资源描述
发电企业如何运用统计手段防止电量损失
(华电新疆发电有限公司苇湖梁电厂 高媛 赵丽)
[摘 要] 发电企业关口电量是评价企业效益指标的重要影响因素,在平时容易出现由于计量装置、检修质量、设备异常等原因造成的电量丢失事件,本文从统计角度及日常基础管理入手,通过建立长期的电量平衡监控体系,确保发供企业在发生电量丢失初期阶段能及时有效发现,并及时处理,防止电量损失扩大,确保发供企业经济效益不受影响。
[关键词] 统计 主变损耗 损失电量 措施
前言
华电新疆发电有限公司苇湖梁电厂(以下简称苇电)共有2×125MW机组两台,母线电压为110kV双母。110kV系统共有8条输电线路,每条输电线路配有两块关口电能表(主/副),由于受电压互感器和电流互感器绕组限制,关口计量装置仅仅在电能表上实现了主副表的功能,电流回路及电压回路依然是同一回路。关口电能表准确度及电压互感器、电流互感器的准确度等级均满足《电能计量装置DL448-2000》规程。苇电关口计量装置安装处在网控室,是无人值守站。关口计量装置在运行中由于运行人员倒闸操作、检修质量、设备故障等原因时而发生电量损失现象。本文主要就如何利用统计手段及时快速发现电量损失的现象进行分析研究,从而最大限度的避免电量损失给企业效益、指标造成的影响。
1 造成关口电量损失的原因
1.1 关口电能表故障,误差不满足准确度等级。
1.2 检修质量不良。单母分段、双母带母联接线方式的母线电压互感器,为防止电压反馈,计量用电压二次回路接入经隔离开关辅助接点重动的继电器切换回路,由于检修质量不良,隔离开关辅助接点在运行人员进行倒闸操作中发生接触不良或不到位,重动继电器不动作,电能表电压回路失压,少计电量。
1.3 电压互感器二次回路故障。电压互感器二次回路由于仪表人员或保护人员在运行中进行工作,造成电压互感器二次回路短路,电压互感器二次空开(熔断丝熔断)跳闸及电压二次回路出现接触不良现象,造成电能表电压回路失压或电压降低,少计电量。
1.4 电流互感器二次回路故障。电流互感器二次回路开路,电流互感器二次回路多点接地电流分流,少计电量。
1.5直流回路异常,电压重动继电器控制回路的直流电源因某种原因消失,造成重动继电器不动作,电能表电压回路失压,少计电量。
1.6电压、电流计量互感器误差增大,人员责任造成互感器变比统计错误,电能表倍率计算错误,电能表接线错误等计量回路的存在问题都将会造成少计电量计量错误。
1.7 电能表时钟的漂移,造成时间不准,如果采用峰、谷、平不同时段,不同电价的计量,将会造成计电量计量错误。
2 日常监控手段
苇电公司在日常统计数据中,发电企业的电能平衡主要由以下公式来体现:
主变损耗率=主变损耗/发电量*100%
其中:
主变损耗=发电量-上网电量-厂用电量
发电量=#1机发电量+#2机发电量
上网电量为8条输电线路电能表电量之和
厂用电量=#1厂高变电量+#2厂高变电量+#0厂高备变电量
在此处,主变损耗并不是真正意义上的厂内变压器损耗,而是包含了厂内各变压器损耗及各个电能表因误差不同所产生偏差的电量之和。
根据长期统计数据显示,我厂主变损耗率波动范围在0.45%-0.6%之间,单机运行时,主变损耗率在此范围基础上还会出现小幅变化。对不同的电厂来说,主变损耗率受到变压器型号及电能表误差值的不同而略有差异,需要根据本厂的实际统计数据确定合理的波动范围,但一般波动范围应在3.5%-7%之间。超过此范围,则意味着有可能发生了电量损失;连续一段时间低于此范围,则应计算各分路变压器下的电量平衡关系是否发生改变,以此判断是否出现了表计误差率变化。
