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锅炉运行事故案例汇编
目录
1、锦州电厂3号锅炉安全阀校验升压实跳造成炉外管道爆破事故 .4
2、韶关电厂4号锅炉重复发生水冷壁爆管事故 ................. 4
3、洛河电厂1号锅炉发生导汽管爆破事故 ..................... 6
4、石景山热电厂发生锅炉超温、超压事故 ..................... 6
5、某电厂发生锅炉超压爆管事故 ............................. 7
6、新乡电厂发生2号锅炉满水造成2号机组轴系断裂事故.......8
7、遵义发电厂发生人员伤亡事故 ............................. 9
8、2000年9月8日某电厂发生人员伤亡事故.................. 11
9、海电#6炉灭火、满水、减水分析.......................... 12
10、海电#5炉后屏过热器泄漏事故........................... 14
11、海电#4炉事故放水误动的分析........................... 15
12、山西榆社电厂#4炉汽包水位低MFT一类障碍事件...........16
13、山西榆社电厂#3炉掉大焦MFT一类障碍事件...............18
14、山西榆社电厂#4炉高温再热器泄漏一类障碍事件..........19
15、山西榆社电厂#3机高加保护动作、#3炉汽包水位高MFT动作事故 20
16、山西榆社电厂#4炉汽包水位显示失灵MFT动作两次停机....22
17、山西榆社电厂#3炉磨煤机因检不到火检先后掉闸 MFT动作停机事故
......................................................... 25
18、山西榆社电厂#3炉掉焦磨煤机检不到火检先后掉闸 MFT动作停机事故
......................................................... 27
19、山西榆社电厂2005年2月2日23时56分#3炉磨煤机检不到火检先
后掉闸MFT动作、2月3日1时44分因汽包水位高MFT动作两次停机 .28
20、山西榆社电厂#3炉灭火MFT动作停机的一类障碍事件......29
21、山西榆社电厂#4锅炉总风量低MFT保护动作机组跳闸事故...31
22、山西榆社电厂#3锅炉两台引风机先后跳闸MFT保护动作机组跳闸事故34
23、山西榆社电厂#3炉汽包水位低MFT动作停机的一类障碍事件 37
24、山西榆社电厂#6炉油枪着火引发MFT动作锅炉灭火停机事故 38
25、某厂#10锅炉发生了灭火放炮事故锅炉灭火停机事故........40
26、海勃湾发电厂#6锅炉灭火停机的一类障碍事件.............41
27、上都电厂#1机等离子燃烧器四个火检摄像头烧损...........41
28、上都电厂#1机组锅炉#2空预器转子不转 .................. 42
29、上都电厂#1机组锅炉#1、#2引风机非驱动端轴承振动大 ....43
30、上都电厂#2机组锅炉灭火............................... 43
31、上都电厂#1机等离子阳极头烧坏原因分析................. 44
32、××电厂重油罐闷爆火灾事故 ........................... 45
33、宁波市北仑港发电厂“3.10”电站锅炉爆炸事故 ...........47
34、其它事故案例
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1、锦州电厂3号锅炉安全阀校验升压实跳造成炉外管道爆破事故
事故经过:
1999年7月9日,3号锅炉在安全门热态整定过程中,高温段省煤
器出口联箱至汽包联络管直管段发生爆破,造成 5人死亡,3人严重
烫伤。
事故原因分析:
事故由于该段钢管外壁侧存在纵向裂纹,致使钢管的有效壁厚仅为
1.7mm左右,从而导致在3号锅炉安全门整定过程中,当主蒸汽压力
达到 16.66MPa时,钢管有效壁厚的实际工作应力达到材料的抗拉强
度而发生瞬时过载断裂,发生爆破。
事故总结:
1、锅炉压力容器安全阀校验采用升压实跳的方式,会造成锅炉管
道蒸汽压力超压,导致锅炉管道寿命减少容易造成锅炉和炉外管道爆
