资源描述
东州纺织UASB、BAF
东州纺织印染废水处理工程改造方案设计
1工程概况
1.1工程现状
厦门东州纺织原有的印染废水处理工程是10年前设计建造的,当时设计的废水量是按30000~40000m3/月设计,平均日处理约1500m3, 原有的设计是出水达到三级排放标准,所以主体工艺设计为气浮+水解酸化+接触氧化。这在当时的水质和水量前提下出水基本达到了设计目的。
这些年来随着染料的改进和节水的需要,贵公司在产量增加一倍的前提下,废水量只增加了40%,达到50000~60000m3/月,平均2400m3/d,当然废水的污染物指标就有相应的升高。由其是厦门地处中国南方,是亚热带湿热气侯,夏天气温多在35℃左右,印染工艺基本是高温蒸煮,出水水温高,虽然贵公司已装有两台水温冷却塔,夏天废水处理的池主体工艺的接触氧化池水温高达41~42℃,一般生化法水温超过40℃,生化效率比正常水温(20~35℃)下降50%,超过42℃下降约80%,目前贵公司的印染水生物法出水达不到三级排放要求,贵公司只有在接触氧化池的后段投加混凝剂硫酸铝和脱色剂,增加物化手段强化处理。这样COD是基本达到了了三级标准的300mg/L,但氨氮一直保持在38~40mg/L,无法达到三级标准20mg/L的要求。而且采用混凝加药工艺后,污泥量多,不但增加了药剂成本,污泥处理费用也提高。
贵公司是省级重点污染源,排水的氨氮长期不达标,无法办排污许可证,环保部门提出要求整改,我们山海青环保是原废水处理站的施工和运营商,做为友好的合作方,我们有幸再次就整改,提供周到全面的工艺设计方案。
2设计方案依据和设计范围:
1.《中华人民共和国环境保护法》
2.《中华人民共和国水污染防治法》
3.《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
4.《厦门市水污染物排放控制标准》(DB35/322-1999)
5.《室外排水设计规范》(GBJ69-1984)
6.给排水管道工程施工及验收规范GB50268—1997
7. 给排水工程结构设计规范 GBJ69—1984
8.电力装置的给电保护和自动装置设计规范 GB50062—92
9.通用用电设备配电设计规范GB50055—93
10《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90的二类即昼间≤65dB(A);夜间≤55dB(A).
11.业主提供的有关资料
12.出水水质执行《厦门市水污水综合排放控制标准》(DB35/322-1999)的三级标准。
进水水质和排放标准如表1所示。
表1 进水水质和排放标准
指标
COD
mg·L-1
BOD5
mg·L-1
SS
mg·L-1
色度
氨氮mg·L-1
进水水质
600~700
200~250
200~300
600
30
排放标准
300
200
300
20
13.这次整改的范围只限有污水站内。
三、整改方案工艺流程:
1.1原工工艺流程:
气浮池酸化池
水解酸化池
冷却塔1
调节池气浮池
废水 冷却塔2
终沉池
接触氧化池
达标排水
污泥排放
污泥干化池
污泥浓缩池
1.2整改后工艺流程:
废水
调 节 池
冷却塔1
UASB池
水解酸化池
接触氧化池池
终沉池
曝气生物滤池BAFBAF
清水池
达标外排水
反洗
反洗回流
1.3整改新工艺流程改善之处。
贵公司经过这10年的发展,原设计1500m3/d的处理容量,现在处理量要达到2400m3/d,而且污染指标还略有提升,现有水质水量要达到三级排放标准,不增加处理构筑物是无法做到的。还有水量增加后沉淀池表面负荷增大近1倍,水力停留时间减少,这对沉降效果极为不利。
贵公司空地极为有限,目前污水处理站附近原有的干化池是最经济的水处理扩大用地,这块空地的面积约19×15m,这次增加水处理设施中,增加处理工艺,延长原有系统的水力停留时间,经比选决定采用增加厌氧工艺UASB(升流式厌氧污泥床)做前处理理,后续用曝气生物滤池做终工艺。因为只有干化池空地,所采用的池型是深池。
