资源描述
生产指标完成情况通报
第5期(总 17 期)
( 2008 年 5月 1 日--- 5月31日)
华电四川公司安全生产部 2008年6月15日
一、月计划完成情况
华电四川公司计划发电量96508万kWh,实际完成109540.94万kWh,比计划多发13032.94万kWh,其中火电比计划多发13247.72万kWh,水电比计划少发214.78万kWh;同比少发43885.75万kWh。完成供电煤耗364.09g/kWh,比计划高15.26/kWh,同比降低7.13g/kWh;完成综合供电煤耗367.09g/kWh,比计划高16.33g/kWh,同比降低8.49g/kWh。完成厂用电率7.26%,比计划高0.16个百分点,同比低0.47个百分点,完成综合厂用电率8.01%,比计划高0.34个百分点,同比低0.77个百分点。
二、月度计划执行情况分析
(一)广安公司
1、下达电量计划完成情况:
5月份下达发电量计划5.4108亿千瓦时(上网电量5.0429亿千瓦时),实际完成发电量5.7187亿千瓦时(上网电量5.2906亿千瓦时),计划完成率为105.69%。比去年同期5.4108亿千瓦时增加0.3079亿千瓦时(去年少一台60万千瓦机组)。超额完成计划的主要原因是:(1)加强机组检修维护和运行管理,在克服地震灾害(估计地震影响少完成发电量1.43亿千瓦时)的影响,超额完成了本月任务。
2、煤耗、厂用电率未完成计划或者高于去年同期的原因:
(1)综合厂用电率完成7.49%,比计划高0.69%。主要原因是:运行机组较少,保养用电比计划高0.69%。
(2)发电厂用电率:完成发电厂用电率6.57%(其中脱硫耗电率1.62%),比去年同期升高0.62个百分点。升高的主要原因:脱硫耗电率升高0.97个百分点;负荷率下降5.89个百分点,使厂用电率升高0.18个百分点,但因三期机组发电量占全月发电量的比例为76.62%,比去年同期比例提高19.73个百分点,使制粉耗电率下降0.16个百分点,循泵耗电率下降0.15个百分点, 引、送风机耗电率下降0.1个百分点,一次风机及输煤耗电率下降0.12个百分点,从而使厂用电率较去年同期升高了0.62个百分点。
(3)、供电煤耗:完成供电煤耗338.3g/kW.h,比去年同期下降0.54g/kW.h,下降的原因:三期机组发电量占全月发电量的比例为76.62%,比去年同期比例提高19.73个百分点,而三期机组煤耗较低,使全厂发电煤耗降低2.61g/kW.h,机组真空度升高0.1个百分点,使煤耗下降0.35g/kW.h,但因厂用电率升高,使煤耗升高2.02g/kW.h,燃油消耗量增加163.58吨,使煤耗升高0.4g/kW.h,从而使煤耗下降了0.54g/kW.h。
(4)、综合供电煤耗:完成综合供电煤耗341.65 g/kW.h,比计划高9.65g/kW.h。煤耗比计划高的原因:a)脱硫用电率增加使综合厂用电率偏高0.98个百分点,使煤耗偏高3.5 g/kW.h;b) 综合厂用电率比计划高0.69%,使煤耗升高2.45 g/kW.h;c)运行机组结构影响:因五月份电网负荷较低,计划为60万大机组运行,实际上30万机组运行606小时,发电1.33亿千瓦时,使煤耗上升约3.7 g/kW.h。
(5)脱硫用电情况:本月脱硫用电量925万千瓦时,使厂用电率增加1.62%,综合供电煤耗相应增加5.83 g/kW.h。其中:30万机组为双炉一塔,厂用电率平均增加1.76%,综合供电煤耗相应增加6.33g/kW.h;60万机组为一炉一塔,厂用电率平均增加1.57%,综合供电煤耗相应增加5.65g/kW.h。