破,后果严重;
2、锅炉压力容器安全阀校验采用升压实跳的方式,会造成噪音污
染,安全阀起跳次数多,会带来密封面的损坏;
3、纯机械弹簧式安全阀及碟形弹簧安全阀可使用安全阀在线定压
仪进行校验调整。校验调整可以在机组启动或带负荷运行的过程中(一
般在60%~80%额定压力下)进行。
2、韶关电厂4号锅炉重复发生水冷壁爆管事故
事故经过:
1991年 3月 21日,韶关电厂 4号锅炉小修结束,汽轮机超速试
4
验完毕准备并网时,突然炉膛一声巨响,汽包水位直线下降无法控制,
紧急停炉。检查发现前墙水冷壁爆管一根,爆口在卫燃带附近 100㎝
处,爆口附近同一循环回路共有 25根管产生不同程度的变形。经抢
修更换爆破的和变形严重的水冷壁管14根。于24日18时再次点火,
25日03:24带负荷40MW,主蒸汽压力9.3MPa,主蒸汽温度490℃,电
接点水位计指示+30mm,炉内又发生一声巨响,汽包水位直线下降无法
维持,再次紧急停炉。检查发现后墙水冷壁管一根爆破,爆口在卫燃
带上方约80cm处,爆口周围10多根水冷壁管不同程度变形。
事故原因分析:
这两次爆管的情况基本相同,经检查外观爆口特征和金相分析,
断定为短期超温爆管。事故是由于运行人员在锅炉起动过程中,两次
未按规定清洗汽包就地水位计,而且未与电接点水位计核对,控制室
内水位计不能正常投入运行,电接点水位计与就地水位计不符,而出
现假水位工况未能及时发现,致使锅炉严重缺水爆管。
事故总结:
1、严防锅炉缺水和超温超压运行,严禁在水位表数量不足(指能
正确指示水位的水位表数量)。
2、经常校对水位计,就地与远传数值基本一致。
3、锅炉控制室内至少要有两只性能可靠的远传水位计。
4、按规定及时冲洗水位计。
5、当锅炉所有汽包水位表记全部失灵,运行中无法判断锅炉汽包
水位时,应立即紧急停炉。
6、对于短期过热引起的爆管,一般要求防止锅炉汽包低水位、过
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量使用减温水引起过热器内水塞和作业工具、焊渣等异物进入锅炉管
道而造成堵塞等措施。
3、洛河电厂1号锅炉发生导汽管爆破事故
事故经过:
1991年8月22日17:45,1号锅炉点火起动;22日20:55,1号
汽轮机冲转;23日 06:42,并网带负荷 20-30MW,汽轮机、电气做试
验;23日14:45,带负荷60MW,投粉一层;23日16时,导汽管爆破,
被迫停炉。
事故原因分析:
事故的主要原因是由于锅炉水动力调整不当,使各屏水流量不均
匀,造成导汽管超温爆管。
事故总结:
1、对于长期超温引起的爆管,就要弄清由于锅炉热力偏差、水力
偏差还是结构偏差所引起的超温,以便采取相应的对策。
2、锅炉的过热器、再热器、导汽管等应有完整的管壁温度测点,
以便监视各导汽管间的温度偏差,防止超温爆管。在启动时,应监视
水平烟道烟温,过热器、再热器管壁温度禁止超过规定值。
3、定期进行锅炉炉膛、烟道蒸汽吹灰,以消除热偏差,防止受热
面局部超温。
4、石景山热电厂发生锅炉超温、超压事故
事故经过:
1996年3月13日00:29,4号机组由于直流控制电源总熔丝熔断,造
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成直流操作电源消失,4号机组跳闸,汽轮机主汽门关闭。因“机跳炉”
联锁未投入运行,机组甩负荷后燃料没有联动切断。最高主蒸汽压力达
21.3MPa、主蒸汽温度达576℃,而额定过热器出口压力为13.7MPa、汽包
压力为15.88MPa、主蒸汽温度为540℃。
事故原因分析:
运行人员在事故处理过程中,当手动开启脉冲安全门锅炉压力不
降时(安全门、PCV阀拒动),没有按规程果断切断制粉系统,致使锅
炉承压部件严重超温、超压。
事故总结:
1、运行中锅炉主汽出口压力超过安全门动作压力(含PCV阀)而安
全门拒动同时手动PCV阀又无法打开时,应立即手动停炉。
2、机组运行时锅炉主汽、再热冷、热段安全门、Pcv阀,厂用汽
管道所有安全门必须全部投入,严禁随意解列运行系统安全门,防止
系统超压。
3、锅炉超压水压试验和热态安全门校验工作应制定专项安全技术
措施,防止升压速度过快或压力、温度失控造成超压超温现象。
5、某电厂发生锅炉超压爆管事故
事故经过:
某电厂 1999年 6月 5日,根据锅炉大修工程进度安排,准备安
全门定砣。 11时 30分,值长下令锅炉点火;12时先后投入1-3号
油枪,锅炉开始升压;13时,再热器安全门开始定砣;13时30分结
