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污染防治措施及其经济技术论证.doc

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七夕,古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚,世态炎凉却已看透矣。情也成空,且作“挥手袖底风”罢。是夜,窗外风雨如晦,吾独坐陋室,听一曲《尘缘》,合成诗韵一首,觉放诸古今,亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。 -----啸之记。 第13章 污染防治措施及其经济技术论证 13.1 废水解决措施及其经济技术论证 13.1.1 生活污水解决措施的论证 13.1.1.1 解决规模 杨营矿井为保证生活污水达标解决并回用,设计中在工业场地内建立一座污水解决站,解决能力为300m3/d。由水量平衡分析可知,生活污水产生量为208m3/d,设计解决能力尚有一定的余量,比较可靠。 13.1.1.2 污水解决工艺比选 本矿井工业场地的生活污水既有城市生活污水的一般特点,也具有自身的特殊性。它重要来自单身宿舍、行政办公楼、浴室、洗衣房和车间等用水场合。从周边其它矿井的生活污水类比调查结果来看,本矿井周边地区工业场地污水中BOD5为40~70mg/l,COD为90~180mg/l,与一般典型生活污水水质(BOD5为200mg/l左右,COD为400mg/l左右)差别较大。其因素重要为煤矿生活用水量偏大,并且以洗涮为主,浴室排水占生活污水的比重较大(占到40~60%),浴室排水中有机物含量较低;煤矿工业场地经济成份也比较单一,没有城市中多有的轻工、食品、饮食等有机物排放大户,水质相对于城市污水要简朴。 从已运营的老的矿区中发现,生活污水多采用传统活性污泥法和氧化沟工艺。但运营实践经验证明,活性污泥法和氧化沟存在着运营成本较高、污泥产滤高等缺陷。同时,由于污水的浓度较低,难以形成活性污泥和生物膜,给污水解决站的管理和运营导致很大困难,致使部分污水解决站不能正常运转。因此本项目设计采用二级生物接触氧化解决工艺——二段接触氧化池法(简称二段法)解决工业场地生活废水。各工艺比较详见表13.1-1。 表13.1-1 二段法与活性污泥法和氧化沟工艺技术经济比较 项目 活性污泥法 氧化沟工艺 二段接触氧化池法 投资(元/m3) 1400 1600 900 生产成本(元/m3) 1.01 1.08 0.45 运营费用(元/m3) 0.85 0.81 0.35 占地(m2/m3) 100~130 130~150 60~80 续上表: 电耗(kW·h)/m3 0.4~0.7 0.3~0.8 0.2~0.45 污泥产率 高 高 低 污泥稳定性 不稳定 较稳定 稳定 是否污泥回流 是 是 否 水力负荷 低 低 高 耐冲击能力 不好 一般 好 水力停留时间(h) 4~8 15~20 1~1.5 脱氮除磷效果 不好 能脱氮除磷 有去除NH3-N能力 出水水质 一般 好 好 自控限度 一般 自控限度高,费用高 自控限度高,费用低 运营情况 不稳定,易污泥膨胀 较稳定 稳定 13.1.1.3 污水解决工艺概述 二段生物接触氧化法(二段法)将传统的生物接触氧化池分为二段:第一段充足运用微生物处在对数增长期的吸附特性,以低能耗、高负荷、快速的生物吸附和合成为主,可以去除污水中70%~80%的有机物,称为吸附合成期;第二段在低负荷下运用微生物的氧化分解作用,对污水中残留的有机物进行氧化分解,以进一步改善出水水质,称为氧化分解阶段。由于进行了分段,可充足发挥同类微生物种群间的协同作用,克服不同微生物种群间的拮抗作用,故解决效率大大提高。 二段法采用的是四池联壁式组合结构,由四个水池构成,按水流顺序分别为一段接触氧化池、一沉池、二段接触氧化池、二沉池,这样既节省了占地和土建费用,又能方便操作管理和运营维护,并能减少水头损失,使厂区总体布局合理、工艺流程简洁流畅。