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一起锅炉正压燃烧的原因分析及整改措施.doc

1、一起锅炉正压燃烧的原因分析及整改措施  一、锅炉故障概况:     南平市某一电缆股份的一台SZL4——AⅡ锅炉2021年2月开始持续有半年时间出现正压燃烧,经多次整改无效(包括炉膛清灰、清焦,烟管、省煤器蒸汽吹灰,除尘器、省煤器清灰门及烟道系统法兰对接的缝隙漏风整改等),企业设备管理人员认为是因炉墙、隔烟墙及炉膛后拱大修后引起烟气阻力变大了,造成引风机引风量不够,而锅炉车间管理人员却认为是由于石膜除尘器运行五年后,烟气阻力变大了,必需要整改处理,看法各不相同。该公司委托南平市锅检所对锅炉故障原因进行技术分析鉴定,以尽快排除故障,恢复锅炉正常生产供汽。     二、故障原因鉴

2、定分析     1、锅炉房现场勘察状况如下:     依据派人跟班锅炉运行记录及了解到的第一手材料来看,由于该企业昼夜生产供汽一样,生产任务紧,硫化车间和炼胶车间同时用汽,用汽量大,当班司炉工为了满足生产供汽,把引风机的调风门开到最大,鼓风机调风门开到最小,煤层厚度从原来80mm调到100~120mm。结果炉膛的火焰从拨火门和观火门“吐〞出来,炉门都烧红、烧裂了,可汽压仍上不去,只停留在1.0~1.2MPa之间,锅炉蒸发量达不到4T/h。企业只有一台2T/h的备用炉,蒸发量满足不了生产必需要,为了生产,只好让这台锅炉带病运行。结果,从出渣机排出来的煤渣是黑黑的,出渣含碳量很高,煤没

3、有燃尽。另一方面,司炉工怕排污影响生产,所以基本上不能按正常的次数排污,排污量也无法达到。这样锅炉运行一段时间,水垢就产生了。锅炉结水垢就势必对压力和蒸发量造成影响,形成锅炉运行的恶性循环。     2、鉴定方案制定     依据锅炉运行跟班记录及所掌握的材料,鉴定组制定了故障原因分析鉴定方案,首先从(1).是否锅炉制定、制造不合理;(2).是否司炉工缺乏工作经验误操作;(3).是否引风机引风量不够或辅机不配套;(4).是否烟风道、除尘系统出现漏风或灰堵等几个方面进行调查和检测分析。     3、首先查锅炉制定制造是否合理     据厂方设备管理技术人员及锅炉车间主任介

4、绍,锅炉在1998年初安装并投入运行至2021年上半年,运行一直正常,没有出现正压燃烧现象。核对该锅炉的所有原始制定、制造资料(包括总图、本体图、烟风道图、制造质量证实书、制定说明、安装使用说明等)、锅炉铭牌。排除了锅炉制定,制造不合理的问题。     4、排除司炉工误操作的可能     进一步了解状况,司炉工都是经培训持证的,有一定的运行操作经验,司炉班长素养高,能力强,从事司炉工作有十几年,如何调整鼓、引风的比例、调风门大小,如何控制煤层厚度等,有一定的经验,从我们现场对司炉工实际操作技能的考核结果来看,还是满意的,所以基本上排除司炉人员误操作的可能性。     5、检查

5、鼓风机、引风机是否配套     先查看鼓风机铭牌,其型号为:4-72,NO.4A,流量:4020-7420 M3/h,全压:204-134 mmH2O,功率:5.5KW(Y132S1-2)。按4T/h燃煤锅炉供风量估算,额定负荷时鼓风量为4500-5000M3/h,所配的鼓风机,其风量、风压均可满足锅炉总图制定要求。故鼓风机配套。     再查看引风机铭牌,其型号为:AGY4-12,NO。7,1,流量:13305M3/h,全压:2726Pa(278mmH2O)功率:18.5KW(Y180M-4),实际配22KW电机,转速:1800转/分。依据锅炉厂提供的资料,烟气系统总阻力为250

6、260 mmH2O(除尘器采纳水膜除尘器时必需增加20-30 mmH2O。另依据制定要求,风机选型时,风量应有10%、风压应有20%的富余量。参照技术参数,依据厂方设备技术人员及锅炉车间主任介绍,锅炉在1998年初安装并投入运行至2021年上半年,运行一直正常,没有出现正压燃烧现象。亦可得出所配套的引风机,其风量与风压基本满足锅炉总图上制定要求。故引风机是配套的。     6、再查看烟道系统法兰对接及除尘器、省煤器的清灰门缝隙     从现场的检查状况来看,烟道是用3mm板制作,没有腐蚀、破损及漏风,烟道系统法兰对接处的缝隙均用石棉绳衬垫严紧密封,也不会漏风,除尘器及省煤器的清灰门的缝隙也用石棉绳堵塞严密。所以,排除了烟道系统由于漏风使引风机抽短路的可能。

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