束,之后锅炉继续升温升压;当压力升到15.8MPa时,锅炉分厂副厂
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长等人来到锅炉乙侧脉冲安全门平台(标高46.5,面积11.69㎡),
准备进行一次汽系统安全门定砣。 14时 02分锅炉主汽压力升至
16.2MPa时,值长下令进行事故放水、向空排汽试验,继续升温升压。
15时 06分,当主汽压力达到 17.2MPa时,突然一声巨响,大量汽水
呼啸而出,热蒸汽迅速笼罩锅炉间,经检查锅炉高温省煤器出口联箱
至汽包联络管的直管段突然爆裂,爆裂发生在直管段上,沿轴向开裂,
裂口长470mm左右;爆口中间部位在汽水反作用力作用下,形成“∨”
形弯;爆口方位正对着乙侧一次汽系统安全门,乙侧部分联络管保温
层被吹坏。当即将锅炉分厂副厂长等八名同志严重烫伤,其中五人医
治无效死亡。
事故原因分析:
本次安全门定砣压力为16.66MPa,爆管时压力为17.2MPa,介质
温度为290℃左右,超压引起爆管。在锅炉安全门定砣过程中,当主汽
压力达到17.2MPa时,钢管有效壁厚的实际工作应力达到材料的抗拉
强度而发生瞬时过载断裂,导致联络管纵向开裂。
事故总结:
1、锅炉超压水压试验和热态安全门校验工作应制定专项安全技术
措施,防止升压速度过快或压力失控造成超压现象。
2、安全阀未经校验的锅炉,在点火试运启动和在安全阀校验过程
中应有防止超压的措施,并在专人监护下实施。
3、做好锅炉发生超压、超温等事故预想及防范措施。4.锅炉在
超水压试验和热态安全阀整定时,严禁非试验人员进入现场。
6、新乡电厂发生2号锅炉满水造成2号机组轴系断裂事故
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事故经过:
1990年1月25日03:20,在2号锅炉灭火后,在恢复过程中,因给
水调整门漏流量大(漏流量达120T/H),运行人员未能有效控制汽包
水位,导致汽包水位直线上升,汽温急剧下降,造成汽轮机水冲击。
事故原因分析:
运行人员未能及时发现汽温急剧下降,使低温蒸汽较长时间进入
汽轮机。低温蒸汽进入汽轮机,造成汽缸等静止部件在温差应力作用
下变形,转轴弯曲,动静部件发生径向严重碰磨,轴系断裂。
水位表失灵和指示不正确、锅炉水位保护拒动、给水系统故障、
违反运行规程、误判断、误操作等是造成锅炉汽包满水和缺水事故的
主要原因。
事故总结:
从汽包水位测量系统的配置、安装和使用以及给水系统的维护等
方面出发,制定相应的反事故技术措施。
7、遵义发电厂发生人员伤亡事故
事故经过:
2001年 5月9日0时20分,遵义发电厂8号炉捞渣机,在运行
中因发生断链条故障停运抢修,0时 35分左右,司炉将 8号炉捞渣
机关断门甲侧密封挡板全部关闭,乙侧因机械卡涩有一块挡板未关上,
并汇报值长,等待检修人员来现场抢修;4时30分左右,检修人员将
捞渣机链条修复,要求试转。5时40左右,试转成功,但刮不上灰,
检修判断链条从甲侧转角压链导轮下脱出,并要求反转和放掉捞渣机
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内的水。值长未同意反转,只吩咐运行人员用高压水冲洗压链导轮。
在放水之前令司炉投一支油枪稳燃,压链导轮冲洗出来后,检修工撬
链条复位没有成功,准备采用割断链条复位的方法处理。6时40分左
右,炉内突然垮下大块焦渣,将关断门挡板接合部冲开一条缝,红灰
从关断门挡板缝隙中喷射而出,将在捞渣机旁平台上做抢修准备工作
的 4人烧伤, 4名伤员在医院救治中陆续死亡 3人,1人重伤。
事故原因分析:
1.未执行安规规定。在捞渣机故障处理时,按有关规定要求运行
人员投油稳燃,保持负压,并关闭关断门密封挡板等措施。
2.未采取有效的应急措施。工作负责人由于技术业务素质不高,
判断处理缺陷能力不强,对面临的不安全工作环境及时间越长,危害
性就越大的险情认识不足,未进一步采取防止突发事故的有效应急措
施。以上是造成这次人身伤害的主要原因。
事故总结:
施工负责人,到现场后设备缺陷查找不准确,技术素质不高,工
作时间太长,达5 小时之久。检修提出放密封水槽水时,许可人没有
按规程“短时间内不能处理完应放灰”的规定,也没有采取补充安全
措施就同意工作,在执行工作许可中,未采取安全措施。
1、定期对各级人员进行安全技术培训,提高安全技术防护水平。
2、加强职工的自我保护意识的教育,在险情大的情况下要有应急