同时,二段法在第二段接触氧化池前后各设一座接触沉淀池,除可以截留污水中的悬浮物质外,还能将一段和二段完全分开,使其各自成为独立系统以充足发挥各自的效能。其具体工艺见图13.1-1。 格栅 集水池 污水 吸粪车定期外运 污泥池 二段接触氧化池 回用 预曝气调节池 图13.1-1 工业场地生产生活水解决工艺流程图 13.1.1.3 污水解决工艺特点 1、无污泥回流 二段法氧化池的填料上栖息着大量的高活性微生物,它们可以高效快速地吸附合成和氧化分解污水中的有机物。由于填料上老化的生物膜会不断脱落,从而使填料上附着的生物膜能较长时间地保持高活性,所以不需污泥回流。又由于生化组合池设有二次接触沉淀池,它可以高效截留和分离污水中的悬浮物质,故也无需再设二沉池。 2、污泥产量低、无污泥膨胀、运营稳定 与活性污泥法和氧化沟工艺相比,二段法虽然容积负荷高,但污泥产量较低,重要是由于:a.氧化池内的微生物链比较完整和稳定;b.微生物内源呼吸进行得较充足,合成物质被进一步氧化;c.生物填料内部存在缺氧和厌氧区,能部分分解、转化有机物。在活性污泥法中容易产生膨胀的菌种(如丝状菌)在二段法中不仅不产生膨胀,并且能充足发挥其分解、氧化能力强的特点,但其沉降性能差,在曝气池中易随水流出。由于二段法的第一段以生物吸附合成为主,且生物负荷和活性很高,对第二段起到了缓冲和保护作用,因此在BOD5、毒物、pH值冲击下生物膜受到的影响较小,并且恢复不久、出水水质好、运营稳定。 3、水力停留时间短,具有脱氮功能 二段法的生化组合池总停留时间一般控制在1.0~1.5h,比活性污泥法(4~8h)和氧化沟工艺(15~20h)的要短得多;二段法还具有去除NH3-N的功能,对于一般的生活污水其去除率能达成50%~80%。 4、工艺流程简洁、设备少、工程投资低由于二段法没有污泥回流,也就不需设污泥回流泵房;又由于生化组合池除阀门外没有其他设备,所以整个二段法工艺流程简洁、设备少、工程投资低。 根据数年的运营经验,生活废水通过该法解决后,出水水质可以满足《污水综合排放标准》中一级标准限值的规定。该工艺BOD5去除率可达80%,COD和SS去除率可达70%以上,排水水质理论上可符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放标准,其解决效果见表13.1-2。 表13.1-2 污水解决站解决效果 单位:mg/l 序号 水质指标 进水浓度 出水浓度 解决效率(%) 一级排放标准 1 BOD5 58 11.6 80% 30 2 COD 128 25.6 80% 100 3 SS 150 22.5 85% 100 13.1.1.4 技术经济分析 工业场地生活污水解决站技术经济指标见表13.1-3,由表13.1-3可见,生活污水解决站投资27万元,运营费为0.35元/t,投资和运营费用均较低。 表13.1-3 工业场地生活污水解决站技术经济指标 项目 内 容 解决工艺 二段接触氧化池 设计解决规模 300m3/d 重要构筑物 集水池、预曝气调节池、二段接触氧化池 重要设备 机械格栅、潜污泵、鼓风机 投资 27万元 出水 COD≤25.6mg/l、BOD≤11.6mg/l、SS≤22.5mg/l 运营费 0.35元/t 年运营费用 2.18万元 年减少排污费 1.4万元 占地 300m2 劳动定员 2人 从生活污水的去向分析,解决后所有回用于储煤场及临时矸石周转场洒水、道路和绿化洒水以及洗煤厂补充水,该部分用水水质规定不高,解决后的生活污水完全可以达成规定。根据上述分析,本次设计采用的生活污水解决工艺比较先进,解决效果在经济和技术上都是可行的。 13.1.2 矿井水解决措施的论证 13.1.2.1 解决规模 本项目矿井正常涌水量为302.74m3/h,考虑到井下洒水等因素,拟定本项目矿井正常排水量为330m3/h,即日排矿井水7920m3/d。设计矿井水解决站的规模为8000m3/d。