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第 3 1卷 第 1 0期 2 0 0 9年 1 0月 华 电技 术 Hu a d i a n Te c h n o l o g y V0 1 . 31 No .1 0 0c t . 2 0 0 9 6 0 0 MW 超 临界 机组汽动给水泵全程上水 经济性分析 谌 莉 ( 广西电力职业技术学院, 广西 南宁5 3 0 0 0 7 ) 摘要: 在 6 0 0 MW超临界机组启、 停过程中, 通常使用电动给水泵向锅炉供水, 待机组负荷达到 3 0 %B MC R后才启动汽 动给水泵并入系统向锅炉供水。通过不断努力和摸索 , 某厂成功实现了6 0 0MW超临界机组在启、 停全过程使用汽动给 水泵向锅炉供水, 而电动给水泵此时处于停运备用状态。这种上水方式的优化运行, 有效地节省了大量电能, 提高了机 组运行的经济性 。 关键词 : 机组启 、 停过程 ;汽动给水泵 ; 上水方式 ; 6 0 0MW 超 临界机组 中图分类号 : T K 2 2 3 . 5 文献标志码 : B 文章 编号 : 1 6 7 4—1 9 5 1 ( 2 0 0 9 ) 1 0—0 0 1 9— 0 3 O 引言 某厂 6 0 0 MW 超临界机组锅炉给水系统选用 2 台 5 0 %B MC R容量 的汽动给水泵和 1台 3 0 %B MC R 容量的电动调速给水泵 , 每台泵均配有 同容量的前 置泵 。机组启动阶段需要的辅助蒸汽( 包括汽动给 水泵启动汽源 ) 来 自电厂 的启动 锅炉或邻机 , 正常 工作汽源来 自四段抽汽或再热蒸汽冷段。 在 6 0 0 MW 超临界机组锅炉 的启 、 停过程中 , 通 常都是用电动给水泵 向锅炉供水 , 一般待机组负荷 达到 1 8 0 M W 后才启动汽动给水泵并入系统 向锅炉 供水。该厂 2台 6 0 0 MW 机组汽动给水泵采用杭州 汽轮机厂生产的 N K 6 3 / 7 1 / 0型 , 单轴单缸单流纯凝 汽反动式汽轮机 , 工作 汽源为四段抽汽 、 辅汽 、 冷再 汽源 , 给水泵型号为 1 41 4 X 1 6 A一 5 s t g H D B 5, 汽动 给水额定人 口流量 1 0 9 2 t / h , 出口流量 1 0 2 4 t / h , 前 置泵为 Q G 4 0 0 / 3 0 0 C型, 水平单级轴 向分开式离 心 泵 , 前置泵电动机功率 5 6 0 k W。电动给水泵型号为 81 01 4 H D B一5 , 额 定 入 口流 量 6 8 2 . 3 t / h , 出 口 流量 6 1 3 . 7 t / h , 电动给水泵电动机功率 8 2 0 0 k W。 机组正常运行负荷大 于 3 3 0 M W 以上 时, A, B 汽动给水泵各带 5 0 %负荷 , A, B小汽轮机汽源均为 四段抽汽汽源供 , 自辅助蒸汽联箱来汽并人系统 热 备用状态 , 辅助蒸汽联箱 由冷段再热 汽供汽 。四段 抽汽至小汽机汽源电动阀和辅汽至小汽机 电动阀保 持开启位 , 当机组负荷 降低 四抽汽源压力低于辅 汽 压力后 , 小汽轮机汽源将 自动逐渐切至辅汽汽源带 , 四段抽汽至小汽机汽源逆止阀将 自动关 闭, 冷段 再 收稿 日期 : 2 0 0 9— 0 5— 2 1 热器汽源供汽高压调阀只有在小汽机低压调阀开度 大于 7 0 % 以上时才会逐渐 自动开启供汽 , 均能实现 汽源无扰动切换 。 