措施;请有实际经验的老工人、老同志进行经验教育,增加青年职工
的经验知识。
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3、经常对职工进行安全思想教育,强化职工的安全意识,做到“三
不伤害”“勿忘安全、珍惜生命”。坚持反习惯性违章活动。
4、各级人员要重视人身安全,认真履行自己的安全职责,认真掌
握各种作业的安全措施和要求,并严格遵守各种规程制度。
8、2000年9月8日某电厂发生人员伤亡事故
事故经过:
2000年9月8日某电厂一值丙班2号炉正常运行中,2时30分,
负荷150MW主汽压力13.6MPa,主汽温度537℃,化学人员联系2号
炉进行定期排污, 2时40分左右,司炉准备执行排污工作、第二副
司炉出去排污,2时45分,主控人员突听一声巨响伴随振动,监盘人
员不知何情况,赶紧检查盘面表计均无变化,出外面发现甲乙两侧至
零米楼梯口冒出大量蒸汽,炉后B角底部上放水门开启,炉前D角定
排一次门开启。与此同时,将炉前D角和炉后B角底部上放水门关闭。
爆破管道停止冒汽,之后到零米找人,发现第二司炉在地面躺着了,
赶紧送往医院治疗,鉴定二度烫伤,烫伤面积 70%,经医院全力抢救
无效,于 9月 9日 22时 30分,因呼吸衰竭死亡。事故后,在现场
复查阀门位置,发现炉后B角定排一次门开了1.2圈。
事故原因分析:
经初步分析,副司炉在去底部排污时,本应将炉前 D角和炉后B角
的定排一二次门打开,而错误将与之相连的炉前D角和炉后B角的上放
水门当作定排二次门打开,由于部分电动小阀不严漏汽,使炉侧高压
汽水介质流至低压管路,造成上放水系统管道爆破,大量高压蒸汽喷
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出,将正在此处的副司炉冲打到零米地面烫伤,抢救无效死亡。
运行人员对系统、对设备不熟,排污时又不认真核对阀门名称,开
错阀门。
事故总结:
1、加强各项工作的安全管理,加大监察整改力度,保证生产设备
与现场环境的安全。
2 、应经常进行各种形式的安全思想教育,提高职工的安全防护
意识,掌握安全防护方法。
3 、应定期对主要生产人员进行安全规程制度的考试,明确安全
职责,强化安全意识。
4 、应定期对全体员工进行紧急救护法的培训,尤其是使全体员
工熟练掌握触电急救方法。
5 、加强各项工作的安全管理,加大监察整改力度,保证生产设
备与现场环境的安全。
6、各疏水管道中,节流阀后的管材应与阀前一样,防止阀门开启
后造成阀门后管道超压。
9、海电#6炉灭火、满水、减水分析
事故经过:
2006年5月25日16:35分,#6炉负荷230MW,#1、2空预器、
吸风机、送风机、一次风机。#1、2、3、4、5磨组运行,参数正常。
#3磨组断煤50秒后#2、4、5磨组火检突然全部消失,灭火保护发“丧
失全部火焰”信号,炉灭火,立即联系快降负荷,机恻负荷最低降至
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十三万,司炉检查灭火保护动作正常。满足吹扫条件开始吹扫,此时
因降负荷给水补水量较大,后期水位反弹,快速升至+460mm吹扫中断,
恢复水位正常继续吹扫,17:00炉侧乙再热气温478度,机侧490度,
汽机跳闸,发电机跳闸,汽机跳闸后汽包水位被压至-360mm吹扫再次
中断,联系热工强制此信号,再次恢复吹扫,17:11吹扫完成点火成
功,17:40负荷230 MW,各参数正常。
事故原因分析:
媒质差,断煤,火检显示存在一定问题易造成此次灭火的主要问
题,灭火后值班员对设备特性了解不足,对给水量的大小,水位将会
产生的变化分析作出正确的判断。致使在快速减负荷过程中给水量过
大,使水位失控造成吹扫中断,耽误启动时间,是造成汽温下将是汽
机跳闸的主要原因。
事故总结:
1、锅炉灭火后联系汽机快减负荷时,应根据减负荷情况调整给水
量,对减负荷过程中出现的虚假水位应有正确的判断,此外,汽机降
负荷速率应根据机前压力的下降情况设置,尽量使机前压力保持稳定,
降负荷过快压力不稳定会给炉侧调整水位造成一定的难度。
2、灭火后及时关小二次风门,减小冷风对锅炉的快速冷却并及时
检查各减温水门是否有泄露,必要时关闭就地手动门,以防温度降的
过低。
3、运行人员加强事故处理能力,值班员应对锅炉灭火后的水位发
展趋势以及汽机快减负荷对水位产生影响有正确判断,做好事故预想。