从解决量来看,尚有一定的余量,是可靠的。 13.1.2.2 解决工艺的选择 1、矿井水水质特点 矿井水重要受煤尘、扬尘的污染,水质指标中SS浓度较高,其余污染物浓度较低,水质简朴。同时,根据对矿井水水质的分析研究表白,矿井水COD超标的重要因素是由于煤尘岩尘所致,其中的有机物含量很小,悬浮物去除后其COD的指标也大大减少。 2、目前国内及相邻矿井水解决工艺 针对矿井水水质特点,国内一般采用混凝沉淀工艺进行解决。该工艺有着解决技术成熟、效果稳定、运营可靠性强、管理简朴、出水水质好等特点,目前在国内应用较为广泛。 经调查距拟建矿井较近的彭庄煤矿及梁宝寺煤矿就是采用该工艺,由于其矿井水水质和拟建矿井可比性较大,本次评价于2023年5月24号取彭庄煤矿解决后的矿井水做了实际监测,同时调查了梁宝寺煤矿解决后矿井水监测数据,具体监测数据如表13.1-4所示。 表13.1-4 矿井水监测一览表 单位:mg/l 项 目 pH 总硬度 COD BOD5 SS 氯化物 硫化物 硫酸盐 彭庄矿井水 7.38 180.2 36.8 3.6 42 149 未检出 259 梁宝寺矿井水 8.31 361 38.1 1.4 61 137.2 未检出 365 项目 总铅 总汞 总砷 氨氮 矿化度 挥发酚 石油类 彭庄矿井水 未检出 未检出 未检出 0.81 492 未检出 0.36 梁宝寺矿井水 未检出 未检出 未检出 0.86 780 未检出 0.24 3、设计工艺及其概况 根据本项目的特点,矿井水经解决后除部分回用外,其余所有排入金码河,有也许进入南水北调主干线――梁济运河,所以必须使出水达成《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准规定。因此本项目设计采用混凝沉淀过滤+超滤解决工艺进行对矿井水进行解决。 本项目采用的混凝沉淀+过滤+超滤工艺重要构筑物涉及迷宫斜板沉淀池、重力式无阀滤池和超滤池。对井下排水投加絮凝剂后,经管道混合器后进入网格反映池,矿井水在翼片(迷宫)斜板沉淀解决后,自流入重力式无阀滤池做进一步解决。经以上过程,可以去除水中的绝大部分COD、SS等污染物。解决后的水进入清水池经消毒后供黄泥灌浆用水、煤壁注水等用水工段进行综合运用,剩余部分进入超滤池进行解决。设计中同时考虑了矿井水污泥的解决,采用带式压滤机作为解决污泥的把关设备,既可以回收资源又消除了二次污染,操作工人劳动强度不大。详见工艺流程图13.1-2。 消毒 污泥浓缩池 泥饼外售 压滤机 供水站清水池 排放 超滤池 重力式无阀滤池 加药 迷宫斜板沉淀池 反映池 矿井水 调节池 回用 图13.1-2 矿井水解决工艺流程图 13.1.2.3 排水水质预测 通过混凝沉淀+过滤+超滤三级解决后,可以大大消减矿井水中的污染物浓度,解决后的排水可以满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准规定,其中氯化物和硫酸盐参照表2标准,总硬度参照《地下水质量标准》,SS参照《农田灌溉水质标准》中旱作类标准。本项目矿井水排水情况详见表13.1-5,矿井水解决站各解决单元解决效果详见表13.1-6。 表13.1-5 本项目排水水质情况一览表 单位:mg/l 项 目 pH 总硬度 COD BOD5 SS 氯化物 硫化物 硫酸盐 拟建矿井水 8.0 257 17.55 2.7 7.0 143 未检出 210 标 准 值 6~9 450 20 4 200 250 0.2 250 项目 总铅 总汞 总砷 氨氮 矿化度 挥发酚 石油类 拟建矿井水 未检出 未检出 未检出 未检出 634 未检出 0.04 标 准 值 0.05 0.0001 0.05 1.0 500~1500 0.005 0.05 表13.1-6 各解决单元解决效果一览表 单位:mg/l 序号 工艺单元 进水 出水 去除效率(%) COD SS COD SS COD SS 1 调节池 351 350 351 350 -- -- 2 反映池 351 350 333.45 280 5 20 3 迷宫斜板沉淀池 333.45 280 100.4 56 70 80 4 重力式无阀滤池 100.4 56 20.08 14 80 75 5 超滤池 20.08 14 17.55 7 13 50 13.1.2.3 设计采用的解决工艺技术可行性论证 本矿井设计中所采用的混凝沉淀池形式为翼片(迷宫)斜板沉淀池。