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非常态下智慧调度平衡技术的思考与应用.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:308407 上传时间:2023-07-31 格式:PDF 页数:3 大小:2.76MB
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1、第 卷第 期 年 月 安 徽 冶 金 科 技 职 业 学 院 学 报 非常态下智慧调度平衡技术的思考与应用洪 瑾,胡胜利,张 伟,赵博识(马鞍山钢铁股份有限公司人力资源部;马鞍山钢铁股份有限公司能源环保部 安徽马鞍山)摘 要:通过对 系统两个典型运行工况的剖析,总结了一系列非常态下智慧能源调度平衡调控技术措施,应对如何稳定异常状态下 系统管网压力,从而确保曼型气柜运行安全。关键词:;非常态;平衡调控;超速 前言 钢铁企业煤气平衡主要分为静态平衡和动态平衡。实际生产中煤气供应与需求之间时刻在发生着动态变化,日常矛盾主要聚焦于动态平衡。因此,需处理好煤气动态平衡,以避免对系统造成重大危害。国内某大

2、型钢铁公司北区两座 高炉同时休风,区域高炉煤气系统零气源,产线仅靠南北区 连通管输送、调整保供,该运行工况自北区投产以来前所未有,平衡保供压力空前。高炉余能回收系统异常状况下煤气并网量瞬时暴增或突降,导致能环部公辅挂网运行曼式煤气柜活塞速度超限(限定值),造成管网压力剧烈波动,严重威胁气柜运行安全。非常态下智慧调度平衡调控技术的思考应运而生,检验提升能源调度指令执行力及调度员应急处置响应能力刻不容缓。非常态典型案例及应对平衡技术 案例一 某日(高炉大修期间)原料厂中控按炼铁总厂管控需求,组织北区小料场地坑海南块加槽作业过程中上料系统着火,导致高炉焦炭、烧结矿供应中断,高炉被迫紧急休风 小时。期

3、间北区高炉煤气系统并网量为,仅靠连通管南送北 万 维持区域产线生产。事故发生后经过认真梳理、复盘,总结智慧能源调度系统应对技术措施如下。()若北区 机组处于正常运行状态,调度专家系统(如图)会发出智能语音提醒“由于高炉煤气平衡缺口较大,建议 机组停机”。图 智慧能源专家系统收稿日期:作者简介:洪瑾(),女,硕士研究生,马鞍山钢铁股份有限公司人力资源部,工程师。()系统建议动力调度迅速提升高炉煤气柜位。建议 机组立即停止掺烧,全量使用;同时建议电厂 机组停运,确保高炉煤气柜高位运行。()紧急对一集控高炉煤气输配调压站运行方式进行调整,要求南区全量往北区输送高炉煤气,平均送量 万 万 。()提醒调

4、度员通知北区烧结机脱硫脱硝系统在高炉休风前停止使用高炉煤气。()针对 高炉大修期间热风炉间断性烘炉,要求 高炉休风前 高炉完成本轮次的烘炉,避免 高炉休风期间两座热风炉同时烘炉。热风炉烘炉需提前一小时告知能环部调度,烘炉前要求北区焦炉停用高炉煤气,同时热风炉使用量不超过 万 。()要求主要用户、热轧立即采用单焦保温;考虑到重要订单兑现需求,当日仅对冷轧北区混合煤气用量进行了制限,使用量不允许超过 万 。()要求北区炼焦厂放缓生产节奏,焦炉加热高炉煤气使用量不得超过 万 。()要求长材北线、小棒产线停止使用混合煤气,二厂区混合站转单焦,二厂区产线采用中压 焦炉煤气保压。(中压焦炉煤气保压第一次尝

5、试,用户无异常。)()协同制造部要求北区炼钢转炉保持 炉小时的生产节奏,避免人工合成投运消耗大量高炉煤气。不足之处及思考:()高炉休风初期北区焦炉煤气大量富裕,缺乏有效手段降低焦炉煤气柜容,导致休风期间北区 放散量较大。后期北区填平补齐 万 高炉煤气单段皮膜柜项目上马后,对气柜运行方式进行调整:将 高炉煤气柜转焦炉煤气柜运行。届时北区两座焦炉煤气柜挂网运行,系统缓冲能力大幅提升,可有效缓解阶段性(尤其集中停产、集中待料期间)焦炉煤气富余放散问题。“削峰填谷”亦可降低北区天然气掺烧量。()能源调度在得知高炉长时间休风信息后,只顾及煤气系统的平衡调整,没有及时对氧气系统运行方式进行调整,导致高炉休