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10、海电#5炉后屏过热器泄漏事故
事故经过:
2005年3月12日15:00#5炉负荷245 MW,4台磨运行,各参数
正常,自动投入炉膛负压-80pa突然反正+120pa蒸汽流量不正常小于
给水流量60t/h左右,汽包压力有所下降检查发现炉膛出口处甲侧后
屏过热器处烟温明显低于乙侧,四管泄露报警,测点图打开,就地可
听到明显的泄露声。
立即降低主汽压力,联系降低负荷,维持水位正常,申请停炉。
事故原因分析:
1、燃烧调整不当,火焰中心上移或火焰偏斜造成过热器区域烟温
2、升高或烟气侧热偏差大。
3、过热器管壁长期超温及飞灰磨损或高温腐蚀。
4、吹灰管安装不正确,对过热器管造成冲刷磨损。
5、管子被异物堵塞,造成管壁局部过热。
6、蒸汽品质不合格,过热器管内壁结垢造成传热恶。
7、减温水使用不当造成蒸汽侧热偏差过大。减温器内喷嘴脱落堵
8、塞管口造成流量不均
9、管材质量不良或安装检修焊接不良
事故总结:
1、运行中加强火焰调整,避免火焰中心偏斜。
2、定期吹灰避免结焦结渣防止超温超压运行
3、加强燃烧调整改善贴壁氧量防止高温腐蚀
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4、锅炉停运七天以上应进行有效的防腐方法进行保养防止炉管腐
蚀。
5、加强对减温水焊缝、内壁冲刷、外表腐蚀现象的金属检查发现
问题及时更换。
6、定期对受热面管子寿命评估,以确定是否要大面积更换。
7、过热器再热器省煤器管束发生爆漏应及早停运防止冲刷损坏其
他管段扩大损失
8、保证合格的给水、炉水、蒸汽品质。
11、海电#4炉事故放水误动的分析
事故经过:
3月13日23时12分#4炉做定期工作:事故放水电动门传动试验。
#4机负荷 190MW,在操作开一次门时,二次门联动,且一、二次门状
态变“黄色”,事故放水管过水,迅速就地关闭二次门,DCS画面关闭
电动一次门。炉侧水位最低瞬间至-110mm,其他参数均正常。电气检
查一、二次门电源均正常,0时20分热工检查逻辑为一次门有指令动
作,二次门无动作指令,其他未见异常。14日 16时应安监要求,#4
炉做事故放水电动门传动试验,正常,原因待查。
事故原因分析:
在做事故放水门传动试验过程中,值班员没有做好充分的事故预
想,没有派人就地检查事故放水门的动作情况,以至于在操作开启一
次门的过程中二次门联动开启没有及时发现,造成汽包水位低,是此
事件的主要原因。
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事故总结:
各班组认真组织分析此次事件,并能从吸取教训,举一反三,严
禁在定期工作中出现类似不安全事件。
以后做类似定期工作(如冷却风机切换、油泵切换、电动门传动
试验等)必须派人到就地检查,并做好联系工作,方可进行试验,同
时做好相关的事故预想。
12、山西榆社电厂#4炉汽包水位低MFT一类障碍事件
事故前运行方式:
#4机负荷300MW,主汽压力15.8MPa,主汽温度538℃,再热蒸汽
压力3.4Mpa,再热蒸汽温度538℃,真空77.56KPa,炉膛负压-90Pa,
水位 0mm,#4-1、#4-2引风机、送风机、一次风机运行,#4-1、#4-3
给水泵运行,A、C、D、E制粉系统运行,汽包水位自动,机组协调控
制,汽机TV开度99%,GV开度30%,RSV开度99%,IV开度100%,单
阀控制。
事故经过:
12月3日21时38分#4机负荷突然由300MW降至246MW,高调门
由 30%开至 100%,CRT画面上 TV、GV、IV、RSV全在开启位,21:42
在调整过程中,#4炉汽包水位低造成锅炉 MFT,机跳闸,发电机与系
统解列。汽机跳闸后,就地查TV2全关,而CRT画面上显示TV2全开,
判断为 TV2阀在运行中关闭造成负荷突降,查追忆在负荷突降前曾有
关TV2阀指令发出。后经热工检查发现TV2的VP卡(阀位卡)故障,12
月4日2时50分更换备用VP卡并经重新标定TV2恢复正常。后就地
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检查发现#4机#1中压主汽门蒸汽引导阀接口漏油。经处理#4机#1中
压主汽门蒸汽引导阀漏油,11月 4日 5时 43分#4炉点火,7时 08
分定速,7时15分#4发电机并网。8时44分,#4机负荷至70MW时,
#4-1给水泵运行中掉闸,首出记忆为“给水泵入口压力低”,#4-
