收藏 分销(赏)

某电厂Super304H钢锅炉高温再热器爆管分析.pdf

上传人:wei****ing 文档编号:3976165 上传时间:2024-07-24 格式:PDF 页数:6 大小:22.94MB
下载 相关 举报
某电厂Super304H钢锅炉高温再热器爆管分析.pdf_第1页
第1页 / 共6页
某电厂Super304H钢锅炉高温再热器爆管分析.pdf_第2页
第2页 / 共6页
某电厂Super304H钢锅炉高温再热器爆管分析.pdf_第3页
第3页 / 共6页
某电厂Super304H钢锅炉高温再热器爆管分析.pdf_第4页
第4页 / 共6页
某电厂Super304H钢锅炉高温再热器爆管分析.pdf_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

1、湖北电力Vol.45 No 6Dec.2021DOI:10.19308/j.hep.2021.06.017第 45 卷(卷终)第 6 期2021 年 12月某电厂Super304H钢锅炉高温再热器爆管分析冯红武1,梅云平1,田泽2,叶建锋2(1.湖北方源东力电力科学研究有限公司,湖北 武汉 430077;2.国网湖北省电力有限公司电力科学研究院,湖北 武汉 430077)摘要 针对某电厂高温再热器爆管失效,采用宏观检查、化学成分分析、硬度检测、金相检验、电镜分析以及能谱分析等试验,分析爆管原因,并提出改进措施。结果表明:高温再热器管组织老化严重是导致爆管的主要原因,同时爆口存在化学腐蚀,是导致

2、开裂的重要原因,再热器管开裂方式为穿晶开裂。关键词 再热器;爆管;金相组织老化;化学腐蚀;穿晶开裂中图分类号 TK223.3文献标志码 B文章编号 1006-3986(2021)06-0106-06Analysis of High Temperature Reheater Tube Burst of Super304HSteel Boiler in a Power PlantFENG Hongwu1,MEI Yunping1,TIAN Ze2,YE Jianfeng2(1.Hubei Fangyuan Dongli Electric Power Science&Research Co.,Ltd

3、.,Wuhan Hubei 430077,China;2.Electric Power Research Institute,State Grid Hubei Electric Power Co.,Ltd.,Wuhan Hubei 430077,China)Abstract Aiming at the failure of high temperature reheater tube burst in a power plant,this paper analyzes thecauses of tube burst by means of macroscopic examination,che

4、mical composition analysis,hardness testing,metallographic examination,scanning electron microscope(SEM)analysis and energy disperse spectroscopy(EDS)analysis,and then puts forward the improvement measures.The result show that the aging of the reheatertube is the main cause of tube bursting.At the s

5、ame time,there is chemical corrosion in the explosion mouth,which is an important cause of cracking.The cracking mode of reheater tube is transgranular cracking.Key words reheater;tube burst;metallographic aging;chemical corrosion;transgranular cracking0引言火力发电厂再热器的作用是将从汽轮机中出来的水蒸气加热成过热蒸汽的加热器,再热器进一步提高

6、了电厂循环的热效率,并使汽轮机末级叶片的蒸汽温度控制在允许的范围内1-3。再热器材质一般选用12Cr1MoV、T23、T91、TP304、TP347等合金钢4-13。Super304H钢是在TP304H的基础上加入适量阻止奥氏体晶粒长大的Cu、Nb、N等元素14-16,得到较细的晶粒尺寸,同时在服役时产生微细弥散、沉淀于奥氏体内的富铜相,并与其互相密合,从而达到高温强度以及优良的抗腐蚀性能17-19。Super304H钢主要用于超(超)临界锅炉的过热器和再热器20-24。近年来,高温再热器爆管现象时有发生25-32。本文对爆管爆口处、爆口附近、爆口远离处(图1(a)红色箭头所指部位)进行试验分

7、析,并选该爆管相邻管进行金相组织对比,查明了某电厂Super304H钢锅炉高温再热器爆管原因,对电厂管道的检修及金属监督起到参考作用。1概况某电厂6号锅炉高温再热器第63屏第4根管发生爆管,爆口的现场形状如图1(a)所示,爆口呈喇叭状,长约200 mm,宽90 mm。高温再热器管规格为57 mm4 mm,材质为SA-213S30432,即Super304H。2试验部分2.1宏观检查对爆管爆口区域进行宏观检查,图1(b)为爆口截取的小块试样,可以看出爆口处覆盖了一层氧化皮,爆口有少量的蠕变裂纹;图1(c)为爆口截取样品的内壁,可以看到有平行于再热管轴向的蠕变裂纹。对爆口边沿及远离爆口处管壁进行测

