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锅炉电动门盘柜电源及热机保护改造.doc

1、锅炉电动门盘柜电源及热机保护改造      浑江发电公司两台QFSN-300-2型300MW机组于2007年投入运行,2号发电机组于2009年末至2021年初先后三次发生因锅炉电动门盘柜失电造成锅炉灭火,机组跳闸事件,给安全生产带来严重威胁,事件暴露出电动门盘柜电源存在元件质量差、回路制定不合理及热机保护不配套等问题,经专业人员认真检查测试,反复研究试验,并咨询制定院及设备厂家,对电动门盘柜电源及热机保护进行了可行性技术改造,截止2021年末已运行近一年时间,没有出现任何故障现象,运行状态优良。         一、问题剖析         〔一〕故障事件描述  

2、       浑江发电公司1、2号机组电动门锅炉盘柜的电源切换装置由西安航天自动化股份生产STQ-140型,电源切换装置系统两侧由下而上分别是两路电源的空气开关HF1、HF2和接触器C1、C2,中间上部为电源切换板。〔详见附图1〕         附图1  电源切换装置内部结构图         锅炉电动门盘柜所带负荷有炉电动门电源、一次风电动挡板执行器电源和油枪控制柜电源等,共300多路负荷,靠两路电源供电,一路工作、一路备用,通过电源切换装置进行自动切换。         锅炉电动门盘柜电源1取自380V厂用段,空开HF1投入、接触器C1联动投入,处在正常运行状态;电源2取自380V

3、保安段,空开HF2投入、接触器C2断开,处在联动备用状态。〔详见附图2〕         附图2  电动门盘柜电源一次接线示意图         电源切换装置面板上部有4个指示灯,左边2个分别是电源1“投入〞、“工作〞指示灯,右边2个分别电源2“投入〞、“工作〞指示灯,下面有2个开关操作把手,左边为空开HF1手操,右边为空开HF2手操。面板状态为正常运行状态。〔详见附图3〕         附图3  电源切换装置控制面板分布图         2009年10月11日和11月10日先后两次机组跳闸,事件均发生在机组正常运行中,锅炉电动门盘柜电源1跳闸、电源2未联动, DCS画面显示所有一

4、次风挡板位置反馈变为坏质量点,所有给粉机跳闸,MFT动作〔跳闸首出:炉膛灭火跳闸〕,2号机组跳闸。〔详见附图4〕         附图4  一次风挡板执行器失电机组跳闸逻辑原理图         就地检查锅炉电动门盘柜发现,电源1、电源2的空开HF1、HF2在合闸优良状态〔电源1、电源2“输入〞灯均亮〕,接触器C1、C2在跳闸状态〔电源1、电源2“工作〞灯均灭〕,母线电压表无指示。经现场检查分析确认:HF1在合位、C1跳闸;HF2在合位、C2未联动。运行人员手动将HF1切开后,C2联动成功〔电源2“工作〞灯亮〕,母线电压表显示正常。         第一次故障发生后,专业人员外观检查没有

5、发现显然故障现象,由于电源切换装置是一个封闭式控制箱,故障后已手动切换到另一路运行,无法马上开箱检查,利用机组停备机会将装置打开〔详见附图1〕,发现电源切换板一管脚虚焊。         第二次故障发生后检查发现接触器C1运行中异常脱扣,该接触器为天水213机床电器厂产品CJX4-225F型,经测试并且联系电源切换装置厂家确认,故障原因是由于C1运行中脱扣跳闸,造成电源1丧失,而C2投入的条件是电压继电器检测出电源1失压〔或降低到动作值〕、电源2电压正常。经回路检查发现电压检测继电器U1接到了空开HF1与接触器C1之间,当C1断开时,由于HF1在投入优良状态,U1电压正常,故C2不动作,不能

6、切换到电源2运行,即在上级电源正常而接触器本身故障跳闸状况下,备用电源不能进行自动切换。〔详见附图5〕         附图5  电压切换继电器保护接线图         2021年1月8日的锅炉灭火事件发生在锅炉点火后的升压过程中,电气专业改换接触器C1后,运行人员按规定采纳瞬间停电法将2号炉电动门盘柜电源2倒至电源1运行时,电源切换装置显示正常,切换前后锅炉电动门盘柜运行正常,但2号炉所有投运的油枪全部退出,锅炉灭火。事件发生后,经过试验分析,确认事件原因为:油枪系统是按照电源消失自动跳油燃烧器制定的,而锅炉电动门盘柜电源切换是按顺停切换法制定的。因此,在锅炉点火后电源切换的瞬间,油枪

7、控制回路瞬间失电,导致控制柜内由中间继电器坚持的油枪进到位、油角阀开到位信号消失,触发油燃烧器跳闸逻辑,油枪退出,入炉燃料中断,锅炉灭火。〔详见附图6〕         附图6  燃油中断锅炉灭火逻辑图         〔二〕存在问题         1、电源切换装置存在制造质量问题;         2、接触器性能不稳定;         3、电压检测信号取点存在死角,回路制定不合理;         4、工作电源与备用电源组装在1个封闭式控制箱内,一路运行时,无法对另一路进行检查维护,制定结构不合理;         5、一次回路元件多,接线复杂,增加了故障几率;     

8、    6、设备厂家技术封锁,不供给图纸资料,没有技术培训;;         7、一次风挡板关闭联跳给粉机的保护逻辑制定不合理。         8、油枪控制回路制定不合理,未合计可能存在的电源切换过程。         二、技术改造         〔一〕电动门盘柜电源改造         1、改造的必要性:         〔1〕电源切换板故障或接触器本身故障造成运行电源跳闸,备用电源不能可靠联动,造成机组跳闸,回路制定存在严重安全隐患,应进行改造;         〔2〕主要元件故障频率高,应进行改换;         〔3〕300MW机组相同的电动门盘柜电源共计6套〔

