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深圳南天电力GT13E2燃机余热锅炉双压改造简介.pdf

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1、余 热 锅 炉2 0 1 0 4 5 深圳南天电力 G T 1 3 E 2燃机 余热锅炉双压改造简介 杭州锅炉集团股份有限公司 陈海 东 摘 要 本 文分析 了 G T 1 3 E 2燃机余 热锅炉双压改造 的必要性和可行性 , 介绍 了对原 C MI 单压余热锅 炉进行的双压改造方案, 并对改造前后余热锅炉和联合循环 性能进行 了对比分析 。改造后 , 锅炉排烟温度 由 1 8 3 o C降低到 l 3 4 , 锅炉余热利 用 率由原 6 9 5 提 高到 7 7 1 , 结合汽机 的双压改造 , 联 合循 环 的发 电热效 率 由 4 8 5 提 高到 4 9 8 , 可见, 改造达到节能

2、减耗增 出力, 证 明本次改造取得成功, 同时 取得 了不错的经济效益和社会效益。 关键词余热锅炉双压改造节能性能分析 前言 1 锅炉原运行情况和存在的问题 上世纪 9 0 年代, 大型燃气一蒸汽联合循 环发电在 国内开始逐渐发展, 与之相关 的工 程设计 、 安装 、 运行等方面的技术也处于起步 阶段。在这样的背景下 , 深圳南天 电力有 限 公司于 1 9 9 7 年全套引进 了与 G T 1 3 E 2燃气轮 机相配套的 C MI 余热锅炉, 组建成一套燃气 一 蒸汽联合循环 , 总容量为 2 4 4 MW。这在 当 时及 以后若 干年内都是亚洲最大的联合循环 机组。由于当时 国际能源价

3、格低廉 , 发电成 本较低 , 为了节省设备初期投资 , 联合循环余 热锅炉采用 了单压配置 。经过 1 O多年 的运 行 , 余热锅炉产汽量和效率 明显下降, 且排烟 温度上升 明显 , 再结合 国际能源价格高 昂及 国家节能减排的号召, 为了提高余热利用率 和增加机组出力 , 南天 电力有限公 司于 2 0 0 9 年初对该余热锅炉进行了双压改造, 并达到 了预期效果。 原锅炉与 G T 1 3 E 2燃气轮机相配套组成 联合循环 , 于 1 9 9 7年 7月投产运行 , 燃料 为 0#柴油。投产时运行数据为: 环境温度 : 2 6 o C; 燃机 出力 : 1 5 3 M W; 烟气流

4、量 : 5 0 6 k g s ; 进 口烟温 : 5 3 0 ; 排烟温度 : 1 7 3 ; 锅炉主蒸汽压力 :4 5 MP a ; 锅炉主蒸汽温度 : 5 0 6 C; 锅炉主蒸汽流量 : 2 2 0 t h ; 汽机出力 : 6 7 1 M W; 汽机凝结水温度 : 4 2 。 自2 0 0 6年 7月起 , 燃料改为广东大鹏管 道天然气。2 0 0 8 年夏季典型的运行数据为: 环境温度 : 2 8 ; 燃机出力 : 1 4 0 M W; 烟气流量: 5 1 0 k g s ; 进口烟温 : 5 1 7 ; 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 6 余 热

5、锅 炉2 0 1 0 4 排烟温度 : 1 8 4 ; 锅炉主蒸汽压力 :4 1 MP a ; 锅炉主蒸汽温度 : 5 0 1 ; 锅炉主蒸汽流量 : 2 0 5 t h ; 汽机出力: 6 1 9 M W; 汽机凝结水温度 : 4 2 5 。 根据以上运行数据及对锅炉实际情况查 看后 , 经分析可知锅炉存在以下三大问题 : ( 1 ) 燃气轮机排气温度和排气流量均较 原设计值降低太多, 锅炉烟气进 口参数的改 变导致原受热面设置配比失调 , 导致 窄点温 度升高, 引起蒸发量下降。 ( 2 ) 由于原设计使用 0#柴油, 造成锅炉 受热面鳍片管外表面腐蚀严重 , 鳍片表 面布 满锈皮 , 热

