收藏 分销(赏)

260 t/h锅炉给水溶解氧超标问题的原因分析与处理.pdf

上传人:z****6 文档编号:39660 上传时间:2021-05-24 格式:PDF 页数:3 大小:236.29KB
下载 相关 举报
260 t/h锅炉给水溶解氧超标问题的原因分析与处理.pdf_第1页
第1页 / 共3页
260 t/h锅炉给水溶解氧超标问题的原因分析与处理.pdf_第2页
第2页 / 共3页
260 t/h锅炉给水溶解氧超标问题的原因分析与处理.pdf_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、第 3 7卷第 3 期 2 0 1 5年 6月 甘肃冶金 GANS U METALL URGY Vo l _ 3 7 No 3 J u n , 2 0 1 5 文章 编号 : 1 6 7 2 4 4 6 1 ( 2 0 1 5 ) 0 3 0 0 5 7 0 2 2 6 0 t h锅炉给水溶解 氧超标 问题 的原 因分析与处 理 韩 冲, 姬抱平, 孙艳丽, 冀静 ( 河北钢铁集团邯钢公 司能源中心, 河北邯郸0 5 6 0 1 5 ) 摘要: 对邯钢 2 6 0 t h发电锅炉的工艺现状进行了介绍 , 简述了发电锅炉直接外供低压蒸汽时除氧系统出现的问 题。针对相应问题进行了分析, 通过对除氧

2、器给水系统改造 , 结合系统运行方式的调整, 锅炉给水溶解氧含量最终 恢复 到了正常范围。 关键词: 旋膜式除氧器; 锅炉; 给水; 溶解氧 中图分类号 : T K 2 2 3 5 文献标 识码 : A Ca u s e s An a l y s i s a n d Tr e a t m e n t o f Un d u e Ox y g e n Co nc e n t o f 2 6 0 t h Bo i l e r Fe e d W a t e r HAN C h o n g ,J I B a o p i n g ,S UN Ya n l i ,j I J i n g ( E n e r

3、g y R e s o u r c e C e n t e r ,H a n d a n I r o n a n d S t e e l C o m p a n y ,H e b e i I r o n a n d S t e e l G r o u p ,H a n d a n 0 5 6 0 1 5 , C h i n a ) Ab s t r a c t :T h e a r t i c l e i n t r o d u c e d t h e t e c h n o l o g y s t a t u s o f 2 6 0 t h u t i l i t y b o i l e r

4、 I t a n a l y z e d t h e p r o b l e ms i n d e a e r a t o r s y s t e m wh e n t h e u t i l i t y b o i l e r d i r e c t l y s u p pl i e d t h e s t e a m p i p e s wi t h l o w p r e s s u r e s t e a mBa s e d o n t h e t r a ns f o r ma t i o n o f d e a e r a t o r f e e d w a t e r s y s

5、 t e m a n d t h e o p e r a t i o n mo d e a d j u s t m e n t ,t h e d i s s o l v e d o x y g e n c o n t e n t o f b o i l e r f e e d w a t e r f i n a l l y r e t u r n e d t o no rm a l r a n ge Ke y W or d s:r o t a t i n g wa t e r f i l m t y p e d e a e r a t o r ; bo i l e r; f e e d wa

6、t e r ; d i s s o l v e d o x y g e n 1 引言 在锅炉给水处理工艺过程中, 给水 除氧是一个 非常关键 的环节。给水 中溶解氧的存在是锅炉发生 化学腐蚀和电化学腐蚀的主要因素。给水中溶解氧 随着水的流程逐渐与金属发生反应 , 首先腐蚀的是省 煤器 , 省煤器的氧腐蚀使得给水 中的含铁量增加 , 随 后进入汽包和水冷壁, 水冷壁管结氧化铁垢的速度与 给水含铁量成正 比, 氧化铁垢不但导热性能差, 使水 冷壁管因冷却不好而过热损坏, 而且还会在氧化铁垢 下产生垢下腐蚀 , 造成管壁减薄, 加速水冷壁管的损 坏 , 影响锅炉的可靠性 。同时 由于溶解氧的存在,