6、风期间氧气系统富裕放散量较大。可通过停运钢铁生态圈某气体公司一台空分机组即可解决。()极端情形下,若南北区连通管输送量不足,冷轧产线也需停产采用单焦保温。案例二 某日 高炉 系统调试过程中跳车,煤气并网量瞬间异常飙升(关口表计显示超量程)后骤降至。并网煤气温度无明显变化,点并网压力超高报警(最高显示 ),高炉煤气总管压力最高 (放散压力点)。由于 高炉煤气瞬时并网量增大,北区 高炉煤气柜运行速度超限,气柜活塞上升速度最大 (如图),下降速度最大 。高炉煤气柜活塞上升速度最大 ,下降速度最大 (因、柜柜位调整需要,当时、柜进出口阀门开度分别为、)。高炉煤气放散压力设定值为 ,放散系统处于自动状态

7、(已动作,反应相对滞后),气柜活塞超速报警后,调度员迅速将高炉煤气放散运行模式由自动改为手动,手动开大放散调节阀开度增加放散量,高炉煤气最大放散量达 万 。图 灰色曲线为 柜、粉色曲线为 柜活塞运行速度 为避免类似工况气柜活塞运行超速,经过多轮专题研讨、总结技术处置措施如下:()优化高炉煤气放散调节阀 相关参数设定值(如图),确保异常状况下放散系统能够提前响应,从而稳定管网压力。()高炉煤气放散筒放散压力设定值与主管压力连锁(压力监测点位于高炉煤气柜和高炉煤气放散塔之间),在系统瞬时富余量增加,管网压力上升,触发放散连锁压力时放散开始动作,参与系统动态调整。对 筒放散逻辑稍作调整:将 筒与 高

8、炉并网点压力值连锁,设定连锁压力值 左右(根据实际运行情况酌情调整),由于其靠近气源端,与现有放散压力测点相距 米,安 徽 冶 金 科 技 职 业 学 院 学 报 年第 期根据煤气流速 计算,高煤放散 筒可提前 秒动作开启;同时由于 高炉并网点压力波动较现有放散压力测点高(并网点最高 、现连锁压力测点最高 ),其 调节中 由从 提高至 ,阀门动作速度增加。筒提前动作,参与系统缓冲,可及时消化部分高煤瞬时并网量,从而减小煤气瞬时并网暴增对气柜的冲击。图 高炉煤气调节阀相关参数设定值 ()增加高煤气柜进出口阀门开度与活塞速度联锁,即在气柜活塞运行速度超过 时(上升或下降),气柜进出口阀门自动联锁关

9、闭至(目标根据实际运行情况酌情调整),以降低异常状态下的气柜超速风险。该措施有个弊端:气柜入口阀门关小后管网压力会短时迅速上升,事后需及时通知动力巡检检查沿线煤气水槽运行状况,避免排水器亏水被煤气击穿造成 人身中毒事故。如果气柜活塞速度下降过快,说明高炉煤气紧缺,需同时采取案例一相关平衡措施。结语 通过对煤气柜相关运行参数的优化,可以提高其安全性能。针对特殊情况采取适当的特殊应对方法,在上述两个非常态典型案例的应对经验中,经过复盘、技术沉淀,将其精华部分固化为标准化文件写进应急预案。可以有效缓解能源调度平衡无的放矢、调控不及时、措施执行不到位等原因造成的管网压力波动,确保了高炉煤气系统压力稳定及气柜运行安全。该经验可以在钢铁行业及类似能源工艺系统复制和推广。参 考 文 献 蒋卫刚浅析煤气平衡对安全生产的重要性现代冶金,():李浩,龚香娟钢铁企业煤气平衡问题研究冶金与材料,():,:,:;总第 期 洪 瑾,胡胜利,张 伟:非常态下智慧调度平衡技术的思考与应用

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