6、阻增大 ; 鳍片管内部也有一定程度 的结垢。 ( 3 ) 高压蒸发器有 3 根管子穿孔泄露, 被 加盲板堵死 , 减少了 4 8 的换热面积。 2 余热锅炉双压改造的必要性和可行性分 析 进入 2 1 世纪后, 国际能源 日趋紧张 , 能 源价格也不断上涨。如今国内的燃气轮机联 合循环大多配置双压锅炉 , 在天然气燃料工 况下, 锅炉排烟温度在 1 0 0 左右, 余热利用 率可达 8 5 以上 , 联合循环发 电热效率可达 5 0 以上 , 采用双压设计 的联合循环相关技 术也 已相当成熟。而深圳南天电力有限公司 G T 1 3 E 2 燃机配备单压余热锅炉的联合循环 运行多年后 , 已出现

7、上述诸多问题 , 排烟温度 高达 1 8 3 , 余热利用率只有 6 9 5 , 联合循 环发电热效率仅有 4 8 5 , 相比国内其他同 容量等级联合循环机 组, 该 G T 1 3 E 2联合循 环已远远落后。因此, 对该机组进行改造已 变得势在必行 , 只有进行双压改造, 才能使机 组提高联合循环整体热效率, 降低发电成本, 并完成政府下达的节能减排指标。 G T 1 3 E 2 燃机联合循环余热锅炉双压改 造的可行性分析包含以下内容 : ( 1 ) 经余热锅炉基础校核, 确定原锅炉基 础能承受锅炉因改造而增加 的载荷 。 ( 2 ) 经过对余热锅炉钢结构进行核算, 确 定可在原来钢结构

8、 的基础上进行加 固后 利 用 。 ( 3 ) 经过余热锅炉热力计算, 确定双压改 造工作可在对原有热面结构稍作改动的基础 上 , 完成改造。 ( 4 ) 对高压给水 泵、 高、 低压 热水循环泵 和凝结水泵等进行校核。 ( 5 ) 由于锅炉顶部增加受热面, 需分析确 定锅炉顶部出 口烟道和烟 囱整体抬高 的方 案 。 3 锅炉双压改造方案 本着最大程度地利用余热, 以及考虑安 装工作量、 工期和整个改造费用等因素, 经过 充分的技术经济比较 , 受热面的改造方案为 : 除对原高压蒸发器进行重新设计布置外 , 原 有的高压过热器、 高压省煤器和除氧蒸发器 三部分热面保持不变 , 在高压蒸发器后

9、增加 低压过热器 , 在锅炉尾部烟道增加了凝结水 加热器 、 性能加热器及热水加热器 。具体改 造内容如下文所述 。 3 1 高压蒸发器的改造 高压蒸发 器受热 面管 由原 来 的 3 8 2 9 m m改 为 23 m m; 鳍 片 由原 来 的 1 1 0 m m不开齿鳍片改为 1 1 3 5 m m的开齿鳍 片; 鳍片密度由原来 的 1 3 5片 m增加为 2 5 0 片 in ; 管子纵向排数由原来的 2 8 排减少为 2 6 排。管子横 向排数、 横 向节距 、 纵向节距 均不变。高压蒸发器工质流程改为六回程布 置。为了最大限度地吸收废热、 提高出力并 在考虑现场施工及结构合理性的前

10、提下, 高 压蒸发器 1 最后一排管子多绕两个回路后和 其它热面管一起进入高压蒸发器出口 集箱。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 余 热 锅 炉2 o 1 0 4 7 3 2 增加低压过热器 为了将原单压余热锅炉改造为双压锅 炉, 改造方案在高压蒸发器 1 后增加了低压 过热器 , 布置在原高压蒸 发器 1最后两排的 位置。低压过热器横向排数 6 2 排, 纵向排数 为 2排 , 为 e9 6 03 m r n的光 管。错列布置 , 横 向和纵 向节距 同原蒸发器 , 为 单 回程布置。 因为高压蒸发器和低压过热器管子 的纵 向和 横向节距以及总排数与原高压蒸发

11、器管子相 同, 因此该两个受热面仍用原 吊挂装置进行 固定。 3 3 增加凝结水加热器 凝结水加热器 布置在低压蒸 发器后 面。 凝结水加热器由横向 6 2排, 纵向 1 2排的 3 2 3 m m的开齿鳍片管组成 , 鳍片规格为 1 1 5 ra m的开齿鳍 片, 鳍 片密度 为 2 0 0片 m。 受热面管子错列布置 , 横 向节距 9 1 , 纵 向节 距 7 9 , 工质流程为双回程布置。 凝结水加热器采用下部支撑方式固定在 经过加固的原顶部吊挂梁及护板上。 3 4 增加性能加热器和热水加热器 性能加热器布置在凝结水 加热器后面。 性能加热器 由横 向 6 2排, 纵向 2排 的 仍

