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湖南某电厂高大面积压光耐磨地面施工质量qc成果.doc

上传人:二*** 文档编号:4656394 上传时间:2024-10-08 格式:DOC 页数:9 大小:192.04KB 下载积分:5 金币
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资源描述
提高大面积压光耐磨地面施工质量的控制措施 前言 在**电厂二期工程3#机组主厂房区域,为了争创鲁班奖,传统的施工方法已无法保证其高质量的要求。这就要求我们必须采取有效的控制方法,并加强工序质量控制,才能达到更高的质量标准。根据我们对**电厂二期工程主厂房地面施工过程的总结,形成本工法,能够针对性的指导此类工程的施工。 1.QC 小组简介 我们小组成立于2007年10月,成员主要由项目建筑经理、建筑工程师等施工现场管理人员组成,针对压光耐磨地面开展QC活动。小组成员共计10人,其中工程师7名,助理工程师3名,人均接受QC教育62h,考核合格,小组组长**。小组概况如下表: 表1-QC小组概况 小组名称 成立日期 注册日期 类型 注册号 湖南火电建设公司 **项目QC小组 07.10.20 07.11.1 现场型 SXJG-QC05-009 姓名 性别 年龄 学历 职称 职务 小组分工 男 34 大本 工程师 项目经理 总体策划 男 44 大专 工程师 项目副经理 总体实施 男 36 大专 工程师 项目工程师 方案策划 男 34 大专 工程师 施工员 组织实施 男 36 大专 工程师 施工员 组织实施 男 55 大专 工程师 质量员 现场质检 男 24 大本 助工 技术员 现场技术 男 24 大本 助工 资料员 资料管理 男 24 大专 助工 材料员 材料管理 女 40 大专 工程师 核算员 经济分析 2.选 题 理 由 公司要求: 工程建设规模和社会影响大,必须建设成为集团总公司的窗口工程,树立良好的社会形象。 质量目标: 工程的质量目标为:确保达标投产,争创“鲁班奖”。 新材料: 耐磨材料选用地面硬化剂材料,该材料由非金属矿物骨料、金属矿物骨料和特殊添加剂组成。 选择课题: 大面积压光耐磨地面施工质量控制措施。 3.QC小组课题活动情况统计 表2-QC小组课题活动情况统计表 活动内容 活动次数 出勤人次 应出勤人数 出勤率(%) 计划阶段(P) 2 20 20 100 实施阶段(D) 3 27 30 90 检查阶段(C) 2 18 20 100 总结阶段(A) 2 20 20 100 小 计 9 85 90 94.4 4.现 状 调 查 表3-压光耐磨地面质量检查表 检查项目 检查标准 检查结果 未达到要求点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表面平整度 表面平整 × × × × √ × × × × × 18 √ × × × × × × × × × 面层开裂 面层光滑 √ × √ × √ √ × √ √ √ 5 √ √ √ × √ √ √ √ × √ 空鼓 无空鼓现象 √ √ √ √ × √ √ √ √ √ 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 细部做法 符合技术 交底要求 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 √ √ √ × √ √ √ √ √ √ 实测数值 符合规范 要求 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 × √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查20处五项内容共计100点,达到验收标准的检查点为74个,符合率为74%。 表4-质量问题频率统计表 序号 项目 频数(个) 频率(%) 累计频率 1 表面平整度 18 69.3 69.3 2 表面色泽 5 19.3 88.6 3 空鼓 1 3.8 92.4 4 细部做法 1 3.8 96.8 5 实测数值 1 3.8 100 小 计 26 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 88.6% 92.4% 96.8% 频数 (次) 累计频数(%) A B C 20 26 15 5 10 69.3% 表面平整度 表面色泽 空鼓、裂缝 细部做法 实测数值 质量问题排列图 从统计表和排列图中可以看出,主要问题在于表面平整度及面层开裂,经过进一步调查,两种问题均是在墁光过程中出现 ,控制墁光过程成为决定地面质量的关键。 5.活动目标及可行性分析 活动目标 确保耐磨地面质量,符合率超过95%。 可行性分析 1.本工程做为总公司重点项目,公司内部格外重视,并给予 大力支持,业主、监理积极配合。 2.小组成员专业知识强,经验丰富,富有创造力,全组上下有能力,有信心攻克难关。 6.原因分析 根据现场调查结论,墁光过程是影响地面质量的关键因素。针对该因素,利用因果分析图从人、机、料、法、环五个方面对其进行追根溯源。 环 法 耐磨地面质量差 人 相关人员对新 材料认识不足 机 料 操作人员 责任心差 操作工具 不当 耐磨料使用不当 施工顺序不对 墁光时间晚 养护 不到位 7.要因确认 从因果分析图中可以看出,造成耐磨地面质量问题的末端因素共有7条,小组成员逐一研究论证,确认要因如下: 表5-要因确认表 序号 末端因素 分析论证 结论 1 相关人员对新材料认识不足 耐磨材料选用地面硬化剂材料,该材料由非金属矿物骨料、金属矿物骨料和特殊添加剂组成。