y13:3#,软化水消耗,侯新建,2019-7-10,4,Y2:,工程水耗,Y21,:动力车间水单耗,王健,2019-7-10,5,王健,2019-7-10,6,Y3,:酿造水耗,Y

32、33,:冰水单耗,神国祥,2019-7-10,61,A/I,分析,/,改善阶段,(Analyze/Improve),A1,Y1,包装部三条线用水分析,A2,Y11-,包装部,1#,线用水分析,A2.1/I2.1,Y11-,包装部,1#,线洗瓶机分析与改进,A2.2/I2.2,Y11-,包装部,1#,线杀菌机分析与改进,A2.3/I2.3,Y11-,包装部,1#,线装酒机分析与改进,A3/I2,Y12-,包装部,2#,线分析与改进,A4/I4,Y1,包装部水单耗分析与改进,A1,包装部三条线用水分析,如图所示,,2019,年(,1-2,)月份,包装,1,号线水单耗、包装,2,号线分别是标杆工厂的

33、1.34,倍及,1.71,倍,需重点进行分析。,3,号线水单耗与标杆工厂低。,结论,A2,Y11-,包装部,1#,线用水分析,如图所示,,2018,年,1,月份,-2019,年,2,月份包装,1,号线水单耗,均值,1.0m,3,/kl,,过程能力指数,Cpk,为,1.05,,小于,1.33,,说明过程能力不足且中心偏离不满足控制要求。,结论,A2,Y11-,包装部,1#,线用水分析,从包装,1,号线,2016,年,-2018,年月度水单耗中看出,包装,1,号线水单耗高于,1.0m,3,/kl,。远高于标杆工厂的,0.89m,3,/kl,。,结论,A2,Y11-,包装部,1#,线用水分析,如图

34、所示,包装,1,号线洗瓶机、装酒机、杀菌机在生产过程中使用软化水,装酒机、输送链条在生产过程中使用自来水,装酒机顶酒过程中使用脱氧水,装酒机真空泵在生产过程中使用浓水。重点打开软化水进行分析。,结论,A2,Y11-,包装部,1#,线用水分析,对输入因子进行打分,从中筛选出,2,个分值最高的输入因子,下一步将对重要的输入因子进行失效模式的分析,进一步找出最关键的输入因子。,A2,Y11-,包装部,1#,线用水分析,经过失效模式分析,筛选关键,X,:,A2.1-I2.1,Y11-,包装部,1#,线洗瓶机分析与改进,图中,4,月份包装,1,号线洗瓶机的控制图可看出,洗瓶机水耗均值为,0.81m,3,

35、/kl,(标准,0.6m,3,/kl,),高于标准。同时从概率图可看出,,P,值为,0.99,,大于,0.05,,为正态分布。,结论,图中包装,1,号线,2019,年,4,月月度水单耗中看出,洗瓶机用水单耗数据进行过程能力分析,过程能力指数,Cpk,为,-0.31,,,1.33,,说明过程能力不足,结论,A2.1-I2.1,Y11-,包装部,1#,线洗瓶机分析与改进,1.,、,为了保障控制的稳定性,此处进水阀门更换新的阀门,完全阀门本身性能造成内漏,利用,PLC,控制程序实现回程不喷淋。减少软化水消耗。,2,、利用,1#,线洗瓶机北侧主机的同步停机的私服控制器信号,控制洗瓶机清水喷淋阀门的开关

36、实现洗瓶机停机不喷淋。减少软化水消耗,措施,停机喷淋,回程喷淋,A2.1-I2.1,Y11-,包装部,1#,线洗瓶机分析与改进,图中包装,1,号线洗瓶机,2019,年,4,月、,7,月度水单耗对比中看出,包装,1,号线洗瓶机水单耗已降至,0.57m,3,/kl,。达到标杆工厂的水表。过程能力指数,Cpk,为,1.08,,过程能力有了明显改善。,结论,A2.1-I2.1,Y11-,包装部,1#,线洗瓶机分析与改进,从我司,5,月份包装,1,号线杀菌机单班次用水控制图可看出,日用水量的平均值在,102m,3,。但不服从正太分布。克朗斯杀菌机单班次用水量一般在(,10-30,),m,3,。,结论,

