1、除尘器灰斗事故放灰改造方案
一、改造原因
由于设计和现场局部限制,以及煤种和负荷的变化,造成输送仓泵超负荷运行,无法及时将灰输送至灰库内。另外,在煤质较差时,造成输送仓泵严重损坏或堵管(频繁检修,更加造成无法输灰)。如不及时将灰排走,将造成高料位并将水平烟道用灰淹没,造成布袋除尘器布袋0压差,并严重损坏布袋。更为严重的结果是造成布袋除尘器停运,以及严重影响后面的脱硫系统设备运行。每次掉布袋需要将灰斗30m3的灰全部放到除尘器地面0米上。放灰期间,除造成恶劣污染以外,大量高温灰堆积在各种设备表面上,造成严重安全隐患,也给后续的清灰工作造成巨大的工作量,短期内无法检修设备。
二、改造方案
2、
1、 计划在#8A1、#8A4、#8B1、#8B4、#9A1、#9A4、#9B1、#9B4、灰斗侧面开孔焊Φ133×6钢管短截两个(每室一个)下接2个DN125钢口蝶阀,下口接气化斜槽(倾角10度)约长7.0米至马路中间。气化斜槽下口接帆布袋与罐车相接,在气化斜槽末端上口接Φ89×6钢管及DN80钢口蝶阀与烟道相连,做为负压调节下灰用。
2、整个事故放灰系统最低标高不低于灰罐车标高4.1米,在4.5米做操作平台共8个。平台横梁可用16号槽钢连接,连接点可焊接在除尘器与送风机的立柱工字钢上。另加栅格板和护栏及爬梯。
3、气化斜槽制作尺寸为:7.1米×0.25米×0.3米(长×宽×高)。。
4、气化斜槽所用气源引自灰斗气化风机出口母管,采用Φ89的管子,长度约为60米,并加保温。