12、2 3 m m的开齿 鳍 片 管组 成 , 鳍 片 规 格 为 l 1 5 m m的开齿 鳍 片 , 鳍 片 密度 为 2 0 0片 m 。 受热面管子错列布置, 横向节距 9 l , 纵向节 距 7 9 , 工质流程为单回程布置。 热水加热器布置在性能加热器后面。热 水加 热器 由横 向 6 2排, 纵 向 8排 的 2 3 m m的开 齿 鳍 片管 组成 , 鳍 片规 格 为 1 1 5 m m的开 齿 鳍 片, 鳍 片密 度 为 2 0 0片 m。 受热面管子错列布置, 横向节距 9 l , 纵向节 距 7 9 , 工质流程为四回程布置 。 性能加热器 和热水加 热器组 成一个 管 箱

13、, 采用下部支撑方式 固定在经过加 固的原 顶部吊挂梁及护板上。 凝结水加热器、 性能加热器和热水加热 器采用管箱式密封结构, 其中性能加热器和 热水加热器布置在同一个管箱中。 3 5 除氧器更换 由于原锅炉为单压系统, 改造后为双压 锅炉 , 因此需增加低压锅筒 。考虑到改造 的 经济性和布置位置 的限制, 现重新设计制造 除氧器, 除氧水箱兼做低压锅筒, 输出饱和蒸 汽至低压过热器, 因此锅筒内部需增加蒸汽 分离装置。除氧器设计方案仍采用无头式, 并将原除氧器凝结水喷头拆除安装到新除氧 器上。现除氧器 低压锅筒材质为 2 0 g , 规格 为 q i 3 5 0 0 X 2 4 m m,

14、直段 长度为 7 0 0 0 ra m。新 除氧器除取消启动蒸汽接 口外 , 各接 口位 置 基本按原除氧器布置 , 原除氧器所配 阀门仪 表尽量拆至新除氧器集箱使用 。 3 6 新增或更改管道及 阀门仪表 原管道改动处 为: 高压蒸发器 1 至高压 锅筒连接管道和高压蒸发器 2 进 口管道做适 当改动; 取消原过剩蒸汽管道、 凝结水进 口到 除氧器管道和启动蒸汽管道 ; 重新布置原高 压锅筒至除氧器补汽管道, 其余管道均不做 改动。在新增管道上按要求增加排气管路和 疏水管路及相应 阀门、 安全 阀、 压力表、 温度 元件等阀门仪表。 3 7 相关水泵的校核 3 7 1 高压给水泵校核 在主蒸

15、汽压力 、 给水 流量等略作调整及 原高压过热器、 高压锅筒、 高压省煤器及相应 相应管道均不变的条件下 , 经校核计算 , 原高 压给水泵能满足改造后锅炉 的需要 , 不需改 造或更换 。 3 7 2高压热水循环泵校核 改造后高压蒸发量略低, 高压蒸发器管 径改小 , 鳍片密度变大 、 纵向排数减小 、 且受 热面的管径变小 ( 由 3 8 r n m改为 e 9 3 2 m m) , 高压蒸发器 的工质 回程数由原来的 4回程改 为 6回程 , 蒸发器热面阻力与原来相当 , 而相 应管道尺寸不变, 出口管道变短, 经校核计 算, 原高压热水循环泵能满足改造后的锅炉 学兔兔 w w w .x

16、 u e t u t u .c o m 8 余 热 锅 炉2 0 1 0 4 一 一 r _ - 一 : 中 I I l i j l ! l i ; I ; l 厂 、 、 , 、 L 卫 、 I , 求 加 热 辨 、 、 IN , - 、 旅 * 耳 l I 、 _ L _厂 l _ r J 1 , 一 厂- I 薜 壮 7 k f I ! i 击一 I F - = I r e : lI ) 2 5 2 0 l I : : : I l I、J - - z: G- r 一 I I l 一 l I I 1 j 1 t r -。 一 瓜 : 、 r ; I 一 妻 蝴 i _ t I 日 至 尚

17、 省 煤 ; ; I l l 、 、 J l l I 藿 重 - 一 E 丑 I 一 蓍 I l 一 一 7 f 低 压 过 热 器 _ I I 黑 忙 囊 簪 巢 m 1 I 垣 f l 副 一 压 过 热 器 母 , 燮 一 , 、 ( 目曩黛瞄 嗣 富薯 _ 嘟一 l 隳 乐 量 堇 i 霎 , : I , ; 皇r 蓦 一 霍 1 l I I J 1 f l I l : : 等 二 斗 干 ! = : 1 I -一- - 一 l 、 - r p : : 。 一 厂 , 、f 、 fI 【 = 、 : 弼 , I , i V I 7 乒 一 I i 巨 I 图 1 改造后的锅炉总图 学兔