37、A2.2-I2.2,Y11-,包装部,1#,线杀菌机分析与改进,1.,、,调试新的换热器、温度控制薄膜阀调整,提高换热效率,减少过热补水,做好温度。减少软化水消耗。,2,、,1#,线做好效率跟踪,减少小停机,做好停机联动,减少软化水降温消耗。,3,、杀菌机开班补水使用厂区冷凝水,减少软化水消耗。,结论,换热器由板式换成列管式,换热器由板式换成列管式,1,、温控精度调整,2,、停机控制,开班补冷凝水,A2.2-I2.2,Y11-,包装部,1#,线杀菌机分析与改进,图中包装,1,号线杀菌机,2019,年,5,月、,8,月度水单耗对比中看出,杀菌机水单耗由,0.07m,3,/kl,降至,0.05m,

38、3,/kl,。单耗降低,0.015m,3,/kl,。过程能力指数,Cpk,为,0.51,,过程能力有改善。,结论,A2.2-I2.2,Y11-,包装部,1#,线杀菌机分析与改进,快赢措施,-,装酒机真空泵,1,装酒机真空泵用水全部切换使用浓水。,真空泵配有一个水箱,水箱装有温度探头一枚用来控制进水电磁阀。正常运行时,水在真空泵及水箱间循环,当水温高于设定值,28.8,时自动开启电磁阀补水。,截止,8,月,28,日:真空泵软化水消耗,0,立方米,装酒机使用软化水:,4353m,;较同期降低:,3417.7m,。,A2.3-I2.3,Y11-,包装部,1#,线装酒机分析与改进,图中包装,1,号线装

39、酒机,2019,年,VS2018,年软化水单耗对比中看出,装酒机水单耗下降,0.09m,3,/kl,,月度平均用水下降,513m,3,。累计减少软化水,4108m,。,结论,A2.3-I2.3,Y11-,包装部,1#,线装酒机分析与改进,包装,1#,线改进完毕后,,1#,线用水单耗取得了明显的下降,用水单耗由,1.10m,3,/kl,,下降到,0.79m,3,/kl,。,包装,1#,线,7,月份日单耗的过程能力报告:,Cpk,为,1.37,,大于,1.33,,说明过程能力稳定。,结论,A2-I2,Y11-,包装部,1#,线分析与改进,如图所示,,2018,年,1,月份,-2019,年,2,月份

40、包装,2,号线水单耗,均值,1.36m,3,/kl,,过程能力指数,Cpk,为,0.07,,小于,1.33,,说明过程能力不足。,结论,A3-I3,Y12-,包装部,2#,线分析与改进,A3-I3,Y12-,包装部,2#,线分析与改进,2#,线,VS1#,线进行整改,1,洗瓶机回程喷淋、停机联锁控制:、更改现场控制阀门精度。、调整联锁程序。,2,装酒机水耗控制:、真空泵用水全部切换使用浓水。、装酒机出口喷淋水使用回收水。,3,杀菌机水耗控制:、自,5,月份,杀菌机过程补水采用冷凝水。、杀菌机,5,分钟以上停机,高温区及杀菌区内温度最高上升,1-2,,同时补水阀门未持续开启。、调整,3,区与,4