l 优化 方案 机组在正常启 、 停过程中, 原采用电动给水泵为 锅炉上水 , 负荷到 3 0 0 MW 后 才完 全切换 为汽动给 水泵为锅炉上水 , 由于电动给水泵电动机功率容量 很大( 达 8 2 0 0 k W) , 启动电动给水泵运行 时消耗大 量 电能, 使机组启 、 停过程成本较高 。经过分析 比 较 , 在机组启 、 停全过程中 , 采用汽动给水泵 向锅炉 供水 , 电动给水泵处于紧急备用状态 , 可以大量节省 厂用电, 减少 了机组启动 、 停运成本 , 特别在 电动给 水泵故障失去备用作用时 , 机组顺利启动能有可靠 保证。由于汽动给水泵基本 出力较大 , 汽动给水泵 处于无汽压或较低汽压以及 给水切为主路运行 时, 直流炉给水流量的控制难度很大 , 容易引起水量 、 汽 温 、 汽压大幅的波动, 给机组运行带来一定的影响, 因此 , 在试验过程 中, 一定要注意在上述情况下的运 行调整并做出相应的预案 。 2 试验过 程 ( 1 ) 在机组停运 全过程 中, 采用 汽动给水 泵向 锅炉供水。该厂利用机组一次滑参数停运机会 , 在 停机全过程中, 采用汽动给水泵向锅炉供水试验并 获得了成功 。 具体操作过程 : 当时负荷为 6 0 0 M W, A, B汽动给 水泵各带 5 0 %负荷 , A, B小汽轮机汽源均为 四段抽 汽汽源供汽 , 辅助蒸汽热备用状态 , 辅助蒸汽 由冷段 再热 器 汽源 供 汽 。 在 负荷 由6 0 0 MW滑 至3 3 0 M W 2 0 华 电技 术 第 3 I 卷 时, 逐渐将 B汽动给水泵所带负荷出力全部转移到 A汽动给水泵并 减负荷至 3 0 0 MW。稳定 运行 1 0 ra i n左右 , 观察 B汽动给水泵所带负荷出力确 已全 部转移到 A汽动给水泵 , A汽动给水 泵运行无 异 常 , 给水流量稳定 , B汽动给水泵最小流量再循 环 阀已全开, 将 B汽动给水泵转速降低 , 维持 出 口压 力比 A汽动给水泵出 口压力低 1 . 5~2 . 0 MP a 作为 A汽动给水泵故障跳闸后的紧急备用上水。逐渐降 负荷 , 相应调整 A, B汽动给水泵转速 , 当负荷降至 2 0 0 MW 后, 将锅炉上水 由主路切至旁路供水 , 通过 上水旁路调节阀控制锅炉调整给水 流量 , 保持锅炉 最低启动流量直致锅炉磨煤机吹空后停运。 由于小汽机汽源在四抽汽源压力低于辅汽压力 后 自动切至辅汽汽源带 , 而在低负荷时由于辅 汽汽 源压力较高会导致 2台小汽机转速偏低或调整转速 时给水流量波动较大, 因此 , 在满足辅汽其他用户汽 压要求的基础上 , 尽量 降低辅 汽联箱蒸汽参数 ( 约 0 . 7 MP a 、 2 7 0℃) , 特别在 1 5 0 MW 负荷 以下时以防 汽动给水泵转速过低不好控制。 ( 2 ) 在机组 启动全过程 中, 采用汽动 给水泵 向 锅炉供水。在机组停运全过程中, 采用汽动给水泵 向锅炉供水运行成功后 , 在随后机组冷态启动过程 中, 进行启动全过程采用汽动给水泵 向锅炉供水试 验并获得成功。 具体操作过程 : 锅炉上水之前 , 利用邻机供辅汽 汽源冲转 A, B小机 , 利用 A汽动给水泵和锅炉上水 旁路调节阀控制上水流量给锅炉上水 , B汽动给水 泵上水结束后维持给水流量 4 5 0 t / h进行冷态清洗, 合格后进行锅炉点火 、 热态清洗、 升温升压 、 汽机冲 转 、 机组并网直至机组负荷达 1 8 0 MW 时将锅炉上 水由旁路切至主路 , 开主路 电动截阀时, 根据给水流 量的增大情况 , 提前将 A汽动给水泵转速降低 , 可 结合降低辅汽压力或切至 ME H来适 当降低汽动给 水泵转速( 大于 2 6 0 0 r / mi n ) 来控制给水流量 。