18、兔 w w w .x u e t u t u .c o m 余 热 锅 炉2 0 1 0 4 9 水循环要求 , 不需改造或更换 。 3 7 3 低 压 热水循 环 泵校核 改造后低压系统压力提高, 且低压蒸发 器受热面及管路均不变, 经校核计算, 原低压 热水循环泵 能满足改 造后 的锅 炉水循环要 求。 锅炉改造后高压蒸发 器换热面积 由 1 8 0 0 0 m 2 增加至 2 9 0 0 0 m 2 ; 低压过热器换热面 积 4 0 ( 0 1 1 2 ; 凝结水加热器换热面积 1 2 5 0 0 m2 。 锅炉改造后重量增加情况为 : 高压蒸发 器模块 由原先 1 4 0 t 增加至

19、1 6 0 t , 增加 2 0 t , 低 压过热器模块 1 2 t , 凝结水加热器管箱 9 2 t , 性 能加热器和热水加热器管箱重量约 8 3 t , 汽水 管道及阀门新增加约 6 0 t , 钢结构加固新增约 6 0 t 。 图 1 为改造后 的锅炉总图。 4 锅炉双压改造前后性能分析 锅炉双压改造完成后 , 由电厂反馈 回来 的运行性能数据如下 : 环境温度 : 2 4 o C; 烟气流量 : 5 0 2 k g s ; 进 口烟温 : 5 1 7 ; 排烟温度 : 1 3 4 ; 锅炉高压蒸汽压力 :4 4 M P a ; 锅炉高压蒸汽温度 :4 9 7 ; 锅炉高压蒸汽流量

20、: 2 1 4 t h ; 锅炉低压蒸汽压力 :0 6 8 MP a ; 锅炉低压蒸汽温度 : 2 5 3 o C; 锅炉低压蒸汽流量 : 2 9 t h ; 汽机出力 : 6 9 4 M W; 汽机凝结水温度 : 4 1 。 可见, 改造完成后, 锅炉排烟 温度 由 1 8 4 c 【 = 降低到 1 3 4 c 【 = , 锅炉余热利用率 由原 6 9 5 提 高到 7 7 1 , 每小时多回收余 热 6 o G J 。汽 轮 机 负 荷 从 原 6 2 2 M W 增 加 至 6 9 4 MW, 汽机 出力 净增加 7 2 M W。燃机排 气阻力增加了 1 0 0 0 P a , 导致燃

21、机负荷下降了 1 7 MW, 净出力增加 了 5 5 M W。联合循环发 电热效 率 由原 来 的 4 8 5 提高 到 4 9 8 。 按年运行 4 0 0 0 h计算 , 双压改造后机组每年 多发 电 2 2 0 0万 度 , 相 当 于 每 年 节 省 标 煤 6 1 0 0 t , 减排 C 0 2 1 3 6 X 1 0 4 t , 减 排 S O 2 1 5 0 t ; 另 外按设计性能加热器受热面可 以产 出 1 2 0 C 的供加热燃料用热水 4 7 6 t h , 此项可节约相 应热值 的燃料 ; 外供 热水 受热 面还 可产 出 8 5 热水 3 5 2 5 t h 。 可

22、见 , 改造的经济效益和社会效益 十分 明 显。 5 结束语 在国家大力提倡 “ 节能减排 ” 的大环境 下 , 电厂联合锅炉厂积极响应国家的号召, 成 功实施 了 G T 1 3 E 2 燃气轮机联合循 环双压改 造工程 , 并取得了 良好 的经济效益和社会效 益。本次联合循环双压改造的成功案例为国 内其余同类锅炉的改造提供了宝贵的经验。 参考文 献 1 杭州锅炉集团有限公司 0 8 H 0 4 S M设计说明书 2 杨家技, 全华强, 黄汝广 联合循环双压改造工 程介绍 ( 余 热锅炉部分) 燃气 轮机发电技术 2 0 1 0年第 l 2 卷第 2 期 ( 上接第 2 8页) 参考文献 2 王世昌 海水淡化工程 M 北京 化学工业出版 1 王为民 核能发 电与核 电厂水 电热联产技术 社 2 0 0 3 M 北京 化学工业出版社 2 O 0 8 3 高从谐, 陈国华 海水淡化技术于工程手册 M 北京 化学工业出版社 2 O O 3 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m

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