(6)入炉煤对厂用电的影响:入炉煤热值为15328kj/kg,同比下降913 kj/kg,使厂用电率和煤耗有所升高(具体影响数据尚无试验数据)。入炉煤灰分为43.41%,同比增加0.03%,对厂用电和煤耗的影响较小。
(7)综合厂用电率与发电厂用电率之差情况说明:本月综合厂用电率与发电厂用电率之差为0.92%,主要是一期机组全停,二期机组停一台,停备用时间达2370小时,三期#61机组备用395小时,使机组保养用电达到272万千瓦时,使厂用电率升高0.48%。
(二)内江总厂
1、发电量
本月总厂完成发电量5841.28万千瓦时,完成分公司下达月度发电计划的106.2%,同比减少14033.96万千瓦时,减幅为70.61%;完成上网电量5127.04万千瓦时,同比减少12236.44万千瓦时,减幅为70.47%。其中:
#11机组:完成发电量5841.28万千瓦时,同比多发2791.36万千瓦时,主要原因是机组节能发电调度排序靠前,我厂全力争取优先调度并确保电煤供应,使机组利用小时同比增加279小时。
#21、#22机组:因节能发电调度、系统需求不足以及水电厂来水等因素影响,全月停机备用,影响少发电量约25000万千瓦时。
2、厂用电率
本月总厂完成发电厂用电率11.38%,同比降低0.27个百分点,比月度计划高0.38个百分点;完成综合厂用电率12.23%,同比降低0.41个百分点,比月度计划高0.53个百分点。其中:
#11机组:完成发电厂用电率11.38%,同比升高0.2个百分点,完成综合厂用电率12.23%,同比升高0.57个百分点,其主要原因是:
① 机组平均负荷同比降低978KW;
② 地震等因素引起电煤供应紧张,煤质下降严重,入炉煤热值同比降低2189kj/kg,加之锅炉尾部烟道漏风,造成一、二风机耗电同比升高0.65个百分点。
#21、#22机组:本月全停。
3、煤耗
本月总厂完成供电煤耗431.56克/千瓦时,同比升高43.87克/千瓦时,比月度计划高43.64克/千瓦时;完成综合供电煤耗435.71克/千瓦时,同比升高43.63克/千瓦时,比月度计划高44.71克/千瓦时。本月供电煤耗及综合供电煤耗同比升高较多,主要是由于#11机组今年发电比同比上升了近85个百分点所致。其中:
#11机组:完成供电煤耗431.56克/千瓦时,同比升高6.93克/千瓦时,完成综合供电煤耗435.71克/千瓦时,同比升高8.76克/千瓦时,分析其主要原因:
下降因素方面:
① 主汽压力、飞灰可燃物、真空度等指标优化,影响煤耗降低约2克/千瓦时。
上升因素方面:
① 机组负荷率同比降低0.98个百分点,影响煤耗升高约0.5克/千瓦时;
② 热值同比下降2189KJ/kg,影响煤耗升高约10克/千瓦时;
③ 燃油量同比增加13.7吨,影响煤耗上升约0.5克/千瓦时;
④ “5.12”地震引起轴封漏汽量明显增大,造成汽机热耗率同比上升约132kj/kwh,使煤耗增加。
#21、#22机组:本月全停。
4、发电油耗
本月总厂共耗燃油30.7吨,同比上升8吨,其中:
#11机组:本月耗燃油30.7吨(0.53g/kWh),同比上升13.7吨,主要原因是:5月1日处理132、133给煤线相继断煤,耗油28吨;5月12日处理地震造成机组振动耗油2.7吨,共耗油30.7吨(0.53g/kWh),同比少5.7吨。
5、厂用电率与综合厂用电率差分析
#11机组:本月厂用电率与综合厂用电率差为0.84%,差值偏高的主要原因是设备老化。
(三)攀枝花三维公司
1、本月计划完成情况。