在 A 汽动给水泵出力逐渐增大时 , B汽动给水泵 的转速 也相应提升 , 但保持不 上水状 态, 当机组 负荷大 于 3 0 0 M W 以上时, 逐渐将 B汽动给水泵并入系统接 带负荷。在启动过程中, 当四抽汽源压力较低时, 要 注意确认逆止阀严密可靠后才可以开启四抽汽源电 动阀, 以防小机进汽汽源压力突降引起转速和给水 流量突降。 ( 3 ) 随后在热态启 动及停运过程 中, 全过程 均 采用汽动给水泵 向锅炉上水 , 电动给水泵只作为 紧 急备用, 其运行方式证明采用汽泵进行热态启停是 完全可行的。 3 经济性分析 目前 , 6 0 0 M W 超临界机组启 动、 停运过程一般 使用电动给水泵 向锅炉上水 , 在 1 8 0 M W 以上负荷 才切换为汽动给水泵供水 , 甚至 电动给水泵在 3 0 0 MW 后才停运投备用。电动给水泵运行期间消耗 电 量很大 , 机组启 、 停过程的耗 电量均为外购电量 , 电 费较高。经过运行分析 , 在机组启 、 停过程中, 采用 邻机提供的辅助汽源冲转小机 , 使用汽动给水泵 向 锅炉供水 , 电动给水泵处于备用状态 , 从而达到节约 厂用电, 降低机组启 、 停成本 的 目的, 多次操作实践 证明 , 该厂 2台机组采用 了汽动给水泵运行方式有 明显的节能效果。 3 . 1 冷态启动 6 0 0 MW 超临界机组从锅炉上水 、 冷态冲洗 、 冷 态启动到机组带 1 8 0 MW 负荷 , 约需 1 2 h 。 ( 1 ) 在机组冷态启动过程 中, 电动给水泵平均 耗电量约 1 2 X 6 0 0 0= 7 2 0 0 0( k W h ) , 外购电电价 按 0 . 6 0元/ ( k W h ) 计算 , 则 电动给水泵耗费成本 约 7 2 0 0 0 X 0 . 6 0= 4 3 2 0 0( 元) 。 ( 2 ) 在 机组 启 动过 程 中, 汽 动给 水泵 耗 汽量 1 21 6=1 9 2( t )蒸汽参数: 0 . 7 MP a , 2 7 0℃, 焓值 h 为 2 9 8 0k J / k g , 根据锅炉效率 9 3 . 4 6 % 、 蒸汽管道损 失 1 . 5 %、 原煤低位发热量 2 3 1 0 0 k J / k g 计算, 每吨 0 . 7 M P a 、 2 7 0 o C的蒸汽所 消耗 的原煤 约为 2 9 8 0 [ 2 3 1 0 0 X 9 3 . 4 6 % X( 1—1 . 5 %) ]=0 . 1 4 0 1( t ) , 启 动过程耗汽所耗原煤量 1 9 2 0 . 1 4 0 1 : 2 6 . 9( t ) , 按原 煤到厂价6 O O Y r_ / t 计算 , 折合费用为 1 6 1 4 0( 元) 。 ( 3 ) 汽 动给水 泵前 置泵耗 电量约 1 2 X 3 0 0= 3 6 0 0( k W h ) , 外购电电价按 0 . 6 0 ( k W h ) 计 算 , 则电动给水泵耗费成本约 3 6 0 0 0 . 6 0= 21 6 0 ( 元) 。 因此, 机组一次冷态启动将节省费用 4 3 2 0 0— 1 6 1 4 0— 2 1 6 0=2 4 9 0 0( 元 ) 。