翼片斜板是在普通斜板上垂直设立若干一定高度、等间距的翼片。当矿井水从翼片与斜板之间通过时,会在翼片顶端产生强烈的涡流作用,将水中颗粒强制输送到翼片之间的(迷宫)环流区内,使其随环流缓慢运动,集中于底部斜板,滑到排泥斗。 迷宫斜板高效的最重要因素是涡流区的强制输送产生的动态分离作用,另一个是环流区内的低速环流。缓慢的流速使环流接近于层流状态有助于颗粒沉降,同时在环流离心力作用下,颗粒一边沉淀一边被甩向迷宫四壁,所以一般颗粒只要进入迷宫便能沉淀下来。 翼片(迷宫)斜板沉淀池最初在给水解决中应用,目前应用较多,效果较好。如扬子石化水厂取用长江水,原水浊度260~280mg/l,出水3.5~5.5mg/l;上海焦化厂水厂,原水浊度125~450mg/l,出水1.8~2.5mg/l。 中煤南京设计院在鲍店矿井水解决站改扩建设计中开始应用了翼片(迷宫)斜板沉淀池。经测试,迷宫斜板沉淀池进水SS=140~360mg/l,COD=l20~320mg/l;出水SS=12~24mg/l,去除率为84%~94%,COD=12~21mg/l,去除率为83%~92%;通过无阀滤池解决后,SS≤3mg/l,COD平均为1.28mg/l,pH值在7.9~8.3之间,基本达成饮用水标准,目前供电厂作循环水系统补充水。 由于本矿井所在地地下水水质较好,基本和鲍店矿井水相同,所采用解决工艺也同样,因此,可以预计解决后出水水质也基本同样。同时,本项目设计在矿井水解决的最后设一级超滤解决,可使石油类的解决效率达成95%以上,可以保证出水水质满足Ⅲ类标准的规定。所以本次环评拟定的出水水质是可行的。 综上分析,拟建项目设计采用的混凝沉淀+过滤消毒+超滤解决工艺在技术上是完全可行的。 13.1.2.4 设计采用的解决工艺经济可行性论证 矿井水解决站技术经济指标见表13.1-4。 13.1-4 矿井水解决站技术经济指标 项目 内容 解决工艺 混凝沉淀加过滤消毒加超滤 解决规模 总水量 Q=7920m3/d 回用水量 Q=1417m3/d 重要构筑物 网格反映池、迷宫斜板沉淀池、污泥池、清水池、综合水解决设备间 重要设备 管道混合器、渣浆泵、压滤机、过滤器、超滤器、加药消毒设备 投资 182.9万元 出水 pH=6~9、COD≤17.55mg/l、SS≤7mg/l、石油类≤0.04mg/l 劳动定员 7人 运营费 0.19元/m3 年运营费用 45.14万元 年减少排污费 143.16万元 年节约自来水水量 42.51万m3 占地 800m2 由表可见,矿井水解决站投资为182.9万元,运营费为0.19元/m3,公司在经济上是可以接受的。矿井水经解决后每年减少排污费143.16万元,同时每年还代替了42.51万m3的自来水,具有较好的经济和环境资源效益。 13.1.2.5 设计采用的解决工艺论证结论 评价认为:鉴于解决后的矿井水回用途径的不同,如部分回用于动筛车间补充水以及黄泥灌浆等,这些用水对水质规定不高,这部分回用的矿井水可采用混凝沉淀的常规方法进行解决就可以满足生产用水的规定。消防洒水、抑尘喷雾等对用水水质规定较高,特别是抑尘喷雾对SS规定较高以避免喷头堵塞,因此这部分可以解决限度高一些,这样可以节省解决费用。 通过上述分析,采用上述解决工艺后,杨营煤矿矿井水回用率可达17.89%。设计采用的矿井水解决工艺在技术上是可行的,在经济上也是合理的。 13.1.3 煤泥水闭路循环的可靠性分析 13.1.3.1 煤泥水解决方案 选煤厂的煤泥水系统根据“煤泥厂内回收,洗水闭路循环不外排”的原则,采用全封闭循环的煤泥水解决工艺。 