7、还 会使热阻增加, 传热恶化, 降低机组的热经济性。因 此对锅炉给水进行除氧对提高热力设备的安全性 、 可 靠性和机组的热经济性有着非常重要的意义。 2 现状与存在 问题 邯钢老区 1 # 6 0 MW 发 电机组配套一 台 J G - 2 6 0 9 8 一 Q型 自然循环全燃高炉煤气 锅炉 , 额定蒸 发量 2 6 0 t h 。该机组的除氧器选用高压旋膜式除氧器 , 型号 G C M-2 7 0 , 额定出力 2 7 0 t h , 额定工作压力 0 4 9 MP a ( 表压 ) , 额定工作温度 1 5 8 c 【 = , 水箱有效容 积 8 0 1T I 。2 0 1 3年 3月

8、, 该发 电机组 的汽轮机停机 转大修 , 为保证厂区生产用汽 , 锅炉由原来 向汽轮机 供汽 , 转变为直接向厂区低压管网供汽 。运行方式 改变后 , 锅炉给水溶解氧指标出现超标 , 溶解氧含量 波动大 , 给水溶解氧含量在 1 O 8 0 L之间波动 , 超过了锅炉给水溶解氧指标7 g L的要求 。 3 问题分 析 3 1 旋膜式除氧器的工作原理 旋膜式除氧技术是以机械方式使待处理水形成 旋转膜 , 利用热力除氧原理达到除氧的 目的。此种 除氧器在上部的汽水室均匀布置了产生旋膜的旋膜 发生管 , 水在压力作用下从旋膜管上部 的下倾切 向 小孔以很高速度切向进人管内, 形成中空的旋转液 5

9、8 甘肃冶金 第 3 7卷 膜 , 液膜沿管壁旋转流动而下 , 达到管的出 口时, 由 于离心力的作用形成旋转水膜裙 , 加热蒸汽 由下逆 水膜裙向上流动 , 先对水膜裙内外两侧加热 , 然后进 入旋膜管对旋膜加热。大量汽化潜热很快将水膜加 热至饱和温度 , 使水 中含有的不凝结气体大部分逸 出, 自顶部出气 口及时排出。 3 2 原因分析 ( 1 ) 除氧器负荷变化 , 进水量小。锅炉供汽轮发 电机组运行时 , 负荷基本保持 在 2 5 0 2 6 0 t h的状 态运行, 同时除氧器的运行工况也保持在满负荷状 态运行 ; 该工况下 , 进入除氧器的水流量较大 , 除氧 器 内旋膜发生管形成

10、的水膜裙完整而稳定 , 加热蒸 汽与水膜裙之间完全充分接触 , 除氧器的水 能快速 达到饱和温度 , 使水 中所含的氧很迅速逸出, 后经除 氧头的出气 口排走 。 锅炉改为直接 向厂 区低 压管 网供汽后 , 负荷基 本保持在 7 0 8 0 t h的状态运行 , 同时除氧器 的运 行负荷也下降 , 进入除 氧器的水流量也 大量减少 。 按照除氧器设计要求, 除氧器必须在设计额定负荷 的 5 0 以上运行才能形成完整 而稳定的水 膜裙 , 并 获得理想 的除氧效果。由于水量的严 重不 足, 导致 旋膜发生管的起膜作用失效 , 不能形成完整而稳定 的水膜裙 , 加热蒸汽和水膜之间换热效果差 ,

11、除氧器 的水不能迅速达到饱和温度 , 水 中的溶解氧无法快 速逸出, 而是随水流进 入除氧水箱 , 造成 除氧效 果 差 。这是造成锅 炉给水溶解 氧指标超标 的主要原 因 。 ( 2 ) 除氧器来水水质变化 , 排气 阀开度小。运行 方式改变之前 , 除氧器的来水主要是汽轮机凝 汽器 的冷凝水 , 其溶解氧含量在 1 0 L, 只有 1 0 t h左 右的精脱盐水作 为整个 发 电系统 的补水 进入 除氧 头。运行方式改变后 , 除氧器 的来水全部为精脱盐 水 , 而精脱盐水溶解 氧含量在 3 0 0 0 g L以上 , 精 脱盐水溶解氧含量 比冷凝水溶解氧含量高出很多 , 在除氧器进水量相