本月发电量10473万千瓦时,比计划多发2473万千瓦时,同比减少4718万千瓦时,其中11号机8077万千瓦时,12号机2396万千瓦时;上网电量9355.38万千瓦时,同比减少4214.98万千瓦时;厂用电率完成10.33%,比计划高0.23%,同比升高0.05%,综合厂用电率完成10.67%,比计划高0.07%,同比持平。供电煤耗完成397.56克/千瓦时 ,比计划高4.76克/千瓦时,同比下降0.325克/千瓦时;综合供电煤耗完成399.10克/千瓦时,比计划高4.10克/千瓦时,同比下降0.52克/千瓦时。
2、主要生产指标综合分析。
(1)发电量。本月12号机组计划小修10天(加上4月2天共计12天),因12号炉C冷渣器改造工期不够且此时如检修完成,调度也要求停机备用,因此向调度要求申请小修延期4天,到5月14日完成。期间我公司派专人到省调要负荷,经过艰苦细致的工作,省调终于同意我公司双机运行,12号机组于5月 18 日6:45分并入系统,为我公司超计划电量提供了有力保证。
(2)厂用电率。
本月计划厂用电率10.10%,实际完成10.33%(11号机10.22%、12号机10.68%),较计划高0.23个百分点,同比升高0.05个百分点。
厂用电率较计划和同期升高的主要原因:
a、由于12号机组检修、启停耗电增加,且11号机组单机炉运行,负荷较低,造成辅机耗电升高。
b、因制水、循环水系统是原50MW机组和135MW机组共用,老厂机组运行时承担了部分135MW机组的公用系统设备,老厂机组关停后,原接入老厂的部分公用设备耗电现全由135MW机组承担。
c、全月平均负荷率61.53%(按利用小时计算),同比(同期100.59%)下降39.06个百分点,从而影响厂用电率升高1.17个百分点。本月由于受二石线影响,单机炉运行时,负荷大部分时间在80-100MW之间,双机炉运行时一般在150-180MW之间,全月平均负荷仅105.64MW/h,同比下降31.46 MW/h。负荷率低下使得辅机运行极为不经济,耗电率升高。
(3)综合厂用电率指标
本月计划综合厂用电率10.60%,实际完成10.67%(11号机10.52%、12号机11.17%),较计划高0.07个百分点,与同期持平。综合厂用电率同比升高主要受厂用电率升高影响。本月在正常范围内变损为0.35%,较同期0.39%下降0.04个百分点。
(4)煤耗指标
本月计划供电煤耗392.80 克/千瓦时,实际完成397.56克/千瓦时(11号机396.33克/千瓦时,12号机401.73克/千瓦时),比计划高4.76克/千瓦时。虽然供电煤耗未完成计划值,同比仍然下降0.32克/千瓦时。本月计划综合供电煤耗395克/千瓦时,实际完成399.10克/千瓦时,比计划高4.10克/千瓦时,同比下降0.52克/千瓦时。
煤耗未完成计划的主要原因:本月供电煤耗未完成计划值,主要是厂用电率较计划高0.23个百分点,加上入炉煤质较差,影响煤耗的完成。本月虽然煤耗未完成计划值,但与同期相比综合供电煤耗仍然下降0.52克/千瓦时,虽然厂用电率受负荷率影响同比升高,但因07年机组大修及通过设备治理,各项小指标较同期都有不同程度好转,两台机组主参数基本能达到设计和压红线运行,特别是锅炉飞灰含碳大幅度下降,本月飞灰含碳同比下降4.36个百分点,高加返厂修复后,投入率得到大大提高,本月投入率同比升高15.6%;由于11号机组单机运行20天,且负荷全月较低,双机运行时负荷也不高(同期还需供一台50MW机组的用水),加上以增开循泵方式来确保真空,因此真空同比明显升高。
(5)入炉煤质情况。
全月入厂煤热值13846千焦/公斤,同比下降1607千焦/公斤。入炉煤热值13155千焦/公斤,同比下降1764千焦/公斤,入厂入炉热值差0.6906兆焦/公斤,同比升高0.157兆焦/公斤。热值差同比升高,主要原因是进煤量少,而当月入厂煤热值较高,但入炉煤实际大部分烧库存煤,造成热值差增加。
(6)发电耗油