煤泥水解决系统工艺流程:所有煤泥水先入角锥沉淀器浓缩,角锥底流入浓缩旋流器再次浓缩,旋流器底流入弧形筛,弧形筛筛上物入精煤离心机进行脱水作为精煤产品。角锥沉淀器溢流、浓缩旋流器溢流和弧形筛筛下水入矿浆准备器进入浮选柱进行浮选。浮选精煤采用国产隔阂压滤机脱水回收,过滤液返回矿浆预解决器。浮选尾煤去厂外尾煤浓缩机浓缩。煤泥水经浓缩后,底流用泵打入主厂房内压滤机搅拌桶,由尾煤压滤机压滤回收煤泥。浓缩机溢流、压滤机滤液作为循环水和澄清水循环使用。选煤厂事故排放水入事故浓缩机,事故浓缩机底流用泵打入主厂房压滤机搅拌桶,由尾煤压滤机压滤回收煤泥。事故浓缩机溢流作为循环水使用。选煤厂洗水闭路循环,不外排。 13.1.3.2 与一级闭路循环技术规定的符合性 根据《洗煤厂洗水闭路循环等级》(MT/T810-1999)规定,对洗煤厂一级闭路循环的规定如下: 1、洗水动态平衡,不向厂区外排放水。水反复运用率在90%以上,补充水量小于0.15m3/t; 2、煤泥所有在室内由机械回收; 3、设有缓冲水池或浓缩机(也可用煤泥沉淀池代替,贮存缓冲水或事故排放水),并有完备的回水系统,设备的冷却水自成闭路,少量可进入补水系统; 4、洗水浓度小于50g/l; 5、年入选原料煤量达成核定能力的70%以上。 拟建配套选煤厂洗选能力为0.45Mt/a,原料煤洗选率100%,补充水量为200m3/d,相称于0.133m3/t,煤泥水所有回收运用,反复运用率为100%,并且设有事故浓缩机,使洗煤水所有回用,不排出厂外,煤泥所有在室内回收,因此,洗选厂煤泥水系统完全可以达成一级闭路循环的技术规定。 13.1.3.3 可靠性分析 煤泥水系统要达成全封闭循环不外排,关键问题是要做到洗水平衡,也就是进入选煤厂的清水量与产品带走的水量和消耗量要相等,一般来说,用深度净化的循环水代替一部分清水后,水量是可以做到平衡的。但是当煤泥水解决设备如浮选柱、浓缩机、压滤机等出现事故时,或设备解决能力不够时,也许会发生短时间的不平衡现象,致使洗水外排。 为了使洗水平衡不外排,煤泥水解决系统设备均选用国内技术先进、可靠性高的设备,并配有备用设备,留有较大余量以保证运营时不会因设备解决能力局限性而发生洗水外溢现象。 为了防止设备因突发事故,如停电、设备故障等而停运,致使洗水外溢的现象,设计中还考虑了修建事故浓缩池和浓缩机,收存事故洗水和生产过程中跑、冒、滴、漏水,解决后返回循环水箱使用。 综上分析,拟建配套洗选厂的煤泥水闭路循环系统在技术上是可以保证的。 13.1.3.4 类似工程情况 兖州、济宁矿区的选煤厂目前已能较稳定可靠地实现了煤泥水闭路循环,既减少了煤泥水排放导致的污染,又可回收大量煤泥,环境效益和经济效益均很明显。 13.2 废气污染防治措施及其经济技术论证 13.2.1 锅炉烟气及治理措施 13.2.1.1 工艺比选 矿井设计锅炉燃煤采用3(3下)层原煤,该层煤属低硫优质煤。根据本矿井可行性研究报告得知,锅炉烟气采用高效水膜除尘器解决,其脱硫、除尘效率分别为95%、15%。经计算,锅炉燃煤采用3(3下)层原煤时,锅炉所排烟气中的烟尘及SO2排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2023)二类区Ⅱ时段的标准规定。考虑到本煤矿除开采3煤外还将开采8层原煤,由于其硫分较高(2.57%),若锅炉燃用8层原煤(硫份为2.57%)时,按照15%的脱硫效率不能满足标准的规定。因此为了保证本项目锅炉排放的烟气可以长期稳定满足标准的规定,本次环评推荐采用2023年国家重点环境保护实用技术推广项目(B类)——山东泰山建能机械有限公司研制开发的湿式脱硫除尘器对锅炉烟气进行治理,其脱硫除尘效率分别可达90%和96%以上。本次评价在污染源计算中脱硫、除尘效率保守的分别按照80%和95%考虑。 