由于苇电采用人工抄表方式,主变损耗率会受到运行抄表人员的速度快慢而产生较大波动。正常情况下,一般采取计算2-3日的主变损耗率平均值作为判断标准,如果连续超过3日主变损耗率均高于正常范围,则可确定电能计量出现损失,需及时联系检修维护人员进行原因排查。
在历次线路预试检修期间,是电量损失频发和高发阶段,此时应特别关注统计数据中主变损耗率的变化趋势,发现计量异常,积极采取补救措施,防治进一步扩大电量的损失。
厂内变压器停电检修时,由于采取返送电运行方式,将有一部分厂用电量无法计量而归入主变损耗内,此时,可将检修变压器下属所有设备用电量相加的方式剔除这部分电量,尽量还原真实的主变损耗。依然还可以根据主变损耗率的变化趋势,发现计量异常。
3 防止电量丢失的措施:
3.1 加强管理,建立日常监控及专业协作机制。
电量作为涉及电厂生产、经营的重要指标,各发电企业应设立专人对每天电能平衡关系进行统计、监控。统计人员与电气仪表测量、自动控制等专业的技术人员应保持密切的沟通联系,随时通报有关设备运行方式和工作状况,便于及时发现潜在的问题并予以处理。以下情况应及时通报:
(1)统计人员发现主变损耗率异常增大时,应及时向专业技术人员通报,协助调查分析原因。
(2)设备运行方式发生改变,诸如设备停(送)电操作、母线倒闸操作、旁母开关带路运行等,设备运行部门应向电量统计人员通报。
(3)设备更新改造及新增设备投入运行后,应向电量统计人员通报。
3.2 加强日常运行检查管理。
(1)要求运行人员在抄表前检查各关口表有无异常情况,对各事件报警及时通知专业技术人员和检修人员到场进行检查处理。
(2)定期校对各电能表时钟的准确性;每日在规定的时间进行抄表,抄表时,发电量、上网电量必须同时抄表,最大限度减少人员因素造成的数值波动。有条件实现集抄,对统计分析更为准确。
(3)定期对各电能表的主、副表计量电量进行校对。
3.3 提升检修质量,做好日常监督维护工作。
(1)定期检测PT二次回路压降,对二次回路连接导线、PT二次回路开关、熔丝及接线端子应进行经常性的检查维护,防止因绝缘破损、接头松动、锈蚀或腐蚀、接触不良等原因造成电能表计量误差。
(2)对电能计量装置进行经常性的在线检查维护,对其工作电源、时钟等要认真检查分析,如果某一方面有异常现象,应立即予以消除。
(3)电能表在校验或拆装后,必须检查和确认接线紧固、正确。
(4)加强检修质量,确保隔离开关辅助接点的可靠性,定期检验重动继电器的动作情况,不满足动作电压和接点接触不良的继电器及时更换。
(5)在运行的计量回路中工作,做好危险点预控分析和防范措施,防止造成电压回路短路,电流回路开路,直流回路失压的事件发生。
2006年-2011年苇电在统计方面及时发现关口计量异常,并追回电量如下表统计所示:
时间
指标
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
合计
追回电量
(万千瓦时)
37.5
24.1
27.3
0
8
0
96.9
从上表可看出,通过加强管理和不断完善落实各项措施,苇电电量损失呈现逐渐减少趋势,5年来共追回损失电量96.9万千瓦时,按照2450元/万千瓦时售电单价计算,共为企业挽回经济损失23.75万元。
4 结束语
造成发供电企业电量损失的原因涉及多个方面,本文仅从采取统计手段及时发现电量损失进行了简要论述,但此方法作为一个后期的检查和补救手段,并不能从根本上杜绝发供电企业电量损失。发电企业还应从根本入手,不断强化计量技术监督,及时分析处理电能计量装置中的各种问题,针对频发问题提早预防,才能保证发供电企业经济效益不受损失。
参考文献:
电能量计量系统设计技术规程(DL/T 5202-2004 )
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