9、每台机组炉侧1套,机侧2套〕,隐患影响面广,应及时进行改造。         2、改造总体思路:         〔1〕选购性能稳定,可靠性高、厂家售后服务好,信誉程度高的元件;         〔2〕电压采集点取自电动门盘柜母线上;         〔3〕简化回路。       3、改造方案:         〔1〕利用原空开HF1、HF2元件;         〔2〕改换接触器C1、C2元件,选择性能稳定、可靠性高的日本富士SC-N10型的优质产品,(共12块);         〔3〕取消电源切换板;         〔4〕取消

10、利用U1〔U2〕判定C2〔C1〕联投条件,增设利用C1(C2)闭接点判定C2 (C1)联投条件;         〔5〕在负荷母线上增加缺相保护器QXB;         〔6〕保留电源切换装置面板上的4个指示灯和2个开关操作把手及功能,加长面板上的元件连线,保证在运行中能正常开箱检查,将封闭式控制箱改成可开启式;         〔7〕新增C1、C2、QXB辅助接点进DCS系统。         按照改造方案改造后,两路电源一路运行,另一路备用,当运行电源接触器因上级电源失压跳闸或因接触器本身故障跳闸后,其常闭辅助接点瞬时闭合,迅速联动备用电源,保证备用电源迅速联动可靠投入。电源指示

11、及断相保护进DCS并报警。〔详见附图7〕         附图7  电动门盘柜电源改造后原理接线图         4、改造过程:         〔1〕元件、材料准备齐全;         〔2〕拆掉取消的元件及配线;         〔3〕检验、测试待组装元件合格,待改换接触器动作电压测试合格,线圈电阻及绝缘电阻测试合格;         〔4〕将准备好的元件、配线及辅助材料进行组装;         〔5〕标注、标记及配备标志牌,改造后达到标识齐全;         〔6〕测试两路电源联动切换时间为50ms左右。         〔7〕整体传动试验合格;       

12、  〔8〕投入试运行。         2021年1月27日,利用停机机会,完成对1号炉电动门盘柜电源改造,投入运行优良; 2月8日,利用停机机会,完成对2号炉电动门盘柜电源改造,投入运行优良;剩余1、2号机电动门盘柜的4套电源回路利用停机机会,至7月21日已全部改造完成,投入运行优良。         5、改造效果:         改造后,联动回路简单、可靠、方便日常设备检查维护,同时也有效避免了原设备系统存在不够给安全生产带来的隐患。         〔二〕一次风挡板关闭联跳给粉机保护系统改造         1、改造的必要性:         改造前,一次风挡板执行器失电后

13、风门仍处在正常开位状态,锅炉燃料量、风量仍处在平衡状态,只是一次风挡板暂时不能进行调整,待电源恢复后,一次风挡板即可恢复正常操作,但此时控制逻辑却触发给粉机跳闸,导致入炉燃料中断,MFT动作。属于给粉机跳闸保护逻辑制定缺陷,已严重威胁机组安全运行,应进行改造。         2、改造总体思路:         利用一次风挡板执行器的模拟量位置反馈信号,开关量位置反馈信号和给粉机运行信号建立逻辑关系,完善给粉机跳闸保护逻辑。         3、改造方案:         〔1〕取一次风挡板执行器的模拟量位置反馈信号;         〔2〕取一次风挡板执行器的开关量位置反馈信号;

14、         〔3〕取给粉机运行状态量;         由以上三个信号在DCS内组态实现:一次风挡板执行器的模拟量位置反馈小于5%、一次风挡板执行器关信号〔开关量信号〕来、给粉机运行信号,三者 “与〞逻辑成立时,跳闸给粉机。         4、改造过程:         2021年2月份,两次利用停机机会,热控专业完成了1、2号炉共计32套一次风挡板关闭联跳给粉机保护的改造,试验合格后,投入运行。         5、改造效果:         通过改造,完善了给粉机跳闸保护逻辑,有效防止保护系统误动作,提升了系统的可靠性,取得了预期效果。         〔三〕油枪控制

15、回路失电延时跳闸油燃烧器改造         1、改造的必要性:         改造前,由于油枪控制回路存在制定缺陷,在机组运行过程中,假设发生油枪系统控制电源切换,将导致所有投运油枪退出,严重威胁锅炉运行安全。         2、改造总体思路:         在油枪控制回路内增加延时,使油枪系统在瞬间失电时〔电源切换顺停时间为50ms左右〕,用于跳闸油燃烧器的各开关量状态坚持1秒,假设1秒后系统仍然失电,则触发油燃烧器跳闸逻辑。         3、改造方案:         在油枪顺控启逻辑内油角阀开到位信号后加1秒反向延时;在油枪顺控停逻辑内油枪进到位信号后加1秒正向延

16、时。         改造后,油枪系统电源中断时,延时跳开油燃烧器,假设在延时时间内电源恢复,则油燃烧器正常运行。〔详见附图8〕         附图8 油枪控制电源失电延时跳闸油燃烧器逻辑图         4、改造过程:         2021年1月27至31日,热控专业完成两台炉24套油枪控制回路失电延时跳闸油燃烧器改造,试验优良后,投入运行。         5、改造效果:         通过改造,有效防止了电压波动及电源顺停联动所造成的保护误动作,提升了油燃烧器运行的可靠性,取得了预期效果。         三、结论         对两台300MW机组的机、炉共6套电动门盘柜电源回路、32套一次风挡板关闭联跳给粉机保护回路、24套油枪控制回路进行技术改造,至2021年末,没有发生任何故障,至今仍处在正常运行状态。        

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