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循环水系统优化改造研究报告.doc

1、

2、 盘县电厂循环水系统配水优化设计项目 (50-F02942C8/E8S) 设计方案论证报告 (征求意见稿) 二O一五年十二月 成都 盘县电厂循环水系统配水优化设计项目 (50-F02942C8/E8S) 设计方案论证报告 批准 : 审核

3、 : 校核 : 编写 : 盘县电厂循环水系统配水优化设计项目 (50-F02942C8/E8S) 设计方案论证报告 目 录 1.前言 2.新1#机组循环水系统及设备情况 3.冬季气象条件的选择 4.停运3段机力塔对循泵工作点的影响 5.设计方案的拟定 6.改造方案对机组运行的影响 7.不同方案技术经济比较 8、 结论 1 前言 盘县电厂始建于上个世纪九十年代前期,原有装机5×200MW超高压燃煤机组。新1#机组系拆除原1#、2#

4、2×200MW)机组的基础上,新建一台660MW超临界燃煤机组。新1#机组循环系统利用老厂1#、2#机组二座3500m2自然通风冷却塔,同时新建3段Ф9.14m的机械通风冷却塔,配二台循环水泵。新1#机组已于2013年建成投产。 由于老厂1#、2#机组二座3500m2自然通风冷却塔采用槽式配水系统,新1#机组改建时,仍沿用了槽式配水系统,即自然塔进水量当超过最大设计流量时,冷却塔会出现溢流。 根据业主2015年11月5日委托书及11月27日传真要求,本次循环水系统配水优化任务为:“在冬季气温较低,机组满负荷情况下,停运3段机械通风冷却塔,使循环水全部经过两座自然通风冷却塔均匀冷却

5、且配水槽不溢水。夏季气温较高时,根据实际情况调整机力塔运行”。设计工况按机组纯凝工况考虑。 2、新1#机组循环水系统及设备情况 2.1 主机凝汽量参数 THA工况凝汽量1180.001t/h(含小汽机); TMCR工况凝汽量1262.185t/h(含小汽机); TRL工况凝汽量1271.921t/h(含小汽机)。 2.2 循环水系统 新1#机组1×660MW配2台循环水泵,2座3500m2自然通风冷却塔,3段Ф9.14m的机械通风冷却塔,凝汽器面积39400m2,冷却倍数为THA工况55倍,循环水干管管径DN3000,到1#自然塔循环水管管径为DN2000,至2#自然塔

6、及机力塔循环水总管管径为DN2600,至3段Ф9.14m的机械通风冷却塔循环水主管管径为DN1600。循环水系统图如下图所示: 15 2.3循环水量 循环冷却水需水量按设计工况凝汽量(含小汽机)1180.001t/h,冷却倍率按m=55倍计,1×660MW机组冷却水量见下表 2.3-1: 表2.3-1 机组循环水量表 机组容量 1×660MW 备 注 循环水量(m3/h) 64900 Dk=1180.001t/h m=55 辅机水量(m3/h) 2390 总水量(m3/h) 67290 其中上塔循环

7、水量为67100m3/h(18.64m3/s),其中供至2座3500m2自然塔的水量按原塔的水量计算,即2×26640 m3/h(2×7.4 m3/s),3座Ф9.14m的机械通风冷却塔,总进塔水量为13820 m3/h,每段塔的流量为4606 m3/h(1.28m3/s)。 2.4循环水泵 新1#机组配2台荏原博泵生产的循环水泵,循泵型号2200VZNM型 ,设计工作点:Q=9.4m3/s H=20m,n=370rpm ,配电机YKSL2400-16/1660 N=2400kw V=6000v。该循泵工作曲线如下图示: 2.5 凝汽器参数 序号 项

8、目 单位 数据 1 凝汽器的总有效面积 m2 39400 2 抽空气区的有效面积 m2 2364 3 流程数/壳体数 1/2 4 TMCR工况循环水带走的净热 kJ/s 760767.4 5 传热系数 W/m2.℃ 3103.1/3204.6 6 循环水流量 m3/s 18.055 7 管束内循环水最高流速 m/s ≤2.3 8 冷却管内设计流速 m/s 2.2 9 清洁系数 0.85 10 TMCR工况循环水温升 ℃ 10.06 11 凝结水过冷度 ℃ ≤0.5 12 凝汽器设计端差 ℃

9、4.50/4.30 13 管子总水阻 kPa 75 14 凝汽器汽阻 kPa 0.1 15 循环倍率(TMCR工况) 51.5 16 管束顶部外围部分材料 TP304 17 管束顶部外围部分数量 2182 18 管束顶部外围部分直径、壁厚 mm φ25×0.7 19 管束主凝汽器区材料 TP304 20 管束主凝汽器区数量 32764 21 管束主凝汽器直径、壁厚 mm φ25×0.5 22 管束空气抽出区材料 TP304 23 管束空气抽出区数量 1454 24 管束空气抽出区直径、壁厚