本月12机组计划检修启停和调停各1次,升停炉耗油30.4吨,同比多耗6.2吨。
(四)黄电公司
1、发电量
2008年5月完成发电量11500万千瓦时,比计划6000万千瓦时多完成5500万千瓦时,完成计划的192%。比去年同期少发9562万千瓦时。完成上网电量9966万千瓦时,比去年同期减少9046万千瓦时。
黄桷庄电厂在调度安排#22机组停机备用,全月处于单机运行的情况下,超额完成了发电量。
2、厂用电率
本月完成厂用电率12.89 %,比月度计划11.30%升高1.59 个百分点,比去年同期升高3.65个百分点。造成厂用电率升高的主要原因如下:
1.#21机组主要辅机比同期上升了0.38%;循环水泵、除灰、输煤、化学耗电率比同期增加0.85%。主要由于全月单机组运行,以及机组负荷率仅76%,比同期下降了5.05%所致。
2. 2007年1~7月由东锅负担脱硫耗电,未计入统计,而2008年脱硫耗电率为2.6%。
3、剔除大修用电25万千瓦时,影响厂用电率下降0.22%。
以上合计影响生产厂用电率3.61%。
3、供电煤耗
本月完成供电煤耗391.02克/千瓦时,比月度计划378.85克/千瓦时升高12.17克/千瓦时,比去年同期升高16.32克/千瓦时。造成供电煤耗升高的主要原因如下:
1、脱硫耗电率2.6%,去年同期脱硫用电未计入厂用电,由此影响供电煤耗上升10.5克/千瓦时。
2、因加强设备的检修、技改、维护和运行管理,一些生产指标即空预器漏风率、高加投入率、主汽压力、主汽温度、再热温度、引风机耗电率、送风机耗电率和都比同期好,未发生稳燃用油,使得供电煤耗合计下降了2.61g/kwh。
3、除灰、输煤、化学耗电率比去年同期增加0.79%,使得全厂供电煤耗增加了3.21g/kwh。一方面与机组负荷率、煤质有关,另一方面主要全月由于单机组运行。剔除机组负荷率、煤质影响,按照50%计入,影响煤耗1.61g/kwh;
4、机组负荷率较低,比同期下降5.05%,使得供电煤耗增加2.33g/kwh;
5、入炉煤平均发热量为15655kJ/kg,同比下降了1775kJ/kg。所以,高灰分、低热值煤变化影响煤耗4.27g/kwh;
以上因素合计影响供电煤耗上升16.1克/千瓦时。
4、综合厂用电率
本月完成综合厂用电率13.34%,比月度计划11.80 %升高1.54个百分点,比去年同期升高3.61个百分点。
5、综合供电煤耗
本月完成综合供电煤耗393.06克/千瓦时,比月度计划381
克/千瓦时升高12.06克/千瓦时,比去年同期升高16.33克/千瓦时。
6、发电油耗
本月共计耗用燃油0吨。
(五)宜宾公司
1、发电量:
5月完成发电量8354.2万千瓦时,比计划(6500万千瓦时)增加1854.2万千瓦时,同比减少5193.94万千瓦时,其中#11机组完成4586.56万千瓦时,比计划增加3086.56万千瓦时,同比增加49.12万千瓦时;#12机组完成3767.59万千瓦时,比计划减少1232.41万千瓦时,同比减少5153.06万千瓦时。公司累计完成发电量47145.33万千瓦时,同比减少21966.72万千瓦时,完成全年发电计划的51.95%,比时间进度提前10.28个百分点。其中#11机组累计完成19320.16万千瓦时,同比减少8070.72万千瓦时;#12机组累计完成27825.17万千瓦时,同比减少13896万千瓦时。
本月发电量比计划超额完成,但同比完成情况较差,同比完成不好的原因:(1)机组负荷率较低,平均运行负荷率仅为68.23%,比去年同期降低8.92个百分点,影响发电量1092.23万千瓦时;(2)、由于受地震影响及今年来水情况较好,火电发电相对减少,#12机组停机备用长达15天,共计减少发电量4101.7万千瓦时。