相关人员均无类似施工经验,理论知识缺乏。 要因 2 施工人员责任心差 通过观察,施工人员在工作中认真负责,可保证施工需要。 非要因 3 工具使用不当 操作人员在墁光过程中工具使用不当回造成效果不理想。 非要因 序号 末端因素 分析论证 结论 4 新材料使用不当 耐磨材料的使用时间与使用量对将对地面成型造成严重影响。 非要因 5 材料撒布时间不对 耐磨材料撒布时间的方法是脚踩其上,约下沉5mm时,即可开始第一次撒布施工 ,否则强度会受到损失。 要因 6 墁光时间晚 耐磨材料吸收一定的水份后,再用墁刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起 。时间控制很关键。 非要因 7 养护不到位 耐磨地坪施工5-6小时后喷洒养护剂养护,用量为0.2升/m2。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。 要因 8.制定对策 表6-提高耐磨地面质量对策表 序号 要因 对策 目标 措施 地点 责任人 完成 时间 1 相关人员对新材料认识不足 组织学习 提高认识 充分了解 新材料,掌握其性能 1、通过学习、培训沟通的方式,提高理论知识 2、进行小面积试验,以便总结经验 施工现 场 2007.9.5 2 撒布时间不对 监控凝固 合理安排 了解新材料的最佳撒布时间 1、改变撒布时间 2、得出最佳时段 施工现 场 2007.9.10 3 养护不到位 组织学习 提高认识 确保工序 合理 1、薄钢抹子压光 2、喷洒养护剂养护 3、完工5-7d后宜做切割缝 4、24小时后即可拆模。 施工现 场 2007.9.14 9.对策实施 实施一:生产厂家安排其专业技术人员对项目管理人员进行培训,介绍已完工程的施工经验,通过交流沟通,管理人员在掌握新材料理论的基础上,再对具体操作人员进行细致的培训教育。 实施效果:通过学习,施工人员了解并掌握了耐磨材料的性能。 实施二:安排操作人员在3#主厂房1轴墙角先浇筑5平米地面,进行撒布骨料及墁光处理,管理人员全过程跟踪检查,及时发现问题总结经验。 实施效果:通过实验,对相关措施的效果进行了验证,积累了一定的经验。 实施三:经过现场观察,撒布过早会使耐磨材料沉入混凝土中而失去效果;撒布太晚混凝土已凝固,会失去粘结力,使耐磨材料无法与其结合而造成剥离。判别耐磨材料撒布时间的方法是脚踩其上,约下沉5mm时,即可开始第一次撒布施工。 实施四:第一次撒布量是全部用量的2/3,拌合物应均匀落下,不能用力抛而致分离,撒布后即以木抹子抹平。耐磨材料吸收一定的水份后,再用墁刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。第二次撒布耐磨材料及抹平、墁光。第二次撒布时,先用靠尺或平直刮杆衡量水平度,并调整第一次撒布不平处,第二次撒布方向应与第一次垂直。 实施效果:操作人员严格执行要求,减少过程时间损耗,施工作业在规定时间内完成。 实施五:墁光机作业后面层仍存在抹纹较凌乱,为消除抹纹最后采用薄钢抹子对面层进行有序、同向的人工压光,完成修饰工序。 耐磨地坪施工5-6小时后喷洒养护剂养护,用量为0.2升/m2。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。 实施效果:操作人员已掌握新工序,并严格执行。 10.效果检查 2007年12月30日,小组成员与业主、监理单位人员一起对改进后的耐磨质量进行了检查验收,结果如下: 表7-耐磨地面质量检查表 检查项目 检查标准 检查结果 未达到要求点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表面平整 度 表面平整 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ 2 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ 面层开裂 面层光滑 × √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 空鼓现象 无空鼓现象 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 细部做法 符合技术 交底要求 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 实测数值 符合规范 要求 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 共检查了100点,达到验收标准的检查点为97个,符合率为97%。 。 活动效果对比柱状图 通过本次活动,改进了施工方法,耐磨地面质量大幅提高,得到业主、监理的好评,为工程质量创杯打下了坚实的基础,尤其是攻克了面层开裂的难题,为今后同类工程施工积累了丰富的经验。 11.巩固措施 组成员将取得成果进行了总结汇编,对操作人员进行专项技术交底,并进一步活动,从而确保外墙砖施工质量全面达标。在今后施工中,项目QC活动将机制化,常效化,不仅作为解决质量问题的有效方法,而且将成为施工中攻克各种难关的有效武器,从而全面提高项目的创新能力。 12.体会及今后打算 通过本次小组活动,提高了全员爱岗敬业,进取创新的主人翁意识。参与人员感到受益非浅。活动结束后,小组成员进行了自我综合评价,详见下表: 活动前后自我综合评价表 活动前 自我评价 活动前 活动后 质量意识 6 8 个人能力 4 6 团队精神 6 9 QC知识掌握 5 7 解决问题能力 4 7
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