8、厚,结果如图2所示,爆口部位管壁有减薄,远离爆口处管壁厚度基本未变化。收稿日期 2021-11-22作者简介 冯红武(1987),男,湖北黄石人,硕士研究生,工程师,从事金属材料性能及失效分析工作。106湖北电力Vol.45 No 6Dec.2021第 45 卷(卷终)第 6 期2021 年 12月2.2光谱分析对爆管爆口处、爆口附近以及远离爆口处(图1(a)红色箭头所指部位)分别进行光谱分析,结果如表1所示,可见,高温再热器管的化学成分符合标准 ASME SA-213锅炉、过热器和换热器用无缝铁素体和奥氏体合金钢管子 中S30432的要求以及 GB/T 5310-2017 高压锅炉用无缝钢管

9、 中牌号0Cr18Ni9NbCu3BN要求。2.3硬度测量对爆管爆口处、爆口附近处、爆口远离处进行硬度测量,结果如表2所示,爆口处硬度稍高于附近区域及远离区域,3处位置的硬度均在 ASME SA-213 锅炉、过热器和换热器用无缝铁素体和奥氏体合金钢管子及 GB/T 5310-2017 高压锅炉用无缝钢管 中牌号0Cr18Ni9NbCu3BN要求的范围内。2.4硬度与强度换算根据 GB/T 1172-1999 黑色金属硬度及强度换算值,爆口处、爆口附近、爆口远离处对应的强度分别为639 MPa、576 MPa、576 MPa,而 ASTM A213 中要求图1再热器管爆口图Fig.1Rehea

10、ter tube cracking-off图2高温再热管壁厚Fig.2Wall thickness of high temperature reheat tube 107湖北电力Vol.45 No 6Dec.2021第 45 卷(卷终)第 6 期2021 年 12月Super304H的强度高于590 MPa,实际检测的管道强度偏低,说明再热器管长期在高温下运行,强度降低。2.5金相分析对爆管爆口裂纹尖端处、爆管爆口处、爆口附近、远离爆口处分别进行金相分析,结果如图3所示。图3(a)为未腐蚀的裂纹尖端图,可以看出,再热器管未发现夹杂物,裂纹呈人字形发展;图3(b)可以看出,裂纹以穿晶的方式开裂;

11、图3(c)可以看出,爆管爆口处管道有大量的蠕变孔洞;图3(d)、图3(e)、图3(f)可以看出,爆口处、爆口附近、远离爆口处再热器管奥氏体晶粒粗大,晶界逐渐退化,有部分碳化物析出以及少量的蠕变孔洞;按照 DL/T 1422-2015 18Cr-8Ni系列奥氏体不锈钢锅炉管显微组织老化评级标准,爆口处、爆口附近、远离爆口处金相组织的老化级别均为4级。为了更好分析爆管原因,从爆管相邻的位置第64屏第4根管子、第63屏第5根管子、第63屏第6根管子取样进行金相分析,结果如图3(h)、图3(i)、图3(j)所示,奥氏体晶界清晰明显,晶界有少量的碳化物析出,金相组织老化级别均为1级,即未老化。表1爆管光

12、谱分析结果Table 1The result of spectrum analysis for tube explosion测量部位爆口处爆口附近远离爆口处标准要求化学成分/%C0.0860.0820.0990.07-0.13Si0.2220.2240.2560.30Mn0.8240.8250.8241.00P0.0310.0350.0360.04S0.0010.0030.0040.01Cr18.3918.8718.8917.0-19.0Ni8.718.648.627.5-10.5Cu2.992.992.962.5-3.5Nb0.4610.4640.4800.30-0.60N0.1060.10

13、30.0730.05-0.12表2硬度测量结果(单位:HBW)Table 2Results of hardness testing(Unit:HBW)测量部位爆口处爆口附近爆口远离处GB/T 5310-2017标准要求测量值1182168164150-219测量值2180165165测量值3181164163测量值4182162166测量值5183163162平均值181.6164.4164图3高温再热器管金相图谱Fig.3Metallographic map of high temperature reheater tube 108湖北电力Vol.45 No 6Dec.2021第 45 卷(