以装 机容量 为 2台 6 0 0 MW 机组冷态启动次数各按 3次计算, 则该厂全 年冷态启动采用汽动给水泵替代电动给水泵向锅炉 上水 , 可节约 2 4 9 0 0 X 3 2=1 4 9 4 0 0( 元 ) 。 3 . 2 热 态启 动 6 0 0 MW 超临界机组热态启动到机组带 1 8 0 MW 负荷 , 约需 4 h 。 ( 1 ) 在机组热态启动过程 中, 电动给水泵平均 耗电量约 4 X 6 0 0 0=2 4 0 0 0( k W h ) , 外购 电电价 按 0 . 6 0元/ ( k W h ) 计算 , 则电动给水泵耗 费成本 约 2 4 0 0 0 0 . 6 0:1 4 4 0 0 ( 元 ) 。 ( 2 ) 在机组热态启 动过 程 中, 汽动给水泵耗汽 量 41 6= 6 4( t ) , 蒸汽参数 : 0 . 7 MP a 、 2 7 0 ℃ 、 焓值 h 为 2 9 8 0 k J / k g , 根据锅炉效率 9 3 . 4 6 % 、蒸汽管道损 第 1 0期 谌 莉 : 6 0 0 Mw 超 临界机 组 汽动 给 水泵 全程 上水 经济性 分 析 2 1 失 1 . 5 %、 原煤低位发 热量 2 3 1 0 0 k J / k g计算 , 每吨 0 . 7 MP a 、 2 7 0 c C的蒸汽所 消耗 的原煤 约为 2 9 8 0 I 2 3 1 0 0 9 3 . 4 6 % X( 1 —1 . 5 %)I =0 . 1 4 0 1( t ) , 启 动过程耗汽所耗原煤量 6 4 X 0 . 1 4 0 1=8 . 9 7( t ) , 按 每吨原煤到厂价 6 0 0元计算 , 折合费用为 5 3 8 2元 。 ( 3 ) 汽动给水泵前置泵耗 电量约 43 0 0=1 2 0 0 ( k W h ) , 外购 电电价按 0 . 6 0 元/ ( k W h ) 计算 , 则 电动给水泵耗费成本约 1 2 0 0 0 . 6 0= 7 2 0( 元 ) 。 因此 , 机组一次冷态启动将节省费用 1 4 4 0 0— 5 3 8 2— 7 2 0=8 2 9 8( 元 ) 。以装机容 量为 2台 6 0 0 Mw 机组热态启动次数各按 6次计算 , 则该 厂全年 冷态启动采用汽动给水泵替代电动给水泵 向锅炉上 水 , 可节约 8 2 9 8 6 2= 9 9 5 6 7( 元 ) 。 3 . 3滑参数停机 6 0 0 MW 超临界机组滑参数停机 ( 1 8 0 MW 负荷 以下启 电动给水泵) 约需 3 h 。 ( 1 ) 在机组滑停 过程 中, 电动给水泵平均耗 电 量约 3 X 6 0 0 0=1 8 0 0 0( k W h) , 外 购 电电价按 0 . 6 0 ( k W h ) 计 算 , 则 电动 给水泵耗费成本 约 1 8 0 0 0 X 0 . 6 0=1 0 8 0 0( 元 ) 。 ( 2 ) 在机组滑停过程中 , 汽动给水泵耗汽量 3 X 1 6= 4 8 t 蒸汽参数 : 0 . 7 M P a 、 2 7 0 C c、 焓值 h为2 9 8 0 k J / k g , 根据锅炉效率 9 3 . 4 6 % 、 蒸汽管道损失1 . 5 % 、 原煤低位发热量 2 3 1 0 0 k J / k g计算 , 每 吨 0 . 7 MP a 、 2 7 0℃的蒸 汽所消耗 的原煤约为 2 9 8 0 2 3 1 0 0 X 9 3 . 4 6 % X( 1—1 . 