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中宽带边裂攻关方案.doc

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资源描述
炼钢一厂产品质量攻关方案 炼钢一厂为了提高产品质量,扭转因产品质量问题给公司大生产平衡带来的影响,炼钢一厂有针对性组织以下系列攻关方案。 一、转炉化渣及成份控制攻关方案 炼钢一厂成份控制上最大的难点依然是磷高问题,随着公司对铁前铁水质量的优化,铁水铬含量有所降低,磷硫含量趋于稳定,在成份控制上有较大的缓解;但是炼钢一厂还在存在转炉化渣和出钢后回磷问题,为此炼钢一厂出台转炉化渣和成分控制攻关方案。 一)转炉化渣及成份控制存在问题分析 1、铁水质量总体趋于好转,个别存在硅低、磷硫偏高现象对转操作稳定性的影响依然存在。 2、转炉个别炉次前期操作不化渣,中后期“返干”的控制不当,是转炉成份出格的主要因素。 3、出钢过程中下渣不能得到根本性的解决,下渣回磷问题较严重。 4、钢包残渣翻不净。 二)针对以上存在的问题炼钢一厂成立转炉化渣及成份控制攻关,并成立攻关小组。 组 长:张玉峰 副组长:吴 博 闫志刚 陆中林 成 员:魏宝龙 杨 松 吴国生 田宏伟 技术科科员 三)针对存在的原因分析,制定以下预防措施: 1、转炉操作以稳定装入量为主,50吨转炉出钢量按51.5—52.5吨控制,40吨转炉出钢量按37.5—38.5吨控制,合理搭配铁水、废钢比例。 2、遇化渣困难情况可以使用萤石化渣,萤石吨钢按2—3Kg。 3、转炉操作中合理控制枪位,根据转炉反映期适时调节氧气压力采取变压操作,化透前期渣,控制返干期。 4、每更换氧枪、大补炉后必须测量液面,并详细记录,做好交接班。 5、转炉化渣良好的前提下,增加前期石灰用量,提高前期碱度,提高去磷率;渣料加入总体原则小批量多批次,利于转炉化渣和温度控制。 6、强化出钢前后挡渣,控制转炉下渣量,渣层厚度控制在100mm以内。转炉出钢口改造正在进行中,等待炉役完成此项改造。 7、转炉出钢过程中加入白灰面,增加钢包渣碱度,减少钢包回磷。 8、钢包倒渣时,延长小钩在最高点的时间,保证钢包渣翻净,钢包包沿及时清理,不得因包沿大而影响倒渣。 四)攻关奖励与考核 1、攻关奖励与考核以班组为单位进行。 2、当月当班无废品奖励炼钢工、一助手各1000元。 3、当月当班1炉废品奖励炼钢工、一助手各500元。 2、当月当班2炉废品考核炼钢工、一助手各500元。 2、当月当班3炉以上考核炼钢工、一助手各1000元。 二、炼钢一厂中宽带边裂和小H型钢边裂攻关方案 为了遏制目前板坯系统中宽带边裂和小H型钢边裂的发生,扭转板坯系统质量形势,炼钢一厂出台中宽带边裂和小H型钢边裂攻关方案。 一)质量存在问题分析 中宽带边裂和小H型钢边裂产生的原因: 1、转炉操作过程脱氧不完全。2、钢水在浇注过程中发生二次氧化。3、钢水中夹杂物超标。4、铸坯内部存在中心偏析、中心疏松、内裂等内部缺陷。5、板坯铸坯存在三角区裂纹。6板坯铸坯存在角部裂纹。7、设备精度。 图片一:中宽带产生的缺陷为中宽带烂边,主要原因是冶炼脱氧不良所致。 图片二:中宽带产生的缺陷为中宽带边裂,主要原因是铸坯侧面严重凹陷、靠近铸坯窄边三角区裂纹所致。 图片三:带钢卷管开裂的形态,主要原因是铸坯气泡轧制后形成。 图片四:小H型钢轧制边裂形貌 二)针对以上中宽带和小H型钢存在的质量问题炼钢一厂组织中宽带边裂技术攻关,并成立攻关小组。 组 长:张玉峰 副组长:吴 博 闫志刚 刘永胜 王新强 成 员:韩仕余 魏宝龙 杨 松 梁瑞福 庞大全 苏立国 技术科科员 三)针对以上存在质量问题的原因分析,制定以下预防措施: 1、转炉一次倒炉率要求达到80%以上,减少转炉后吹。(闫志刚) 2、转炉终点碳含量:Q195钢种控制在0.05—0.08%、Q235钢种控制在0.10—0.14%。(闫志刚) 3、转炉钢水脱氧控制:1)脱氧剂使用量按2.0Kg/t钢控制,出钢前在钢包内加入3袋,出钢过程中加3袋,特殊处理炉次在出钢过程中补加。2)合金加入时间在转炉出钢1/2以后加入。3)铝线使用量:正常炉次铝线80m、下渣炉次铝线100m、不吹时间大于20秒的炉次铝线150m。4)吹氩时间保证8分钟以上(闫志刚) 4、转炉钢水成份控制:   钢种 C Si Mn 方坯系统 Q195 0.06—0.10 ≤0.12 0.20-0.25 Q235B 0.14—0.18 ≤0.12 0.30-0.35 板坯系统 Q195 0.06—0.10 ≤0.12 0.20-0.25 Q235B 0.14—0.18 ≤0.12 0.30-0.35 大方坯 Q235B 0.14-0.18 0.15-0.20 0.40-0.45 SS400 0.14-0.18 0.15-0.20 0.40-0.45 成份控制原则:提高转炉终点碳含量,减少增碳;降低硅含量的控制,提高吹氩站喂铝线量,保证钢水脱氧效果。(闫志刚) 5、氧化铁皮球和豆钢加入量控制:氧化铁皮球最大量不得超出500Kg,每炉总量不得超出35Kg/t钢;豆钢最大批量不得超出500Kg,每炉总量不得超出1000Kg;吹炼终点前3分钟禁止加入(闫志刚)。 6、合金烘烤必须规范使用,合金温度加入前要有温度;合金类物料在从大库运送至现场途中遇雨天必须用塑料布做好防雨。(闫志刚) 7、转炉下渣量控制在100mm以内(闫志刚)。 8、连铸保护浇注全程规范使用,大包保护套管使用要求开浇后1分钟内挂好,浇注完毕见渣关包,中间包黑液面操作。(刘永胜) 9、中间包保持满包浇注,中包渣量控制在30mm以内,超出时进行中包放渣操作。(刘永胜) 10、铸坯热检:要求每炉次必须对铸坯表面质量进行抽检(刘永胜)。 11、连铸机的设备运行状态保证良好,结晶器精度、扇形段开口度、二冷段漏水等问题要求彻底解决。 要求车间严格落实以上制定的预防措施,并严格执行厂部下发的质量管理文件,落实不到位对责任管理者按考核300元/次。 四)攻关目标: 中宽带边裂和小H型钢边裂控制在0.5%以内。 五)攻关奖励与考核 1、攻关时间6月1日—6月25日和7月份两个阶段。 2、完成攻关目标0.5%以内,奖励冶炼一车间10000元、连铸一车间5000元。 3、中宽带边裂和小H型钢边裂率在0.5%—1.0%,考核冶炼一车间5000元、连铸一车间2500元。 4、中宽带边裂和小H型钢边裂超出1.0%、考核冶炼一车间10000元、连铸一车间5000元。 5、奖励与考核范围冶炼车间二助手以上人员、连铸车间机长以上人员。 炼钢一厂 2013年6月18日
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