14、卷终)第 6 期2021 年 12月2.6扫描电镜分析对爆管爆口处及裂纹尖端金相样品进行扫描电镜观察,如图4所示,从爆管爆口边缘处图4(a)可以看出,有多条裂纹;爆管爆口中心处图4(b)覆盖了很厚的氧化物,可以看出有二次裂纹,无法辨别其断裂的方式。从图4(c)中可以看出,裂纹呈人字形扩展;图4(d)可以看出,裂纹为穿晶开裂。2.7能谱分析对裂纹处进行了能谱分析,如图5(a)所示位置。5个点的具体成分图如图5(b),裂纹位置Cr、Ni、Cu等元素含量明显比未开裂位置低,而非金属元素C、O、Cl等元素含量明显偏高,主要为氧化产物以及Cl-腐蚀产物33。3综合分析再热器管的材质符合标准要求,爆管处管

15、壁厚度略有减薄,硬度在标准要求范围内,发生爆管的管子爆口处比该管子远离爆口的位置硬度略高;爆管爆口处及该管未爆管段组织均老化严重,晶界已经不明显,且有较大的析出物,而相邻管道的金相组织未老化,晶界图4爆管爆口及裂纹电镜图Fig.4Electron microscope of the opening and crack of the blasting tube图5裂纹处EDS能谱图Fig.5EDS spectrum of crack 109湖北电力Vol.45 No 6Dec.2021第 45 卷(卷终)第 6 期2021 年 12月明显;老化主要由超温使用所引起,超温是爆管的主要原因;同时爆口

16、处存在化学腐蚀,主要以C、O元素为主的氧化腐蚀产物,以及Cl元素为主的Cl-腐蚀产物,为爆管的重要原因。4结语建议检查再热器管路径进出口是否有异物堵塞管口,必要时可用内窥镜查看;同时检修时加大对爆管整个管道路径的排查,发现硬度异常的情况,及时进行金相核查,对于老化严重的管道予以更换;并对水质进行严格检测,控制其含氧量及Cl-浓度。参考文献(References)1 张永波.超超临界二次再热机组汽温控制策略研究 D.北京:华北电力大学,2014.ZHANG Yongbo.Study on steam temperature control strategyof ultra-supercritic

17、al double reheat unitD.Beijing:NorthChina Electric Power University,2014.2 杨新民,吴恒运,茅义军.超超临界二次再热机组再热汽温的控制 J.中国电力,2016,49(01):19-22.YANG Xinmin,WU Hengyun,MAO Yijun.Reheat steamtemperature control of an ultra supercritical unit with secondreheat cycle J.Electric Power,2016,49(01):19-22.3 王小华,刘瑞鹏,丁奕文,等

18、.660 MW超超临界机组不同炉型高温再热器管壁温度分布规律研究 J.热能动力工程,2021,36(07):145-150.WANG Xiaohua,LIU Ruipeng,DING Yiwen,et al.Study on660 MW ultra supercritical unit of different furnace type hightemperature reheater tube wall temperature distributionJ.Journal of Engineering for Thermal Energy and Power,2021,36(07):145-1

19、50.4 江范清,胡文龙,奚杰峰.600 MW锅炉12Cr1MoV末级再热器管失效原因分析J.热加工工艺,2016,45(04):255-257.JIANG Fanqing,HU Wenlong,XI Jiefeng.Failure analysis on12Cr1MoV tube final-stage reheater for 600 MW boiler J.Hot Working Technology,2016,45(04):255-257.5 龙会国,龙毅,陈红冬.高温再热器T23/12Cr1MoV异种钢焊缝失效机理 J.中国电力,2011,44(05):70-73.LONG Huig

20、uo,LONG Yi,CHEN Hongdong.Mechanism ofT23/12Cr1MoV dissimilar steel welding failure in hightemperature reheaterJ.Electric Power,2011,44(05):70-73.6 刘树涛,史志刚,陆军,等.T23高温再热器管爆管原因分析 J.理化检验(物理分册),2009,45(10):638-641,644.LIU Shutao,SHI Zhigang,LU Jun,et al.Leakage analysis ofT23 steel high temperature rehea

21、ter tube J.Physical Testingand Chemical Analysis Part A:Physical Testing,2009,45(10):638-641,644.7 段鹏,刘宗德,陶向前,等.长时服役后超临界锅炉末级再热器T23钢的组织和力学性能研究 J.材料保护,2021,54(01):51-56.DUAN Peng,LIU Zongde,TAO Xiangqian,et al.Investigation onthe microstructure and mechanical properties of T23 steel ofsuper-critical f