3给水泵联启,15秒后掉闸,首出记忆为“给水泵入口压力低”,汽包
水位低,MFT动作,汽机、发电机联跳。9时#4炉点火,9时23分#
4发电机并网。10时38分#4机负荷至90MW,主汽温度突降到汽机不
允许值,汽机手动打闸,发电机联跳,炉灭火。11时15分#4炉点火,
12时46分#4发电机并网。15时40分#4炉燃烧稳定,全撤油枪。
事故原因分析:
1)、12月3日21时38分负荷突降原因: TV2的VP卡(阀位卡)
故障,运行中TV2关回,造成负荷突降至246MW。
2)、12月3日21时42分汽包水位低引发MFT动作原因:负荷突
由 300MW降至 246MW后,运行人员减弱燃烧降压速度慢,水位调整不
及时,致使水位低MFT动作。
3)、12月 4日 8时 44分给水泵掉闸水位低 MFT动作原因:因运
行人员操作给水泵勺管开度范围幅度过大,当时除氧器压力低,使给
水泵入口压力低于定值1.0MPa,掉闸,#3给水泵联启后由于延续#1
给水泵勺管开度,流量大,同样使给水泵入口压力低于1.0Mpa定值,
在经延时15秒后#3给水泵掉闸,水位低至-300mm,MFT动作。
4)、12月4日10时38分甩汽温打闸原因:运行人员在调整汽温
时,过热器一级左减温水流量开的过大,造成汽温突降。
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事故总结:
强化300MW机组运行人员培训,尽快提高运行人员专业技术水平,
增强运行人员对异常情况处理能力,防止因运行操作不当引起机组停
运事件发生。
13、山西榆社电厂#3炉掉大焦MFT一类障碍事件
事故前运行方式:
#3机负荷210MW,主汽压力14.6MPa,主汽温度537℃,再热蒸
汽压力2.2MPa,再热汽温538℃,真空-77KPa,炉膛负压-65Pa,主
汽流量678T/H,给水流量648T/H,总风量737T/H,总煤量95.7T/H,
机组控制为协调方式,A、B、C、E四台磨煤机运行,#3-1、#3-2一
次风机、#3-1、#3-2引风机、#3-1、3-2送风机运行。
事故经过:
12月6日16时#3炉内突掉大焦,负压大幅摆动,炉MFT动作,
首出记忆为“角火焰丧失”,汽轮机、发电机联掉。#3-1、#3-2
一次风机、A、B、C、E磨煤机联掉,厂用电切换正常。随后#3-1、
#3-2引风机掉,#3-1、#3-2送风机联掉,首出记忆为“炉膛压
力低”。17时#3炉点火,17时30分#3机定速,17时35分#3发电
机与系统并列。
事故原因分析:
#3炉因设计时炉内卫燃带偏多,从试运启动带负荷以来,炉内
燃烧区卫燃带一直结焦严重。因大焦脱落,在炉内燃烧区扬起较浓粉
尘,加之大量热焦掉入捞渣机内腾起大量水汽致使炉膛内运行的 4台
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磨煤机煤火焰监视16个有7个灰尘遮掩失去火焰,其中#4角全部失
去火焰,发出角无火信号,引发 MFT动作 MFT动作后,因炉膛内负压
达到-2500Pa,延时5秒后联掉两台引风机。
事故总结:
1)、已在DCS逻辑控制回路中将角火焰丧失加3秒延时,即角火焰
丧失信号发后,经过 3秒延时方可动作 MFT停炉,防止掉焦等异常情
况出现时,短时间内因粉尘遮掩火检,在炉膛燃烧未灭火情况下,误
引发MFT动作停炉。
2)、#3炉自试运启动带负荷以来,卫燃带一直结焦严重。现阶段
尚无可行解决办法,需待进行锅炉结焦燃烧调整试验后,制定技改方
案进行解决。目前运行人员要及时根据燃烧具体工况,及时调整,认
真执行《锅炉防止结焦措施》,避免结焦加剧,出现掉大焦异常时,及
时投油助燃。防止停机事件频发。
14、山西榆社电厂#4炉高温再热器泄漏一类障碍事件
事故前运行方式:
#4机组负荷 300MW,主汽压力 15.6MPa,主汽温度 539℃,再热
压力 2.9 Mpa,再热温度 538℃,真空 77KPa,炉膛负压-90Pa,总煤
量138T/H,给水流量990 T/H,主汽流量976T/H。
事故经过:
12月 9日 6时 50分#4炉炉膛负压由 -90Pa突增至 +375 Pa,
捞渣机有大量掉灰,机组由协调跳为机跟踪,给水流量由 990 T/H增
加至1190T/H,高再入口处右侧烟温由803℃下降至500℃,炉投油助
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燃降负荷至 150MW,经检查发现炉膛右侧折烟角处有异音,7时 48分