13.2.1.2 工艺概况 湿式脱硫除尘器工作原理如下:锅炉排放的含尘烟气,运用风机的动力,送入除尘器,烟气自下向上与喷淋下的碱液充足混合、接触,在碰撞、惯性、浸湿、对流和扩散净化机理的作用下,从而脱除烟气中的灰尘和二氧化硫等有害杂质,然后烟气经脱水器脱水后,经上部的出烟口排出。该设备除尘脱硫工艺设备寿命长,效果好,脱硫、除尘效率分别可达90%、96%以上。 除尘器除下的灰尘和废液经下部排污口排出,进入沉灰池,通过沉淀脱硫渣和灰定期由挖掘装载机挖出晾干后,装车运至场外。废液则通过过滤、澄清后由水泵打回除尘器循环使用。 锅炉烟气经解决后烟尘和二氧化硫的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2023)二类区Ⅱ时段的规定。 烟气解决技术经济指标见表13.2-1,烟气治理投资23.9万元。 表13.2-1 锅炉烟气治理技术经济指标 项目 内容 解决工艺 湿式除尘、加药脱硫 解决规模 采暖期 19240m3/h 非采暖期 6410m3/h 重要设备 湿式脱硫除尘器 投资 23.9万元 治理效果 烟尘≤161mg/m3、SO2≤140mg/m3 年运营费用 6.16万元 年减少排污费 96.22万元 13.2.2 无组织扬尘及防治措施 13.2.3.1 转载点扬尘治理 本项目输煤栈桥采用完全封闭形式,基本没有扬尘外溢。设计共有5处转载点,对各转载点均采用喷雾洒水装置进行抑尘和机械通风除尘的措施。这一措施据实践证明除尘效果,可以保证粉尘达标排放。 13.2.3.2 脏杂煤场及矸石周转场扬尘治理 脏杂煤场采用半封闭棚式结构,在其四周筑有2m高围墙,上设顶棚。为防治扬尘,在堆场周边安装洒水喷枪,运用解决后的矿井水,定期洒水抑尘,并在四周种植多层高大树木形成隔尘绿化带。对临时矸石堆场采用高压水枪喷雾措施,并在其距敏感点较近侧种植多层高大乔木隔尘带,以尽量减少扬尘。 从前面空气影响分析可知,由于脏杂煤场及各种煤仓所有采用仓棚式结构,其风吹扬尘量很小。并且各堆场距离最近的敏感点王连坡村较远,采用上述措施后,可以大大减弱储煤场扬尘对周边环境敏感点的影响。 13.2.3.3 道路运送扬尘治理 外运煤炭车辆规定加盖蓬布,并严禁超载。运用洒水车减少路面扬尘,并运用绿化带隔离吸滞煤(粉)尘。 13.3 噪声治理措施及其经济技术论证 矿井设计中对噪声采用了综合治理,除尽量选用低噪声机电设备,进一步优化车间及厂区布局外,分别采用了消声、吸声、隔声、减振等常规声学治理措施;特别是靠近厂界的高噪声设施,对厂房采用密实加厚的措施。具体详见工程分析。 设计采用的噪声治理技术都是成熟可靠的,并在同类公司有着广泛、成功的应用,工程实行后,可以有效的减少噪声的传播影响,达成设计规定。因此本设计提出的噪声治理措施在技术上是完全可行的。 目前存在问题重要是建设单位容易忽视噪声治理工程,使其不能与矿井同步建成,往往导致工作场合噪声超标,对工人劳动保护不够,影响身心健康,并且厂界噪声超标,容易引起工农纠纷。兖州矿区、枣(庄)滕(州)矿区不少矿井目前就存在这类问题,重要是在动筛车间和选煤厂主厂房噪声引起。因此,规定矿井建设时,一定要同步考虑噪声治理,严格贯彻设计中提出的噪声治理措施。 根据类比其它同等规模的煤矿及选煤厂,根据本项目特点,采用设计所提出的噪声治理措施需投资大约75万元,相对较低,运营维修费用也较低。 13.4 环境绿化 矿井地面绿化可以调节小气候、克制扬尘污染和减少噪声,有助于水土保持,并且可以改善人的精神面貌,使人心情舒畅,有助于提高生产效率。 设计制订了完善的绿化方案,具体详见工程分析。设计中对于易产生烟尘、煤尘飞扬和产生噪声的场合,强化了绿化措施,选择粉尘抗性强、滞留能力强的乔灌木,栽种防护林,予以隔断,以达成全年性防噪声及美化环境效果。 工业场地绿化面积为3.13hm2,绿化率为25%。 本项目绿化投资约为10万元,年维护费用约为2万元,成本较低,通过绿化后,既有助于提高生产效率,又能达成保护环境的目的,经济上可行,技术上也是合理的。
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