22、inal boiler reheater after long-term service J.Materials Protection,2021,54(01):51-56.8 余建飞,熊宇,张明,等.超超临界机组锅炉后屏过热器爆管原因分析 J.湖北电力,2016,40(10):32-35.YU Jianfei,XIONG Yu,ZHANG Ming,et al.Analysis ontube-burst on rear platen of ultra supercritical unit J.HubeiElectric Power,2016,40(10):32-35.9 奚杰峰,马延会,江范清

23、,等.大型火电厂T91高温再热器管爆管原因分析研究 J热加工工艺,2015,44(22):227-228,231.XI Jiefeng,MA Yanhui,JIANG Fanqing,et al.Failureanalysis on tube burst of T91 high-temperature re-heatertubes in fossil-fuel power plant J.Hot Working Technology,2015,44(22):227-228,231.10 张磊,曹海涛.TP304H不锈钢再热器管泄漏原因失效分析 J.铸造技术,2016,37(11):2369-2

24、371.ZHANG Lei,CAO Haitao.Failure analysis of TP304Hstainless steel tube in reheaterJ.Foundry Technology,2016,37(11):2369-2371.11 彭国达.锅炉屏式再热器TP304H管裂纹分析 J.华中电力,2009,22(06):57-59,63.PENG Guoda.Crack analysis of boiler pendent reaheatertubes made of SA213-TP304H steelJ.Central ChinaElectric Power,2009,

25、22(06):57-59,63.12 田泽,叶建锋,熊宇.某电厂超临界机组TP347H高温过热器管爆管原因分析 J.湖北电力,2018,42(02):36-40.TIAN Ze,YE Jianfeng,XIONG Yu.Analysis on causes oftube burst of TP347H superheater in supercritical unit of acertain power plantJ.Hubei Electric Power,2018,42(02):36-40.13 孙旭,宁玉恒,刘群.末级再热器用TP347H不锈钢管爆管原因分析 J.热加工工艺,2017,4

26、6(08):250-252,255.SUN Xu,NING Yuheng,LIU Qun.Causes analysis of explosionof TP347H stainless steel tube for final reheaterJ.HotWorking Technology,2017,46(08):250-252,255.14 迟成宇,于鸿垚,谢锡善.600 超超临界电站锅炉过热器及再热器管道用先进奥氏体耐热钢的研究与发展 J.世界钢铁,2012,12(04):50-65.CHI Chengyu,YU Hongyao,XIE Xishan.Research anddevelop

27、ment of austenitic heat-resistant steels for 600 superheat/reheater tubes of USC power plant boilersJ.World Iron&Steel,2012,12(04):50-65.15 欧平.Super304H奥氏体耐热钢的时效析出与强化机理 D.上海:上海交通大学,2015.OU Ping.Aging precipitation behavior and strengtheningmechanism in Super304H austenitic heat resistant steel D.110

28、湖北电力Vol.45 No 6Dec.2021第 45 卷(卷终)第 6 期2021 年 12月Shanghai:Shanghai Jiao Tong University,2015.16 欧平,孙坚,崔正强,等.Super304H奥氏体耐热钢时效后的组织结构 J.材料热处理学报,2014,35(05):85-91.OU Ping,SUN Jian,CUI Zhengqiang,et al.Microstructure ofSuper304H austenitic heat-resistant steel after long-termagingJ.Transactions of Materi

29、als and Heat Treatment,2014,35(05):85-91.17 李新梅,邹勇,张忠文,等.Super304H奥氏体耐热钢微观组织研究 J.材料科学与工艺,2010,18(02):256-261.LIXinmei,ZOUYong,ZHANGZhongwen,etal.MicrostructureandpropertyofSuper304Haustenitestainless steel J.Materials Science and Technology,2010,18(02):256-261.18 王斌.S31042奥氏体耐热钢组织性能优化研究 D.沈阳:东北大学,20

30、13.WANG Bin.Investigation on optimization of microstructureand mechanical properties of S31042 austenitic heat-resistant steel J.Shenyang:Northeastern University,2013.19 贾成洁.Super304H奥氏体不锈钢高温时效后组织结构的变化 D.大连:大连理工大学,2010.JIA Chengjie.The changes of microstructure of Super304Haustenitic stainless steel

31、 after aging treatment at hightemperatureD.Dalian:Dalian University of Technology,2010.20 杜婷.时效和蠕变对预变形SUPER304H奥氏体不锈钢析出行为和晶间腐蚀性能的影响 D.西安:西安理工大学,2009.DU Ting.The effects of aging and creep on precipitatebehavior and intergranular corrosion property of SUPER304H austenitic stainless steelD.Xian:Xian U

