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水利建设与管理 2 0 1 1 年 第 4期 超长钢 筋混凝土 工 程中的 应--用 孙德震 刘恩胜 卢正雷 ( 山东水利工程总公司 济南2 5 0 0 1 4 ) 【 摘要】 本文通过以补偿收缩混凝土为结构材料, 以加强带取代后浇缝( 带) 连续浇筑施工的超长钢筋混凝土结构 无缝施工技术在 邹平县污水处理厂成功 的应用, 着重介绍 了设置后浇带的施工工艺在 工期 、 质量上的弊端 和超长钢 筋混凝土结构无缝结构 的施工方法。 【 关键词】 超长钢筋混凝土无缝施工技术施工工艺 近年来 , 城市生产污水和工业废水排放量不断增大 , 与居民生活密切相关 的污水处理工 程建筑规模 日益扩 大 ,构筑物长度和宽度超出现行设计规范对温度缝设置 间距规定 的结构物大量出现 ,工程结构的非荷载性温度 收缩裂缝 已成为当前污水处理厂工程设计 、施工和使用 过程中的常见病 、 多发病 。 超长钢筋混凝土结构无缝结构 施工方法 , 是 以补偿收缩混凝土为结构材料 , 以加强带取 代后浇缝( 带 ) 连续浇筑施工来解决温度收缩裂缝的一种 新技术和工艺。 l 工程概况 邹平县第二城市污水处理厂位于邹平县城北部 , 设 计规模 为 日处理城市污水 l 0万 t , 日回用“ 中水” 5万 t , 总建筑面积 6 9 9 5 6 m 2 , 工程总投资 1 . 7 9 亿元。 其中 l O 万 t 污水处理工程采用 A 2 / O改良工艺 , 按 国家一级 A排放标 准设计, 回用水执行工业冷却水和一般用水水质标准。 整 体工程由中国西北市政工程设计院设计 、山东水利工程 总公司施工 。 污水处理厂中的两个较大构筑物 : 生化反应 池为矩形池壁 , 长 1 3 5 m, 宽 1 1 2 m , 普通钢筋混凝土结构 ; 终沉池为圆形池壁 , 池壁直径 4 2 m, 池壁周长 1 3 2 m, 无粘 结预应力结构 。 以上两构筑物均为超长薄壁混凝土结构 , 为了节约工程投资 , 所有水池均按照混凝土 自防水设计 , 如何控制混凝土质量 、避免因超长结构混凝土引起 的收 缩裂缝导致池体渗漏是施工中的重点控制内容。 2 原设置后浇带施工方案的弊端 按照设计要求 , 该水厂酸化水解池 、 生化反应池 、 终 沉池等大型构筑物均设置后浇带防止温度变形 。经施工 前研究分析 , 设置后浇带会给工程带来 以下问题 : a . 工期长。 工程于 2 0 0 9 年 3 月土建工程正式具备施 工条件 , 按照总体工期要求 , 2 0 0 9 年 8 月完成全部土建工 程 , 设置后浇带底板和池壁要等待 2 个月时间, 特别是终 沉池池壁为无粘结预应力结构 ,预应力张拉还要等混凝 土达到设计强度 , 理论上该施工方案不能按期完成。 b . 存在质量隐患。 后浇带由于较长时间不能封闭, 落 进杂物难以清理 , 特别是底板部位钢筋密集 , 凿毛后的混 凝土残渣很有可能清理不干净 , 影响工程质量 , 遗 留质量 隐患。 e . 形成薄弱部位。由于后浇带处钢筋不断开 , 后浇带 和两侧混凝土止水是刚性连接 ,混凝土与后浇带混凝土 浇筑 时间间隔长达 4 0 ~ 6 0 天 ,新老混凝土间的粘结强度 难以保证 , 从而造成新老混凝土之间产生裂缝 , 反而造成 渗漏 , 容易成为整体构筑物的薄弱部位。 3 超长钢筋混凝土结构无缝结构施工方法 为了保证工期和工程质量 , 结合该工程实际情况 , 经 参建单位多次研究 、 分析、 计算 , 决定不设混凝土后浇带, 用加强带取代后浇带 , 依靠混凝土的膨胀补偿收缩 , 达到 控制混凝 土变形裂缝的目的。 孙德震等/ 超 长钢 筋混凝 土结构无缝施 工技 术在 污水 处理厂 工程 中的应 用 3 . 1 补偿收缩混凝土 补偿收缩混凝土是在混凝土 中掺入膨胀剂后形成的 一 种适度膨胀的混凝土 , 钢筋对它 的膨胀产生限制作用 , 钢筋本身也因与混凝 土一起膨胀而产生拉应力 ,同时产 生相应的压应力 ,以其膨胀来抵消混凝土的全部或大部 分收缩 , 因而避免或大大减轻 了混凝土的开裂。 