2、厂用电率:
5月完成厂用电率11.05%,比计划增高0.55个百分点,同比增高0.62个百分点。其中#11机组完成11.34%,比计划降低0.16个百分点,同比增高1.18个百分点;#12机组完成10.69%,比计划增高0.49个百分点,同比增高0.12个百分点。
5月完成综合厂用电率11.45%,比计划增高0.45个百分点,同比增高0.09个百分点。其中#11机组完成11.76%,比计划降低0.24个百分点,同比增高1.2个百分点;#12机组完成11.08%,比计划增高0.38个百分点,同比降低0.69个百分点。
5月累计完成厂用电率10.75%,同比增高0.84个百分点,其中#11机组11.21%,同比增高1.23个百分点,#12机组10.42%,同比增高0.55个百分点;综合厂用电率累计完成11.12%,同比增高0.41个百分点,比年计划增高0.32个百分点,其中#11机组11.63%,同比增高1.18个百分点,#12机组10.76%,同比降低0.11个百分点。
厂用电率完成不好的原因:①机组运行负荷率低,造成厂用电率升高;#11机平均负荷率66.75%,同比降低7.03%,由于负荷率低而造成机组各辅机电耗率同比升高,影响#11机厂用电率升高0.55%;#12机平均负荷率70.11%,同比降低9.82%,影响#12机厂用电率升高0.76%,由于负荷较低影响全厂厂用电率升高0.64%;②由于本月机组各辅机电耗指标相对控制较好,#11机组辅机电耗率同比降低0.11%,#12机组辅机电耗率同比降低0.27%,使全厂厂用电率降低0.18%;③由于本月机组启停各一次,导致厂用电率有所升高。
3、供电煤耗
5月完成供电煤耗424.07克/千瓦时,比计划(392.79克/千瓦时)增加31.28克/千瓦时,同比增加26.28克/千瓦时。其中#11机组完成435.85克/千瓦时,比计划增加30.25克/千瓦时,同比增加17.43克/千瓦时;#12机组完成409.83克/千瓦时,比计划增加20.83克/千瓦时,同比增加22.58克/千瓦时。
5月完成综合供电煤耗426.01克/千瓦时,比计划(395克/千瓦时)增加31.01克/千瓦时,同比增加24.02克/千瓦时。其中#11机组完成437.94克/千瓦时,比计划增加30.04克/千瓦时,同比增加17.62克/千瓦时;#12机组完成411.6克/千瓦时,比计划增加20.4克/千瓦时,同比增加19.07克/千瓦时。
5月累计完成供电煤耗404.64克/千瓦时,同比增加9.4克/千瓦时。其中#11机组417.19克/千瓦时,同比增加5.38克/千瓦时;#12机组396.01克/千瓦时,同比增加11.64克/千瓦时;综合供电煤耗累计完成406.33克/千瓦时,比年计划增加9.33克/千瓦时,同比增加7.59克/千瓦时。其中#11机组419.18克/千瓦时,同比增加5.21克/千瓦时;#12机组397.5克/千瓦时,同比增加8.81克/千瓦时。
煤耗指标完成不好的原因:(1)机组负荷率影响:#11机平均负荷率66.75%,同比降低7.03%,致使#11机供电煤耗增加3.67g/kw.h,,#12机平均负荷率70.11%,同比降低9.82%,供电煤耗同比增加3.93 g/kw.h;由于机组负荷率低导致全厂综合供电煤耗同比增加3.79 g/kw.h;(2)#11、12机运行小时差异:由于#11机综合供电煤耗指标高于#12机,本月#11机运行时间与#12机运行时间比例大大高于去年同期(2008年5月#11机利用小时数458小时,比去年同期增加4小时,#12机利用小时数:251小时,比去年同期降低203小时),导致全厂综合供电煤耗同比增加:8.2 g/kw.h.