5 % ) ]=0 . 1 4 0 1 ( t ) , 启 动过程耗 汽所耗原煤量 4 8 0 . 1 4 0 1 t = 6 . 7 2( t ) , 按原煤到厂 价 6 0 0 t 计算 , 折合费用为 4 0 3 2元。 ( 3 ) 汽动给水泵前置泵耗 电量 约 3 3 0 0=9 0 0 ( k W h ) , 外购电电价按 0 . 6 0 元/ ( k W h ) 计算 , 则 电动给水泵耗费成本约 9 0 0 X 0 . 6 0=5 4 0( 元) 。 ( 上接第 1 8页) 电率。 5 结论 针对某电厂 2汽 轮机 热耗率一直偏 高这一 问 题 , 大修前有针对性地进行 了 3 V WO, 4 5 0 MW, 3 0 0 MW 3个工况性能优化试验 。从试验结果 可知 , 在 3 V WO工况下试验热耗率为7 8 0 0 . 5 9 k J / ( k W h ), 经过参数修正后的热耗率为7 8 3 3 . 8 k J / ( k W h ), 比 设 计 热 耗 率 7 5 8 7 . 0 k J / ( k W h)偏 高 2 4 6 . 8 k _『 / ( k W h ) 。由此 看 出, 机 组还 有较 大的节 能潜 因 此 , 机 组 一 次 滑 参 数 停 机 将 节 省 费 用 1 0 8 0 0— 4 0 3 2— 5 4 0=6 2 2 8( 元 ) 。以装机容量为 2 台 6 0 0MW 机组滑参数停机次数各按 9次计算 , 则 公 司全年滑参数停机采用汽动给水泵替代电动给水 泵向锅炉上水可节约 6 2 2 8 X 9 2=1 1 2 1 0 4( 元 ) 。 4 结论 综上所述 , 该厂 2台机组在冷 、 热态启动及滑参 数停机过程 中, 采用汽动给水泵 向锅炉上水 比用 电 动给水泵向锅炉上水 每年 ( 按单 机 3次冷态启 、 停 和 6次热态启、 停计算 ) 可 以降低机组启 、 停成本约 3 6 . 1万元 。 通过不断摸索和调整总结 , 该厂 已在 2台机组 启 、 停过程中全部采用汽动给水泵 向锅炉供水 , 电动 给水泵处于停运备用状态 , 达到了降低机组启 、 停成 本的 目的 , 有效地提高 了机组经济运行水平。若 该 种运行方式能加 以总结推广 , 各个 电厂成本 的累积 效应是相当显著 的, 这也是在 国家节能减排 的大趋 势下各个电厂应 在生产管理环节 上积极思考 的问 题 , 这种上水方式在取得较好的经济效益的同时 , 也 有较好的社会效益。 参考文献 : [ 1 ] 岑可法 , 周 吴 , 池作 和. 大型 电站锅 炉安全及优 化运 行技 术[ M] .北京 : 中国电力出版社, 2 0 0 7 . ( 编 辑 : 王 书平 ) 作者简介 : 谌莉 ( 1 9 7 5 一 ) , 女 , 湖南益 阳人 , 工程师 , 武汉理工 大学 在读硕士研究生, 从事与电力生产相关的教学和科研工作。 力。利用 2机组检查性大修机会 , 对机组进行汽轮 机优化改造 , 挖掘设备节能降耗潜力 , 为机组大修技 改提供技术参考依据 , 降低机组热耗煤耗 , 提高机组 经济性。 ( 编辑 : 王 书平 ) 作者简介 : 马士东 ( 1 9 7 1 一 ) , 男 , 山东枣庄 人 , 工程 师 , 从 事发 电厂 发 电调度和经济运行分析 方面的工作。
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