另一方面 膨胀结晶体钙矾石可 以填充 、阻塞毛细孔缝 ,改善孔结 构 , 使普通混凝土抗渗能力得到大幅度提高, 可以实现混 凝土刚性结构 自防水。 由于膨胀剂的类型不同 、 配筋 的约束条件不 同, 膨胀 剂 的掺量 也就 不 一样 。 因为 一般 混凝 土 的 干缩 值在 0 .0 4 %左右 ,因此要求掺人膨胀剂后使混凝土微膨胀 , 膨 胀率稍大于 0 . 0 4 %, 以达到补偿混凝土收缩 的目的。 3 . 2 设置膨胀加强带 膨胀加强带分别沿纵 、 横 向每隔 4 0 m左右设置一条 , 宽度 2 m。对于圆形构筑物底板分别沿半径方向和垂直半 径方向设置 , 加强带结构形式见下图。 膨胀加强带结构形式图 在 加强带两侧设置一层孔径 5 mmx 5 m m 的钢丝 网 , 在构筑物 内两排主筋 间设竖 向 西 1 6的钢筋予 以加固 , 防 止不 同配比的混凝土流入加强带 内,引起两种混凝土混 合 , 影响加强带的效果。施工时混凝土分层浇筑 , 先浇加 强带带外普通混凝土 , 浇到加强带时 , 改用膨胀混凝土 , 施工时保持加强带 内外混凝土高差不大于 3 0 c m 。如此循 环浇筑下去 , 实现无缝施工。 3 - 3 加强带补偿收缩混凝土施工要点 加强带补偿收缩混凝土施工工艺 尚处 于摸索实践阶 段 , 对施工过程更要严格控制 , 以确保混凝 土达到抗裂要 求 , 该工程施工中主要从以下几点进行重点控制 : a . 选择优质原材料。 石子: 1 0 ~ 3 1 . 5 m m卵石连续级配 , 含泥量小于 1 . 0 %;砂: 中粗砂 ,含泥量小于 2 . O %; 水泥: P . 0 4 2 . 5 R; 粉煤灰 : I I 级磨细 ; 膨胀剂: 根据该工程水质特 点 , 选取 了硫铝酸钙类系列膨胀剂 , 膨胀剂掺量试验委托 山东省水利工程试验中心确定 。 b . 试验配 比。开工前 , 将该工程使用的碎石 、 砂 、 水 泥 、粉煤灰及外加剂均送山东省水利工程试验中心进行 检验复试 ,并根据现场材料及工程要求试配确定施工配 合比 ; 现场并采用含水率测试仪 随时测定砂 、 石含水率 , 及时调整加水量。该工程池体为 C 3 0 P 6 F I 5 0 混凝土, 加 强带采用 C 3 5 P 6 F I 5 0混凝 土 , 施工配 比为 : 水泥: 水: 砂: 石子: 粉煤灰: 膨胀剂 : 泵送剂= 3 0 8 k g : 1 6 2 k g : 7 3 2 k g : 1 0 5 4 k g : 9 0 k g : 3 3 k g : 1 2 . 2 k g 。 c . 拌合。混凝土拌和时间要 比普通混凝土时间略长 一 些 , 加入外加剂后先干拌 2 m i n , 外加剂和骨料均匀结合 后再加水湿拌 2 m i n ; 水平和垂直运输采用泵送时 , 应严格 控制混凝土坍落度不得大于 l 4 c m。 b . 浇筑。 浇筑前制定详细的专项方案 , 合理选择浇筑 时段 , 夏季施工时入模温度宜小于 3 0 ℃, 冬天施工时人模 的温度宜高于 5 ℃。混凝土严格分层入仓 , 保证加强带 内 外混凝土 同时完成浇筑 , 浇筑需保持连续均匀 , 不得 出现 冷缝 , 浇筑过程 中派专职试验人员观测混凝土坍落度 , 坍 落度过大会引起混凝 土离析而使墙体混凝土的匀质性变 差 , 造成其在硬化时收缩应力不均而产生裂缝 。 严格杜绝 不合格的熟料人仓 , 确保混凝土拌和物质量。 e . 振捣。 采用 2 . 2 k W 插人式振捣器进行振捣 , 振捣采 用梅花形布点, 点距不大于 4 0 0 ra m, 振捣至混凝土不再下 沉 、 无气泡冒出为止 , 对于局部预埋管道或洞 口钢筋密集 处 , 在模板外侧设 附着式振捣器 , 对于局部仓内积水较多 的情况 , 在模板内侧设 直径 5 ra m的排水排气孔 , 以确保 混凝土振捣密实。 f . 压光 。待混凝土收水后 , 初步用人工整平 , 大面积 用压光机进行压光 , 局部用人工压光 , 抹面压光工序根据 混凝土凝结时间, 不得少于 3 遍工序 , 以防止表面龟裂。 g . 拆模。 工程实践表明: 因混凝土浇筑完 3 ~ 4 天 内水 化热温升最高 , 而抗拉强度很 低 , 如果早拆模板 , 因墙体 内外温差较大而易于开裂 。