12、同的情况下 , 对除氧器 的除氧能 力要求更高。在运行方式改变前后 , 除氧器 的排气 阀开度并未进行相应调整 , 造成除氧头 内部逸 出的 氧气无法快速排出, 除氧器内氧气分压力大 , 除氧水 溶解氧含量高 。这是造成锅炉给水溶解氧指标超标 的又一个原因。 ( 3 ) 除氧器进水量存在较大波动。由于除氧器的 来水一部分通过精脱盐水母管直接供给, 另一部分 通过疏水泵供给。疏水泵启停与疏水箱水位存在连 锁关系, 当疏水箱水位高时, 疏水泵会 自动启动, 把 疏水箱 内的水打人除氧头 , 当疏水箱水位低于 1 0 0 0 mm时 , 疏水泵 自动停止运行 , 疏水泵 的频繁启停造 成进入除氧器水

13、量频繁波动 , 除氧器压力变化频繁。 为了保证除氧器 的压力 , 加热蒸汽量需要不断调整 , 而加热蒸汽进汽调节阀 自动调节一定程度上存在调 节滞后 , 使得除氧头水间断性处于不饱和状态 , 水内 溶解氧含量波动较大。这是造成锅炉给水溶解氧波 动的主要原 因。 4 技术改造及措施 4 1 给水泵再循环管路改造 , 加大除氧器进水量 针对除氧器进水量不足 , 旋膜发生管不能形成 水膜裙 问题 , 通过改管 , 将给水泵再循环水引入除氧 器 , 提高除氧器的进水量 , 促进旋膜发生管形成水膜 裙 , 改善热交换效果 和除氧效果。具体改造方案如 图 1 所示 , 用一路 1 0 8 m m管将给水泵

14、再循环管和 冷凝水管连通 , 在新加管道上 和给水泵再循环管上 各增加一道 阀门, 阀 门具体安 装位置如 图 l所示 。 运行时关闭阀门 a , 打开阀门 b , 将 给水泵再循环水 引入除氧器 , 通过调整给水泵再循环 门开度 , 使除氧 器的进水量满足设计要求 , 水 在旋膜发生管 内可 以 形成完整水膜 , 能够迅速达到饱和温度 , 水内溶解氧 及时析出。同时高压给水泵水温为 1 4 0 , 一定程 度上提高了除氧器进水水 温, 获得了更好 的除氧效 果 图 1 改造后 工艺 系统 图 珞 缎 4 2 除氧头排气管阀门开度调整 , 加大排气量 针对精脱盐水来水溶解氧含量高特点, 结合现

15、 场情况 , 对除氧头排气管阀门开度进行调整 , 排气 阀 门开度在原有开度基础上开大 3扣 , 增加除氧器 的 排气 , 保证逸 出的溶解氧能够顺利排 出。 4 3 疏水泵运行方式调整 。 保证补水持续稳定 适 当调整精脱盐母管 向疏水箱 的补水量 , 结合 ( 下转第 7 2页) 厶 S 螈 鲍跏 l el :U i一 q 0 7 2 甘肃冶金 第 3 7卷 水平厚度 1 1 r n 。 矿石构造主要有文层状构造 、 浸染状构造、 不规 则 网状构造 、 角砾状 、 斑点状等 。 原生结构有呈莓球状或 团块 状、 有他 形一 半 自 形 中一 细粒结构 , 交代溶蚀结构 、 碎裂结构 ,

16、交代生 物结构等。 矿石属简单硫化物型 , 矿物组分简单 , 已知金属 矿物有方铅矿、 闪锌矿、 黄铜矿、 黄铁矿; 脉石矿物有 方解石 、 透辉石、 石英 、 铁白云石及少量绢云母 、 炭质 等。 矿石主要化学成分 为铅 、 锌 、 铜 , 伴 生有 害元 素 砷 、 氟、 铁等在精矿 中的含量均低于规定指标。 2 4 控矿条件分析 2 4 1 成矿控制 因素 截山庙铅锌矿位于敦煌一 阿拉善右旗构造带的 北侧西段 , 甜水井花岗闪长岩基北侧外接触带 。赋 矿地层为前震旦系敦煌 群中组一段地层 , 含矿岩石 为透辉石化大理岩和云母石英 片岩 , 铅锌矿化主要 受岩石层位和断裂裂隙系统控制。 2