#4机组紧停。经冷却后进入炉内检查发现高温再热器右数第10排入
口弯头裂纹泄漏,裂纹长度 110mm,将悬吊管后侧折焰角处水冷壁管
右数第25根呲薄爆管,爆口长度80mm,宽度22mm,呲伤右数第23、
24、26根水冷壁管。经换管处理,12月13日2时50分#4炉点火,
12月13日11时25分#机组并网。
事故原因分析:
制造厂在弯制泄漏处高温再热器管排弯头时,存在小裂纹缺陷,
机组投运后长期泄漏将下部折焰角处水冷壁管冲刷变薄爆管。
事故总结:
利用大、小修机会或机组停运期间加强对锅炉四管普查,及早发
现承压部件缺陷,消除隐患,避免四管泄漏事件频发。
15、山西榆社电厂#3机高加保护动作、#3炉汽包水位高MFT动作事故
事故前运行方式:
#3机负荷 300MW,主汽压力 15.9MPa,主汽温度 538℃,再热蒸
汽压力3.5Mpa,再热蒸汽温度538℃,汽包水位0mm,炉膛负压-70Pa,
总煤量158T/H,主汽流量949T/H,给水流量861T/H,给水压力17.42
Mpa,#1、#3给水泵运行,#2给水泵备用,A、B、C、D、E磨煤机
运行,双引、引送、双一次风机运行,协调为机跟踪方式。
事故经过:
1月28日10时02分运行人员发现#3-1高加水位保护高三值液
位开关平衡容器汽侧手动门后焊口漏,15时 40分因检修该焊口漏,
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联系热工人员将#3-1高加水位保护高三值开关量信号强制,关闭#
3-1高加水位保护高三值液位开关平衡容器汽侧手动门、水侧手动门。
16时 53分检修工作结束,在试投#3-1高加水位保护高三值液位开
关平衡容器时,#3-1高加水位突然升至 490mm(瞬间信号)然后迅
速回落,#3机高加保护动作,切水侧为旁路,高加安全门动作,汽
侧正常投入,机组负荷由300MW升至320MW,汽包水位下降,16时53
分21秒汽包水位至-100mm时水位自动跳,运行人员手动调整燃料量、
汽包水位,汽包水位最低至-167mm,16时 55分#3机负荷、主汽压
力开始下降,汽包水位开始上升,负荷降低至230MW,16时57分因汽
包水位快速上升至+250mm,MFT动作,汽轮机、发变组联跳,厂用电
切换正常。17时15分#3炉点火,19时06分#3机组并网。
事故原因分析:
1、#3-1高加水位高保护动作原因为#3-1高加水位保护高三
值液位开关平衡容器与另两个#3-1高加水位变送器平衡容器汽侧、
水侧均通过一根母管并连,在处理#3-1高加水位保护高三值液位开
关平衡容器汽侧手动门后焊口漏后试投时,造成另两个#3-1高加水
位变送器平衡容器内差压波动,同时瞬间误发#3-1高加水位高信号,
因高加保护动作条件为高加水位保护高三值开关量、另两个高加水位
变送器模拟信号三取二,因两个高加水位变送器同时发出水位高信号,
造成高加水位高保护动作。
2、汽包水位高MFT动作原因为:(1)给水自动调节品质差,在高
加水位高保护动作后,长达 2分钟时间内未能将汽包水位控制在正常
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范围内,在汽包水位达到-100mm(水位自动跳定值)时水位自动跳,
给运行调整带来困难。(2)高加水位高保护动作高加切除后,对锅炉
扰动很大,加之运行人员经验不足,在高加切除及水位自动切手动后,
在燃烧调整与汽包水位调整上不够及时果断,致使汽包水位快速上升
MFT动作。
事故总结:
1、在今后进行解列和投运高加水位保护高三值液位开关平衡容器
与另两个高加水位变送器平衡容器中任一个平衡容器时,必须联系热
工人员将需要检修的平衡容器信号及高加高水位保护强制,解列或投
运平衡容器操作结束后,方可将高加保护投运,以防止平衡容器内差
压波动,误发信号造成高加水位高保护动作。并将此规定明确写入运
行规程中。
2、要尽快联系西安热工研究院完成对#3、#4机组 DCS优化调
整,进一步优化PID参数,提高给水自动调节可靠性。
3、要进一步加强二期运行专业培训,提高运行人员专业技能特别
是事故处理能力,以确保在异常工况下运行人员能够做到正确判断,
果断处理,不发生因运行处理不当而造成事故扩大事件。
16、山西榆社电厂#4炉汽包水位显示失灵MFT动作两次停机
事故前运行方式:
#4机组负荷 240MW,协调投入,主汽压力 15.5MPa,主汽温度
538℃,再热蒸汽压力2.7MPa,再热汽温538℃,机组真空75.5KPa,