因此墙体模板拆除时间宜不 少 于 5天 。 h . 养护 。前期养护 工作对超长混凝 土结 构的裂缝 控制起着决定性作用 。如养护不充分 , 混凝土 中的水分 迅速蒸发 , 水泥不能充分水化 , 膨胀剂 的作用也 就不能 充分发挥 , 不仅会影响混凝土 的强度 和抗渗性能 , 有 的 还 会在混 凝土 表面 出现起 砂掉 面形 象 , ( 下转第 1 8页) ● 引 1 8 王玉芳等/ 某测绘软件与办公 自动化 E x c e l 相结合在洞室开挖中的应用 ,一7. 91, 2241. 59, 0. 61 .一7. 59. 2246. 08. 0. 29 . 一 7. 91. 2 25l 】 . 78. 【 1 . 61 . 一 7. 65. 2255. 32. f ) . 38 .一6. 17. 225 8. 64. ( 1 . 87 .一1 . 41. 225 9. 91. -0. 33 . 2 7 6, 22 60. 33. ( )4 3 .5. 3 4. 225 8. 8. 0. 42 .7 8 3. 22 55. 6 3. ( )6 5 , 7. 7 8, 2 249 7 8. 0. 48 .6. 7 2. 2 244. 6. 一《 ) , 58 . 7. 88. 2 240 1 2. 0. 58 .7. 46, 2239 33. 0. 67 ,3. 02, 2 239. 5 4, 0. 46 . 一 1 . 94. 2 239. 6 4 . 【 1 . 36 .一6. 01. 2 239. 48. 0. 52 图 3 扩展名为 D A T文件格式 的实体应用编辑菜单 中打断 、延伸 、修剪等命令进行编 辑 ,在工程应用菜单 中选查询实体面积命令即可计算 出 所需 区域的面积 。在本例中带有斜横道的区域为超挖区 域 , 空 白区域为欠挖区域。 5 结语 本文所介绍的方法不仅应用在洞室 开挖 中 ,在高 一 7 .3 ( ) — —— 一7 ,3 0 — — 图 4 桩号 K 0 + 1 0 0实际开挖断面( 单位 : m) 边坡 的开挖 、 明渠 开挖 , 甚至在大 区域 的模板复测等工 作都可 以应用 。至此 , 测绘工作完全摆脱 了人工记 录原 始外业数据 、 人工点绘实际断面 、 人工“ 转” 工程量 的古 老 、 传统 的测量工作 , 形成 了从外业到 内业一体化 的规 范 的电子版形式 , 大大的降低 了 口误 、 笔误 , 提高 了工 作效率。A ( 上接第2 3页) 降低 混凝 土的防水性能。 在混凝土浇筑完 后 , 我们用毡布将混凝土表面完全覆盖 , 在混凝 土上部 2 4 小时不问断淋水 1 4天 , 在保证 了混凝 土水化 用水的 同时 , 又能控制混凝土 内外温差在 2 5 ℃以内。 4 实施效果 4 . 1 工程质量 由于采用上述措施 ,超长混凝 土结构无缝设计在该 工程取得了很好的效果 ,主体结构施工完毕 5 个月后检 查 , 没发现任何裂纹现象 , 构筑物经闭水试验 , 混凝土池 体没有渗漏现象 , 在池体不做防水 、 防腐处理的情况下 , 混凝土达到刚性结构 自防水标准。 4 . 2 工期对比 按照原设计设置后浇带 ,底板和池壁要等待 2 个月 时间。 该工程通过采用超长结构无缝施工技术 , 使总体工 期提前了 6 0 天。 4 - 3 经济效益分析 由于该工程取消后浇带 ,避免了后浇带部位长期 占 用周转料具及模板 ,也避免了其他部位 因后浇带脚手架 而影响进度 ; 省去后浇带 的清缝 、 凿毛 、 钢筋除锈等复杂 工序 , 节省了人工, 同时解决了因施工不 当而造成的结构 渗漏等质量隐患 , 降低了工程成本。 5 结语 邹平县第二城市污水处理厂土建工程于 2 0 0 9年 1 2 月完成全部工程任务并通过竣工验收 ,正常运行一年后 所有建筑物没有发现任何渗漏现象 ,取得 了较好 的实用 效果。采用以超长钢筋混凝土加强带施工工艺替代原后 浇带设计方案 , 不但减少了施工的麻烦 , 而且大大加快 了 施工进度, 同时也提高了结构的整体防水性能, 受到建设 单位和质量监督部门的认可。A H
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