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年终总结文档.doc

1、年终总结文档 2012年工作总结 2012年即将过去,在铁区经理、厂部正确的领导、指挥、组织下,经全体职工的共同努力,2#炉在2012年取得了一定的成绩,1----11月生产铁水548433.52t,合格铁水481187.84t,合格率94.10%,利用系数3.74t/m3/d,综合焦比538.83kg,综合燃料比572.08kg,焦比439.06kg,煤比133.03kg,矿比1794.93kg/t,休风23942min,休风率4.96%,焦炭负荷3.33t,冶炼强度2.02t/m3/d,风温1171.3℃,风压280.67kpa,铁水Si0.42%,铁水S0.038%;回顾一年工作

2、的得及失,有喜悦,也有遇到困难和挫折时的惆怅。 总结工作中的经验教训,为今后的工作开展及公司的发展创造条件,可以说今年是集团公司推进行业改革、持续发展的关键年,现就本年度工作情况总结如下: 一、 生产技术经济指标完成情况 1、 生产情况 2#炉2012年1—11月生产铁水548433.52t, 2012年2#炉产量 月份 t 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 总产量 t 51954.59 56282.49 57386.25 43277.85 52425.73 47888.71 月份 t 7月份

3、 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 总产量 t 49315.76 47300.91 45086.07 48339.5 49175.66   通过表格可以看出来,4月、9月产量最低,分别是43277.85t和45086.07t,4月计划检修改造炉前大沟,9月在生产中是最为被动的一个月,无计划休风多,换小套54个,平均日产1502.87t。 2、 综合焦比、焦比、煤比总结分析 综合焦比 kg∕t 月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 综合焦比 kg∕t 531.89 528.11

4、529.3 528.65 532.49 535.19 月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 综合焦比 kg∕t 552.98 565.58 544.50 534.71 553.54   从表中我们可以看出2012年只有1、2、3、4、5、10月份完成了综合焦比535kg/t的任务,2月份是年度最好指标,综合焦比528.11kg/t。 (1) 从5月份开始,集团公司导入低成本战略,降低铁前成本,品位下降后综合焦比逐渐上升,因为降低品位1%,焦比上升1.5---2%。 (2) 受市场因素及生产成本

5、压力的影响,高炉实际入炉品位逐月呈下降,块矿用量呈上升趋势,进入8月份以来入炉结构变化频繁,块矿的大量食用导致熟料率下降,给高炉造成炉况波动大,频繁崩塌料,严重影响了炉况稳定顺行,综合焦比突升,达到565.58kg/t,创全年之最。 (3)块矿的大量食用,造成炉缸直接还原增加,致使炉缸物理热不足,焦比升高;品位下降矿耗增加,炉内渣量增加,透液性、透气性变差,高炉顺行受到影响。 2012年2#炉利用系数、冶强 月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 利用系数 3.98 4.25 4.02 3.92 3.80 3

6、47 冶炼强度 1.16 1.92 2.19 2.19 2.01 1.90 月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 利用系数 3.46 3.32 3.16 3.39 3.45   冶炼强度 1.97 1.90 1.87 1.89 2.00   二、 2012年生产中存在的不足之处: 1、休风时间长、休风率高 无计划休风率高、突然停电次数多: ① 1月份计划检修风后,恢复炉况过急,炉况透液性差,炉缸不活跃,大量渣液在风口前积聚,造成9#小套喷出,紧急处理后复风,7#小套又喷

7、出,并且烧坏大量电缆,造成无计划休风; ② 6月份突然停电,造成16个风口、弯头全部灌渣,造成无计划休风;突然停电在后几个月中又出现了3次,造成不同程度的影响,给生产造成很大被动; ③ 10月份,风机透平机离合器故障,两次无计划休风; ④ 4月份计划检修,炉前改造大沟,休风10450分钟。 2、炉前换小套多 全年累计换小套189个,这也是无计划休风多的原因之一。 在生产中也总结出了易损坏、更换频繁的风口,在今后生产中将重点关注,1#、16#、9#列入重点观察,如表示: 编号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11#

8、 12# 13# 14# 15# 16# 个数 26 9 13 8 12 12 6 11 17 14 14 4 6 8 7 26 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累计 个数 11 15 8 11 24 11 19 9 54 18 4 5 189 入炉原料结构不稳定,碱金属、锌带入量多,认识上不成熟造成排放不及时,富集循环;送风制度调整不及,鼓风动能偏低;冷却能力不足,水温偏高;边缘气流过盛,渣皮不稳定频繁脱落;这是造成化小套的主要原因。 9

9、月下旬在宋总的关注下,稳定了入炉原料结构,提高了入炉熟料率,炉况逐步得到稳定,在炉内操作上加强了日常调剂,做到早调,少调;布料矩阵有林厂组织协商,意见达成统一后调整,杜绝了三班随便调整,边缘气流得到了很好的抑制,炉况良性发展;提高了冷却强度,到10月份,化小套现象得到了有效扼制,扭转了生产被动局面,自信心得到提高,极大鼓舞了职工追求经济指标的士气,产量较9月份提高3253.43t,综合焦比较9月份下降9.79kg/t。 3、11月、12月份铁路线施工,1#、2#炉正常配包、换包生产受到影响。铸铁时间长、钢厂设备故障、换包占线、粘包后包容变小、配包晚点等因素影响导致很多炉次放不净,减少了放铁炉

10、次,影响产量及炉况稳定顺行。 三、设备、安全管理 1、要求各岗位操作人员加强设备的维护、点检、保养工作,实行人人都是点检员制度,铁前检查、铁后点检,定员保养维护,杜绝设备事故的发生。利用计划检修机会更换了开口机、泥炮机,消除了设备隐患,确保了生产安全。 2、安全管理,严格执行“不安全不生产,生产必须安全”方针,牢固树立“安全第一”的思想,一切围绕安全生产展开,检修、维修设备后必须试机,宁等三分不抢一秒,把安全工作落实到实处,坚决贯彻执行。 充分利用公司、厂部举办的安全活动、事故实例进行安全培训,如厂部举办的“安全伴我行知识竞赛”、公司组织的“百日安全活动”,通过以上活动,使职工的思想得

11、到转变,从“要我安全”,到“我要安全”。 四、2013年工作计划及思路 1、想方设法完成厂部下达的生产任务,层层分解生产指标,落实到班组,围绕日产1700t,综合焦比546kg/t,煤比160kg/t的目标展开生产,降焦比降成本增效益。 ①持续走大矿批、大ɑ角、高煤比、稳富氧、大风的操作思路,“有风就有铁” !强化冶炼,提高技术经济指标, 2012年生产中风压是逐步提高的,实践证明是正确的,如下图所示: ②管理方向从炉外向炉内转移,加强炉内技术操作管理,稳定炉内操作的同时,保证炉外铁口稳定统一,铁水包使用规范,不粘渣不结厚,保持有效包容,及时放净渣铁。 ③落实考核制度,抓好炉前、工长技术考核,履行岗位职责,有责任、有任务、有目标、有落实、有考核、有管有理,提高责任心、使命感。 2、 持续推进三级自检、9S管理,使之服务于生产,服务于管理,服务于安全,消除隐患,防患于未然。 3、 加强设备、安全管理,抓培训、保安全、促生产。 4、 虚心学习、求教、释惑,学习掌握千级高炉生产技术,做储备,未雨绸缪,让知识先行。 李广东 2012-12-30 10 / 10

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