10、 mm φ25×0.7 25 管束有效长度、总长 m 13.77/13.88 3 冬季气象条件的选择 盘县电厂多年逐月气象特征值见表3-1。 盘县气象站多年逐月气象特征值表 表3-1 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均气压(hpa) 849.4 847.8 846.5 845.6 845.0 843.3 842.9 844.7 848.3 851.3 851.8 851.1 平均气温(0C) 6.4 8.3 13.0 17.1 19.6 20.9 21.8 2

11、1.2 19.0 15.6 11.7 7.9 平均相对湿度(%) 78 74 67 67 72 79 81 82 81 82 80 79 根据以上气象条件,本次优化以1~3月及11~12月共5个月作为冬季考虑。 4、停运3段机力塔对循泵工作点的影响 原设计二台循泵工作,二座自然塔及3段机力塔同时投运时,循泵设计工作点Q=9.4m3/s H=20m。 当3段机力塔全部停运后,循环水量全部进入二座自然塔,水力阻力增大,水泵出力有所减少。由于机力塔与2#自然塔进水共用一根DN2600循环水管,机力塔停运后,原设计进入机力塔的水大部分进入2#自然塔,使二座自然

12、塔进水量出现严重的不均衡,1#自然塔进水量增加约12%,2#自然塔进水增加38.2%。因此,为保证二座自然塔配水的均衡,应通过减小2#塔进水阀门的开度,来减少2#自然塔的进水量,使二座自然塔的进水量基本相当。此时,管道阻力进一步增加,水泵扬程增加约0.71m,二台循环水泵出水量总计约17.83m3/s,比原设计出水量减少约5.16%,冷却倍率由THA工况55倍变为52.07倍,水泵效率降低约1%,此时,每座自然塔的进水量约8.915m3/s。此流量已超过自然塔设计进水量7.4m3/s的20.5%,因此,必然出现溢流。 5、设计方案的拟定 为实现优化任务,有二条基本思路,第一条是通过对冷却塔

13、配水系统的改造,增大自然冷却塔设计进水量。第二条路线是通过循环水泵改造,如采用双速电机或变频等,在冬季气温较低时,通过造当减少循环水量,实现停运机力塔情况下的满发要求。 5.1 增大自然塔进水量的改造 对于增大自然塔设计进水量的思路,初步考虑二种方案: 第一是将槽式配水系统改为管式配水系统,通过提高竖井水位来增大喷头出水量,从而实现增大进水量的目的,这种方式需对整个配水系统进行改造,工程量及投资较大,施工工期较长。 第二个方案是配水方式及配水槽均不变,通过增大喷头口径来增加出水量,这种方式工程量最小,投资也最低,但需考虑夏季在机力塔启用进水量减少时是否存在配水不均问题。 计算结果表面

14、按进水量8.915m3/s增大喷咀直径后,当夏季水量减少至原设计水量7.4m3/时,配水槽内水深不满足6倍喷咀直径的规范要求,塔内配水出现不均匀配水,影响冷却效果。 5.2 循泵双速电机改造 新1#机组(1×660MW)配2台荏原博泵生产的循环水泵,循泵型号2200VZNM型 ,配电机YKSL2400-16/1660 N=2400kw n=370rpm V=6000v。双速电机改造即将原电机转速370rpm改为双速370/330rpm。 根据水泵工作曲线,改为双速后,当二台循泵低速运行时,循泵扬程约17m,总循环水量约53550m3/h,其中上塔总水量约52960m3/h,平均分配

15、到每座自然塔的水量约26480m3/h(7.356m3/s),进入凝汽器冷却水量约51160m3/h,冷却倍率约43.36(THA工况)。 当二台循泵一台高速一台低速运行时,循泵扬程约18.5m,总循环水量约58050m3/h(其中高速泵出水量约36000 m3/h,低速泵出水量约22050 m3/h),其中上塔总水量约57460m3/h,平均分配到每座自然塔的水量约28730m3/h(7.98m3/s),进入凝汽器冷却水量约55660m3/h,冷却倍率约47.17(THA工况)。 由于二台循泵一台高速一台低速运行时,平均分配到每座自然塔的水量约7.98m3/s仍然大于原设计流量7.4m3

16、/s,因此,应对二台循泵都进行双速改造。 6 改造方案对机组运行的影响 对于自然通风冷却塔设计,淋水密度通常在7~8m3/h.m2,本工程二座自然塔原设计淋水密度约为7.61 m3/h.m2,如采用增大自然塔进水量的方案,二泵循泵高速运行,每座自然塔进水量达8.915m3/s,淋水密度达9.17 m3/h.m2。淋水密度增大,风阻增大,在冷却塔塔型不变的情况下,冷却塔进风量会有所减少,导致冷效降低,也就是说,在塔面积一定的情况下,增加水量所带来的机组微增收益是有限的,同时,增加水量还带来循泵电耗的增加。 通过循泵双速改造后,采用2台循泵低速运行时,循环水量与2座自然塔的设计进水量相当,