为减少增加设施的占地面积,这此整改采用增加深池的UASB工艺,全称是上流式厌氧污泥床,因为厌氧工艺无需曝气设施,池内水深可以不受限制,加上厌氧是在生物法处理的最前端,不用考虑后端水头而做深埋建筑,建设费用最为节省。
UASB因为是厌氧工艺,污泥产量少,而且还能消化后续好氧处理的少量污泥,这样就能减少大部分污泥处理量,加上厌氧工艺不用增加曝气动力消耗,动力费用比现有的工艺增加不多。
增加UASB工艺后,处理流程延长,加上UASB的生物降解作用,会降低后续处理的有机物负荷,使原有的生化处理是以有机物碳化阶段为主的设计,扩大到好氧硝化阶段,以达到氨氮氧化成为硝态氮,通过混合液回流到缺氧池,依靠反硝化作用,实现经济的生物脱氮的目的。
因为印染污水磷源不足,一般纯印染废水处理要外加少量的磷源,贵公司原生活污水没有进废水处理站,这次一并考虑,抽引到废水站作为磷源的补充,如不引生活污水,污水站每日需投加面粉8公斤,做为营养元素的补充。
UASB反应器对进水的PH要求较高,一般以7.5~8为宜,贵公司的印染废水一般进水PH较高,一般在9~12之间,宜加酸中和过多的碱,因为硫酸价格便宜,废水中和一般是采用硫酸。但过多的硫酸根离子(一般大于600mg/L)对厌氧菌的生物活性有抑制作用,最好是用盐酸来中和。对比同类性质的水处理数据,中和用的硫酸用量约为360mg/L,用硫酸中和也可。设1台加酸泵,采用米顿罗机械隔膜泵,容量60L/h,PH控制表选MORE工业用PH控制表。
为减少施工对废水处理站的影响,原接触氧化池不做改动,但原沉淀池面积68m2,设计的负荷约65m3/h,这次改造后设计处理时间按20hr,设计处理量为120m3/h,设计量为原设计量约2倍,原沉淀池负荷较高。
为同时去除剩余COD和氨氮,这次在沉淀池末增设曝气生物滤池(BAF)做为最终把关工艺,保证出水COD和氨氮达标。
增加的UASB工艺出水后,UASB出水是到气浮池。加上UASB出水是重力流,原来的2#冷却塔进水高程就不够了,解决方法是2#冷却塔去消。但因为UASB是在中温厌氧段,最合适水温是在35~38℃,而贵公司进水是超过40℃,所以原地面上的1#冷却塔保留。
具体的设计计算体现在构筑物设计中。拆除原干化池后,需要设计一个贮泥池,并增加一台污泥压滤机干化污泥。
四、增加构筑物及工艺参数:
①UASB池:
贵公司调节池COD在650~700之间,对厌氧反应器来说,属低浓度有机废水,设计COD负荷为1.0kg/m3d,COD去除率40%,计算出UASB的有效容积不小于840 m3,根据空地的地形布置,UASB池净容积尺寸为14×10×10m,其中上部3.4m是沉淀区。沉淀器缝隙处流速Vg约2m/h,合适。沉淀器表面Vs1.5m/h,合适。具体的池形尺寸参照设计图。理论停留时间约12hr。
因为进水浓度小,甲烷产量约200m3/d,量太少。对厌氧区的搅拌动能偏小,因此必须增加厌氧池的搅动力,为不增加动力消耗,设计在厌氧池进水采用分区进水,即将进水分为3个独立的区,独立进水管,每次只进1个区,这样进水处搅拌作用加强,增加混合强度。进水管同时做为厌氧池排泥管。
厌氧产生的甲烷气是一种清洁燃料,可设1个容积约60m3的贮存柜存贮后使用。也可不收集,直接排空。
②采用曝气生物滤池设计:按脱氮池设计。
滤料的表面负荷计算法。S=QΔNH3-N/qNH3-N
S=2000×(38-5)/0.5 =132000 qNH3-N取0.5~1
滤料体积V=13200/1200=110 m3
高取2.5米,面积110/2.5=44m2;分为3池,每池14.6m2
曝气量取3:1,曝气量气量6000/20=300m3/h;5m3/min
单池反洗气量10L/m2S;14.6×10×60/1000=8.76m3/min。选用2台罗茨风机,型号HSR100,流量4.75m3/min,压力49KPa,功率7.5KW。
具体池子分为4.2X3.6共2个,4.8X3一个,面积分别为15.12m2,14.4m2;
滤头每平方36个,共1608个,单孔膜曝气器1140个。
单池反洗水量:263m3/h,取反洗泵ISG200-200,流量260m3/h,杨程10.6m,功率15KW。反洗排水管径300 mm。