17、 4 2矿化 点 成 因 ( 1 ) 测 区含矿断裂属层间断裂 , 位于透辉石化大 理岩与石英云母片岩接触部位 , 前者表现为刚性层 , 而后者为软弱层 , 二者物性参数 的巨大差异极易形 成层间滑动带 , 造成含矿热液的大量迁移释放 , 形成 矿体 。矿体产 出于 F 1 断裂上盘中。 ( 2 ) 矿体膨缩 , 矿体构造较模糊 , 出现角砾状 、 网 脉状构造。裂隙中充填有方铅矿、 黄铁矿脉, 脉体具 膨缩 、 分枝现象。矿化与热液的充填交代作用有关 。 ( 3 ) 截山庙铅锌矿化点位于甜水井花岗闪长岩基 北侧外接触带 , 从矿化 点的分布特征及热液蚀变 的 一 系列特征表明成矿从南 向北

18、由高温向低温过渡 。 而截山庙铅锌矿化点处于 中温梯度带上 , 为 中低温 热液矿化点。 综上所述 , 认为截山庙铅锌矿化 点属于接触交 代型。矿化同时受构造裂隙系统的控制。 2 4 3 找矿远景及找矿方向 ( 1 ) 发现的截山庙铅锌矿化点总体见矿情况不够 理想。铅锌矿化体均为单孔或单工程见矿 , 而且矿 化体真厚度小于矿体可采厚度。从地表矿化特征和 深部钻孑 L 见矿情况来分析矿体 向深部仍有延深 , 品 位有增高之趋势 。矿带向西和向东继续延伸 , 因此 , 区内地质找矿有很好的前景。 ( 2 ) 在该成矿带上 , 应注重 已发现的化探异常, 特 别是近期国际国内在片麻岩中金 的突破 ,

19、 为在该 区 寻找金开了好头。 ( 3 ) 在上述异常地段 , 对各类异常进行详细查证 , 了解异常源 , 对蚀变带 ( 层 ) 进行槽 探揭露 , 力争 发 现矿 ( 化 ) 体。 参考文献: 1 王锦涛 , 程绍岩, 等 甘肃省瓜州县截山庙铅锌矿化点 普查报告 R 2 0 1 0 4 收稿 日期 : 2 0 1 5 0 3 - 1 1 作者简介 : 张义东 ( 1 9 6 8 一 ) , 男 , 地矿工程师。长期从事野外地质勘查 工作 。 ( 上接第 5 8页) 水箱水位变化 , 重新调整疏水泵出口阀门开度 , 使疏 水箱水位达到基本稳定 , 保证疏水泵连续运行 , 持续 向除氧头供水 ,

20、 使除氧器进水量稳定。 5效果 经实践运行表 明 , 改造调 整后 的 2 6 0 t h锅 炉 除氧在低负荷状态下运行时 , 能够保证给水溶解氧 含量指标要求 , 除氧效果 良好 , 该工况下的除氧器出 水氧含量达到 7 g L以下 , 完全达到锅炉水质标准 要求, 避免了锅炉的氧腐蚀, 保证锅炉长周期稳定运 行 。 6 结语 锅炉除氧效果的好坏与除氧方式及实际运行情 况密切相关, 针对高压旋膜除氧器低负荷状态溶解 氧含量高问题, 可以从给水泵再循环管上引支管至 除氧器 , 在机组低负荷运行时 , 通过给水泵再循环管 向除氧器供水 , 增大除氧器进水量 , 保证旋膜除氧器 发生管 内足够水量

21、形成水膜 , 结合运行调整 , 可获得 良好除氧效果 , 使得高压旋膜除氧器运行工况范 围 更广。 参考文献 : 1 丁明舫, 崔百成, 路其虎, 等 锅炉技术 问答 1 l O O题 M 北京: 中国电力出版社, 2 0 0 1 2 杨杰, 郑力会 , 周建平, 等 旋膜除氧技术在注汽锅炉 给水处理中的应用 J 石油机械 , 2 0 0 7 , 3 5 ( 1 2 ) : 4 5 收稿 日期 : 2 0 1 3 - 1 0 2 0 作者简介 : 韩冲 ( 1 9 8 4 一 ) , 男 , 2 0 0 6年毕 业于河 北理 工大学 热能 与 动力工程专业 , 助理工程师。主要从事设备维修工作。 鸶 瀑 E , 蝴 iG 一S L Y JL I26 :e o m

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 环境建筑 > 项目管理/招投标

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服