17、冷却塔处于正常设计状态,冷却效果好,同时循泵因低速运行而降低了功率。 计算结果表明,循泵双速电机改造后,2台循泵不管是一高一低运行还是2台低速运行,机组背压均低于设计背压5.7kpa。采用2台循泵低速运行时,冬季1~3月及11~12月5个月平均背压约5.25kpa,仅比2台循泵高速运行(采用增大自然塔进水量的方案)平均背压5.10高约0.15kpa,机组微增功率从2713kw减少至2017kw,减少约696kw,但循泵耗电却从工作出发4138kw减少至2833kw,减少了1305kw。综合比较,2台低速运行比2台高速运行节省运行电耗约609kw,冬季5个月运行小时数按2300h,成本电价按0

18、19元/度计算,一个冬季节省运行费用约26.6万元/冬季。因此,从运行来看,2台循泵低速运行更经济。不同方案对机组运行的影响分析见表6-1。 表6-1 不同方案对机组运行的影响分析表 改造方案 月份 冷却 倍率 冬季平均背压(kpa) 微增功率(kw) 循泵耗电(kw) 合计(kw) 二台高速运行(增大自然塔进水方案) 1 52.07 5.10 2713 -4138 -1425 2 52.07 3 52.07 11 52.07 12 52.07 一高一低运行(双速改造方案) 1 47.17 5

19、17 2441 -3342 -901 2 47.17 3 47.17 11 47.17 12 47.17 二台低速运行(双速改造方案) 1 43.36 5.25 2017 -2833 -816 2 43.36 3 43.36 11 43.36 12 43.36 7、不同方案技术经济比较 7.1 方案比较原则 (1)经济比较以1×660MW机组为冬季年费用比较,冬季年费用包括年固定费用及年运行费用二部分。 (2)冬季按1~3月及11~12月考虑,冬季利用小时数按年利用小时5500h平均分摊计算,约2300h。 7.2 基本技术经济

20、参数 ·投资回收率:8% ·经济使用年限:20年 ·成本电价:0.19元/kW·h ·年固定费用率Sn:0.1019 7.3 技术经济比较结果 循泵耗电按成本电价计算,微增收益按成本电价的80%计算,比较结果见表表7-1。 表7-1 不同改造方案技术经济比较结果表 项  目 增大自然塔进水量改造 双速电机改造 管式配水 增大喷咀 1高1低运行 2台低速运行 土建投资(万元) 500 0 0 0 设备及材料投资(万元) 550 30 30 60 固定投资(万元) 1050 30 30 60 固定年费用(万元/年) 10

21、7 3.06 3.06 6.12 微增功率(kw) 2713 2713 2441 2017 微增收益(万元/冬季) -94.85 -94.85 -85.34 -70.71 循泵电耗(kw) 4138 4138 3342 2833 循泵运行费用等(万元/冬季) 180.83 180.83 146.05 123.80 运行费用等(万元/冬季) 85.98 85.98 60.71 53.09 总年费用合计(万元/冬季) 202.98 99.04 63.77 59.21 注:表中投资估算仅用于方案比较。 从表7-1可以看出: 双速

22、电机改造方案经济性明显优于增大自然塔进水的改造方案。由于双速电机改造方案中,2台循泵1高1低运行方式其出水量仍然超过原自然塔设计进水量,而2台低速运行循环水量与自然塔设计水量基本相当,因此,推荐采用2台循泵双速改造方案。 8 结论 8.1原设计二台循泵工作,二座自然塔及3段机力塔同时投运时,循泵设计工作点Q=9.4m3/s H=20m。 当3段机力塔全部停运后,循环水量全部进入二座自然塔,水力阻力增大,水泵出力有所减少。由于机力塔与2#自然塔进水共用一根DN2600循环水管,机力塔停运后,原设计进入机力塔的水大部分进入2#自然塔,使二座自然塔进水量出现严重的不均衡,1#自然塔进水量增加约

23、12%,2#自然塔进水增加38.2%。因此,为保证二座自然塔配水的均衡,应通过减小2#塔进水阀门的开度,来减少2#自然塔的进水量,使二座自然塔的进水量基本相当。此时,管道阻力进一步增加,水泵扬程增加约0.71m,二台循环水泵出水量总计约17.83m3/s,比原设计出水量减少约5.16%,冷却倍率由THA工况55倍变为52.07倍,水泵效率降低约1%,此时,每座自然塔的进水量约8.915m3/s。此流量已超过自然塔设计进水量7.4m3/s的20.5%,因此,必然出现溢流。 8.2 采用增大自然塔进水量的方案,增加了淋水密度,风阻增大,在冷却塔塔型不变的情况下,冷却塔进风量会有所减少,冷效减弱,机组背压并未明显降低,循泵电耗大,得不偿失。 循泵双速改造方案,采用2台循泵低速运行,循环水量与2座自然塔的设计进水量相当,冷却塔处于正常设计状态,冷却效果好,同时循泵因低速运行而明显降低了电耗。 8.3槽式配水改为管式配水方案,工程量及投资较大,施工工期较长,冷却塔冷效降低,循泵电耗高。双速电机改造方案投资低,易于实施,循泵电耗降低显著。 综上所述,推荐采用2台循泵双速改造方案。即将原电机转速370rpm改为双速370/330rpm。

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