汽包水位+7.8mm,#4炉底层#1、#3油枪运行,A、B、C、D四台
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磨煤机运行,#4-1、#4-2引风机、送风机、一次风机运行。
事故经过:
2005年2月12日下午热工人员对#3、#4机主控室后电子间各
控制柜柜门风扇进行了吹扫(#3机组停运),17时 08分#4炉汽包
左右侧水位、汽包压力、给水流量、主汽流量、过热器减温水流量均
突变为坏点,17时11分自动恢复正常;17时12分上述各点再次变为
坏点,17时 13分自动恢复正常,热工人员检查未发现明显异常。18
时08分#4炉汽包左右侧水位、汽包压力、给水流量、主汽流量、过
热器减温水流量均突变为坏点,汽包水位变为坏点且显示在- 324mm
(MFT动作停机后上述各点自动恢复正常),炉MFT动作,汽轮机、发
电机联掉,厂用电切换正常。18时 20分#3炉点火,19时 05分#4
机组并网。20时 13分#4机负荷 82MW,汽包水位+11.2mm,汽包水
位 CRT画面所有水位点全部不变化,汽包水位无法监视,立即联系热
工处理,随后汽包水位突显示为+400mm,炉MFT动作,汽机、发电机
联掉。20时40分#4炉点火,21时12分#4机组并网。2月13日#
4炉汽包左右侧水位、汽包压力、给水流量、主汽流量、过热器减温
水流量5次突变为坏点,均在10秒钟内恢复正常。
事故原因分析:
1、12月12日17时08分、17时12分及18时08分汽包水位显示
失灵MFT动作与2月13日发生的多次汽包水位显示失灵原因经上海西
屋控制系统有限公司专业人员与我公司有关专业技术人员对 4#机组
Ovation控制系统进行系统检查、分析,同时根据 3#机组停机状态的
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情况进行试验,最终确定为由于电子设备间控制机柜内粉尘过多(当
日热工人员吹扫控制器柜门加剧了控制柜内积灰)导致系统电源分配
盘中的辅助电源(专供系统供电的变送器)供电回路的电子元件的性
能受到影响,#4机组的 17号控制器中 Branch1、Branch5两条支线
带系统供电变送器的信号全部变为坏质量,导致汽包水位保护动作。
2、20时13分水位高MFT动作原因为在第一次掉机恢复过程中,
因汽包右侧水位显示偏差大,造成水位自动频繁跳,热工人员在强制
汽包右侧水位点时,误将左、右侧汽包水位点同时强制,造成汽包水
位显示变为直线无法监视,因此时给水为自动,给水流量偏大,在运
行人员通知热工人员汽包水位无法监视时,热工人员又同时将汽包水
位左右侧4个点同时释放,此时汽包实际水位高,MFT动作。
事故总结:
1、在#4机停机时更换 17号控制器电源分配盘。措施执行人:
热工车间。完成期限:#4机停机时。
2、2月 13日已在水位保护回路中加质检模块,以防止再次失电
时造成水位保护动作(已完成)。措施执行人:热工车间。
3、在机组停机期间用专用设备对控制系统设备进行全面吹扫,同
时要保证电子设备间、工程师站的干净、整洁。在机组运行过程中禁
止吹扫电子设备间 Ovation系统设备。措施执行人:热工车间。完成
期限:#4机停机时、日常管理工作中。
4、在 2月 13日事故分析会上,生产部明确规定:热工人员要加
强与运行人员联系,不得擅自强制、释放信号点,在强制、释放信号
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点时必须征得值长、单元长同意,并规定运行人员只有值长、单元长
有权与热工人员联系强制、释放信号点,以防止联系混乱造成意外事
件发生。
17、山西榆社电厂#3炉磨煤机因检不到火检先后掉闸MFT动作停机事故
事故前运行方式:
#3机负荷 257MW,主汽压力 15.6MPa,主蒸汽温度 537℃,再热
蒸汽压力3.0 MPa,再热蒸汽温度537℃,汽包水位、炉膛负压正常,
A、B、D、E磨运行,C磨停运。#3-1、#3-2引风机、送风机、一
次风机运行,协调投入。
事故经过:
2005年 2月2日11时 26分B磨断煤(之前曾有来煤不畅),检
不到火检掉闸,随后 A、D、E磨先后均掉闸,首出为给煤机运行未建
立火焰。锅炉MFT动作,首出为“失去所有燃料”,汽轮机、发电机联
跳,厂用电切换正常。1
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