1、案例1:窑尾烟室结皮严重导致系统阻力增大
问题现象:系统负压升高,窑尾温度异常波动,产量下降。
原因分析:1.原料/燃料中硫、碱、氯等有害成分含量过高;2.窑尾温度控制偏高(>1100℃),加剧低熔点物质凝结;3.系统漏风导致局部温度波动。
解决措施:1.优化原料配比,降低有害成分;2.控制窑尾温度在1050℃以下;3.定期空气炮清堵,加强密封堵漏;4.调整燃烧器位置,优化火焰形状。
案例2:熟料游离氧化钙(f-CaO)持续偏高
问题现象:熟料安定性不合格,水泥强度波动。
原因分析:1.煅烧温度不足或物料停留时间短(窑速过快);2.生料KH值过高或均化效果差;3.煤粉细度粗或燃
2、烧不完全。
解决措施:1.调整生料率值(降低KH值);2.优化窑内通风,改善煤粉燃烧条件;3.降低窑速,延长烧成带停留时间。
案例3:篦冷机堆“雪人”现象
问题现象:熟料在篦冷机前端堆积成块,冷却效率下降。
原因分析:1.熟料液相量过多,粘附篦板;2.篦床速度与熟料层厚度不匹配;3.冷却风量不足或分布不均。
解决措施:1.调整熟料配料(降低SM值);2.优化篦床速度与风量配比;3.定期清理篦缝,检查风机运行状态。
案例4:生料磨振动异常导致停机
问题现象:立磨振动值超标,频繁跳停。
原因分析:1.磨内料层过薄或过厚;2.研磨压力设置不当;3.入磨物料粒度大或金属异物进入
3、
解决措施:1.调整喂料量,稳定料层厚度(60-80mm);2.优化研磨压力(8-12MPa);3.加强除铁器和金属探测仪检查。
案例5:高温风机电流波动大
问题现象:风机电流频繁波动,系统风量不稳。
原因分析:1.预热器堵塞或结皮脱落;2.风机叶片积灰或磨损;3.系统漏风导致气流紊乱。
解决措施:1.检查并清理预热器堵塞点;2.停机检修风机叶片;3.排查系统漏风点并密封。
案例6:水泥粉磨电耗突增
问题现象:球磨机电耗从30kWh/t升至35kWh/t,产量降低。
原因分析:1.研磨体级配失衡或填充率不足;2.物料易磨性变差(如熟料过烧);3.选粉机效率下降,循环负
4、荷过高。
解决措施:1.补充研磨体并优化级配(大球占比40%);2.调整熟料冷却工艺;3.清理选粉机叶片,提高转速至80-100rpm。
案例7:余热发电量下降
问题现象:AQC锅炉蒸汽产量减少,发电量降低20%。
原因分析:1.篦冷机余风温度不足(<280℃);2.锅炉管道积灰或泄漏;3.汽轮机效率下降。
解决措施:1.优化篦冷机操作,提高二次风温;2.清理锅炉换热面;3.检修汽轮机叶片密封。
案例8:窑尾电收尘效率降低
问题现象:粉尘排放浓度从20mg/m³升至50mg/m³。
原因分析:1.极板积灰或变形导致电场失效;2.废气温度低于露点(<120℃)引发结露;3
5、供电电压不稳定。
解决措施:1.停机清理极板,校正变形部件;2.控制废气温度在130℃以上;3.检查高压电源及振打装置。
案例9:生料均化库均化效果差
问题现象:出库生料CaO标准偏差从0.2%升至0.5%。
原因分析:1.进料层厚不均,平铺直取失效;2.充气装置堵塞或分区阀门故障;3.原料预均化不充分。
解决措施:1.调整进料布料器角度;2.清理充气箱,修复阀门;3.延长预均化堆场取料时间。
案例10:脱硝系统氨逃逸率高
问题现象:氨逃逸率从3ppm升至8ppm,NOx排放不稳定。
原因分析:1.喷氨格栅堵塞或分布不均;2.SCR反应温度偏离最佳范围(320-380℃);3.烟气流量与喷氨量比例失调。
解决措施:1.清理喷氨格栅,优化喷嘴布局;2.调整C1出口温度至350℃左右;3.校准流量计,实现精准喷氨控制。