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机1D给煤机落煤管堵煤1E磨跳闸处理分析.docx

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1.19 #1机1D给煤机落煤管堵煤1E磨跳闸处理分析 一、 异常前机组工况 2016年1月19日03:33,机组运行负荷500MW,AGC投入运行,煤量184.74t/h,总风量2028 t/h,主给水流量1258 t/h,主汽压15.1MPa,温度 586.4℃ ,再热汽压2.03MPa,温度589℃ 1C、1D、1E、1F制粉系统运行,1A给煤机堵煤处理中,1B给煤机堵煤刚开始处理, 给煤机煤质较湿,接班后将油枪全部恢复备用,就地安排巡检一小时巡检一次给煤机, 03:32:20 监盘发现1D磨出口温度开始上涨至80°C,且继续上涨,解除冷热风调门自动手动控制,温度最高至98°C开始下降,解除给煤机自动降煤量,监视磨电流开始下降,派人到就地检查1D给煤机运行情况,就地巡检汇报1D给煤机出口堵煤,继续减煤量,同时观察其他磨煤量正常往上加,汇报值长,1D磨堵煤,要求退出AGC运行,03:34退出AGC,锅炉主控切手动,进入机跟随模式,立即开始投入C,F层油8支油枪稳燃并将燃油压力上调至3.5mpa, 03:35停运1D给煤机运行,监视炉膛负压,由于油枪投入较及时,炉膛负压最低-203Pa即恢复正常,锅炉总煤量 维持200t/h基本不变,主汽温最低至578 °C以后开始回头,调整水煤比至6.0-7.0之间,过热度短时降低后恢复正常。就地询问1A给煤机处理情况,告知堵煤处理完毕,正在封人孔门,告知加快进度抢修,03:40维护押票,恢复安全措施,03:48磨煤机铺煤完成,1A磨热风挡板卡涩在19%,经多次活动后缓慢开启,因等离子壁温较高,未拉弧。03:57启动1A磨煤机, 04:03各项参数稳定,开始撤油枪,调整各磨煤量平衡。 04:11:56 1E磨煤机风量由142t/h摆动到132t/h,热风调门由42%开到48%,风量摆动加剧,热风调门开到57.7%,04:12:22风量194 t/h,热风调门开到57.7%随即快速关闭至30%,风量显示到零,延时30S,磨风量低保护动作,1E磨跳闸, 04:13重新投入C,D,F层油枪稳燃。负压最低-379pa后回头,联系热控人员检查风量测点,热控告可以先启动再检查,04:20:29 重新启动1E磨煤机。手动调整各参数正常后退出油枪。事故期间共用油12 t. 05:00负荷维持500MW投入协调,向调度申请投AGC未同意,告知按曲线带负荷。 二、 原因分析 1、 近期雨水偏多,导致上煤比较湿,煤的粘性比较大,落煤管壁容易粘煤。 2、 给煤机观察窗处很难看到落煤管处煤的堆积情况,当发现煤量达到可视范围时,已经堆积很多煤。 3、 1E磨风量调门自动逻辑跟随有问题,风量小幅度摆动后调门摆动很大导致风量波动更大,恶性循环。 4、 三、 防范措施 1) 下雨天加强巡检给煤机次数,接班时应就地检查煤质情况,发现煤湿低负荷应将所有油枪全部备用。 2) 1E磨风量出现摆动调门跟随不正常,应果断解除调门自动,手动开至对应开度。 3) 事故处理期间重点参数加强监视, 各盘分工先对固定,各人监视对应风,煤,水实时曲线,防止事故扩大。监盘人员做出煤量曲线,一般堵煤前可能出现间歇性短时断煤,本次D给煤机在堵煤前3分钟就出现煤量小幅波动,为后续事故处理让出了时间。同样给煤机断煤时也有可能提前会出现瞬时煤量下降,这时就需要立即检查,盘上可以提前做好事故预想。 4) 风量低跳磨逻辑可以优化,防止测点不准造成事故发生。
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