41、区、,6,区与,7,区交界处的喷淋管角度,确保喷淋管的喷淋水进入各自水箱而不会出现串水现象;,包装,2#,线改进完毕后,,2#,线用水单耗取得了明显的下降,用水单耗由,1.33m,3,/kl,,下降到,0.97m,3,/kl,。,包装,2#,线,7,月份日单耗的过程能力报告:,Cpk,为,1.58,,大于,1.33,,说明过程能力稳定。,结论,A3-I3,Y12-,包装部,2#,线分析与改进,包装部水单耗经过(,5-8,)月份改进后,较,2018,年(,5-8,)月份降低:,0.18m,3,/kl,,较,2019,年(,1-4,)月份,0.21m,3,。包装,7,月份日单耗的过程能力报告:,

42、Cpk,为,1.20,,过程能力稳定。,截止,2019,年,8,月,28,日,包装用水量较同期节约,17827.3,m,。节约金额:,10.8,万元,结论,A4-I4,Y1,包装部水单耗分析与改进,82,A/I,分析,/,改善阶段,(Analyze/Improve),A1,Y2,工程部用水分析,A2,Y,A2.1/I2.1,Y,A2.2/I2.2,Y,A2.3/I2.3,Y,A3/I2,Y,A4/I4,Y2,工程部部水单耗分析与改进,83,M6,筛选关键因子,对输入因子进行打分,从中筛选出,2,个分值最高的输入因子,下一步将对重要的输入因子进行失效模式的分析,进一步找出最关键的输入因子。,采取

43、快赢措施,采取快赢措施,84,A/I,分析,/,改善阶段,(Analyze/Improve),A1,Y2,酿造部用水分析,A2,Y,A2.1/I2.1,Y,A2.2/I2.2,Y,A2.3/I2.3,Y,A3/I2,Y,A4/I4,Y2,工程部部水单耗分析与改进,85,M6,筛选关键因子,对输入因子进行打分,从中筛选出,2,个分值最高的输入因子,下一步将对重要的输入因子进行失效模式的分析,进一步找出最关键的输入因子。,采取快赢措施,采取快赢措施,86,M5,快赢机会,序号,存在问题,改进内容,8,过滤排氧水回收利用,可行性方案,1,、新增回收水罐,策划进行排氧水进行回收,用于发酵罐、清酒罐的刷

44、洗。,2,、由于生产连续生产未进行实施,策划在淡季进行项目实施,项目实施后的预估效果:投资,4.25,万元。可回收水量:,3497.6m,。投资回报期,2.1,年,87,A/I,分析,/,改善阶段,(Analyze/Improve),A1,Y4,水损用水分析,A2,Y,A2.1/I2.1,Y,A2.2/I2.2,Y,A2.3/I2.3,Y,A3/I2,Y,A4/I4,Y2,工程部部水单耗分析与改进,88,A1,Y4,水损,单耗分析,工厂水损单耗,=,工厂生产用水单耗,-,包装部水单耗,-,工程部水单耗,-,酿造部水单耗,-,非生产水单耗,从,2018,年全年水损分析分析发现累计水损,5.93%

45、不符合,5%,的要求;严重超出集团公司的平均水平,2.46%,。,89,A1,Y4,水损依据使用类型,分析,工厂水损量,=,工厂进水总量,-,自来水用量,-,软化水用量,-,酿造水用量,-,稀释水用量,制图人:王健,制图时间:,2019.5,自来水水平衡,软化水水平衡,酿造水稀释水水平衡,90,A1,Y4,水损依据使用类型,分析,措施,1,:合理测算日计算周分析月回顾;,建立水平衡分析表格,按照自来水、软化水、酿造水、稀释水进行分类别分析。按照原水池前水平衡与原水池后水瓶。,日水损量大于,200,吨,组织当日专题分析。异常点进行重点分析,月度对比。,每周投料将与次月生产量动态跟踪,控制在生产量:投料量为,1.25:1,;,91,A1,Y4,水损依据使用类型,分析,截止,2019,年,8,月,28,日,工厂水损用水量较同期节约,24625.9,m,。节约金额:,14.94,万元,2019,年累计水损比例较同期降低,2.9%,,,2019,年,7,月、,8,月的水损为,1.5%,,达到集团标杆水平。,结论,

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