32、niversity ofTechnology,2009.21 谭舒平.成分和工艺对S30432钢性能的影响及强化机理研究 D.哈尔滨:哈尔滨工业大学,2009.TAN Shuping.Effect of composition and processing onproperties and strengthening mechanism of S30432 steel D.Harbin:Harbin Institute of Technology,2009.22 徐振.先进电站用耐热钢的持久寿命预测及组织稳定性研究 D.淄博:山东理工大学,2014.XU Zhen.Study on life

33、prediction and structural stability ofadvancedpowerplantheat-resistantsteel D.Zibo:Shandong University of Technology,2014.23 刘艳芬.超超临界锅炉用奥氏体耐热钢热变形行为研究 D.太原:太原理工大学,2015.LIU Yanfen.Research on the hot deformation behavior ofAustenitic heat resistant steel for ultra-supercritical boilers D.Taiyuan:Taiyu

34、an University of Technology,2015.24 杨乔.超超临界火电锅炉用新型奥氏体耐热合金耐腐蚀性能研究 D.镇江:江苏大学,2018.YANGQiao.ResearchoncorrosionbehaviorofnewAustenite heat resistant alloy for ultra supercritical thermalpower boiler D.Zhenjiang:Jiangsu University,2018.25 郑坊平,庄文斌,刘佳伟,等.超超临界锅炉过热器Super304H 管爆管原因分析 J.热加工工艺,2015,44(24):240-

35、243.ZHENG Fangping,ZHUANG Wenbing,LIU Jiawei,et al.Tube-burstingcauseanalysisforSuper304Hsteelofsuperheater in ultra-supercritical boilerJ.Hot WorkingTechnology,2015,44(24):240-243.26 刘永鹏,许辉,王庭文,等.超超临界机组Super304H钢高温再热器管失效分析 J.节能,2020,39(12):30-31.27 刘天佐,郭凯旋,武芯羽,等.电站TP304H钢末级过热器爆管原因分析 J.山东电力技术,2020,4

36、7(08):77-80.LIU Tianzuo,GUO Kaixuan,WU Xinyu,et al.Analysis onthe causes of TP304H final super-heater tube burst in powerplant J.Shandong Electric Power,2020,47(08):77-80.28 丁汉别,代发明,班新华.某电厂高温再热器爆管失效分析 J.贵州电力技术,2014,17(09):13-16.DING Hanbie,DAI Faming,BAN Xinhua.Analysis on thehigh-temperature reheat

37、er tube explosion default in a powerplantJ.Guizhou Electric Power Technology,2014,17(09):13-16.29 乔立捷,徐卫仙,白佳,等.超超临界锅炉Super304H过热器失效分析 J.热加工工艺,2017,46(02):259-262.QIAO Lijie,XU Weixian,BAI Jia,et al.Analysis on failure ofSuper304H steel superheater in ultra supercritical boiler J.Hot Working Technolo

38、gy,2017,46(02):259-262.30 殷尊,蔡晖,邓伟,等.超超临界机组不锈钢Super304H高温运行后的性能研究 J.锅炉技术,2020,51(05):61-65.YIN Zun,CAI Hui,DENG Wei,et al.Study on theperformance of stainless steel Super304H used for the ultrasupercritical unit after service at high temperature J.BoilerTechnology,2020,51(05):61-65.31 徐敏,程浩.锅炉高温再热器爆

39、管分析 J.湖北电力,2018(04):28-31.XU Min,CHENG Hao.Analysis on boiler high-temperaturereheater pipe burstingJ.Hubei Electric Power,2018,42(04):28-31.32 陈文卫,胡振辉,俞玲,等.火电厂锅炉“四管”泄漏的原因及预防控制措施 J.湖北电力,2017,41(06):35-39.CHEN Wenwei,HU Zhenhui,YU Ling,et al.The reasons forthe leakage of Four Pipes and the control me

40、asures of theboiler in the thermal power plant J.Hubei Electric Power,2017,41(06):35-39.33 张骏,郑准备,杨占君,等.TP347H锅炉钢管失效机理研究进展 J.机械工程材料,2021,45(02):7-14.ZHANG Jun,ZHENG Zhunbei,YANG Zhanjun,et al.Research progress on failure mechanisms of TP347H boilersteel tube J.Materials for Mechanical Engineering,2021,45(02):7-14.111

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
百度文库年卡

猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 行业资料 > 能源/动力工程

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服