③反洗水池:反洗时间按15min,反洗池有效容积为:
263/4=66m3,反洗池尺寸:9X3.6X5,有效容积121m3
④污泥浓缩池
采用重力式污泥浓缩池1座,钢筋混凝土,尺寸3.9×3.6×5,污泥停留时间为24h,上清液回流到调节池,浓缩污泥进入框式压滤机进行脱水处理。框式压滤机选用杭州科滤,面积30m2。型号X/630,滤室个数48个,总容积300L。并配套G-30螺杆泵1台。
因为UASB工艺可分解生化法污泥,大管路上可设计为正常出水可经过污泥浓缩池出水,这样同时可做为加次氯酸钠脱色池,增加次氯酸钠投加泵和加酸泵各1 台,容量15Lh。
⑤原有的水解酸化池绑的松针填料是水平绑扎,很多已断,水解池这么多年污泥沉淀,估计容积中的底部约一半已被污泥占用,成为死容积,这次活性污泥池建好后,可先让水直接进活性污泥池,空了水解池清空维修,更换水解池填料,增加水流上下翻转流隔板,共4块约50m2。
虽然前端的UASB已分解大部分的有机物,剩余的有机物应可以达到三级要求的COD小于300mg/L的要求,但生物脱氮要求先将NH3-N 氧化为NO3-N,每氧化1克氨要消耗4.6克的氧,反硝化会产生2.86克氧。这次增加曝气生物滤池可增加供氧量,但要回流才可实现反硝化,增加2台上海连泉管道泵,型号ISG80-100(I)A,流量116m3/h,杨程8.8m,功率4KW,安装在接触氧化池后端。抽取后端的硝化液回流到水解酸化池。
⑥原沉淀池填料支架已大部分塌陷,这次新的终沉池建好后,可将水全引到新池,对原池填料和支架换新。
五、投资估算
设备投资报价表2
序号
项目
数量
单价
项价
备注
1
UASB
加酸泵
1
机械隔膜泵
PH控制表
1
MORE工业用
进水气动阀
4
DN200
三相分离器
300m2
出水堰
50
不锈钢
布水管
3
10个DN32;2条150
2
水解酸化池
松针填料
800m3
水解池整改
曝气头
100
填料支架
114
隔板
48m2
3
原斜管沉淀池
斜管填料
68m3
修旧池
填料支架
68m2
原沉淀池整改
出水堰
18
出水管改造
1
4
曝气生物滤池
罗茨风机
2
HSR100
滤头
1608
单孔膜曝气器
1140
滤板
62
滤料
120
气动阀
3
DN250
气动阀
6
DN150
5
反洗水池
反洗泵
1
ISG200-200
反硝化回流泵
1
ISG80-100(I)A
6
电控箱
7
电线
8
抽水
1200
9
管道
10
支架
30
11
墙上开孔
10
12
次氯酸钠泵
1
13
补酸泵
1
14
小计
15
安装费
16
税收
17
合计
合计人民币:。
5讨论:
①本工艺延用原生化为主工艺设计,增加厌氧UASB工艺,主要为去除COD和氨氮,目标为三级排放要求,动力消耗少,只增加了2台7.5KW的罗茨风机。如采用外置MBR膜法气水比约30:1,动力消耗是现有的2倍。
②对于有机物浓度高,可生化性差的废水,采用组合生物处理工艺具有较好的效果,厌氧、缺氧和生物接触氧化法各自的优势菌种不同,有利于提高处理效率。
③水解酸化工艺将厌氧过程控制在酸化阶段,对废水中的有毒有害物质有较强的降解作用,有利于后续处理系统的稳定。回流部分接触池混合液,缺氧脱氮。
④施工时原污水处理不停机,接驳时只打开接口墙和封堵少量原水口,不用或少用临时设施。原池改造更改少量水管
⑤新增的曝气生物滤池是一种高效的生化工艺,占地少,效率高。
山海青环保科技有限公司
2011年3月31日
正式运行结果:
工程式改造完,经过一年运行。出水COD由未改前的400mg/L(不加混凝剂)下降到170(2000t/d),进水1000t/d时出水COD下降到90mg/L。
出水NH3-N由整改前的37mg/L,下了到17mg/L。完全达到厦门市三级排放要求。
原投加的脱色剂、PAM全部去消,进水只用硫酸调节PH到8.7, 加药费从整改前的1000元/d,下降约30元/d.
污泥量大为减少,计划增加的压滤机去消不用了。
2012年10月
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