(3)煤质影响:由于煤质比去年同期下降,热值差高于去年同期,导致综合供电煤耗增加:7.13 g/kw.h。(4)小指标影响:由于#11机组供热,高加解除,给水温度降低,以及其它小指标影响,使供电煤耗增加4.7 g/kw.h
4、综合和发电厂用电率差额分析
5月份完成综合与发电厂用电率差0.4%,累计综合与发电厂用电率差0.37%,低于对标值0.5%。
5月综合厂用电量9568617 kw.h ,综合厂用电量与发电厂用电量差338984 kw.h ,1-5月份累计综合厂用电量52405777kw.h,综合厂用电量与发电厂用电量差额为1747216 kw.h,其中配电设备及线路损耗总计耗电量:1388904kw.h,占发电量的比率为0.295%;生产办公用电量:139360kw.h,占发电量的比率为0.03%;设备检修消耗电量:218952kw.h,占发电量的比率为0.046%。
5、供热情况
5月份全厂供热量53875.38GJ,其中#11机本月供热量30495.9GJ,#12机供热23379.48GJ,1-5月累计供热量256711.66GJ,其中#11机累计供热71144.95GJ,#12机累计供热185566.71GJ; 5月份全厂完成供热电率12.04Kwh/GJ,其中#11机组完成12.13 Kwh/GJ ,#12机组完成11.62 Kwh/GJ ;1-5月累计完成11.72 Kwh/GJ,其中#11机累计完成12 Kwh/GJ,#12机组完成11.62 Kwh/GJ;5月份全厂完成供热煤耗48.1kg/GJ,1-5月累计完成44.46 kg/GJ。
6、脱硫电耗情况:
5月脱硫系统耗电量6.2万千瓦时,消耗厂用电率0.074%,其中石灰石破碎系统耗电量2.74万千瓦时,输送石灰石耗电量:3.48万千瓦时。
(六)四川公司
1、四川公司入炉煤热值为15.19MJ/kg,同比降低1.71 MJ/kg,影响煤耗升高8.17 g/kW.h
2、黄电公司和广安公司脱硫同比煤耗升高影响四川公司煤耗升高3.52g/kW.h。
3、负荷率降低使煤耗升高3.48 g/kW.h。
4、厂用电率升高的主要原因:
同比脱硫多耗电量823.84万kW.h,使火电厂用电率升高0.88%。
三、存在的主要问题
随着来水的增加和节能调度的实施及地震影响,火电机组利用小时数将进一步降低,火电机组电量将下降,煤耗控制难度进一步加大。
四、采取的主要措施
1、继续抓好安全生产工作。落实5月26日抗震救灾迎峰度夏视频会议精神,认真贯彻曹总讲话精神,做好春安检查整改落实工作,落实安全责任。认真抓好机组检修全过程监督管理,确保检修效果,努力控制检修费用。
2、是扎实开展对标管理工作。各单位要认真分析1-5月份生产指标情况,查找差距,制定措施,落实责任,全面落实对标管理年活动的各项工作部署,特别是厂用电率、煤耗、修理费和一般管理费等消耗性指标,在做好与集团公司同类型机组对标的同时,做好与行业同类型机组的对标工作,确保对标管理年活动取得实效,努力提高企业生产经营管理水平。
3、加强节能评价后的整改工作。公司将进一步加强节能评价后整改工作的检查力度,尤其是管理降耗问题的整改,务求取得实效,不断降低能耗指标。
4、加快灾后恢复生产工作,公司系统各单位抓紧落实恢复方案,落实人员、机具、物质,尽快恢复发电,降低地震灾害带来的损失。
5、加强迎峰度夏工作管理,落实防汛预案的机具、人员及物资准备,加强预案演练,确保安全度汛。
6、重视燃煤组进,各单位要高度地震灾害对煤矿生产能力的影响,积极协调各方关系,千方百计迎峰度夏火电燃煤需求。
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